IE工程师年终工作总结.pdf
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1、2016 年年度工作总结 品质工程部刘文东 时间飞逝,转眼一年又即将过去,同时,也是自己加入公司整整一周年时间,审视自己一年来的工作,感触很多,在收获了很多宝贵的经验教训的,通过自身在工作中提升了自我,也同时发现了自我工作中的不足和待改善之处。回顾过去的一年工作,现总结如下:一、关于产品标准工时 长期以来,我司的工时管理执行的不是很理想,工时表格分散、过多,产品标准工时在制定后即无人维护,导致产品标准工时与实际相差过大.且同一产品中同时存在多个不同版本的标准工时,导致生产效率统计混乱,标准工时无法起到应有的作用.如下为几处典型的案例:1、产品工时分散、且同一产品的工时版本过多且不统一。1.1、
2、脚踏板标准工时表格中工时统计状况 ERP 编码 线别 发布日期 总工时(s)2MUH09C7601 部件 2015-3-20 149 2015-9-26 318 20155-19 398 2015-3-19 398 2015-24 149 20161-14 149 1.2、产品工时表格过多、分散,维护和产品统计困难,如下表所示,为同一产品中所发行的产品工时表格数目 序列 ERP 编码 线别 表格数 1 2MUH09C7601 部件 36 2 2MUH08C6702 插件 22 3 2MUH07C0318 部件 19 4 2MUH09C6702 插件 17 5 2IDA16C0101 插件 4
3、6 2DMC04C0102 部件 12(备注:以上表格数统计仅为 2015 年 3 月2015 年 9 月份发布,其他数据因表格过于分散,无法统计完全.)1.3、iDR210-4 主板插件工时,产品工艺一样,而工时却有差异 序列 ERP 编码 发布日期 工时(s)说明 1 2IDA24C0101 20151117 29 产品无 ECN 变更,生产作业环境未变 2 2IDA28C0101 20161-12 16 3 2IDA24C0103 2016-3-3 29.5 2016-1229 32 1。4、标准工时与实际生产不符合,标准工时无法起到标准化的作用 如下表为产品效率分析统计汇总表:序列 E
4、RP 编码 生产日期 线别 生产用时(H)生产效率 1 2MUH07C6703 20163-11 插件 6 167.68%2 1MUH09137 2016-3-17 装配 0.49 275.33 3 1MUI11046 2016-4-16 装配 4 169。05%4 2MUH06C6700 2016-425 插件 2 37。73%5 1MUI11058 2016-510 装配 5 219.26%6 1MUH09133 2016-4-18 装配 1 51。11%综上所示,产品标准工时需有进行标准化的同时也需要对历史产品数据进行评估,首要的一点是产品标准工时要符合生产的实际状况.2、改善方案的制定
5、及工时的评估、实施和制定 2。1、改善实施步骤和计划 阶段 实施步骤 目的 结果 第一阶段 生产现场跟进、产品工艺分析及生产相关数据统计和汇总 产品生产工艺及工时评估 了解产品相关工艺及生产数据 第二阶段 生产历史数据统计和汇总 了解公司历史生产能力状况 评估出生产产能状况 第三阶段 生产流程的分析、制定和导入 产能优化和流程优化 拉平衡率及生产效率提升方案 第四阶段 生产流程实施和导入 生产导入 评估流程优化效果 第五阶段 评估和汇总 产品工时验证及修正 第六阶段 制作 产品标准工时明细汇总表 统一产品工时表格 汇总产品工时明细,统一表格格式 经过以上阶段的实施和导入,对产品标准工时的评估、
6、生产流程的设计和生产实际导入的跟进,改善了之前的产品工时报表分散、表格过多和重复发布工时的现象,在新导入的产品生产流程实施后,产品生产效率有显著的提升,且新发布的产品标准工时明细汇总表中产品标准工时能合理的反映出生产的实际状况。2.2、改善后效果 2.2.1、统一产品标准工时汇总表 为改善我司长期以来产品工时报表过多、工时重复发布、工时版本过多和因产品工时表格过多而导致的工时维护困难的现象,依据公司产品 ERP 编码规则和产品工艺特性,制作了产品标准工时明细汇总表,即将产品标准工时依据 ERP 编码汇总到统一的表格中,方便生产查询、工时维护和产品成本的核算 如下表所示为最新制作并发布的产品标准
7、工时明细汇总表组成部分:表格组成部分 产品类别 加工类别 封面 PMX IDR 别致 国网 电力终端 线外加工 标准工时更新履历表 插件 产品工时明细 部件 装配 对产品工艺特性进行分类,将产品生产工艺、产品配置、所需工时和产能的产品汇总到一起,以方便统计和维护,如下以三代一体机 AHE59 产品装配工艺为例进行的产品工时分类 序列 产品配置 ERP 编码数量 1 水泥电阻款,含 HMI 包装 29 2 水泥电阻款带,含 HMI 包装(jack)23 3 无水泥电阻款,含带 HMI 包装(Jack)16 4 无水泥电阻款,含带 HMI 包装 17 5 水泥电阻款,无部件 11 如上表分类所示,
8、将 90 个产品分类为 5 种,在方面生产效率统计的同时也便于后续对产品的工时的维护。2。2.2、关于产品生产工艺的跟进、分析和标准工时的制定 如下表格为本年对产品生产跟进状况汇总 序列 产品类别 跟踪产品数量 录制视频数 更新工时数量 1 PMX 14 201 528 2 IDR 10 113 112 3 别致 9 22 55 4 国网+电力终端 6 10 19 2.2.3、标准工时制定的合理性 通过长期的数据收集、分析和整理并依据产品的生产状况和工艺变更,及时的维护产品标准工时。现阶段制定的标准工时合理的体现了生产的实际生产状况,体现出了标准化。如下表格所示为产品工时更新后生产效率达成率汇
9、总表:序列 ERP 编码 生产日期 线别 生产效率 1 2MUH09C6702 2016419 插件 113。39%2 1MUI11055 201648 装配 113.17 3 1RTB45005 20165-10 装配 108.33 4 1MUH07008 2016-4-13 装配 108.42%5 1MUI11059 201665 装配 108.45%6 1RTB46001 20166-23 装配 102。31%7 2IDA16C0106 20166-7 插件 103。81 8 2MUH07C0334 201612-28 部件 100。39%9 2MUH07C0309 2016-1222
10、部件 100.4%10 1MUH07077 2016112 装配 100.41%同时,针对产品因工艺变更等因素导致的影响产品工时的,为确保所制定的标准工时的科学、合理,同时也为了防止因疏忽而遗漏工序等原因而导致的工时错误,特与产品相关工程师讨论并制定出关于工时制定的标准作业流程.具体流程如下所示:二、生产改善和效率提升方案的实施和导入 1、AHE59 平缝一体机 HMI,JACK 迅利-G 改善。通过对产品的的生产状况的跟进和评估,分析产品生产流程以及导入工装,在人员减少的情况下,生产产能和效率得到显著的提升。具体改善措施如下所示:原生产流程 线外加工 序列 工序 人数 工时(s)1 语音芯片
11、烧写程序+将烧写完成的芯片周转入 SMT 贴片 1 20 2 PCB 板去工艺边+周转 1 9 产品生产流程 序列 工序 人数 工时(s)1 焊接插座(2PCS)+装焊按键(1PCS)2 48 2 点胶+装背光模块、LCD 灯 1 20 3 焊接 LCD 镜片 1 21 4 剪脚+烧写程序+烧写参数+贴贴纸 1 13 5 贴按键薄膜+装喇叭 1 12 6 撕 LCD 屏保护膜+吹洗外壳,LEC 屏+装 PCB 板+插排线 1 18 7 锁 PCB 板(6 颗螺丝)1 20 8 按键测试+复位+点胶 1 17 9 外观检查+贴 OK 贴纸+装箱 1 19(备注:该工时中不含宽放值,工时为净作业时
12、间,以下表格中所含的工时除注明外,工时全部不含宽放.)产品生产流程问题点汇总和分析:(1)由上表分析,导致生产效率过低的因素在于工序 2;(2)生产等待、堆积等浪费现象过多,生产效率低下,拉平衡率仅为 78。33%;(3)现场搬运、周转等浪费现象过多;(4)如通过工装的导入,减少线外加工及其周转和搬运,同时通过 ECRS 原则对生产流程进行分析、评估和改善,进而提高生产效率。改善方案:(1)导入工装,将原线外芯片烧写语音程序合并入流程中,取消线外周转、搬运工时;(2)流程及动素分析、调整生产流程,减少和消除生产瓶颈工序工时,提高生产效率;(3)人机结合分析,减少生产作业中的等待等浪费工时;如下
13、表为改善后生产标准作业流程 序列 工序 人数 工时(s)说明 1 PCB 板烧写程序+贴按键贴纸 1 20 合并 PCB 板烧写程序和贴按键贴纸 2 PCB 板插 1PCS 元件+贴程序版本贴纸+分板 1 18 将分板工序合并入线内生产,减少产品搬运工时 3 焊接元件 1 15 焊接 1PCS 元件,并焊接上一工序插好的元件 4 插背光模块和 LCD 镜片 1 20 5 焊接背光模块和LCD镜片 1 22 6 组装 PCB 板入面壳 1 17 含面壳内观检查 7 锁 HMI 板 1 20 8 功能测试 1 17 9 外观检查+装机入周转箱 1 19 (备注:上述表格为 JACK 迅利 HMI
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