空压机螺栓断裂分析及改进课件.pptx
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1、 空压机螺栓断裂原因分析及改进措施空压机螺栓断裂原因分析及改进措施 STUD BROKEN CAUSE ANALYSE AND IMPROVE2023/1/8Dongfeng Cummins Engine Co.,Ltd1空压机螺栓断裂空压机螺栓断裂原因及分析改进原因及分析改进 空压机螺栓断裂原因分析及改进措施空压机螺栓断裂原因分析及改进措施 STUD BROKEN CAUSE ANALYSE AND IMPROVE2023/1/8Dongfeng Cummins Engine Co.,Ltd2第一步:问题描述第一步:问题描述/Identify the problem4月月20日,质量部抽日,
2、质量部抽 20台台B发动机(发动机(EQB21020),在),在DCEC试验台架进试验台架进行发动机抽检时,发生发动机空压机双头螺栓行发动机抽检时,发生发动机空压机双头螺栓A3905371断裂现象。螺栓断断裂现象。螺栓断裂比例为裂比例为90(DCEC台架台架)。Apr 20,stud broken form 20 engine when simple audit test in DCEC cell.Stud broken rate 90%.断裂的螺栓断裂的螺栓 空压机螺栓断裂原因分析及改进措施空压机螺栓断裂原因分析及改进措施 STUD BROKEN CAUSE ANALYSE AND IMPR
3、OVE2023/1/8Dongfeng Cummins Engine Co.,Ltd3序号序号NoNo发动机号发动机号series series nono型型 号号modelmodel断裂数量断裂数量quantityquantity运行时间运行时间(小(小时时)run timerun time台台架号架号cell nocell no备注备注remarkremark1 16937648369376483EQB210EQB21020202 210104 42 26937648469376484EQB210EQB21020202 29 94 43 36937648569376485EQB210-20
4、EQB210-202 22020小时小时完成後發現完成後發現4 44 46937648669376486EQB210EQB21020202 22020小时小时完成後發現完成後發現4 45 56937648769376487EQB210EQB21020201 17 75 56 66937648869376488EQB210EQB21020201 11 1(1010)2 2(1010)3 3(1818)1 17 76937649069376490EQB210EQB21020202 211114 48 86937649269376492EQB210EQB21020201 18 84 49 96937
5、876469378764EQB210EQB21020201 12 2(1515)4 4试验部做试验部做10106937876269378762EQB210EQB21020201 1试验部做试验部做11116937648969376489EQB210EQB2102020未断未断20204 412126937649169376491EQB210EQB2102020未断未断20204 413136937876269378762EQB210EQB21020201(1(断断)。2 2(未断未断)2020(2 2)8 82 2长源长源14146937876969378769EQB210EQB2102020
6、1 1(断)(断)2 2(未断未断)2020(2 2)5 52 2长源长源 空压机螺栓断裂原因分析及改进措施空压机螺栓断裂原因分析及改进措施 STUD BROKEN CAUSE ANALYSE AND IMPROVE2023/1/8Dongfeng Cummins Engine Co.,Ltd4成立小组成立小组小组成员小组成员组长:韩玉弟组长:韩玉弟成员:马增、姜根龙、樊建东(成员:马增、姜根龙、樊建东(QUA)韩国雄韩国雄(PUR)陈振峰、方劲松陈振峰、方劲松(PED)韩卫华韩卫华(PRO)杨明杰杨明杰(MAT)空压机螺栓断裂原因分析及改进措施空压机螺栓断裂原因分析及改进措施 STUD BR
7、OKEN CAUSE ANALYSE AND IMPROVE2023/1/8Dongfeng Cummins Engine Co.,Ltd5第二步:确定可能的原因第二步:确定可能的原因Determine possible causes&importance能想到的可能想到的可能原因能原因头脑风暴法头脑风暴法排序后得到排序后得到8种原因种原因得出得出31种可能的原因种可能的原因排序得到可排序得到可能性较大的能性较大的原因原因 空压机螺栓断裂原因分析及改进措施空压机螺栓断裂原因分析及改进措施 STUD BROKEN CAUSE ANALYSE AND IMPROVE2023/1/8Dongfeng
8、 Cummins Engine Co.,Ltd6序号序号NO项目项目content负责人负责人responsibility要求完成日期要求完成日期date1收集螺栓数据收集螺栓数据 螺纹中径,大径,螺纹中径,大径,硬度,金硬度,金相,抗拉强度,屈服强度相,抗拉强度,屈服强度Bolt size hardness 韩国雄韩国雄/乔炜乔炜HGX/QW4.292收集装配力矩数据,空压机栓头螺栓,空压收集装配力矩数据,空压机栓头螺栓,空压机支架螺栓,装配工艺机支架螺栓,装配工艺Assembly torque.stud.bracket bolt.assembly process韩卫华韩卫华/HWH4.29
9、3空压机支架螺栓装配工艺空压机支架螺栓装配工艺Bracket bolt assembly process韩卫华韩卫华HWH4.294故障件送工艺研究所作失效分析故障件送工艺研究所作失效分析Failured part send specialist analyse乔炜乔炜QW4.29 空压机螺栓断裂原因分析及改进措施空压机螺栓断裂原因分析及改进措施 STUD BROKEN CAUSE ANALYSE AND IMPROVE2023/1/8Dongfeng Cummins Engine Co.,Ltd7序号序号NO项目项目content负责人负责人responsibility要求完成日要求完成日期
10、期date5空压机支架装配尺寸和材质空压机支架装配尺寸和材质乔炜乔炜/李金柱李金柱4.296齿轮室安装孔垂直度齿轮室安装孔垂直度吴勇吴勇4.257空压机安装孔相关尺寸空压机安装孔相关尺寸陈梅陈梅4.298产品设计力矩产品设计力矩韩国雄韩国雄4.29 空压机螺栓断裂原因分析及改进措施空压机螺栓断裂原因分析及改进措施 STUD BROKEN CAUSE ANALYSE AND IMPROVE2023/1/8Dongfeng Cummins Engine Co.,Ltd8第三步:具体保护用户措施第三步:具体保护用户措施Take short term action 1、采用、采用C3937122(10
11、.9级)替代级)替代A3905371(8.8)级。级。C3937122(10.9级)级)replace A3905371(8.8)2、已装机、已装机A3905371螺栓更换为螺栓更换为 C3937122。C3905371 bolt instead C39371223、空压机支架螺栓、空压机支架螺栓A3960682(8.8)更换为更换为C3902114(9.8).Bolt A3960682 replace C3902114C3937122(10.9级)级)A3905371(8.8级级)空压机螺栓断裂原因分析及改进措施空压机螺栓断裂原因分析及改进措施 STUD BROKEN CAUSE ANALY
12、SE AND IMPROVE2023/1/8Dongfeng Cummins Engine Co.,Ltd9第四步:收集数据,为原因制定试验计划第四步:收集数据,为原因制定试验计划Gather Data&Design Test for cause contribution序号序号NO项目项目content负责人负责人responsibility实际完实际完成日期成日期date结论结论conclusion1收集螺栓数据收集螺栓数据 螺纹中径,大径,螺纹中径,大径,硬度,金相,抗硬度,金相,抗拉强度,屈服强度拉强度,屈服强度Bolt size hardness 韩国雄韩国雄/乔乔炜炜HGX/QW5
13、.6OK2收集装配力矩数据,空压机栓头螺栓,空压机支收集装配力矩数据,空压机栓头螺栓,空压机支架螺栓,装配工艺架螺栓,装配工艺Assembly torque.stud.bracket bolt.assembly process韩卫华韩卫华/HWH4.29空压机双头螺栓、支架螺栓力矩空压机双头螺栓、支架螺栓力矩stud and bracket bolt torque NOK3空压机支架螺栓装配工艺空压机支架螺栓装配工艺Bracket bolt assembly process韩卫华韩卫华HWH4.25OK4故障件送工艺研究所作失效分析故障件送工艺研究所作失效分析Failured part sen
14、d specialist analyse乔炜乔炜QW4.271、螺栓为疲劳断裂、螺栓为疲劳断裂Stud broken form fag2、建议检查螺栓和相关装配情况、建议检查螺栓和相关装配情况 空压机螺栓断裂原因分析及改进措施空压机螺栓断裂原因分析及改进措施 STUD BROKEN CAUSE ANALYSE AND IMPROVE2023/1/8Dongfeng Cummins Engine Co.,Ltd10第四步:收集数据,为原因制定试验计划第四步:收集数据,为原因制定试验计划Gather Data&Design Test for cause contribution序号序号NO项目项目
15、content负责人负责人responsibility实际完成日实际完成日期期date结论结论conclusion5空压机支架装配尺寸和材质空压机支架装配尺寸和材质乔炜乔炜/李金柱李金柱4.29OK6齿轮室安装孔垂直度齿轮室安装孔垂直度吴勇吴勇4.25OK7空压机安装孔相关尺寸空压机安装孔相关尺寸陈梅陈梅4.25OK8产品设计力矩产品设计力矩韩国雄韩国雄4.25NOK 空压机螺栓断裂原因分析及改进措施空压机螺栓断裂原因分析及改进措施 STUD BROKEN CAUSE ANALYSE AND IMPROVE2023/1/8Dongfeng Cummins Engine Co.,Ltd11第四步
16、:收集数据,为原因制定试验计划第四步:收集数据,为原因制定试验计划Gather Data&Design Test for cause contribution从收集的数据看,可能的原因:从收集的数据看,可能的原因:1.空压机的装配力矩,空压机的装配力矩,2.产品设计力矩,产品设计力矩,3.疲劳断裂的因素。疲劳断裂的因素。分别设计分别设计试验方案试验方案可能的原因:可能的原因:8条条3条条 空压机螺栓断裂原因分析及改进措施空压机螺栓断裂原因分析及改进措施 STUD BROKEN CAUSE ANALYSE AND IMPROVE2023/1/8Dongfeng Cummins Engine Co
17、.,Ltd12第五步:实施试验第五步:实施试验/分析数据分析数据/选择解决方案选择解决方案Conduct Tests/Analyze Data/Select solution 一、空压机安装螺栓力矩验证一、空压机安装螺栓力矩验证1、在同批次断裂螺栓发动机上测量,螺栓力矩在、在同批次断裂螺栓发动机上测量,螺栓力矩在8089之间,之间,大于装配规范大于装配规范 7084NM。2、调整螺栓力矩到、调整螺栓力矩到装配规范内装配规范内试验,螺栓断裂。试验,螺栓断裂。发动机号:发动机号:69376488 1#台架台架10小时断裂小时断裂3、调整螺栓力矩、调整螺栓力矩小于装配规范小于装配规范 50NM,螺栓
18、断裂。,螺栓断裂。发动机号:发动机号:69378764 4#台架台架15小时断裂。小时断裂。结论:空压机安装螺栓力矩不是导致螺栓断裂的原因。结论:空压机安装螺栓力矩不是导致螺栓断裂的原因。空压机螺栓断裂原因分析及改进措施空压机螺栓断裂原因分析及改进措施 STUD BROKEN CAUSE ANALYSE AND IMPROVE2023/1/8Dongfeng Cummins Engine Co.,Ltd13二、产品设计力矩二、产品设计力矩 查查EQB-37-1999,M12 8.8级螺栓拧紧力矩为级螺栓拧紧力矩为6072NM,实际实际规范为规范为7084NM,但自但自B系列发动机装机以来,一直
19、未出现螺栓系列发动机装机以来,一直未出现螺栓断裂故障。断裂故障。结论:结论:产品设计力矩高于标准力矩,不是导致产品设计力矩高于标准力矩,不是导致螺栓断裂的原因。螺栓断裂的原因。空压机螺栓断裂原因分析及改进措施空压机螺栓断裂原因分析及改进措施 STUD BROKEN CAUSE ANALYSE AND IMPROVE2023/1/8Dongfeng Cummins Engine Co.,Ltd14三、发动机螺栓为疲劳断裂振动数据收集三、发动机螺栓为疲劳断裂振动数据收集1、5.10日分别对发动机在长源台架,日分别对发动机在长源台架,DCEC台架试验,并收集在空压机盖板台架试验,并收集在空压机盖板螺
20、栓、空压机安装螺栓、缸体上的最大振动加速度螺栓、空压机安装螺栓、缸体上的最大振动加速度。同时升级前后空压机垫。同时升级前后空压机垫和新老空压机支架对比。和新老空压机支架对比。结论:结论:1、长源台架最大振动加速度、长源台架最大振动加速度 低于低于DCEC台架。原因长源台架有减震。台架。原因长源台架有减震。2、空压机安装螺栓轴向最大振动加速度高于垂向和侧向,。、空压机安装螺栓轴向最大振动加速度高于垂向和侧向,。3、升级空压机垫最大振动加速度、升级空压机垫最大振动加速度 高于升级前的最大振动加速度高于升级前的最大振动加速度。4、从频域数据看主要成分是、从频域数据看主要成分是1000Hz以上的高频宽
21、带振动,以上的高频宽带振动,从数据看主要振动成分可能是某种冲击振动。从数据看主要振动成分可能是某种冲击振动。空压机螺栓断裂原因分析及改进措施空压机螺栓断裂原因分析及改进措施 STUD BROKEN CAUSE ANALYSE AND IMPROVE2023/1/8Dongfeng Cummins Engine Co.,Ltd15序序号号测量位置测量位置振动加速振动加速度的发动度的发动机方向机方向最大振动加速度最大振动加速度 转速转速(m/s2 r/min)长源长源5东区东区4原机原机更换空压机支更换空压机支架架更换空压机更换空压机密封垫密封垫1空压机安装空压机安装螺栓处螺栓处垂向垂向96 25
22、00219 2400199 2400145 2340轴向轴向250 2520497 2320536 2300356 2170侧向侧向203 2170119 2450183 2400163 23402空压机后盖空压机后盖板板垂向垂向175 2500173 2320167 2360193 2240轴向轴向264 2520299 2270282 2270273 2240侧向侧向183 2520213 2260208 2280204 22403发动机缸体发动机缸体垂向垂向81 2300132 2520轴向轴向88 2300267 2150侧向侧向219 217250 2650振动测试数据振动测试数据
23、空压机螺栓断裂原因分析及改进措施空压机螺栓断裂原因分析及改进措施 STUD BROKEN CAUSE ANALYSE AND IMPROVE2023/1/8Dongfeng Cummins Engine Co.,Ltd16空压机安装螺栓处空压机安装螺栓处升级前空压机垫升级前空压机垫发动机轴向发动机侧向发动机垂向向空压机安装螺栓处空压机安装螺栓处升级后空压机垫升级后空压机垫发动机轴向发动机侧向发动机垂向向振动测试图振动测试图VS 空压机螺栓断裂原因分析及改进措施空压机螺栓断裂原因分析及改进措施 STUD BROKEN CAUSE ANALYSE AND IMPROVE2023/1/8Dongfe
24、ng Cummins Engine Co.,Ltd17 主要着重点主要着重点发动机振动来源发动机振动来源 空压机螺栓断裂原因分析及改进措施空压机螺栓断裂原因分析及改进措施 STUD BROKEN CAUSE ANALYSE AND IMPROVE2023/1/8Dongfeng Cummins Engine Co.,Ltd18 四、针对振动来源设计方案并分析四、针对振动来源设计方案并分析DOEDOE试验计划表试验计划表项目负责人项目负责人:韩玉弟韩玉弟部门部门:QUA项目名项目名:空压机螺栓振动来源分析空压机螺栓振动来源分析日期日期:2006.5.19:2006.5.19DOEDOE目标目标:
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