调速器调试试验_1.docx
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1、调速器调试试验XXX水电站调速器实验高志云2021/10/15目录1实验目的(2)2静态实验(无水实验)(2)2.1试验前的检查(2)2.2接力器电气反应传感器调整试验(3)2.3远方信号校验试验(5)2.4测频回路试验(5)2.5齿盘测频试验(6)2.6模拟动作试验(6)2.7插值运算参数校核试验(8)2.8调节形式切换试验(9)2.9电源消失试验(9)2.10故障、事故试验(9)2.11静特性试验(10)2.12模拟甩负荷试验(10)2.13通讯试验(11)3动态实验充水后实验(11)3.1手动开、停机试验(11)3.2自动开停机试验(12)3.3空载扰动检查试验(13)3.4空载摆动试验
2、(14)3.5甩负荷试验(14)4微机调速器故障分析及对策(15)4.1机组自动空载频率摆动值大(15)4.2与水头有关的故障(15)4.3机组并网运行接力器开度自行减小(16)4.4调速器接力器抖动(17)4.5甩负荷故障(17)4.6调节形式自动切换(18)4.7微机调速器自行检出的故障(19)4.8微机调速器运行时的监视参量(19)1实验目的为了检验调速器性能的优劣,在正式投入运行前必须进行一系列调整实验,合理的选择整定调速器的各种调节参数,使其具有良好的静、动态特性,进而保证水轮发电机组安全可靠运行。2静态实验(无水实验)2.1试验前的检查2.1.1电气柜、机械柜安装电气柜安装于电站屏
3、柜布置层,不得与大电流、大功率设备,如励磁系统安装在一起。柜体安装牢固,采用螺钉或焊接方式固定与基础板上,柜体包括柜体活动部分前后门必须可靠接地。2.1.2线路检查安装单位电缆接线已经结束,安装检查工作已经结束。调速器交、直流220V输入电源线由独立电缆线输入,进入指定接线端子。核实LCU输入调速器的离散量接点开机令、停机令、增减负荷令、紧急停机令、来自锁锭位置的接点和机组出口断路器接点必须为无源接点。调速器信号输入屏蔽线根据要求接入,电缆屏蔽线应单边接入调速器接地端子,并且不得与动力线同用一根电缆。2.1.3安全检查发电机开关跳开、闸刀已拉开。工作门全关、闸门落下或蝴蝶阀已经全关,压力钢管处
4、于无水状态。水车室、转轮室内不得有人工作。调速器静态试验工作票已开。有关人员确认调试人员能够开场工作。油压装置处于正常自动运行状态2.1.4上电检查上电前,断开调速器柜内主设备电源输入端位移传感器电源、接近开关电源等。通入交直流220V电压,测量上一步骤中断开各端电源电压能否正确,并记录当前工作电源的电压值。在开度传感器侧测量与传感器接线电缆电源值与设计传感器电源一样。检查完毕,断开电源,恢复线路。上电后,观察10分钟,无明显烧焦、异味、放电声等。2.2接力器电气反应传感器调整试验调速器处于机手动状态。导叶桨叶开度传感器行程反应的调整:A、精细电阻型传感器手动将导叶桨叶关到全关位置,稳定之后,
5、旋开可变电阻的固定螺丝共有2个,调整传感器电位器,使其输出电压值为0.15V0.02,锁紧固定螺丝。手动将导叶桨叶开到全开位置,稳定之后,调整印制板上的可调电阻,使其输出电压值为9.88V0.02。调整结束后,来回开启和关闭接力器,反复校核调整值。B、直线位移传感器和拉线式位移传感器手动将导叶桨叶关到全关位置传感器伸出本体为开启方向,稳定之后,再开到全开位置,保证导叶桨叶全行程在传感器的正常工作行程之内。记录全关、全开位置稳定时程序监视到的反应数据,通经过序调整使导叶桨叶全关、全开位置对应开度数值为0100%,全关范围00.50%,全开范围99.00%100%之内。C、角位移传感器角位移传感器
6、装有变程轮,其作用为将接力器直线行程转换为120度的角度位移。导叶和桨叶开关机时间整定,分段关闭时间的整定。注意事项:调速器发生误动作,相当一部分问题由直线位移传感器安装未校平,不牢固引起,因而,建议安装或检修时,将传感器本体校水平。出现误动作的主要现象有:误开机、误发机频故障、显示屏显示错误值等等众多问题。2.3远方信号校验试验远方开机令、停机令、增减有功指令、紧急停机命令、急停复归命令等开入量,触摸屏显示正确,与设计功能点对应。与监控设备单位配合断路器接点从发电机出口断路器辅助接点直接引入,不得从继电器转接获得此接点。锁锭投入、铲除信号能够直接从锁锭的位置行程开关处接线,可以以从监控开出扩
7、展得到此信号。2.4测频回路试验做测频回路试验时,将接力器开启至大于6%的开度位置,调速器置手动,断路器处于“分位置。2.4.1机频测量试验机频测量试验即网频端不施加频率信号。断开外部机组PT信号线,使用信号发生器发出模拟机频信号,将信号发生器频率信号接入单相调压器输入端,调节输出端电压为0.3V接入调速器机频端子,依次改变机频在10Hz?95Hz间发频。2.4.2网频测量试验断开外部电网PT信号线,使用信号发生器发出模拟网频信号,将信号发生器频率信号接入单相调压器输入端,调节输出端电压为0.3V接入调速器网频端子,依次改变“网频在48Hz?52Hz间发频。以上测量发频值与收频值最大偏差不得大
8、于0.02Hz。2.4.3模拟实际机端电压频率测量试验模拟实际机端电压频率测量试验即拆除上述1、2项试验接线,将市电接入调压器输入端,将输出端电压调节至120V,接入机频和网频输入端,观察10分钟,记录机频与网频变化最大值与最小值。2.5齿盘测频试验从用户得到机组额定转速锦东机组额定转速166.7r/min以及齿盘齿数1、2号机72齿,3、4号机36齿,经换算得出相当于齿盘旋转时的模拟频率值。用频率发生器模拟齿盘信号,观察频率测量能否正确。采用频率发生器接入电压整形板后接入调速器齿盘测频开关输入端子。2.6模拟动作试验2.6.1机械开限增减试验带机械开限调速器动作机械开限电磁阀,观察机械开限开
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