生产水在我厂的综合治理与利用.docx
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1、生产水在我厂的综合治理与利用我厂为20世纪50年代建成的老企业,厂区地下管网几经施工、 改造,错综复杂,水资源浪费严重。2003年6月,通过分析研究并 采取相应的技改和管理措施,初步实现生产水零排放,取得了良好的 经济效益和社会效益。1全厂生产用水现状与分析我厂共有三大生产系统,其中硅酸盐水泥生产系统是湿法生产 线,铝酸盐水泥生产系统是半干法生产线,煨烧CX-A1203系统为干 法生产线。生产用水由中国长城铝业公司河南分公司提供,系黄河水 处理而成。硅酸盐水泥生产系统有3台湿法原料磨,4台回转窑,4台水泥 磨及9台空压机。除原料磨生产用水外,其余均为设备冷却用水,是 我厂用水量最大的系统。此系
2、统在我厂二期扩建时建有循环水系统, 设备冷却及生活用水全部进入循环再利用。但该循环系统自1987年 投入运行以来,回水管道一直没有进行过系统的疏通,结垢、堵塞严 重,导致大局部回水不能顺利返回而溢出外排,需要补充大量外供水。铝酸盐水泥生产系统有2台干法生料磨,2台加水成球燃烧回转 窑,3台水泥磨,6台空压机。除12%的回转窑加水成球用水外,主 要是设备冷却用水。其冷却水和生活水经回水管路进入该生产系统原 有的小循环再利用,补充水源为该生产系统的一破岗位地下渗水(该 岗位地处12 m以下,地下渗水经收集后供该生产系统使用),基本不用外供水进行补充。但因地下水量充足,除满足生产及设备冷却用水 外还
3、有盈余。常常因向生产供水量过大,回水不能及时回流而溢出外 排。煨烧Q-A1203系统有2台干法夕段烧窑,1台生料磨。除1祥窑冷 却机冷却水自循环再利用外,其余设备冷却水全部外排,其补充水源 为外供水,用水量为15 000 t/月。另外,职工澡堂用水为外供水,全部外排。需水量为96 m3/d, 是我厂外供水用量最大的系统之一。2水资源的整合利用方案及实施2. 1硅酸盐水泥系统硅酸盐水泥系统存在的水资源问题主要是大量冷却水外排而造 成的浪费,而要重新疏通回水管道需投资15 000元,且回水再经过 约500 m的距离输送到原料磨或重新用于设备冷却又会造成大量的能 源消耗。经综合考虑分析,制成车间空压
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