2015年度品质目标改善计划.ppt
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1、 2015年度品质目标改善计划年度品质目标改善计划 QT-FLEX 目录目录一一:2015:2015年品年品质目目标改善改善计划(划(P P)1.11.1:20142014年品年品质现状状u月月别品品质统计u不良不良别统计1.21.2:20142014年年问题点点1.31.3:20152015年品年品质目目标设定定二二:20152015年品年品质改善改善实施方案(施方案(D D)三三:2015:2015年品年品质改善改善检查(C C)四四:2015:2015年品年品质改善改善执行(行(A A)五:五:结束束语针对20152015年品年品质目目标达成制定改善达成制定改善计划,划,计划划进程如下:
2、程如下:一一:2015:2015年品年品质目目标改善改善计划(划(P P)项项目目执行类别执行类别主要过程主要过程20152015年进程年进程责任责任工站工站责任人责任人1 1周周2 2周周3 3周周4 4周周5 5周周2 2月月33月月第二季度第二季度P数据统计分析月别统计MRB赵冬冬不良别统计MRB赵冬冬目标设定2015年目标设定 品保胡兴亮D目标达成要因分析工艺品质生产各部门责任人验证跟进对策改善C效果确认数据比对FQC黄美荣A横向开展规范化工艺向慧婷现场稽核品质赵冬冬1.1、2014年品质现状年品质现状-双面板双面板A.A.月月别统计分析达成状况分析达成状况-双面板双面板类型/月份1月
3、2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月双面板(M2)4032.18 2324.88 5217.66 5187.61 5056.32 6348.53 5490.67 4789.88 5935.05 3684.07 3216.66 2366.99双面板(M2)474.60 376.76 849.46 598.71 488.11 462.52 433.91 311.15 496.09 359.56 226.57 302.29 目标7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%实际10.53%13.95%14.00%
4、10.35%8.80%6.79%7.33%6.10%7.71%8.89%6.58%11.32%备注:双面板不达标月份参见红色标示1.1、2014年品质现状年品质现状-双面板双面板B.B.不良不良别统计分析分析总体报废/M25379.74序号缺陷名称报废尺数/M2报废比率/%占报废比例/%主要报废工序1电测不良2448.01 4.56%45.50%DF/DES/钻孔/裁切/镀铜2压折伤816.83 1.52%60.69%DES/压合/镀化金/冲型3PI/CVL异物不良647.86 1.21%72.73%CVL/冲型4露铜128.02 0.24%75.11%CVL5冲型不良,压伤134.03 0.
5、25%77.60%冲型/冲孔6氧化不良93.98 0.18%79.35%前处理/CVL7金面不良142.18 0.27%81.99%电镀2015年双面板年双面板重点改善项目:重点改善项目:电测不良、压折伤、电测不良、压折伤、异物不良异物不良1.1、2014年品质现状年品质现状-天线板天线板A.A.月月别统计分析达成状况分析达成状况类型/月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月天线板(M2)2072.12 1648.79 2065.57 2494.90 3115.37 1055.75 642.70 1094.04 1165.59 2556.81 3079.51 2306.39
6、天线板(M2)270.81 251.69 275.89 362.47 537.33 158.43 98.89 119.74 164.18 215.82 225.05 193.65 目标值10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%实际值11.60%13.20%11.80%12.70%14.70%13.00%13.30%9.90%12.30%7.78%6.81%7.7%备注:单面板品质不达标月份参见红色标示1.1、2014年品质现状年品质现状-天线板天线板B.B.不良不良别统计分析分析总体报废/M
7、22873.94序号缺陷名称报废尺数/M2报废比率/%占报废比例/%主要报废工序1压折伤不良998.62 3.82%34.75%蚀刻/镀金/冲型压伤2金面污染468.36 1.79%51.04%镀金/防焊3油墨不良311.28 1.19%61.88%防焊4冲型不良294.30 1.12%72.12%冲型/钻孔5背胶不良130.92 0.50%76.67%组装6侧蚀不良136.29 0.52%81.41%蚀刻2015年重点改善年重点改善项目:项目:压折伤、金面污染、压折伤、金面污染、油墨不良油墨不良1.21.2、20142014年品年品质问题点点、20142014年年单、双面板目、双面板目标未达
8、成要因分析及前期未达成要因分析及前期对策策序号序号产品别产品别项目别项目别5M1E5M1E原因分析原因分析对策措施对策措施1双面板电测不良机 1.模组2014年1月-2月份因前处理设备异常残胶不良上升,导致电测不良超标1.电镀对机台进行全线保养,改善残胶不良;2单双面板 油墨不良机 1.2月份5016/5369/5466油墨异常导致防焊后掉油墨各报废61PNL/60PNL/4PNL。2.4819因前处理卡板皱折报废213PNL1.采购寻找新的供应商,工艺测试新油墨。2.设备已维修OK3单面板金面不良 机、设计、人 2014年3月因钻孔设备异常导致钻偏5273/5375报废 180PNL/12P
9、NL;5219#因工程资料异常报废681PNL;5065因 外发化金金面污染报废60PNL;黑孔异常5273因孔破报废 197PNL1.机台主轴厂家保养维修;2.工程做到防呆,资料三审;3.供应商寻找异常源头,测试改善4单面板压折伤材1-3月天线料号大量产全部导入PI 1/2min 特殊材料,压折伤不良上升工艺测试贴PET改善不良5单双面板压折伤材、机*4月分因黑孔药水在持续测试稳定性,在测试过程中导致报废5286#报废939PNL;*4月天线蚀刻机台因拆迁厂内无法生产全部外发作业,因外发厂商蚀刻机收板不能做到全自动,导致压折伤不良超标黑孔药水测试其稳定性6单双面板SMT、压折伤材、机1.5月
10、化金药水异常导致5657/4964#料号SMT打件后推力不足掉零件报废 18024pcs/525pcs。2.单面料号5557#首次开发量产,因装饰膜皱折不良导致超标 3.天线全部外发蚀刻,压折伤比例占40%,不良报废约108平方1.化金药水由原来的硬镍改为软镍,测试已OK。2.单面料号装饰膜改加淘气孔,加大组装滚压的排气造成皱折,已改善OK3.蚀刻机台预计8月回厂,此项目待改善7单面板金面不良材1.7月天线信维料号因PET异常导致金面发红不良报废29K。2.5031因压合转错工站导致漏印文字报废131PNL此项目已在跟进测试新的PET,短期改流程冲型后再人工贴料包装,避免金面接触有胶面1.21
11、.2、20142014年品年品质问题点点序号序号 产品别产品别项目别项目别5M1E5M1E原因分析原因分析对策措施对策措施8单面板 金面不良机8/9/10三个月天线料号因镀金金缸过滤系统堵塞导致金面发红甩金,5741/42,5751/52等料号因材料涨缩导致冲切不良上升导致整体良率不达标1.目分析为3#金缸异常,镀金金缸已做保养,过滤系统重新整改;2.材料涨缩工艺已提单更改涨缩值,冲型模组全开精密模9双面板 电测不良 环境1.模组9月5709/5528/5479/5657/5715持续电测不良超标5%-6%左右,主要异物连/异物断/残胶连,5875/5365发生孔破电测有超标。2.天线9月几个
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