广数维修案例2009年4月案例,选登.doc
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1、2009年4月服务案例(选登)这个月开发部终于答复了928TC-2(V2.02)系统在使用G32攻丝后,再换刀就坐标向反方向走去,造成坐标错误,需要重新对刀的故障。确定是系统软件问题。问题出在X轴的方向参数上,当参数上改成1就出这种故障。因此,我们在没有新软件时,可做些应急处理:1,改驱动器的方向参数;2,把控制线上的方向脉冲信号,调换。或者升级最新软件。还有这个月在升级980TB1系统软件时,遇到一些问题,哪就是宏程序出现无法运行。客户是:源泰电热有限公司,张生,13867804119,数控双头弯管机,980TB1/DA98A一个原因就是,开发部在一些升级后的软件更改了宏程序的输入与输出的控
2、制地址。另一原因就是软件出错(后来开发部很快更改软件后正常)。当时情况是这样的,例如:G65 H82 P20 Q1008 R1;(1008是T1信号,旧板软件T1是1000),无法正常使用。诊断是有信号进系统。当时,打电话到开发部询问情况,开发部那边实验是正常的。后来,没办法了。只好更换主板,结果更换主板后正常。因此,当时换掉主板观察。后来,回想总觉的不对。既然,系统能诊断出有信号的变化。应该,能正常使用。为什么换了主板就正常呢?会不会参数问题。回到办事处后,把这块有问题的主板装到系统上实验。先把那参数备份起来。再初始化后。果然是系统能正常运行那宏程序“G65 H82 P20 Q1008 R1
3、”,对比这两份参数,发现当把参数改成排刀架时,会造成部分宏程序无法正常使用。后来將这情况反应到开发部,开发部很快修改了软件。在做实验时,还发现两个小问题,不影响功能。例如,一、在自动单段运行时下面程序时,会造成误解。O9001;N10 M51;G65 H82 P20 Q1008 R1;M99;N20 M52;M99;按道理当执行完G65 H82 P20 Q1008 R1有跳转信号时,就跳到N20 M52上。实际是跳转了,M52的功能也执行了。只是在程序上显示的“反亮光程序行”还保持在G65 H82 P20 Q1008 R1;程序段上,因此容易造成误会,要按两下循环启动健。处理的方法有:一种方法
4、在N20 M52;后面再增加一句程序,例如:M3;这样就能正常显示。另一种方法是,把最后一个M99;改成M30;也能正常显示。二、程序在自动运行(程序界面)时,再按编辑健。程序能够自动暂停。但修改程序时的上下方向健不能正常使用。左右方向健正常。但程序上有G4时,在这句转到编辑方式,是不会出这种问题。上面这些问题980TB1系统软件版本是:V3.73.109;还有个故障总结下,就是我们公司在928TE一些系统的控制线,部分少焊接了两根线。结果DA98A驱动器3.1版软件在恢复出厂值时,又没把20号参数修改成1。造成电机只能单方向走,另一方向走就驱动器4号报警。因此,公司应该统一焊线。以免造成不必
5、要的麻烦。宁波:黄章畅单位:襄樊市金耐特机械有限公司 配置:980TA/DA98A 安阳鑫盛机床CJK6142故障:X轴尺寸不准 此机床X轴尺寸越来越大一直不准,误差在0.10-0.60mm不等,基本上每加工一个产品都是这样。Z轴尺寸很正常,其他功能也正常。 据用户反映,此机床在去年公司同事更换过一次驱动器后就一直出现这故障,由于当时没有试加工,没发现情况。过后用户找维修工连续维修过几次,更换过同步带,都未修好,机床厂也检查过机械没问题。过后用户也没有产品加工,机床故障一直拖到现在。 根据现场情况,初步检查了一下X轴连接部分,电机是通过同步带带动X轴丝杆的。也没发现松动或是同步轮打滑现象。过后
6、用百分表试打X轴反向间隙时发现X轴齿轮比不对,而且每次都会走多或走少不稳定。查看系统参数P15(X轴指令倍乘系数)、P17(X轴指令分频系数)和普通机床设置差距较大(P15-99,P17-100),驱动器参数(位置指令脉冲分频分子)、(位置指令脉冲分频分母)和普通机床设置差距也较大(P12-103,13-100)。重新计算出齿轮比修改过来后,打表的时候齿轮比是对了,但还是有不稳定情况,此时的误差较小。过后编写了一个简单程序让X轴拖板前后运行100mm检查重复定位,发现误差在0.40mm左右,由于每次都出现,而且越来越大一点一点的垒积,所以比较好观察,开始我在电机中心轴上作好记号,脱开机械运行程
7、序空转电机,多运行几次后发现电机中心轴的位置已经有变化,由此排除机械部分故障,确定是控制部分问题。然后通过驱动器检测电机当前位置脉冲和系统位置指令脉冲,无变化都很正常,过后检查了电机插头的接触,电机三相的绝缘度都很正常。接着通过互换法,先后把电机和驱动器与Z轴互换都很正常。在互换过程中发现X轴运行时,用手按住电机外壳会感觉电机内部有一点点卡住,而且声音有一点点异常,但是不振动,在不带功放的情况下用手转中心轴又很顺畅,没有卡的感觉。最后用万用表检查电机的码盘线,一条一条的测量,码盘线的一端插在驱动器CNC2处的插头是针式插头,最后发现插头里的24脚(编码器A+输入)被插弯,没有插到插孔里面去,也
8、就等于编码器A+输入信号被断路。用钳子把插头里面的24脚针搞直插好,空转电机正常,最后全部装好试用加工产品尺寸一直很正常,而且电机内部也没有卡的感觉了,异常的声音也没有了。故障解除。(注:疑问一、电机编码器A+输入信号断路后,为什么电机可以运行,而且不产生驱动器报警? 疑问二、电机编码器A+输入信号断路后,为什么驱动器检测不到当前位置脉冲变化?)武汉:梅长锋重庆五一高级技工学校 宝鸡MVC850B配GSK983M/DA98D报修故障:自动加工过程中主轴变频器报警后,系统未报警,3个轴仍在运行 在自动方式下试加工程序主轴未报警。用户说主轴也是偶尔才出现不转的情况,一看变频已经有报警信息显示,但系
9、统程序还在运行。根据用户反映的情况分析怀疑是参数未设置好,查看系统PLC版本为MV3.06A后,将PC参数3001号调出检查为00001000,查看PC参数说明,Bit4 SPALM应设为“1”,检测主轴报警输入端子。将整个3001号参数设为“00011000”后,准备试用一下系统能否检测到主轴变频器报警。考虑到现在主轴变频器不容易试出报警,就将变频器的电源进线脱开,因变频器未上电,系统上电后就应该会检测并报警。但事实不像理论一样行得通。系统并未出现任何报警,在MDI方式下一样能执行轴的移动指令。后来打电话经研发室张工指导,将我们的IO板X39.5主轴报警输入信号线脱开再试用,系统有报警信息显
10、示。而且在系统自动运行过程中将其脱开,整个机床的动作都随即停止不动,说明系统能正常检测输入的报警信号。 现在主要怀疑是变频器的问题了。检查艾默生EV-2000变频器的报警输出端TA(报警).TB(0V)点在通电与断电的状态下都处于常闭状态。这样我就想不通了,如果端子是好的,那就只有变频器本身报警后才断开TA与TB两点,这样我们的系统才能检测到报警信息,那万一变频器在运行过程中断电了,那系统照样运行程序,这样还不出大问题才怪。为了判断变频器的报警输出端是否“正常”,就测了另几台同型号变频器的TA与TB两点,在通电与断电的状态下都处于常闭状态。说明艾默生的产品就是这样设计的。不怀疑人家设计有问题。
11、与用户解释并未提到这一问题,只是说明系统参数未调试好,现已调到合适状态,主轴变频器一报警,系统就会停止一切动作,可放心使用。并对另几台系统的参数设为一致检测主轴报警。总结:在维修时注意到宝鸡铣床所配变频器的三相进电是直接从机床电器柜上的总开关上取的电源,就是说机床一上电,变频器同时上电,未通过其他空开之类的保护装置,按理说这样变频器是不会单独出现脱电的情况。因我对其他厂家生产的变频器报警输出点不熟悉,还有就是发现一些机床厂都给变频器单独配置了一个空开,如果它们的报警输出点都与艾默生的一样,那就一直存在安全隐患。请研发部门看能不能从变频器的其他某个信号串线到报警线路上,以达到变频器断电后系统也能
12、检测到,并提示报警。 重庆:丁小康河北保定徐水用户 刘柱13754428837 重庆九源机床/928TE配DY3E 用户反应为屡次烧坏DY3E驱动器,到达用户现场后,检查所损坏器件,发现电压检测线路460元件GS击穿,更换460后上电试机,运行正常。期间不时有驱动器报警故障出现,下电后5分钟重新上电,故障消失。 用户共有九源机床12台,均为928TE配DY3E驱动器。厂部地址距离市区七八公里的村庄里,与市电主电源有一定的距离。铸造车间电炉为500-600HZ中频电源,相电流500A左右,该厂所有设备总功率在300KW左右。12台机床中的其中6台装有45KW稳压器。根据用户的反应,没有加装稳压器
13、的机床较少出现故障。在晚上电炉没有工作的情况下,机床工作也很正常。检测稳压器输入端电压,有70-80V的波动,怀疑所带万用表有问题,借用用户万用表量测,现象依然。后与曾多次前往处理该故障的石家庄办事处同事联系,也说具有同样现象。万用表量测稳压器输出端电压较为稳定,只是在主轴启动的时候,有5V左右的降低。该稳压器为触点式稳压器,稳压范围为15,在电压波动的情况下,需要2秒左右的时间,通过电子线路的检测,再同过控制电机的旋转来控制自感式调压器的触点,以起到稳压的效果。比起电子式稳压器,反应灵敏度较差。稳压器的其中一相,与触点接触处已有烧焦的痕迹。怀疑因为主轴电机的频繁启动,由于稳压器的接触较大,导
14、致电压波动,而万用表又不能量测波动。于是把机床变压器的输入端线路接入稳压器,其余线路接入380V市电,运行正常,观察一天半,改造线路后机床无故障出现。具体结果待长时间观察。严格的说,既然我们的驱动器有较完善的过、欠压保护电路,在出现报警以后 ,市电恢复正常后,报警信息应该消失才对。仔细观察线路,发现460上电后一直工作在强电区,由于电压波动的冲击,导致保护电路本身故障而出现误报警。公司在此硬件部分能否有所改进?把460换成耐压值更高的MOS管,或者在线路中再加入一个中间继电器,使460工作在弱电区,这样是不是会好些呢?烟台:向尔双案例一、台州合力工贸有限公司 928TE/DA98A 故障:加工
15、螺纹乱牙当正常加工完一个螺纹后,不修改任何数据与刀补,也不移动刚加工好的工件,直接启动原来程序,加工完后螺纹会乱牙,与原本加工出来的螺牙对不上。我看了程序,正常,用G92,参数也是合理范围内。切屑3刀,1.5的螺距,700转速,而机床厂已经更换过编码器。试加工后,发现每次都会出错。初始化系统后开始做了3个工件没问题,过后也是连续出现故障。与旁边的机床调换编码器线,试,也是同样问题。先用百分表检查机械,有4丝的反向间隙,重复定位可以。最后与旁边机床调换系统试,结果一样。 最后修改程序,程序结束时不停主轴,在结束那里加个M20指令。不停主轴再运行程序,这样就可以了。当时明确了不是系统问题。因急着去
16、下一个单位,让客户找机床厂处理。最后回访客户是修了Z轴的丝杆后正常的。有点想不明白,为什么我在现场试不停主轴就可以正常运行呢?案例二、黄岩一客户用980TDa调用子程序加工。主程序是内部交流 禁止外传 Page16 of 16O0001T0101M3 S60GO X40 Z0G1 Z-7.5M98 P600002G0 X100 Z5 M30子程序是O0002N10 G32 U-10.1 F100G32 Z-32.5 F7.5G32 W-78 F16G32 W-25.5 F7.5G32 U10 F100G00 Z-7.5G32 U-10.1 F100G32 Z-32.5 F7.5G32 W-78
17、 F16G32 W-25.5 F7.5G32 U10 F100G00 Z-7.5. 中间程序一样G32 U-10.1 F100G32 Z-32.5 F7.5G32 W-78 F16G32 W-25.5 F7.5G32 U10 F100G00 Z-7.5G32 U-10.1 F100G32 Z-32.5 F7.5G32 W-78 F16G32 W-25.5 F7.5G32 U10 F100N120 G00 Z-7.5 (没有M99)程序没了M99一开始不会报警,可以运行下去,当在运行到N110行以后的程序段会出现2号报警,这是操作工误编程序发现的问题。 路桥:张小存张家港捷尔机械有限公司 青岛国
18、振机床 CK2500 980TD/DA01B-38 175SJT-M300D故障:Z轴移动时负方向移动速度慢,正方向移动速度快在快速移动或进给移动时,往负方向Z轴拖板移动速度正常,但往正方向移动时速度很快,比往负方向移动速度快2-3倍,检查系统参数及驱动器参数都没什么问题。(对比X轴驱动器参数,此机床X轴、Z轴电机及驱动器都是一样大的),咨询了一下研发室,重新调整了驱动器参数,故障还是一样,之后将驱动器参数初始化(关掉电源,按紧“退出”键,打开电源完成初始化动作),将参数重新调整后试机,仍然无法解决。将所带的码盘线换上,故障依旧,排除码盘线故障。将X轴驱动器换到Z轴上,问题没有出现,移动拖板正
19、常,故障应该在驱动器上,第二天带了驱动器去试,换上驱动器调整参数,拖板移动正常。用户说机床有时尺寸不稳定,拿百分表打丝杆间隙,间隙正常,重复定位不行,移动100MM相差1MM,而且一直往正方向偏移,每次偏移都不一样,心想这应该是齿轮比不对,但问用户机床之前一直正常,出现移动速度不一致之后才出现尺寸不准的,驱动器参数12,13号还是原来的10:1,这齿轮比没问题,打表计算也是这个齿轮比,之后怎么调整这齿轮比都没有用,拖板重复定位还是不准,检查系统输出的脉冲每次都有变化,这就不对了,系统输出的脉冲应该是一样才对啊,对调系统到驱动器的信号线,问题转移到X轴上,这下问题找到了,是信号线的问题,拆下信号
20、线测量,每根信号线都是通的,有一根线和屏蔽线短路了,把信号线整条拉出来检查,线破皮了,将线包好,把驱动器齿轮比调回10:1,打表重复定位正常,问题就在信号线上,这时心想原来Z轴移动速度一边快一边慢是不是也是这个引起的,将原来驱动器换回,试机正常,证明驱动器也是好的,问题都在信号线短路上。问题解决了,但就是纳闷之前移动的速度问题,怎么换了驱动器就好了呢?南通:许援兴厦门裕新螺丝 华星数控6125 928TE配DA98A 报修:系统复位等第一次,是去年的12月份,在加工中,屏幕忽明忽暗,但机床自动加工不停,查该厂电压,上午是370-380V,下午是360-375V,在380V的上下10%以内,测量
21、系统5V电压是在5.10-5.3V内变化,当时只换了个电源盒,观察4小时均正常。第二次,是今年的3月份,报修的故障是系统有时闪屏,跟去年一样,时隔3个月,出现同样的问题,这一次在两个小时内就可以观察到了此现象,对调系统。确认是系统问题,更换了显示板和液晶,试机正常。 第三次,是今年的四月初,机床厂又打电话来说,机床出现了偶尔自动复位了,在自动加工中,机床突然按键灯全亮,然后机床停下来,但没有出现重新开机的界面“广州数控”四个字。当时就想,以前是系统闪屏,更换过显示板,不是那个板有问题的吧,以前也看过同事的案例说,显示板有问题而自动复位了。现场观察了几小时,都没有看到现象,又或许其他的哪里连接不
22、良,于是把电源盒,主板、显示板这三个东西一起换掉,试机又是正常。本来想把I/O一起换掉,后因为I/O板电源插口不同,没有换成。 第四次,时隔半个月,用户再次来电,说系统再出现在加工中,出现机床停止运动,系统就复位了一黑一开的,再次排查电路、电压、查各个开关有没有进水、短路同时把系统的电源盒、I/O板、主板、显示板、除了液晶外的所有都换了。至今过了快半个月了,没有问题出现,以后不知道会不会在出现问题了。 此次的维修,先是闪屏,后面是复位,隔半个月才出现问题,让我头痛了许久。最近两个月,碰到了两次有时驱动9号报警了,我都是做换电机码盘插头处理,都正常的在使用,都是电机的那个螺纹外径有点大,线配的插
23、头太小,以至旋不进去。 泉州:李鹏飞客户:北京张亚军个体户 配置:海德曼机床CK6232 928TE2/DA98A故障:加工中偶尔跑尺寸处理:客户反映的故障为,偶尔在加工中出现工件长度变短了。客户检查过机械,他说没有问题。我到客户处,做了两个多小时也没问题,驱动脉冲也没变化,给他换了块主板,叫客户再观察。到晚上的时候客户打电话说又出现该故障了,客户加工的产品很小,铜的,用了4把刀,最后一把刀切断,客户说就在最后一刀的时候切断刀少切了近2个毫米,这么大的误差应该不是由系统造成的。 再到客户处,先检查装夹,确定不是装夹有问题。检查Z轴丝杠,检查到连轴套的时候发现靠近丝杠那边那端的紧固螺钉好象没拧到
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