专题资料(2021-2022年)IGCC的技术现状和发展趋势.doc
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1、1.1.1 IGCC 的技术现状和发展趋势的技术现状和发展趋势整体煤气化联合循环(Integrated Gasification Combined Cycle),简称IGCC发电技术是将固体煤气化、净化与燃气蒸汽联合循环发电相结合的一种洁净煤发电技术。IGCC 作为燃煤发电或结合多联产,具有效率高、环境友好等诸多优势,代表未来电力技术的发展方向,成为世界上极有发展前途的一种洁净煤发电技术。1.1.2“十一五十一五”863 示范项目示范项目-浙江半山浙江半山 IGCC 发电示范发电示范工工程程本工程是国家“十一五”863 重大项目“200MW 级 IGCC 关键技术研究开发与工业示范”研究课题的
2、依托项目。按科技部下发的课题立项通知,本示范工程装机容量为 200MW 级,其中,燃机采用 E 级重型燃机,出力约 121MW(年平均工况),汽机采用高压再热汽轮机,出力约 107MW,整套 IGCC 发电机组的总出力约 228MW(年平均工况)。以开发和建设 200MW 等级的 IGCC 发电技术为目标,将 IGCC 发电系统划分成气化岛、燃机岛和与 IGCC 相适应的模块配套岛三个岛进行研究开发。气化岛内主要设备包括:空分装置、气化原料制备装置、气化炉、辐射和对流废锅、净化装置等。燃机岛内主要设备包括:燃气轮机和余热锅炉等。与 IGCC 相适应的模块配套岛内的主要设备包括:蒸汽轮机及配套系
3、统等。在继承和发展现有单元技术基础上,特别是继承十五“863”气化、合成气燃机技术,着重解决三个岛中的关键技术及关键工艺,以形成岛的模块化技术。在此基础上完成系统的整体配置及参数优化,实现 IGCC 发电机组的可靠、经济运行。2IGCC 的技术现状及发展趋势的技术现状及发展趋势2.12.1IGCCIGCC 的技术现状的技术现状整体煤气化联合循环(Integrated Gasification Combined Cycle),简称IGCC 发电技术是将固体煤气化、净化与燃气蒸汽联合循环发电相结合的一种洁净煤发电技术。其技术特点如下所述:燃料适应性广。IGCC 对燃料的适应性主要取决于所采用的气化
4、炉型式及给料方式。对于干粉加料系统,可以适合从无烟煤到褐煤的所有煤种;对湿法加料的气化工艺,则适合灰份较低和固有水分较低的煤。具有较高的热效率。IGCC 具有联合循环的特点,因此具有较高的循环热效率。IGCC 的热效率已经达到 43%,正在开发热效率超过 50%的 IGCC。对环境污染小,废物回收利用的条件好。IGCC 技术是在合成气进入燃气轮机之前进行脱硫和除尘。在脱硫装置中,99%以上的硫被清除,并在硫回收装置中以元素硫的方式得到回收,回收的硫可用于生产化工产品。控制 NOX的排放是采用 N2气回注或其他方式,使 NOX的排放低于 25ppm。IGCC 的粉尘排放浓度一般低于 10mg/N
5、m3。气化炉的排渣可用于筑路、制砖等,进行综合利用。由于 IGCC电站的热效率高,与同容量常规火力发电厂相比可减少耗煤量,因此可减少对大气中 CO2的排放。节水:IGCC 的燃气轮机发电部分占总发电量的 60%左右,蒸汽轮机发电部分占 40%左右,因此 IGCC 电站的耗水量也只有常规火力发电厂的一半左右。可实现多联产与多联供。气化炉产生的合成气可用于发电、合成氨、合成甲醇、制氢等,也可供城市居民生活用气。IGCC 具有的良好的环境指标,是作为城市多联供机组的最佳选择之一。IGCC 发电机组的热效率已达 43%,有望达到 50%,环保性能是几种发电技术中最好的,可以和天然气联合循环相比拟。在世
6、界范围内,燃煤电站排放的 SOX、NOX和粉尘造成的污染问题可以通过现有技术进行解决,CO2减排的问题,尚无其它商业技术,IGCC 发电技术是可实现 CO2的近零排放的重要技术。IGCC 结合多联产综合技术,能够生产甲醇等燃料或化工原料,发电和多联产的气化共用,便于电网峰谷调整负荷和提高可用率,降低发电成本。将 IGCC和制氢及燃料电池结合起来,还可以解决石油短缺和交通污染等目前我们面临的严重问题。IGCC 作为燃煤发电或结合多联产,具有效率高、环境友好等诸多优势,代表未来电力技术的发展方向,成为世界上极有发展前途的一种洁净煤发电技术。典型 IGCC 发电机组的原则性系统图见图 2-1。图 2
7、-1典型 IGCC 发电机组的原则性系统图2.22.2煤气化技术的发展煤气化技术的发展2.2.12.2.1煤气化技术发展的过程煤气化技术发展的过程固定床气化炉固定床气化炉早期的煤气化技术采用固定床,最有代表性的是 1933 年 Lurgi Oil,Gas andChemicals Company(Lurgi)开发的加压气化炉,几经修改完善,沿用至今。南非 Sasol Limited(Sasol)就有 97 台 Lurgi 炉在运行。该炉型的生产强度较低,尚未出现日处理千吨煤级的商业装置,从煤种和粒度的适用性、单系列、大型化、高强度等指标加以衡量,该炉型有其不足之处。流化床气化炉流化床气化炉流化
8、床气化炉 1922 年始于 Winkler(德国专利 437970),此后 High TemperatureWinkler(HTW)、UGas(Institute of Gas Technology 技术)、KRW(M.W.Kelloyg技术)等技术相继问世。迄今 HTW 单炉最大煤处理容量为 720t/d;UGas 为120t/d(建于上海吴泾焦化厂,炉径 2.6m,气化压力 0.6MPa,1994 年 11 月投运,至今尚未正常运行)。从煤种和粒度的适应性、生产强度、大型化等方面看,流化床难与气流床抗争。KRW 已列入美国 Department of Energy(DOE)Clean Co
9、alTechnology(CCT)4,该气化炉容量为 893t/d,95MW,发电效率(HHV)40.1%。人们正期待着其验证结果。气流床气化炉气流床气化炉从从工业化装置数量上讲,气流床气化炉要比固定床和流化床气化炉少,但是世界上已商业化的 Integrated Gasification CombinedCycle Technology(IGCC)大型(250MW 以上)电站都是采用气流床煤气化炉,可见其技术上具有优势。其代表是以水煤浆为原料的 Texaco Development Corporation(Texaco)、Global EGas(Destec);以干粉煤为原料的 Shell I
10、nternational Limited(Shell)、Krupp-Uhde(Prenflo)。近 80 年来的煤气化技术发展史,特别是近十多年来的大容量 IGCC 电站示范与商业化运行证明,与固定床、流化床相比气流床具有较大的煤种与粒度适应性和更优良的技术性能,是煤基大容量、高效、洁净、运行可靠的燃气与合成气制备装置的首选技术。为提高冷煤气效率(用于 IGCC 发电)、降低氧耗、提高煤气显热回收、目前本领域中国际上研究的热点有:将水煤浆进料改为液体 CO2 煤浆进料;研究煤泵以取代干粉煤锁斗加料;研究煤气化动力学、停留时间、气化炉最佳高径比设计;采用连续排渣系统取代锁斗式排渣系统;高温脱硫、
11、除尘技术;先进的耐火砖材料;新型过程测量仪器;运用数值模拟方法进行气化炉的工程放大;系统分析与技术集成;采用二段炉方案回收煤气显热等。具体情况如下:(1)Texaco 气化炉气化炉Texaco 水煤浆最大商业装置是 Tampa Electric Company(Tampa)电站,属于 DOE的 CCT-3,1989 年立项,1996 年 7 月投运,12 月宣布进入验证运行。该装置为单炉,日处理煤 2000 吨,气化压力为 2.8MPa,氧纯度为 95%,煤浆浓度 68%,冷煤气效率76%,净功率 250MW。辐射锅炉直径 5.18m,高 30.5m,重 900 吨。主要优点:水煤浆制备输送与
12、计量控制简单、安全、可靠;装置的开车率可达 85%90%(有备用炉时);设备国产化率高,投资较干煤粉原料低。主要缺点:褐煤的制浆浓度约 5961%;烟煤的制浆浓度为 6569%,冷煤气效率比干煤粉进料低 56 个百分点左右;喷嘴约 2 个月更换一次,费时 46小时;国产耐火砖寿命约一年,更换耐火砖费时 40 天左右;该炉型通过单喷嘴受限射流实现混合,但喷嘴与出渣口在同一炉体轴线上,炉内流型趋近全返混,有部分物料短路,使单程碳转化率仅为95%。国内运行经验表明,Texaco 气化技术的煤气初步净化系统、灰水处理系统、经常出现带水、带灰、堵渣现象。(2)Global E-Gas Inc(Deste
13、c)气化炉气化炉Destec 已建设两套商业装置,都在美国:Louisiana Gasification Technology,Inc.(LGT1)(气化炉容量 2200t/d,160MW,2.8MPa,1987 年运行)与 Wabas RiverCoal gasification Combined CycleRe-poweringProject(Wabash River)(单炉容量 2500t/d,265MW,2.8MPa,净发电效率为 38.9%(HHV),1995 年投运。)。炉型类似于 K-T,分第一段(水平段)与第二段(垂直段),在第一段中,两个喷嘴呈 180 度对置,最高反应温度约
14、 1400。为提高冷煤气效率,在第二段中,采用总煤浆量的 1020%进行冷激(该点与 Shell、Prenflo 的循环煤气冷激不同),此处的反应温度约 1040,出口煤气进火管锅炉回收热量。熔渣自气化炉第一段中部流下,经水冷激固化,形成渣水浆排出。Destec 采用水煤浆加料,该点与 Texaco 相同,具有该种进料形态的优缺点。采用水煤浆冷激及其配套的火管锅炉是一种技术进步,冷煤气效率高于 Texaco,但并不完善。主要表现在:二次煤浆停留时间短,碳转化率较低;设有一个庞大的分离器,以分离一次煤气中携带灰渣与二次煤浆的灰渣与残炭,否则火管锅炉难以正常工作。LGTI 19911992 年的平
15、均装置可用率为 80%,比 Texaco 低。采用耐火砖为炉衬,其寿命已达到 3 年;喷嘴寿命为 36 个月。该两点与 Eastman(TEC)的 Texaco 气化炉相比,占有优势。(3)Shell 气化炉气化炉与 Texaco 气化技术经历相似,上世纪 50 年代初 Shell 开发渣油气化成功,后费时 16 年开发成功了干煤粉气化技术,并于 1988 年用于 Buggenum IGCC 电站。目前已处于商业运行阶段。单炉日处理煤 2000 吨,250MW,发电效率为 43.2%(LHV)。Shell 气化炉壳体直径约 4.5m,高约 30m,4 个喷嘴位于炉子下部同一水平面上,沿圆周均匀
16、布置,借助撞击流以强化热质传递过程,使炉内横截面气速相对趋于均匀。炉衬为水冷壁(Membrame Wall),总重 500 吨。炉壳与水冷管排之间有约 0.5m 间隙,作安装、检修用。煤气携带煤灰总量的 2030%沿气化炉轴线向上运动,在接近炉顶处通入循环煤气激冷,激冷煤气量约占生成煤气量的 6080%,煤气降温至 900,熔渣凝固,出气化炉,沿斜管道向上进余热锅炉。煤灰总量的 7080%以熔融态流入气化炉底部,激冷凝固,自炉底排出。粉煤由 N2 携带,密相输送进入喷嘴。工艺氧(纯度为 95%)与蒸汽也由喷嘴进入,其压力为 3.34.0MPa。气化温度为 15001700,压力为 3.0MPa
17、。冷煤气效率为81%;原料煤热值的13%转化为蒸汽;6%由设备和出冷却器的煤气显热损失于大气和冷却水。Shell 称其 Know-how 是:粉煤进料速率的精确测量、喷嘴结构、水冷壁结构、以及合成气冷却器结构。Shell 煤气化技术有如下优点:采用干煤粉进料,氧耗比水煤浆低20%;碳转化率高,可达99%;调节负荷方便,关闭一对喷嘴,负荷则降低 50%;炉衬为水冷壁,据称其寿命为 20 年,喷嘴寿命为 1 年。主要缺点:设备投资大于水煤浆气化技术,估计高 20%;气化炉结构过于复杂,加工难度大;工程经验还不够丰富,世界上目前只有 Buggneum 的示范装置在运转。(4)Prenflo 气化炉气
18、化炉Prenflo 取 自 英 文 Pressurized Entrained-Flow Gasification 相 关 字 头。鉴 于Krupp-Koppers(现为 Krupp Uhde)曾与 Shell 合作,所以两种气化炉极为相似。1978 年两家分手之后,19861992 年 Krupp-Koppers 在德国 Furstenhousen 建成并运转日处理 48 吨加压气化装置(亦即 Prenflo 示范厂)并取得成功。1992 年西班牙 ELCOGAS(由西班牙、法国、葡萄牙的 6 家能源工程公司组成)采用Prenflo 气化技术在西班牙 Puertollano 建设 IGCC
19、电站,这也是 Prenflo 的第一个商业化装置。Puertollano IGCC 发电装置为单炉,日处理 2600 吨混合燃料(煤与石油焦各半)烟煤粉要求 75%粒径小于 0.1mm,含水量为 2%;褐煤粒径也要求 75%小于0.1mm,但含水量约为 6%;净发电能力为 300MW,产煤气量为 180000Nm3/h,氧浓度为 95%,气化压力为 2.6MPa,温度为1700。气化炉壳直径为 5m,炉高 45m,1997 年 12 月 19 日第一次生产煤气,1998 年 6 月备煤、气化、脱硫三单元连续运转 198 小时。Prenflo 与 Shell 气化炉的区别:Shell 气化炉不含
20、辐射锅炉(辐射锅炉位于煤气冷却器上部),而 Prenflo 则将二者连为一体。相应的,Prenflo 冷激循环煤气在气化炉中下部加入,而 Shell 炉则在上部加入。Prenflo 与 Shell 气化炉的相同点:干粉煤加料,氮为载气的密相输送。四喷嘴对置,煤气沿气化炉轴线向上流动,熔渣自炉底排出。炉衬均采用水冷壁,摈弃耐火砖方案。(5)GSP 与与 Advanced Coal gasification Process(ACGP)GSP 由原东德的燃料研究所(German Fuel Institute)开发,炉型与 Texaco 激冷室气化炉酷似。采用干煤粉进料,1982 年在黑水泵市 Lau
21、bag 建设 130MW 商业装置,日处理 720 吨煤,炉衬采用水冷壁。据称喷嘴与水冷壁炉衬的寿命可达 5年以上。ACGP 为南非 Ammonia,Explosive Chemical Industry Limited(AECI)与 KBW(Koppers 与 Babcock&Wilcox)气化系统公司合作开发,尚未建商业装置。技术特点是干粉煤进料、常压、方形炉、水冷壁炉衬,在同一水平面上布置 8 个喷嘴,煤气向上流动,熔渣由炉底排出。煤气化技术的特点2.2.22.2.2 我国煤气化技术的现状及发展方向我国煤气化技术的现状及发展方向研究开发现状中国自煤的商业化和社会化迄今已 100 余年,但
22、没有形成能与国际抗衡的商业化自主产权煤气化技术。期间不乏努力。近四十年来在原国家科委、计委、教委和各工业部的支持下,在研究与开发、消化引进技术方面进行了大量工作,有代表性的是:50 年代末到 80 年代初的仿 KT 气化技术研究与开发,曾于 60 年代中期和 70 年代末期在新疆芦草沟和山东黄县建设中试装置,由于基础理论研究不透以及材料等原因而终止;70 年代起西北化工研究院研究开发水煤浆气化技术并建设了中试装置,为此后 4 家厂引进 Texaco 水煤浆气化技术提供了丰富的经验;“九五”期间还就“整体煤气化联合循环(IGCC)关键技术(含高温净化)”立项,有十余个单位参加攻关;1999 年科
23、技部立项“煤的热解、气化及高温净化过程的基础研究”正在进行中;近 20 年来我国共引进 13 台 Texaco 气化炉,国内配套完成了部分设计、安装与操作,积累了丰富的经验。正在建设中的还有浩良河、金陵石化(栖霞山化肥厂)两套 Texaco 装置;此外,洞氮、柳州、应城三套 Shell 装置正在建设中。“九五”期间华东理工大学、鲁南化肥厂、天辰化学工程公司承担了国家重点科技攻关项目“新型(多喷嘴对置)水煤浆气化炉开发”(22 吨煤/天装置),该项目已通过有关部门组织的鉴定和验收,被专家评为“填补国内空白”和“国际领先”。结果表明,中试装置的有效气成分达到83%,比相同条件下的 Texaco生产
24、装置高 1.52 个百分点;碳转化率98%,比 Texaco 高 23 个百分点;比煤耗、比氧耗均比 Texaco 降低 7%,显示了良好的商业应用前景。该技术现已授权发明专利“多喷嘴对置式水煤浆或粉煤气化炉及其应用”。本成果正在兖矿鲁南化肥厂建设日处理 1150 吨煤的新型气化炉商业示范装置(4.0MPa)和山东华鲁恒升集团公司建设日处理 750 吨煤商业装置(6.5MPa)。中国科学院山西煤炭化学研究所在中试的基础上进行了流化床氧气/蒸汽鼓风制合成气的工业示范装置开发,烟煤处理能力为 100t/d,常压,目前已投入生产运转,能稳定灰熔聚操作。工业运行情况上世纪 80 年代末以前,我国的煤气
25、化完全依赖常压固定床技术,国内有常压固定床气化炉数百台,配套小型合成氨生产装置及少量甲醇和联醇装置,这些气化装置中一部分至今仍在运转。上世纪 80 年代初我国开始引进第二代煤气化技术,一家引进 Lurgi 技术,于山西潞城建厂,气化炉三开一备;共有 4 家引进 Texaco 水煤浆气化装置,分别建于鲁南(三台炉,单炉日处理 450 吨煤,2.8MPa)、上海吴泾(四台炉,三开一备,单炉日处理 500 吨煤,4.0MPa)、渭河(三台炉,二开一备,单炉日处理 820 吨煤,6.5MPa)、淮南(三台炉,二开一备,单炉日处理 500 吨煤,4.0MPa)。这四套装置均用于生产合成气,三套制氨,一套
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