汽车定转子冲片冲压用机械手控制系统构建,机械工程论文.docx
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1、汽车定转子冲片冲压用机械手控制系统构建,机械工程论文摘 要: 为提高新能源汽车电机定转子冲片的冲压生产安全系数和工作效率, 减轻劳动强度, 降低危险性, 对传统的由多台冲压机床组成的定转子冲片冲压生产线进行规划改造技术提升, 运用机械手进行自动送料, 使用真空发生器控制真空吸盘吸放定转子冲片, 研究采用PLC控制整个系统的自动化协调运转, 设计快速连续作业的工艺流程和智能准确控制的PLC系统控制, 改良生产流程中的相关动作程序;运用触摸屏进行人机对话控制, 并对生产流程进行实时监控, 使整条生产线愈加高效整洁。通过实践探寻求索出各环节的最优工艺参数, 实现定转子冲片的高效率、自动化生产的目的,
2、 提高并稳定冲片生产质量。 本文关键词语: 定转子冲片; 机械手; 自动送料; 触摸屏; PLC控制; Abstract: In order to improve the safety factor and working efficiency of stamping production of the stator and rotor punching parts for the motor of the new energy vehicle and reduce the labor intensity and risk, the traditional stamping productio
3、n lines of stator and rotor punching parts consisting of several stamping machines were planned, reformed and technically upgraded. Then, the automatic feeding was conducted by robot, and the vacuum sucker was controlled by vacuum generator to suck and discharge the stator and rotor punching parts.F
4、urthermore, the automatic and coordinated operation of the whole system controlled by PLC was studied, a fast continuous operation process and intelligent and accurate control of PLC system were designed, and the production process of the relevant action procedures was improved. Finally, the human-c
5、omputer dialogue control was realized by the touch screen, and the production process was monitored in real time so as to make the whole production line more efficient and tidy. Through practice, the optimum technological parameters of each link were explored to realize the aim of high efficiency au
6、tomatic production of stator and rotor punching parts, and the production quality of punching parts was improved and stabilized. Keyword: stator and rotor punching parts; manipulator; automatic feeding; touch screen; PLC control; 新能源汽车定转子冲片的冲压生产经过是一项重复、枯燥并伴有一定危险性的工作1。工人需要在冲片机开场工作前放进材料, 并在冲压后取出冲片零件。在
7、这放料与取料经过中, 工人需慎重小心, 否则容易发生安全事故2。因而, 需要研究设计出代替工人进行放料、取料3等工作的真空吸盘机械手控制系统。冲压机械手是一种根据冲压生产流水线的特点4, 能够让冲压生产流水线实现自动化生产的专用机器5。冲压机械手能够让操作人员解放自个的双手, 不用亲身进行搬运工件、上下料等枯燥且带有危险性的工作, 能够有效地提高整条加工生产流水线的生产效率。新能源汽车定转子冲片生产是大批量的叠片生产, 冲压机械手的应用使得这种具有循环性、危险系数高、节拍快的加工的效率得到明显提高, 同时有效节约人力劳动成本, 提高操作人员本身安全以及设备的安全性, 保持较高的产品产能、质量和
8、工艺稳定性。 冲压机械手能够是一台对应一个工作岗位, 可以以一台机械手进行多道工序的生产。一台机械手对应一个工位一般适用于冲片较大的冲压生产场合。在冲片的加工生产流水线上一般都配备着自动上料机进行自动送料。而一台多用的冲压机械手则更合适用于小型工件的快速冲压场合或者需要多个冲压工序的加工生产场合, 一般在加工生产流水线上是配合自动送料机以及自动收料机进行自动生产6。 冲片 (图1) 是一种叠置起来放在电机内部当做转子的硅钢片, 电机定转子由多个冲压好的冲片叠压在电机机座内腔而成。冲片在冲压机床上进行加工, 通过机床的冲压和冲剪而成, 将冲片毛胚材料放在冲压机床的冲压模具上, 在冲床的冲臂作用力
9、下冲剪出所需要的形状规格。 图1 转子及冲片Fig.1 Rotor and punching sheet (a) 电动机转子 (b) 冲片二维图 (a) Motor rotor (b) Two-dimensional graph of punching sheet 转子冲片规格为直径 292.6 mm、厚度0.35 mm、重量0.8 kg, 材料为硅合金钢, 其形状如此图1b所示, 根据形状尺寸, 选取适宜尺寸的带料。由于在冲压零件中, 材料成本比拟高, 因而, 提高材料利用率对于降低生产成本具有重要意义。冲裁的搭边固然是废料, 但它对于冲片质量有很大影响, 根据冲片尺寸, 通过查表示清楚确搭
10、边取值, 其侧搭边值最小为1.5 mm, 所以带料宽度选为300 mm。并根据其材料特性和质量, 查找吸盘的型号, 根据构造布局, 选用3个吸盘呈圆周形均匀分布。 1 系统的组成及工艺流程 根据定转子冲片的构造形状, 确定流水线冲压工艺, 结合企业详细的场地设备条件, 设计了如此图2所示的真空吸盘机械手与冲压机设备图, 通过规划自动化生产流程, 实现提高冲片生产效率的目的。 1.1 系统构造组成 本次研究的内容牵涉冲压机、真空吸盘机械手等设备及动作控制程序, 详细工作范围是两台冲压机床和一台机械手。一般电机的定转子都是分几步冲压而成的, 本次流水线拟定需要分两步进行冲压, 先由自动送料机送料到
11、1号冲床, 把1号机械手放在两台冲床之间, 当第1台冲压机上的冲片在初次加工完成之后, 冲压机械手就需要将加工好的工件取出并传递到第2台冲压机的工作台上进行二次加工, 而这种在两台冲压机之间传递工件的机械手被称为中转机械手, 在这里定义为1号机械手。当2号冲压机冲压完成后, 第2台机械手要将已经加工完成的冲片工件取出, 并放到收集箱内, 这台机械手被称为收集机械手, 在这里定义为2号机械手。 本系统采用硅钢带料进行连续冲压, 系统启动工作时, 钢板由自动送料系统送到1号冲床加工位, 当检测到原料放置妥当, 1号冲床开场冲压, 当1号冲床冲压完成时发出冲压完成信号, 中转机械手从原点移到1号冲床
12、工作台上的预定位置, 打开控制阀, 真空发生器开场工作, 产生真空, 汲取冲片, 确认吸稳信号发出后, 在确定2号冲床是处于闲置状态下时, 将冲片移动到2号冲床的工作台预定位置, 关闭控制阀, 打开真空毁坏阀, 毁坏真空, 放下冲片, 然后回到原点。当2号冲床检测工件放置准确后, 启动2号冲床冲压, 冲压完成时, 发出完成信号, 收集机械手移动至2号冲床工作台上, 将已经二次加工完成的冲片汲取, 然后移动到后面的收集箱上, 放下冲片并回到原点。冲压生产线系统流程图见图3。 图2 机械手与冲压机设备Fig.2 Manipulator and stamping machine equipment
13、图3 冲压生产线系统流程图Fig.3 Flow chart of stamping production line system 同时, 为能够及时观察到机械手的各种数据状态及工作进度, 同时方便操作人员或者维护人员控制操作, 为每台冲床配备一台触摸屏。触摸屏上能够显示出整个系统的现场数据, 并且有自动记录功能, 方便发生故障后进行的排查查阅工作, 其体积相对较小, 安装方便, 便于维护, 价格也较低7。触摸屏监控图见图4。 1.2 机械手的构造 系统控制工作由PLC作为控制核心8, 整个机械手采用电机转动进行位置控制, 同时采用真空发生器进行吸附搬运转子, 使搬运经过稳定而流畅。整体机械手构
14、造如此图5所示。 2 系统的工作经过 系统分为自动/手动两种工作方式9。1号机械手系统工作流程图10如此图6所示。手动工作方式主要实现两方面作用:一方面, 通过试验, 为系统自动工作方式提供各种优化后的参数11;另一方面, 当系统出现故障时, 进行调试, 排除故障。 自动工作方式以完成一次冲压经过为一个工作周期, 华而不实, 1号机械手系统自动工作方式的主要工作经过为:首先检测机械手能否在原点, 原点位置在上限位、左右限位的中间。此时, 机械手处于松开状态。1号冲床冲压完毕后, 机械手从原点移至1号工件位置, 汲取并吸稳工件, 检测2号机床就位后, 将机械手移至2号冲床位, 放下工件, 机械手
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