QC成果建筑工程提高屋面刚性防水层施工质量合格率成果汇报页附图.pptx
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1、一、工程概括一、工程概括 我公司承建的社区综合服务用房1-3#楼,位于常熟市东三环东侧、建材市场以北。本工程总建筑面积约为36000m2,框架三层。为东环村村民委员会办公用房及社区服务用房,由3栋3层的框架结构配套房组成。屋面刚性防水层是本工程的建筑特色,每栋房子屋面面积为4000 m2,由于单体屋面面积比较大,对刚性屋面施工要求难度比较高,所以要成立本QC小组,以提高屋面刚性防水层的施工质量合格率。屋面刚性防水层是屋面工程施工中的重点和难点,提高刚性防水层的施工质量为本工程创优创造良好的条件,提供给业主一个满意的工程,为公司创造良好的企业信誉。第1页/共47页二、二、QCQC小组简介小组简介
2、 1 1、小组简介、小组简介小组名称小组名称东环村社区综合用房QC小组小组注册时间小组注册时间2014年09月03日小组类型小组类型问题解决型小组注册编号小组注册编号活动课题活动课题提高屋面刚性防水层施工质量合格率课题注册时间课题注册时间2014年09月03日成立时间成立时间2014年08月12日课题注册编号课题注册编号小组成员小组成员 9人QCQC教育时间教育时间平均48小时以上课题活动课题活动时间时间2014年08月15日至2014年12月15日小组出勤率小组出勤率100%表表1 1制表人:制表人:日期:日期:20142014年年0808月月1515日日有有限限责责任任公公司司第2页/共4
3、7页二、二、QCQC小组简介小组简介 2 2、小组成员简介、小组成员简介表表2 2序序号号姓名姓名性别性别年龄年龄职称职称职务职务组内分工组内分工学历学历1男41工程师项目经理组长大专2男50工程师技术负责人副组长中专3男50工程师项目副经理组员中专4男29助理工程师项目资料员记录员本科5男44工程师项目施工员组员大专6男45工程师项目施工员组员中专7男38技术员钢筋班组长组员中专8男48技术员瓦工班组长组员高中9男35工程师技术科科长技术指导本科制表人:制表人:日期:日期:20142014年年0808月月1515日日有有限限责责任任公公司司第3页/共47页三、选题理由三、选题理由 本工程为社
4、区配套用房,屋面刚性防水层的施工质量好坏关系到整个工程的质量(重要性)提提高高屋屋面面刚刚性性防防水水层层施施工工质质量量合合格格率率 本工程公司确定的质量目标为姑苏杯,屋面刚性防水层的施工质量必须满足评选标准,因此必须要保证屋面刚性防水层质量符合验收规范要求(必要性)本工程屋面刚性防水层施工较为复杂,工序较多,如能在施工过程中严格控制好各道工序的衔接,不仅能加快工期而且能节约人工。(经济性)屋面刚性防水层的施工质量好坏,直接关系到屋面的防水质量、观感效果,是确保工程质量的重要措施。(社会性)有有限限责责任任公公司司第4页/共47页四、现状调查四、现状调查 QC小组对目前已经施工的2#楼施工质
5、量中检查发现较多的问题进行了分析,共检查600点,其中不合格点为95个点,屋面刚性防水层验收的合格率仅为84.16%。根据屋面刚性防水层的施工工艺,我们对影响屋面刚性防水层验收合格率进行统计如下表,并依此作出了不良质量问题排列图。序号序号项目项目检查点检查点频数频数频率频率%累计频率累计频率%1分割缝不顺直1003435.7935.792表面微裂缝1001616.8452.633天沟散水坡度不足1001414.7467.374屋面坡度误差大1001212.6380.005管道口处理不到位1001010.5390.536水落口坡度偏差大10099.47100合计60095100100制表人:制表
6、人:制表日期:制表日期:2014.082014.08.18 质量问题调查表质量问题调查表 表表3 3有有限限责责任任公公司司第5页/共47页四、现状调查四、现状调查 从排列图中我们可以看出屋面刚性防水层质量问题从排列图中我们可以看出屋面刚性防水层质量问题“分割缝不顺直分割缝不顺直”和和“表表面微裂缝面微裂缝”这两项质量问题占累计频率这两项质量问题占累计频率52.63%52.63%,是,是“关键的少数项关键的少数项”,是影响施工,是影响施工质量的主要问题。质量的主要问题。有有限限责责任任公公司司第6页/共47页五、目标设定五、目标设定目标设定:目标设定:一次合格率一次合格率90%90%现状值84
7、.16%目标值90%有有限限责责任任公公司司第7页/共47页六、原因分析六、原因分析 我们我们QCQC小组通过对现状的调查,找出影响屋面刚性防水层的主要质量问题,小组召开小组通过对现状的调查,找出影响屋面刚性防水层的主要质量问题,小组召开了诸葛亮会议,运用头脑风暴法,集思广益,相互讨论、启发,绘制了产生了诸葛亮会议,运用头脑风暴法,集思广益,相互讨论、启发,绘制了产生“分割缝不顺分割缝不顺直直”和和“表面微裂缝表面微裂缝”质量问题的原因分析关联图。质量问题的原因分析关联图。“分割缝不顺直分割缝不顺直”和和“表面微裂缝表面微裂缝”质量问题原因分析关联图质量问题原因分析关联图 图图1 1 制图人:
8、制图人:制图时间:制图时间:2014.08.262014.08.26有有限限责责任任公公司司第8页/共47页末端因素:末端因素:因素因素1.1.未及时更换刀片未及时更换刀片因素因素2.2.缺少切缝时对线措施缺少切缝时对线措施因素因素3.3.养护浇水不均匀养护浇水不均匀因素因素4.4.切缝弹线误差切缝弹线误差因素因素5.5.缺少针对性技术交底缺少针对性技术交底因素因素6.6.大面积屋面缺抗裂措施大面积屋面缺抗裂措施因素因素7.7.工作安排未避开高温施工工作安排未避开高温施工因素因素8.8.未采取专业人员施工未采取专业人员施工因素因素9.9.缺少奖罚措施缺少奖罚措施因素因素10.10.预埋管未固定
9、预埋管未固定因素因素11.11.切割机械老化切割机械老化因素因素12.12.未按防水砼要求施工未按防水砼要求施工 从从“5M1E5M1E”的角度即人、机、料、法、环、测六个方面对质量的角度即人、机、料、法、环、测六个方面对质量问题产生的原因进行分析,绘制以上的关联图。从上面的关联图可问题产生的原因进行分析,绘制以上的关联图。从上面的关联图可以看出,影响屋面刚性防水层施工质量合格率的末端因素有以下以看出,影响屋面刚性防水层施工质量合格率的末端因素有以下1212个。个。六、原因分析六、原因分析有有限限责责任任公公司司第9页/共47页七、要因确认七、要因确认 为找出要因,小组成员对因果分析关联图中的
10、未端因素制定了要为找出要因,小组成员对因果分析关联图中的未端因素制定了要因确认计划表。因确认计划表。要因确认计划表要因确认计划表 表表4 4 序号序号未端因素未端因素确认内容确认内容确认确认方法方法确认确认标准标准完成时间完成时间负责人负责人1未及时更换刀片查调换下来的刀片及机械上的刀片现场验证调换下来的每块刀片上的毛口点不得多于3处,2014.08.282缺少切缝时对线措施切割完成的分割缝是否顺直、成一直线。现场验证分割缝偏差不大于3mm。2014.08.283养护浇水不均匀屋面浇水是否全面覆盖现场验证 10m2内混凝土面泛白、干燥点不大于5处2014.08.28有有限限责责任任公公司司第1
11、0页/共47页七、要因确认七、要因确认序号序号未端因素未端因素确认内容确认内容确认确认方法方法确认确认标准标准完成时间完成时间负责人负责人4切缝弹线误差弹线位置是否正确,是否采用经纬仪进行放线测量测试网格弹线偏差+-3mm2014.08.295缺少准对性技术交底查工地资料调查分析对参加施工的每个工人交底率达到100%2014.08.296大面积屋面缺抗裂措施施工记录及咨询作业人员现场验证是否有抗裂措施2014.08.297工作安排未避开高温施工施工记录及咨询作业人员现场验证砼浇筑是否避开午间高温时间2014.08.29有有限限责责任任公公司司第11页/共47页序号序号未端因素未端因素确认内容确
12、认内容确认确认方法方法确认确认标准标准完成时间完成时间负责人负责人8未采取专业人员施工是否采用专业的施工人员进行施工现场验证切割机械切割人员必须有3年以上切割经验2014.08.309缺少奖罚措施查档案资料,项目部是否有与施工人员签订奖罚措施现场验证是否有针对性的奖罚措施2014.08.3010预埋管未固定屋面埋设完成的预埋管现场验证预埋管固定点间隔距离不大于1.5m,且偏差在+-10cm。2014.08.3011切割机械老化工地现场的切割机械现场验证现场使用的切割机械保持良好状态,无影响切割质量的隐患。2014.08.3112未按防水砼要求施工检查配合比单,是否为防水砼。检查施工方案,是否按
13、照防水砼的施工工艺施工现场验证资料检查配合比单上标注为防水砼。施工方案要求按照防水砼施工。201409.01制表人:制表人:制表日期:制表日期:2014.08.202014.08.20七、要因确认七、要因确认有有限限责责任任公公司司第12页/共47页七、要因确认七、要因确认 为找出要因,小组成员按照要因确认计划表,对为找出要因,小组成员按照要因确认计划表,对1212个未端因素个未端因素进行了逐条确认。进行了逐条确认。要因确认一要因确认一末端因素:未及时更换刀片标准:每块刀片上的毛口点不得多于3处确认:对工地切割机械上及调换下来的3块刀片进行检查,每块刀片毛口点都少于3处。检查结果见下表:刀片并
14、无毛口点刀片并无毛口点结论:结论:“未及时更换刀片未及时更换刀片”不是要因。不是要因。刀片刀片A A2 2处毛口处毛口刀片刀片B B1 1处毛口处毛口刀片刀片C C2 2处毛口处毛口有有限限责责任任公公司司第13页/共47页七、要因分析七、要因分析要因确认二要因确认二末端因素:缺少切缝时对线措施标准:每条分割缝偏差不大于3mm确认:对刚浇筑完成的#楼屋面刚性防水层进行检查,检查10条已切割好的分割缝,采用经纬仪进行复合,只有三条分割缝符合要求。结论:结论:“缺少切缝时对线措施缺少切缝时对线措施”是要因。是要因。要因确认三要因确认三末端因素:养护浇水不均匀标准:10平方米范围内,泛白、干燥点不大
15、于5处。确认:项目施工员对屋面进行检查,屋面存在较多浇水不全面的点,每10平方米范围内有超过10处泛白、干燥的点。结论:结论:“养护浇水不均匀养护浇水不均匀”是要因。是要因。有有限限责责任任公公司司第14页/共47页要因确认四要因确认四七、要因分析七、要因分析结论:结论:“切缝弹线误差切缝弹线误差”不是要因。不是要因。末端因素:切缝弹线误差标准:网格弹线偏差+-3mm。确认:QC小组施工员对已弹完成的10条切缝线采用经纬仪进行检查。所有10条切割缝弹线误差都在+-3mm。要因确认五要因确认五末端因素:缺少针对性技术交底标准:对参加施工的每个工人交底率达到100%确认:项目QC小组成员查阅资料,
16、项目部技术负责人已对所有施工人员进行技术交底,施工人员已签字,交底率达到100%。结论:结论:“缺少针对性技术交底缺少针对性技术交底”不是要因。不是要因。有有限限责责任任公公司司第15页/共47页七、要因分析七、要因分析要因确认六要因确认六末端因素:大面积屋面缺抗裂措施标准:在铺设好的钢筋网片上绑扎钢丝网,绑扎率达到100%。钢丝网绑扎位置正确,避免在浇筑混凝土的时候把钢丝网压入底部。确认:QC小组成员查阅施工记录及对现场施工员进行询问2#楼施工情况,大面积屋面施工缺少相关的抗裂措施。要因确认七要因确认七末端因素:工作安排未避开高温施工标准:砼浇筑是否避开午间高温时间确认:项目部QC小组成员对
17、正在施工的2#楼屋面6天施工时间安排进行记录,(6天的气温都高于30度)项目部都是避开高温时间段施工,工作时间安排妥当,确保施工质量。结论:结论:“工作安排未避开高温施工工作安排未避开高温施工”不是要因。不是要因。结论:结论:“大面积屋面缺抗裂措施大面积屋面缺抗裂措施”是要因。是要因。有有限限责责任任公公司司第16页/共47页七、要因分析七、要因分析 要因确认八要因确认八 结论:结论:“未采取专业人员施工未采取专业人员施工”不是要因。不是要因。末端因素:未采取专业人员施工标准:切割机械切割人员必须有3年以上切割经验确认:对施工现场10名切割机械操作人员进行询问,10名施工人员都具备3年以上的施
18、工经验。要因确认九要因确认九末端因素:缺少奖罚措施标准:对施工完成的屋面请专业人员进行考核并且进行打分,满分为10分,少于6分的每人罚款100元,对高于8分的每人奖励150元。确认:奖罚措施明确,项目部与施工人员签订奖罚措施结论:结论:“缺少奖罚措施缺少奖罚措施”不是要因。不是要因。有有限限责责任任公公司司第17页/共47页七、要因分析七、要因分析 要因确认十要因确认十结论:结论:“预埋管未固定预埋管未固定”不是要因。不是要因。末端因素:预埋管未固定标准:预埋管固定点间隔距离不大于1.5m,且偏差+-10cm确认:检查项目部资料,预埋管埋设前编制了施工方案,而且进行了技术交底,在施工过程中项目
19、部质量员对预埋管埋设时进行了监控检查,抽查10处预埋管的固定点位置都符合要求,预埋管埋设合格率达到100%。经公司技术质量科审批经公司技术质量科审批有有限限责责任任公公司司第18页/共47页要因确认十一要因确认十一末端因素:切割机械老化标准:现场使用的切割机械保持良好状态,无影响切割质量的隐患。确认:QC小组成员将项目部2台切割机械送原厂家质检部门检查、检测,结果显示满足施工要求,可以正常使用。七、要因分析七、要因分析结论:结论:“切割机械老化切割机械老化”不是要因。不是要因。要因确认十二要因确认十二 末端因素:未按防水砼要求施工 标准:配合比单上标注为防水砼。施工方案要求按照防水砼施工。确认
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