三菱M64数控系统在钻削中心改造中的应用.doc
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1、三菱M64数控系统在钻削中心改造中的应用黄风(武汉三菱工控技术中心, 430070)摘要:本文介绍了三菱M64数控系统的性能及其在钻削中心改造中硬件配置和PLC程序的编程。立式刀库的换刀程序;重要参数的设置及故障排除。关键词:三菱M64数控系统; 换刀程序; 参数设置中图分类号:TP 271+.82 文献标识码:B 文章编号:1004-0420(2008)06-0026-02一台钻削中心原采用M50数控系统,发生故障后无法修复,采用三菱M64数控系统为其改造,收到极佳效果。1.钻削中心原配置:控制器:M50主轴驱动器:MDS-B-SPJ-75 主轴电机SJ-P-75X轴驱动器:MDS-B-SV
2、J-10 X轴电机HA80NY轴驱动器: MDS-B-SVJ-10 Y轴电机HA80NZ轴驱动器: MDS-B-SVJ-20 Z轴电机HA100N1.1故障现象:1.1.1.机床上电后,立即显示X、Z轴已回参考点。1.1.2.在手轮和点动运行模式下 ,发X轴运行指令,X轴出现S03 0051伺服故障报警。1.1.3 Z轴运行时抖动。1.1.4 X、Z轴的点动速度和距离与实际设定有很大差距。1.1.5设定的参数不能保持。1.2检查和分析:1.2.1机床上电后,立即显示X、Z轴已回参考点。但实际X、Z轴并未做任何动作。利用I/F诊断画面检查,NC内部的相应接点已经接通。1.2.2.参数不能保持。这
3、些现象都表明控制器发生了故障,而M50控制器已属于退出生产序列的产品。经过权衡后制定改造方案如下:1.3改造方案1.3.1将原M50控制器更换为M64AS控制器;1.3.2增加基本I/O DX450一件; 1.3.3更换X轴伺服电机;1.3.4保留原来的伺服驱动器伺服电机;2. PLC程序编制要点:2.1该钻削中心的Z轴无配重装置,完全靠伺服电机报闸将其锁定,在调试初期曾经发生传送PLC程序时,Z轴下滑的现象。通过分析PLC程序,发现原程序对伺服电机报闸的控制不完善,如果在报闸打开时传送PLC程序,由于传送PLC程序时,PLC程序会停止,NC未受到PLC程序控制,伺服系统未处于工作状态,而报闸
4、又打开,故Z轴由于自重而下滑,容易造成事故。后采用NC系统本身发出的“伺服轴准备完毕信号”控制伺服电机报闸,在传送PLC程序时先发出“急停”信号,再传送PLC程序。这样就解决了Z轴下滑的问题。程序如下:图1. 用“伺服轴准备完毕信号”控制伺服电机报闸2.2刀库及换刀程序:该钻削中心刀库为立式刀库,其换刀工作顺序为:1. Z轴向上运动到“刀具夹持器”卡刀位置;2.主轴松刀;3.吹气(吹出粉尘,铁屑);4. Z轴上升到最高换刀点,吹气结束;5.刀库旋转选刀;6. Z轴下降到“刀具夹持器”卡刀位置;7.主轴锁刀;8. Z轴下降到原点。换刀完成。换刀子程序就是按以上顺序编制的。换刀程序中与PLC程序有
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