钢结构事故案例分析(二).ppt
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1、3.2 第二类-网架结构质量事故 3.2.1 3.2.1 事故原因:事故原因:1.1.设计失误设计失误荷载组合不当荷载组合不当 力学模型、计算简图不当力学模型、计算简图不当 节点不当节点不当 未考虑吊装荷载未考虑吊装荷载 2.2.制作失误制作失误下料尺寸不准下料尺寸不准 节点焊接不过关节点焊接不过关 焊接连接质量不满足焊接连接质量不满足 3.3.拼装失误拼装失误安装顺序失误安装顺序失误 临时支撑少临时支撑少 吊点不合理吊点不合理 多台起重机不协调工作多台起重机不协调工作例题3-5通讯楼网架坍塌概况:某通讯楼为网架结构,焊接空心球节点棋盘形四角锥网架,平面尺寸13.2m*17.99m,网格数5*
2、7,网格尺寸2.64m*2.57m,网架高1m,支撑时上弦周边支撑。材料均为Q235,网架上弦73*4钢管,下弦89*4.5,腹杆38*3,空心球200*6.图纸注明贴角焊缝厚度7.5mm,焊条规定是T42.原因分析:网架塌落正是连降中雨和大雨,腹杆大量出现s形弯曲,多出是焊缝处开裂或者拔出。设计原因:1).腹杆受压稳定24.0KN53.4KN,稳定性不足。施工原因:1).焊接多处未熔透2).排水坡的小立柱坡度反了,造成积水。3).屋架预埋件钢板的锚固筋竟然放在圈梁保护层内,塌落时锚固钢筋从保护层剥落。例题3-6:某展厅网架倒塌(可以略)概况:某国际展览中心由展厅、会议中心和一座16层酒店组成
3、,共5个展厅,其中4号倒塌。4号屋面采用螺栓球节点网架结构,22.5m*28.5m.网架结构和屋面均是德国设计,国外施工和监理,1989年5月建成,6月1日开始使用。1992年9月6-7日深圳受9215号台风影响,普降大雨,总量130.44mm,尤其是7日早5-6时,降雨量达到60mm/h.上午7时倒塌。调查发现N1-P1轴全部塌落,东边屋面构件大面积散落,其余支撑在柱上,部分下弦杆和腹杆压曲。倒塌现场大量高强螺栓被拉断或折断,部分杆件明显压屈。从杆件上没有发现杆件拉断和明显的颈缩现象,也没发现杆件和锥头焊缝拉开。调查中反应网架多次积水,排水口有堵塞。原因分析:对积水后荷载进行计算,如下当屋面
4、最深积水达到35cm,支座节点附近受压腹杆接近压杆压屈的临界荷载,拉力超过螺栓M27的允许承载力,当积水深度45cm,腹杆压力超过临界值,支座附近的腹杆压屈,拉杆的高强螺栓拉断,导致网架倒塌。但是网架拉杆在弹性范围内。可以看出,结论与现场情况是吻合的。3.3 第三类-轻钢结构事故轻钢结构:包括门式刚架、冷弯薄壁型钢、薄壁拱形屋面,空间张拉结构等1.门式刚架结构事故:1992年湛江台风吹到一批轻钢厂房事故,1998年,浙江地区经历少有的一场大雪,雪压塌一批。2.拱形波纹钢屋盖:例题3-7:北京某轻钢厂房的超载事故概况:厂房分为2部分,一部分是带夹层的2层,下部是生产车间,上部分是办公室,另一部分
5、是一层,全是生产车间。15榀25m*2的门式钢架,每榀6m到10m,屋顶标高9.1m.电缆桥本是地面通过,改为钢架顶端通过。12经过验算,6轴和14轴钢架验算,应力超出。如下表:梁的强度已经不足,刚度尚可。由于取消了夹层一侧的三个柱间支撑,引起墙面石膏板和瓷砖开裂,发生范围很小,为了节约资金,决定加固。由于生产,不能动火停电,最后采取粘贴钢板加固。如下:过程:酸洗油漆砂纸打磨出现金属表面上胶粘贴钢板加固后最大应力191MP215MP.经过多年使用良好。例题3-8:乌鲁木齐某国家粮库专用铁路站台罩棚。跨度30米,拱形波纹屋盖矢高6米,1.4mm的彩色镀锌钢板,屈服强度280MP.1999年完工,
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