烧结降低烟气CO含量的生产实践.docx





《烧结降低烟气CO含量的生产实践.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《烧结降低烟气CO含量的生产实践.docx(17页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、烧结降低烟气co含量的生产实践摘要:在烧结过程会产生SOx、NOx、二嗯英、CO等污染物,伴随着国 家出台的环保政策越发严峻,环保力度的逐渐加大,CO的减排正引起各方关 注,排放量标准正开始制定。本文主要介绍新金钢铁烧结厂通过采取合理配 碳、提高料层以及料面喷蒸汽等一系列生产实践降低烟气CO含量。关键词:co含量;合理配碳;提高料层;料面蒸汽目录前言2.前言21 .烧结工序节能减排必要性2.CO脱除技术43.1.烧结废气中CO的产生及组成43.2.烧结烟气中CO浓度的影响因素53.3,催化氧化法53 .4.无焰燃烧氧化法64 .5.两种CO脱除工艺比拟7.现状分析75 .采取的措施75.1.烟
2、气循环85.2.富氧点火85.3. 合理配碳85.4.提高料层95.4. 1.优化配矿结构105.4. 2.新型松料器105.4. 3.低负压点火115.4. 4.提高料温125.4. 5.强化制粒135.4. 6.燃料分加135.5.料面喷蒸汽145.5. 1.料面喷蒸汽原理145.5. 2.试验过程145.5. 3.试验数据15第1页共17页 及时下调机速而造成烧结夹生料,从而影响到烧结矿的产质量,故此料层厚度 并非越厚越好。在能保证烧好烧透的前提下料层越厚烧结矿质量、燃耗等因自动蓄热作用 都会越优。所以如何提高料层厚度是一直研究的课题。新金钢铁烧结机因主抽 风机设计偏小风量不够的影响在料
3、层到达800mm时陷入瓶颈期,为打破瓶 颈,通过外出考察以及查阅资料,最后制定了包括优化配矿结构、二次混匀改 为三次混匀以及燃料分加等一系列措施。目前正在逐步实施。5. 4. 1.优化配矿结构褐铁矿因空隙率和结晶水高对烧结料层透气性有改善的作用,但是会导致 烧结矿空隙率升高和成品率下降,所以褐铁矿配比不宜过高,经过长期的配料 实践,汇总规律,特规定烧结矿褐铁矿比例稳定在40%50%之间,赤褐比保 持在0.71之间,精矿配比稳定在20%30%之间,这样既能保证烧结矿透 气性,提高料层厚度,又能保证烧结矿质量。在生产中因除尘灰和返粉等循环料烧结必须消耗,但过多配加会造成烧结 矿透气性变差,影响料层
4、厚度,特针对这些亲水性差的物料单独存放在场地, 利用钩机进行混匀,混匀过程中进行喷水润湿,提高混合料造球率,改善料层 透气性,提高料层厚度。5. 4. 2.新型松料器烧结机原来用的松料器为板式松料器,此结构适应薄料层生产,但对于厚 料层烧结来说,严重影响了料层透气性,制约了料层的提高,为解决这一问 题,利用检修机会对松料器进行了改进,松料器改成阶梯式多功能松料器,并 通入蒸汽,如图1所示。改造完成投产后烧结料层提高到800mm,如图2所 ZjS o第10页共17页图1板式松料器改造成阶梯式松料器图片图2料层提高到800mm松料器主要由上下二排可以灵活组装的三分钢管组成,底排松料器距离台 车篦条
5、200mm高,距离两侧栏板300mm宽两排钢管纵向间距250 mm,底 层设计11根圆管,上层设计10根圆管,形成梯形,松料器固定安装于九辐布 料器落料点与点火器前端之间的干燥段,沿台车运行方向平行布置。松料器的 作用主要是通过钢管在烧结料层断面中产生规那么孔隙,减小料层抽风阻力,增 加有效抽风量,从而起到改善气流分布、提高料层透气性的作用。5. 4. 3.低负压点火低负压点火前期就开始试验,通过外出考察,自制密封板,密封板宽 800mm,边部带斜边,旨在减少1-3#风箱抽风面积,但因自制密封板没有弹 性,串风较为严重,投入后负压基本保持在8 kPa9 kPa,效果不是很明显, 后期通过对标,
6、引进中部密封板安装在3#风箱隔板上有效的降低了串风情第11页共17页况,前3个风箱负压也基本稳定在了 6 kPa7kPa。如图3所示。图3风向负压图片5. 4. 4.提高料温一般烧结料露点在5055,烧结料温在露点以上(最好超过露点10 以上)可减少冷凝水量,减轻过湿带的影响。在烧结过程中,阻力最大的是燃 烧带,其次就是过湿带。减轻过湿带的影响意味着能提高料层透气性,增加料 层厚度。为提高料温,从炼钢厂铺设专用蒸汽管道到烧结,减少途中的消耗, 蒸汽直通小矿槽仓内,并且在六辐上方增加一组蒸汽管道,松料器中也通过蒸 汽,并且为减少蒸汽中的水分,特别把蒸汽管道从主机料面烟气循环中循环一 圈,如图4所
7、示。通过一系列措施,料温基本能稳定到70,在冬季生产中 受气温低影响也基本能保证在60o第12页共17页图4现场蒸汽管道5. 4. 5.强化制粒烧结混合料较好的粒度组成应当是力求减少0mm3mm粒级和减少大于 10mm的粒级含量,增加3mm8mm粒级,尤其增加3mm5mm粒级。为增 加混合料中3mm8mm粒级利用现场备用滚筒由原来的二次混匀改为三次混 匀。改造成功后,主机布料处3mm8mm粒级由原来60%65%提高到了 75% 80%。5. 4. 6.燃料分加燃料分加是解决在强化制粒之后进行厚料层烧结造成上层燃料缺乏下层燃 料过剩的问题,实施-1mm燃料分加有助于固体燃料分布在料层上部,增加
8、上部烧结固定碳含量,减少整体烧结过程中的燃料消耗。目前正在紧张施工 中。通过以上措施,目前料层厚度已基本稳定在820mm,如图5所示。燃料 分加技术投用后有望把料层厚度提高到850mm左右,燃耗将进一步降低,为 低碳烧结打下基础。图5料层厚度现场照片第13页共17页5. 5.料面喷蒸汽5. 5. 1.料面喷蒸汽原理烧结料层喷吹蒸汽的基本原理:烧结过程产生的废气含有鲍氏反响及碎焦 未完全燃烧共同产生的co。由于烧结过程强化,燃料燃烧化学过程较为完 整。气相水蒸气成分可促进co与C02反响速率加快。料面喷洒水蒸汽后,从 整体上看,水蒸气在热力学上可参与烧结中碳的燃烧过程。水蒸气起到了类似 “催化剂
9、”的效果。当燃料附近氧缺乏时,如果H20进入焦炭层的缝隙或高 温带的缺氧空间而与高温CO相遇,可反响生成CO2和H2,即在缺氧的地方只 要有水蒸汽的存在,同样可以“燃烧” C和CO而生成氢。这一定程度上减轻 了碳燃烧对氧的依赖,提高了燃料的完全燃烧程度。通过攻关小组外出到星源钢铁和龙门钢铁实际考察跟踪和集体讨论,制定 烧结机料面喷蒸汽的试验方案,由首钢设计院设计。5. 5. 2.试验过程(1)为确保试验不受外界因素影响,在试验期间烧结矿原料配比不变,如 表4所示;表4试验期间烧结矿原料配比/%罗伊山 SP10 巴精 巴卡 精粉 煤粉 白灰 生镁粉”醺 同点. 1Q217.810.17.61L1
10、3.88.32 -与沪加徵(2)为保证蒸汽用量充足,特安排维修人员从炼钢厂铺设专用蒸汽管道到烧 结主机,蒸汽管道走向和现场如图6所示;图6蒸汽管道走向和现场图片第14页共17页(3)管道铺设过程中,先收集料面未喷蒸汽数据,时间为11月9日13 日;管道铺设成功并调试后,料面喷蒸汽收集数据,时间为11月14日18 日。试验期间料批稳定在480t,料层800mm,机速1.86m/s。降低其他因素 对试验数据的影响;(4)在料面喷蒸汽实验的同时一,通过咨询业内专家,利用富余蒸汽通入混合 料中,提高混合料料温到达露点以上,可以减薄过湿层厚度,提高料层透气 性。改造松料器和平料器提高混合料料层到达800
11、mm,料层的自动蓄热作用 能提高燃烧层所需热量的40%左右,降低混合料燃料配比。燃料配比的降低从 源头上减少了 CO的排放;(5)烧结料面上部烟气循环出口增加分布板,使烟气合理分布,使烧结料面 上部烟气完全消耗,提高烟气循环风门开度5度。增加了烧结风量,提高烧结 产量。5. 5. 3.试验数据表5试验数据日期工程氧含量 /(mg/m3)co实测值 /(mg/m3)co折算值 /(mg/m3)11月9日未喷蒸汽13.54746361711月10日未喷蒸汽14.14924361211月11日未喷蒸汽13.915399381511月12日未喷蒸汽13.955130364711月13日未喷蒸汽1451
12、76370511月14日喷蒸汽14.294933368511月15日喷蒸汽13.924819340611月16日喷蒸汽13.94935347811月17日喷蒸汽14.374752358611月18日喷蒸汽14.0643703463未喷蒸汽平均值13.950753679喷蒸汽平均值14.114761.83523.6差值0.21-313.2通过试验数据分析,料面喷上蒸汽后,烟气中氧含量升高0.2L CO实测值降低313.2,降低幅度达6.17%, CO折算值下降155.4,降低幅度达4.22%O料面喷蒸汽可以大幅度降低CO排放量。5. 6.漏风治理第15页共17页烟气污染物排放执行折算考核,根据烟
13、气氧含量进行折算,氧含量高折算 高,氧含量低折算低,故降低烟气氧含量是超低排放的基础。烟气氧含量升高 主要是系统漏风造成,另系统漏风率高对烧结生产影响极大,烧结以风为纲, 漏风率高使有效风量降低,烧结机利用系数降低,能耗升高,造成极大浪费。 为降低烧结漏风率,主机滑道改为石墨密封,对大烟道内衬重新防腐喷涂,建 立机头电除尘放灰制度,日常点巡检标记,检维修进行补焊或者更换,降低系 统漏风率。目前烧结烟气氧含量从14%降低到12.5%以下,降低了烟气折算 值,到达了超低排放目标。6.结语(I)烟气循环目前是烧结标配,烟气循环投入后烟气co含量从 6000mm/m3 降低至了 4000mm/m3 o
14、(2)助燃风富氧有效提高了煤气燃烧效率,减少了未燃烧CO进入烟气含 量。(3)煤粉代替30%焦粉时基本与全焦粉生产各项指标基本一样,并且因为 煤粉和焦粉发热值不同,燃点不同,在烧结生产过程中搭配使用更能均匀上下 料层的热量从而使烧结过程更稳定。(4)通过采取合理配矿、强化制粒等措施,目前料层厚度已基本稳定在 820mm,燃料分加技术投用后有望把料层厚度提高到850mm左右,燃耗将进 一步降低,为低碳烧结打下基础。(5)料面喷上蒸汽后,烟气中氧含量升高0.21, CO实测值降低313.2,降 低幅度达6.17%, CO折算值下降155.4,降低幅度达4.22%。料面喷蒸汽可以 大幅度降低CO排放
15、量。(6)治理烧结系统漏风有效降低烟气氧含量,降低烟气折算值,到达超低排 放目标。参考文献囚廖继勇,郑浩翔,甘敏,等.烧结烟气co的产生及治理途径一末端治理技 术J.烧结球团,2021, 46(2): 7.0邓联玉,陈雪梅.烧结过程中煤粉替代焦粉的实验研究川.涟钢科技与管第16页共17页理,2015(2: 3.网许满兴,何国强,张天启,廖继勇.铁矿石烧结生产实用技术M.北京:冶 金工业出版社,2019.4徐海芳.烧结矿生产M.北京:化学工业出版社,2013.冯二莲,李楠,姜涛.现代烧结生产实用技术M.北京:化学工业出版社, 2022.裴远东,欧书海,马怀营,等.烧结料面喷吹蒸汽对烧结矿质量和c
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 烧结 降低 烟气 CO 含量 生产 实践

限制150内