2022年11 冷焦水密闭处理工艺流程设计及工业应用.doc
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1、冷焦水密闭处理工艺流程设计及工业应用徐江华 甘丽琳 李和杰洛阳石油化工工程公司工艺系统室1前言延迟焦化工艺是将减压渣油转化为较轻质油品和焦炭的工艺。焦炭的去除采纳水力除焦技术,焦炭在冷却、切除过程中不可防止地会产生粉尘、污水、废气等污染物,严峻妨碍装置及四周的环境,特别是在装置大给水冷焦、泡焦、溢流过程中,会产生大量温度在100C左右的含油、含硫污水,我们称之为冷焦水,由于冷焦水挥发出的气体含有硫化物和废油,尤其是在装置加工高硫劣质原料时,冷焦水系统四周的空气污染特别严峻,在其四周散发着让人窒息、难闻气味。对冷焦水蒸发的废气分析发觉气体中不仅含有大家所知的硫化物而且还有少量的苯类致癌物质,极大
2、的危害到操作人员的身体健康。过去,国内延迟焦化装置中设冷焦水处理设备,其主要目的是为理处理含油高温冷焦水的隔油、冷却以及冷焦水循环利用节水的咨询题,对延迟焦化装置环境保护关注的力度不够。从60年代至今,国内大部分延迟焦化装置冷焦水处理流程不断沿一种放开式的流程,没有发生根本的变化。在冷焦水处理的过程中,每一个环节根本都与大气相通,将有害物质直截了当扩散到大气中,污染环境。为改变这种情况,上海华东理工大学与镇海炼化股份合作,在镇海130万吨/年延迟焦化装置进展了冷焦水密闭处理的工业实验,并获得成功,2001年该技术通过了总公司的鉴定,为下一步国内延迟焦化装置的全密闭冷焦水设计提供了较好工业应用经
3、历。下面就LPEC在广石化和长岭延迟焦化装置的冷焦水密闭处理流程的设计以及工业应用情况进展介绍。2.国内冷焦水处理技术现状2.1工艺流程目前国内冷焦水处理流程根本上为一种放开式的处理流程见图1。焦炭塔溢流和放水过程排放的热冷焦水先进入冷焦水隔油池,在此经隔油设备(刮油机)将冷焦水中的污油别离、回收;除油后的冷焦水再经冷焦水泵升压后送到凉水塔进展冷却,然后进入冷焦水储存池。图12.2采纳技术2.2.1采纳地下池进展隔油冷焦水中含有焦粉和油,且易堵塞工艺设备,因而冷焦水处理设计一般不采纳罐式密闭处理,而用池子进展隔油处理。从图1能够看,在处理过程中,冷焦水是完全暴露在大气中,由于温度较高在池子四周
4、蒸发出大量有害汽体。2.2.2采纳凉水塔冷却冷焦水除油、除焦粉后的冷焦水,经泵升压送到凉水塔冷却。凉水塔冷却原理是依托引风机的动力,让大量的空气(冷介质)强迫与冷焦水进展接触,而实现冷焦水的冷却,在空气与水的接触冷却过程,由于空气的夹带作用,从凉水塔上部吹出的热空气携带了大量有毒物质和油滴,不仅造成四周空气的污染,气体中携带的污油冷凝落在操作区,给整个冷焦水处理场地,也造成环境污染。2.2.3采纳冷焦水池储存冷焦水经凉水塔冷却后的冷焦水,进入储存池储存然后再由泵升压送到焦炭塔,实现冷焦水的循环使用。2.2.4采纳罐式隔油技术90年代初,由洛阳石化工程公司设计的克拉玛依炼油厂30万吨/年延迟焦化
5、装置,曾尝试采纳罐密闭隔油处理冷焦水工艺,该流程由于冷却仍采纳凉水塔进展冷却,属于一种半密闭式冷焦水流程。在实际应用过程中,由于原料掺炼沥青比例的增加和操作条件的变化,冷焦水中经常含有大量的重油和焦粉,逐步在罐内堆积,使隔油罐经常堵塞,操作较为烦琐。从以上现状分析能够看出,国内冷焦水技术尽管在90年代进展了密闭式处理尝试,总的来说技术依然比拟落后,存在环境差、污染重、占地大等咨询题。3.冷焦水密闭处理新技术开发从目前国内冷焦水处理流程中各个环节看,冷焦水处理技术的关键是,如何将冷焦水在密闭的设备中进展焦粉、油与冷焦水别离,攻克了这个技术难题,在工程上就容易实现冷焦水处理全过程的密闭。针对这个咨
6、询题,上海华东理工大学与镇海炼化股份合作,采纳华东理工大学旋流除油别离技术,在镇海130万吨/年延迟焦化装置进展了冷焦水密闭处理的工业实验,经工业装置的实际运转说明,运用旋流除油别离技术处理焦化装置冷焦水,是一种较为可行的方法,它的实验成功,为国内以后焦化装置冷焦水流程的设计,提供了珍贵的应用经历。3.1除油器在镇海焦化工业实验效果3.1.1高浓度冷焦水除油效果表1. 高浓度冷焦水旋流除油效果日期进水含油出水含油去除率5月28日1.43%84494%焦炭塔排放冷焦水时,含油的高温冷焦水冲入隔油池,在入口处强烈搅动,旋流器在这种工况下做了一组除油实验,实验结果见表1,油的去除率94%。3.1.2
7、.低浓度污水除油效果当焦炭塔不排冷焦水时,隔油池中的冷焦水处于静止沉降状态,大量浮油浮于隔油池外表,旋流器取水口插入液面下1.5米处,这时冷焦水的平均含油浓度较低,污水中油浓度为2496050mg/L,经旋流器二级别离,出水油浓度降至45248mg/L,除油效果见表2。由表2能够明白,旋流器的进口平均含油浓度为1306mg/L,出水平均浓度166mg/L,平均去除率为87.3%,见表3。表2. 焦化冷焦水除油试验效果日期进口一级底流二级底流除油效率%压力MPa浓度mg.L-1压力MPa浓度mg.L-1效率压力MPa浓度mg.L-1效率5月28日9:100.803200.5214953.4%0.
8、324569.8%85.95月28日10:100.794280.5032125%0.3015851.8%63.15月28日16:000.8160500.4756190.7%0.2922659.7%96.35月28日16:200.8228750.5323691.8%0.4015235.6%94.75月29日14:000.752490.4112948.2%0.2411511%53.85月29日16:000.7411390.54/0.26240/78.95月30日8:450.783400.5427120.3%0.2517635.1%48.25月30日9:300.784750.5424847.8%0.
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