危化品初学案例分析.xls
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1、题型 分数 试题内容选项A选项B选项C选项D标准答案11某氯碱厂,氯化岗位操作工严格按照操作规程对氯化塔整个系统进行氮气置换后,通氯气后不久,因冷凝器是列管结构,抽进系统的旧防爆膜堵塞列管,造成排气有死角,置换不彻底,通氯气开车后发生了化学爆炸。操作工及时倒用2#氯化塔排气冷凝系统,未造成停塔影响生产,所幸未造成人员伤害。当班操作工反映,爆炸后有崩出的旧防爆膜。旧防爆膜来源于检修时的遗漏。从这次事故中需要汲取的教训是:严格执行操作规程加强对检修质量的管理和考核对有可能发生的事故和异常制定应急预案强化操作工安全意识,提高操作水平,提高操作工应急能力,有效地预防事故的发生。ABCD21某工厂黄磷车
2、间,操作工聂某发现夹布胶管和放磷阀门出口均被黄磷冻堵,便对放磷夹布胶管进行了简单捆扎。班长李某向压磷操作工聂某询问放磷管线及压磷夹布胶管的处理情况,聂某回答说已疏通。但当聂某打开放磷阀开始放磷时,夹布胶管脱落,黄磷流出迅速燃烧,产生大量烟雾,聂某撤离火灾现场,跑到2#黄磷电炉配电操作室,配电工将电炉停电。此时,班长李某见火势较大,也撤离火灾现场去通知电炉停电,之后,组织各操作工撤离现场,然后去灭火。该事故原因是按照操作规程,放磷前必须认真检查,疏通管线,捆扎并固定夹布胶管。操作工聂某未对放磷管线进行彻底疏通,也未认真检查和确认。对放磷夹布胶管只进行了简单捆扎而未加以固定,属于典型的违章操作当班
3、班长李某对聂某的操作监督不力,对操作票的监督、验证不到位,对放磷夹布胶管未按要求固定这一行为未能及时发现和纠正。黄磷车间安全管理不规范,培训教育不到位,致使员工安全意识和操作技能差,安全监管执行不力,习惯性违章现象不能及时有效得到制止ABCD31甲公司硝化装置准备开车时发现硝化反应深度不够,生成黑色的络合物,遂采取酸置换操作。该处置过程持续约12小时后,硝化装置开车,负荷逐渐提到42,一硝基甲苯输送泵出口管线着火,分厂内消防车到达现场,与现场人员一起将火迅速扑灭。系统停止投料,现场开始准备排料时,一硝化系统中的静态分离器、一硝基甲苯储槽和废酸罐发生爆炸,并引发甲苯储罐起火爆炸。装置出现明显的异
4、常现象:一是一硝基甲苯输送泵多次跳车;二是一硝基甲苯储槽温度高(有关人员误认为仪表不准)。期间,由于二硝基甲苯储罐液位降低,导致氢化装置两次降负荷。该事故中暴露出管理上存在的问题是异常工况处理时没有严格执行工艺操作规程在生产装置长时间处于异常状态、工艺参数出现明显异常的情况下,未能及时采取正确的技术措施人员技术培训不够,技术人员不能对装置的异常现象综合分析,作出正确的判断操作人员对异常工况处理缺乏经验。ABCD41甲工厂聚乙烯车间聚合釜操作人员发现200升聚合釜的乙烯管线堵塞,便决定折卸乙烯阀,进行疏通。当阀被卸开后,大量棕色粘稠物喷出,喷至在场的3人身上和离200升聚合釜仅4m远的乙烯发生炉
5、上,引起燃烧,造成多人烧伤该事故发生的原因是。带压维修未关闭有关阀,未加盲板违反“明火加热炉与集中布置的甲A类工艺设备、压缩机、泵、大型容器或容器组之间,应设置非燃烧的实体防火墙”的规定操作人员不具备本岗位安全操作知识ABCD51某化工厂压力容器爆炸重大事故直接因素关系链为:设备腐蚀穿孔呻盐水泄漏进入液氯系统一氯气与盐水中的铵反应生成三氯化氮,三氯化氮富集达到爆炸浓度,启动事故氯处理装置振动引爆三氯化氮(外因)。间接原因是压力容器设备管理混乱,设备技术档案资料不齐全,无维修、保养、检查记录。安全生产责任制落实不到位,安全隐患整改督促检查不力。根据分析该厂预防同类事故的措施是提高认识,加强领导,
6、高度重视危化行业的安全生产严格安全准入,深化专项整治,切实提高危化行业的整体安全水平加大安全投入,加快技术进步,行业本质安全水平完善应急预案,建立安全生产应急救援体系ABCD61某公司重氮化工艺发生爆炸事故。根据事故调查组的初步分析判断,操作员甲某没有将加热蒸汽阀门关到位,造成重氮化反应釜在保温过程中被继续加热,重氮化釜内重氮盐剧烈分解,发生化学爆炸,是这起爆炸事故的直接原因。在重氮化反应保温时,操作人员未能及时发现重氮化釜内温度升高,及时调整控制;装置自动化水平低,重氮化反应系统没有装备自动化控制系统和自动紧急停车系统;重氮化釜岗位操作规程不完善,没有制定针对性应急措施,应急指挥和救援处置不
7、当,是这起爆炸事故的重要原因。针对事故发生的原因,现提出以下要求要继续深化隐患排查治理专项行动切实加强新建化工装置试车过程的安全管理加大安全投入,加强仪表控制系统的维护管理,提高化工装置的控制水平进一步加强从业人员的安全教育和技能培训,提高操作人员的安全意识、操作技能和应急处置能力ABCD71甲公司双苯厂发生爆炸事故。依据现场勘察、证人笔录、岗位操作记录等相关资料,事故调查组专家组认为:该事故直接原因是由于当班操作工停车时,疏忽大意,未将应关闭的阀门及时关闭,误操作导致进料系统温度超高,长时间后引起爆裂,并引发其它设备发生爆炸。分析发现,该工艺原始、落后没有防爆阀、回流阀。该事故的教训和预防措
8、施必须淘汰落后的工艺技术,确保安全生产对于现在的技术完全可以解决的隐患可以通过设备的本质安全,联动、闭锁控制系统、防爆装置,避免由于个体操作人员的疏忽而发生的非正常状态,保证正常平稳生产加强培训,树立谨慎操作意识失误不可避免ABC81某工厂盐酸工段氢化氢尾气系统突然发生爆炸。事故原因是该厂电解产生的氢气,管线较长,氢气输送由氢干燥工序负责,风机输送。当全厂突然停电时,全厂所有机泵全部停止运转,管道内大量氢气气倒流,干燥工序操作人员甲某又未及时关闭氢气输送阀门,造成大量氢气经氢气管道倒流,引起爆炸。爆炸过程中,混合气体与硬质PVC管壁产生磨擦,形成静电火花,引起二次爆炸。针对该事故采取的措施是硬
9、质PVC管改为酚醛塑料管道(因为聚氯乙烯管道易产生静电),这样就可消除静电确保排空管道无静电产生。在盐酸各类管道处增设消除静电设施,防止其它非金属材料管道产生或聚积静电增设一个止回阀,防止在特殊情况下氢气倒流组织盐酸工段全体人员,认真学习氯碱生产安全操作与事故一书中介绍的盐酸生产中出现的各类事故,掌握事故处理方法,吸取事故经验教训。ABCD91某化工厂聚合釜视镜玻璃突然破碎,冲出大量乙烯气体和溶剂汽油蒸气,与聚合釜外空气混合形成爆炸性气体,并击破视镜上方25cm处的防爆灯而引起爆炸。间接原因是聚合釜的视镜玻璃原设计是直径95mm15mm(根据设计零部件手册,该视镜玻璃规格可耐压6kg/cm2)
10、,后来为了便于操作人员窥视釜内反应情况,于1970年上半年改大为直径145mm12mm(在设计零部件手册上没有该规格数据),连续使用了一年半。由于该规格的视镜玻璃耐压较差而引起破碎。针对事故汲取的教训和防范措施是视镜玻璃恢复到原设计要求,即重新使用直径95mm15mm的视镜玻璃设备更改要有充分的论证和依据针对改进的工艺或设备采取相应的防范措施工艺不能改进ABC101某化工厂请某大学退休教师帮助拟从该厂的工艺路线上进行改造,使之不再产生废酸。4月两名退休教授完成实验室工作,6月,对生产设备进行了改装。决定在生产装置上直接投料试验。6月14日8时15分开始投料,8时35分反应锅即发生强烈爆炸。事故
11、原因是违反技术改造的基本程序,将未经小试鉴定,未经中试的不成熟技术,用于企业的工艺改造对技术路线本身的危险性认识不充分对所用设备没有进行认真的验证以上说法不正确ABC111某工厂请甲大学退休教师帮助拟从该厂的工艺路线上进行改造,使之不再产生废酸。4月两名退休教授完成实验室工作,6月,对生产设备进行了改装。决定在生产装置上直接投料试验。6月14日8时15分开始投料,8时35分反应锅即发生强烈爆炸。防止同类事故的教训和措施是接受大专院校或科研单位的科研成果必须成熟可靠,并经技术鉴定参加技术鉴定的专家必须对新技术的安全可靠性严格把关审查企业新上项目必须在该项目上配有懂工艺,懂设备的工程技术及安全人员
12、转让技术时必须对生产中的安全问题有全面系统的介绍,对危险性大的生产过程,要有可靠的安全措施ABCD121某工厂蒸发岗位,由于蒸汽压力波动,导致造粒喷头堵塞,当班车间值班主任赵某某迅速调集维修工4人上塔处理。操作工李某看看将到8点下班交班时间,手里拿套防氨过滤式防毒面具,一路来到64米高的造粒塔上,查看一下检修进度。维修工们用撬杠撬离喷头,李某站在维修工们的身后仔细观察。当法兰刚撬开个缝,这时一股滚烫的尿液突然直喷出来,维修工们眼尖腿快迅速躲闪跑开。李某尚不知发生了什么事,躲闪不及,滚烫的液体扑了他满脸半身,当即昏倒在地。随后被在场的维修工们抬下造烂塔,送进医院抢救治疗,医生剥开李某的上衣,有衣
13、服护着的地方还好,凡是裸露在外面的脸、脖颈、手臂均受到伤害。该事故的原因是李某防护技能差。在他上塔查看维修工的检修进度时,只一味地想看个究竟,位置站得太靠前。当法兰撬开时,反应尖迟钝、躲闪慢。某自我防护意识淡薄检修现场进入了与检修无关的人员,检修负责人没有及时制止和纠正该车间安全技术技能培训不到位。维修工们只顾一门心思地自顾自的检修,没有考虑周围的环境情况是否发生了不利于检修的变化ABCD131某公司一氧化碳(有毒气体)净化工段变压吸附岗位5A气动蜗杆式切断球阀出现故障,操作工赵某独自一人没采取防护措施的情况下到现场去进行维修作业,虽然系统已紧急切断,但系统内仍有1.6MPa的压力,造成高浓度
14、的CO泄露,致使正在现场拆卸气源的仪表工赵某中毒身亡。从赵某角度看独自一人到现场去进行维修作业,违反了“危险作业,须两人以上”的安全规定没穿防护服,没戴防毒面具是主要原因该操作工安全意识差平时安全学习培训力度不够ABCD141某球罐区,由于操作人员操作失误,各部门负责人又相互推诿不管,改正及时,造成液化气爆燃事故。死亡26人。事故教训与防范措施是油罐区主要负责人的责任则是严重的失职渎职增强领导干部的安全意识、责任意识负责人不重视安全工作应该是最大最严重的事故隐患操作工应当加强安全岗位培训ABCD151某化工厂在气相色谱仪开机过程中,由于操作人员的疏忽大意色谱仪内一色谱柱被卸走,气体泄漏,致使色
15、谱仪发生爆炸。事故原因及其防范措施是操作工黄某在开机前未按规程要求操作该仪器停机后未按要求对仪器的载气进出口进行封堵提高职工对各类仪器的操作技能健全各类仪器操作档案,其中包括开机时间、使用情况、停机时间、停机原因,以及检修情况、完好性等ABCD161某化肥厂因合成塔异径管老化爆裂,发生一起爆炸事故。事故教训与防范措施是合成系统的高压管道和高压管件进行了全面检验在全厂范围内进行以安全生产为中心的大检查强化生产现场管理,使职工自觉遵守安全操作规程,坚决杜绝违反劳动纪律的现象尽管与操作工无关,但是应当全面学习安全知识,加强安全培训。ABC171某化工集团公司新上片碱装置凉水塔,由于无证焊接工在无动火
16、许可的条件下,焊接中将悍渣引燃填料,发生火灾。责任分析如下违章动火无证作业专业化管理上还存在着死角操作工对相关环境了解不够ABCD181某氧气充装站在冲装氧气前没有预检,冲后没有复检,结果造成工人气焊时氧气瓶发生爆炸。事故原因是氧气瓶在充装前,瓶内已含有与氧气混合后,具备爆炸特性的可燃气体氧气充装站在氧气瓶充装前,没有对气瓶进行预检氧气充装站在氧气瓶充装后,未进行复检充装工人严重违规ABCD191某氧气充装站在冲装氧气前没有预检,冲后没有复检,结果造成工人气焊时氧气瓶发生爆炸。事故教训氧气充装站的生产者和氧气瓶的使用者应该熟悉安全生产法对职工加强遵守安全生产规章制度、严格执行安全操作规程的日常
17、安全教育确实履行安全生产监督管理的职责,力争把事故消灭在隐患状态偶然事故ABC201某氧气充装站在冲装氧气前没有预检,冲后没有复检,结果造成工人气焊时氧气瓶发生爆炸。整改建议正确的是对本站的工作质量管理手册重新审查一遍寻找现场操作中还存在的种种违规行为,特别是那些见怪不怪的习惯性违规行为,对此提出具有针对性的整改措施,并责令限期完成整改建议氧气充装站的主要负责人加强职工的安全教育,严格执行劳动纪律发现安全隐患或违规行为,及时予以纠正,并责令限期完成整改。ABCD211某化肥厂在检修时,怕天黑不好干而抢时间提前拆盲板,导致爆炸,造成4人死亡,5人轻伤的重大事故。该事故说明检修组织管理的不科学,基
18、层管理人员的安全观念淡漠检修工作一开始就处于无序状态安全措施无法明确,更不能落实到人加强安全培训极其重要ABCD221哈尔滨某化工厂6万t/a合成甲醇压缩机放空管没安装专门的避雷针,而是借助比它低的精馏塔和其他低处的避雷针防雷,当油气随放空管进入大气时遭雷击发生着火事故。防范措施是按标准正确设置避雷装置加强巡检,确保油气分离器在工艺指标范围内运行,杜绝合成气向空气中大量排放进行全厂避雷安全措施大检查,限期安全整改雷击是偶然的,没有必要大惊小怪ABC231某市化学工业公司合成氨厂造气车间脱硫1号循环槽,煤气在槽内析出后,与空气混合,逐渐形成具有爆炸危险性的混合气体。当工人用小榔头敲打槽盖上的铁锈
19、时发生爆炸。防止同类事故的措施是加强全厂含有易爆气体的槽、罐的管理凡是这类槽、罐,都标明“严禁烟火,严禁敲击”的字样,并加强安全教育维修人员必须同该车间安全员共同商定维修措施偶然事故没有必要大惊小怪ABC241某饲料添加剂厂在卸环氧乙烷过程中,一环氧乙烷计量槽(非法自制容器)突然开裂,致使液态环氧乙烷喷出汽化,管道无静电跨接装置的情况下发生大爆炸。该事故原因是设备不符合国家规定要求各设备管道无防静电措施对安全生产的重要性认识不够人员培训教育不到位ABCD251某饲料添加剂厂在卸环氧乙烷过程中,一环氧乙烷计量槽(非法自制容器)突然开裂,致使液态环氧乙烷喷出汽化,管道无静电跨接装置的情况下发生大爆
20、炸。必须采取的防范措施是工厂压力容器、压力管道等设备进行安装验收、登记、检验、发证有关部门对本辖区的技术改造项目和所有锅炉压力容器进行一次全面的清理检查车间应当进行安全岗位培训寻找不安全环节,及时整改ABCD261某有机化工厂乌洛托品车间停车,在无动火作业证的情况下,在精甲醇计量槽溢流管上安焊阀门,在进行焊接作业前,没有与甲醇计量槽完全隔绝,进料敞口与大气相通造成空气汇流,达到爆炸极限爆炸。事故原因是无证动火作业现场周围环境无安全措施负责人安全意识差操作工安全意识差ABCD271某铁路货运场用盛碱的槽车 盛装硫酸,在对硫酸加压卸料时,由于干枯的液碱堵塞在出料管下部,疏通时白色泡沫喷溅到没戴防护
21、面罩的工人身上,造成重伤。事故原因是槽车清洗不到位卸酸工未按规定穿戴防护面罩操作工安全意识差与厂方无关ABC281某化工厂中试室环氧乙烷和环氧丙烷为原料生产高分子聚醚的生产,该厂操作人员违反了操作工艺,采用了“批”加法,一次投料过多,反应速度过快,高压反应釜突然发生爆炸。以前反应釜在生产过程中曾发生过超压现象,因采取了紧急放空措施,没有发生爆炸。事故原因是采用了“批”加法没按规定调好安全阀的起跳压力也没有按规定定好爆破片压力没有汲取事故教训,负责人没有引起足够重视ABCD291某化工厂中试室环氧乙烷和环氧丙烷为原料生产高分子聚醚的生产,该厂操作人员违反了操作工艺,采用了“批”加法,一次投料过多
22、,反应速度过快,高压反应釜突然发生爆炸。以前反应釜在生产过程中曾发生过超压现象,因采取了紧急放空措施,没有发生爆炸。防止同类事故的措施是贯彻“安全第一,预防为主”的方针,管生产必须管安全压力容器的使用和操作人员必须经安全教育、培训合格后方可上岗操学习压力容器安全使用的基本知识负责人首先要具有高度安全意识,并付诸于行动ABCD301某公司黄某,误开阀门,造成311号油罐汽油窜至310号油罐,当计算机报警后,黄掉以轻心,没有到现场查看核实,致使310号罐内油满外溢,并且不在现场交接班、没有双点巡回检查。外溢的汽油散发遇火星起火并引起油罐爆炸。事故原因是操作工工作麻痹没有进行现场核实,不负责任违反交
23、接班制度安全意识淡薄ABCD311湖北某化工厂黄磷车间用加硝酸的方法回收磷泥,没有按规程对硝酸进行测验,并使用38的软管进行加酸(专用加酸装置为15的管道),由于所加硝酸浓度过高,速度过快,导致磷泥反应槽内热量积聚发生爆炸,造成人员伤亡。事故原因是操作工违规生产安全意识差车间岗位安全培训不够安全负责人责任意识不够ABCD321湖北某化工厂黄磷车间用加硝酸的方法回收磷泥,没有按规程对硝酸进行测验,并使用38的软管进行加酸(专用加酸装置为15的管道),由于所加硝酸浓度过高,速度过快,导致磷泥反应槽内热量积聚发生爆炸,造成人员伤亡。针对事故该厂应当如何对待全厂进行安全培训车间进行岗位培训全厂查找事故
24、隐患严格落实环节责任制ABCD331某化工厂黄磷车间用加硝酸的方法回收磷泥,没有按规程对硝酸进行测验,并使用38的软管进行加酸(专用加酸装置为15的管道),由于所加硝酸浓度过高,速度过快,导致磷泥反应槽内热量积聚发生爆炸,造成人员伤亡。从操作工角度应当汲取的教训是安全意识牢记心中操作严格按照安全规程和工艺要求进行加强学习岗位操作知识全面熟练掌握与本岗位相关的工艺规则ABCD341某造纸厂操作工,在没有良好通风和个人防护的情况下,进入高浓度硫化氢的浆池内进行清池工作,当即晕倒在池中。后来的抢救工人在没有防护的情况下因下去救人而中毒。最后造成重大伤害事故。该事故暴露的问题是工人严重违反操作规程缺乏
25、安全及应急措施缺乏劳动安全卫生意识缺乏必要的防毒急救安全知识教育ABCD351某造纸厂操作工,在没有良好通风和个人防护的情况下,进入高浓度硫化氢的浆池内进行清池工作,当即晕倒在池中。后来的抢救工人在没有防护的情况下因下去救人而中毒。最后造成重大伤害事故。该事故教训是进入有毒环境作业前要进行相关的检测和防护进行有关的安全卫生培训和教育全厂进行岗位安全培训对于不安全环境一定要有工作防护措施和应急措施ABCD361某氯碱厂氯苯车间停塔倒触媒。根据要求先开1#氯化塔,正常后再停3#氯化塔。根据车间安排,氯化岗位操作工严格按照操作规程对1#氯化塔整个系统进行氮气置换 40min以上后,1#氯化塔开始通氯
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