提高屋顶铝单板安装一次验收合格率.pptx
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1、目 录一、选择课题二、设定目标三、目标可行性分析四原因分析五、确定主要原因六、制定对策七、实施对策八、效果检查九、制定巩固措施十、总结和下一步打算第1页/共44页小组情况小组名称安庆市体育中心幕墙QC小组成立时间2013.7小组注册编号CSCEC-MQ-001课题名称提高屋顶铝单板安装一次验收合格率课题类型指令性目标值攻关型课题注册号/小组人数10人平均接受QC教育时间40小时本课题活动时间2013.7-2013.11姓姓 名名性别性别年龄年龄职称职称职务职务学历学历组内任职组内任职米米 兵兵男男3030助理工程师助理工程师技术负责人技术负责人本科本科组长组长郎天一郎天一男男4040高级工程师
2、高级工程师执行经理执行经理本科本科副组长副组长王玉濮王玉濮男男3636助理工程师助理工程师生产经理生产经理本科本科组员组员宋永波宋永波男男3131助理工程师助理工程师技术员技术员大专大专组员组员杨邵阳杨邵阳男男2424/技术员技术员本科本科组员组员刘正朝刘正朝男男2323/技术员技术员专科专科组员组员万万 猛猛男男2222/技术员技术员专科专科组员组员杨守玉杨守玉男男2424/技术员技术员本科本科组员组员白白 梅梅女女4343高级工程师高级工程师技术顾问技术顾问本科本科技术顾问技术顾问王连山王连山男男3434/施工班组长施工班组长初中初中组员组员第2页/共44页1、安庆市体育中心为安庆市201
3、3年政府重点工程,规划面积849.3亩,由哈尔滨工业大学建筑设计研究院设计,工程建设项目概算为10.79亿元,其中主体育场馆及体育学校幕墙合同额1923.8989万元。2、工程质量目标“鲁班奖”,为国家最高质量奖。1、七局建装公司指令本项目展开关于铝单板验收课题的QC活动。2、目前,铝单板一次验收合格率为86左右,公司要求达到95。上级要求1、合同工期短,屋顶铝单板安装区域面积较大,工序复杂且安装精度要求极高。2、该工程收口多,需要解决设计的收口和施工收口质量问题。且收口铝单板均为曲面铝单板。现场工程难点提高屋顶铝单板安装一次验收合格率指令课题本次活动课题为:提高屋顶铝单板安装一次验收合格率项
4、目介绍第3页/共44页二、设定目标 根据公司指令及现场情况总目标确定为:提高屋顶铝单板一次验收合格率达到95%。第4页/共44页三、目标可行性分析1、本QC小组对安庆市体育中心铝单板的施工过程进行调查,发现影响施工质量因素主要有:曲面铝单板施工工艺复杂、龙骨安装精度不够、板面不平整接缝不平齐、色差、密封胶填充不平整、划伤等。根据这些问题,总结了影响屋面铝单板施工质量的因素,做出了统计表和排列图如下:图表制作人:刘正朝 时间:2013年7月序号序号项目名称项目名称频数(次)频数(次)累计频数累计频数频率(频率(%)累计频率(累计频率(%)1曲面铝单板施工工艺复杂曲面铝单板施工工艺复杂363635
5、352龙骨安装精度不够龙骨安装精度不够276326.261.23板面不平整、接缝不平齐板面不平整、接缝不平齐188117.478.64色差色差8897.886.45密封胶填充不平整密封胶填充不平整6955.892.26铝单板划伤铝单板划伤51004.997.17其他其他31032.9100第5页/共44页从排列图分析:前三位的缺陷:曲面铝单板施工工艺复杂、龙骨安装精度不够、板面不平整接缝不平齐是屋顶铝单板施工的主要缺陷,是症结所在,因而也是我们小组的主攻方向。经计算,前三项问题解决后一次验收合格率可达到97%。86%+(100%-86%)78.6%=97%结论:本小组如能将前三项缺陷彻底解决,
6、一次验收合格率即可达到97,我们用97的指标数来保证95%的目标值是可行的。三、目标可行性分析第6页/共44页四、原因分析NY开始确定会议时间邀请部分组外人员参会提前一周对参会者发布会议讨论议题让参会者收集会议材料.做好发言准备准备工作完成否开会组长宣布会议规则参会领导表态准备一些小礼品用来奖励发言者参会者每人至少发表一条意见做好发言记录会议直到无人发言为止记录人宣读会议记录散会结束 小组决定采用“头脑风暴法”来寻求主要症结的原因所在。首先,我们将头脑风暴会议的开会议程用流程图表示如下:记录人:刘正朝 时间:2013.07第7页/共44页 我们严格按“头脑风暴会议”的流程图的程序进行了实施,做
7、到了畅所欲言,集思广益,收集到了大量的信息资料。第8页/共44页开始将会议中相同的条目合并。每一条发言制成一张卡片。卡片进行随机化处理。按亲和图将卡片分类摆放。从卡片中选出有代表性的作为分类的标题。画成亲和图结束 我们用亲和图法整理了头脑风暴会议的会议记录,首先我们用流程图表示出画亲和图的程序。记录人:刘正朝 时间:2013.07第9页/共44页关联图记录人:刘正朝 时间:2013.7第10页/共44页通过关联图,总结出八项末端因素如下:1.测量环节有缺失2.龙骨安装精度不够3.质量意识差4.铝单板边缘翘曲5.长度偏差大6.交底不明确7.曲面铝单板施工工艺复杂8.检查标准未掌握第11页/共44
8、页五、确定主要原因 小组成员对关联图分析出的八项末端因素运用现场调查、现场测试测量等方法逐一进行了要因确认。首先我们编制了要因确认计划表:制表人:刘正朝 时间:2013年7月序号序号末端原因末端原因确认内容确认内容确认方法确认方法标标 准准负责人负责人完成时间完成时间1测量环节有缺失测量环节有缺失现场后置钢板安装时是现场后置钢板安装时是否放通线。否放通线。现场调查:跟踪调查一周,现场调查:跟踪调查一周,看放线实施情况看放线实施情况放通线实施率达放通线实施率达100%。宋永波宋永波2013年年7月月2龙骨安装精度不龙骨安装精度不够够现场安装龙骨精度是否现场安装龙骨精度是否符合规范要求。符合规范要
9、求。现场调查现场调查:现场跟踪,看现场跟踪,看实施情况。实施情况。龙骨垂直度偏差小于龙骨垂直度偏差小于10mm,水平度偏差水平度偏差小于小于5mm.刘正朝刘正朝2013年年7月月3质量意识差质量意识差是否存在漏焊不饱满,是否存在漏焊不饱满,有夹渣,虚焊等现象。有夹渣,虚焊等现象。现场检测:抽取现场检测:抽取100个点,个点,检查焊点是否合乎规范。检查焊点是否合乎规范。钢骨架焊缝表面无裂缝、焊瘤、气孔、钢骨架焊缝表面无裂缝、焊瘤、气孔、加渣等缺陷,外观均匀,成形良好,焊加渣等缺陷,外观均匀,成形良好,焊缝与母材过渡平滑,焊渣及飞溅已清除缝与母材过渡平滑,焊渣及飞溅已清除刘正朝刘正朝2013年年7
10、月月4铝单板边缘翘曲铝单板边缘翘曲铝单板质量是否达到规铝单板质量是否达到规范要求范要求现场调查:检查安装前的现场调查:检查安装前的铝单板质量情况。铝单板质量情况。在搬运过程中不得损坏。在搬运过程中不得损坏。杨邵阳杨邵阳2013年年7月月5长度偏差大长度偏差大铝单板进场时,尺寸是铝单板进场时,尺寸是否符合设计及规范要求。否符合设计及规范要求。现场调查:对进场铝板尺现场调查:对进场铝板尺寸抽检。寸抽检。铝单板尺寸符合设计及规范要求。铝单板尺寸符合设计及规范要求。杨守玉杨守玉2013年年7月月6交底不明确交底不明确对施工工艺交底内容是对施工工艺交底内容是否详细、明确。否详细、明确。现场调查:检查书面
11、交底,现场调查:检查书面交底,并调查班组长交底情况。并调查班组长交底情况。施工工艺交底详尽。施工工艺交底详尽。王玉璞王玉璞2013年年7月月7责任心差责任心差在施工现场检查是否存在施工现场检查是否存在纰漏。在纰漏。现场调查:跟踪检查一周,现场调查:跟踪检查一周,随时对完成片进行抽检。随时对完成片进行抽检。工人责任心增强。工人责任心增强。杨邵阳杨邵阳2013年年7月月8曲面铝单板施工曲面铝单板施工工艺复杂工艺复杂曲面铝单板安装是够达曲面铝单板安装是够达到预期效果。到预期效果。现场指导及电脑演示。现场指导及电脑演示。保证所有铝单板一次安装合格。保证所有铝单板一次安装合格。米兵米兵2013年年3月月
12、9检查标准未掌握检查标准未掌握整个施工流程安装全部整个施工流程安装全部检查,不得遗漏。检查,不得遗漏。现场调查:对安装情况全现场调查:对安装情况全部检查。部检查。全部安装,不得遗漏。全部安装,不得遗漏。万猛万猛2013年年3月月第12页/共44页 确认一:测量环节有缺失 针对工人后置钢板安装时,是否全部放通线安装。抽取20个点的放线情况进行复核,情况如下表:通过上表数据得出安装后置钢板时,有两组未放通线。结论:是要因。序号序号1234567891011121314151617181920通过通过()未通过未通过()结果结果后置钢板安装时后置钢板安装时时,有时,有2组未放通线。组未放通线。第13
13、页/共44页确认二:龙骨安装精度不够 针对龙骨安装精度不够事宜,小组跟踪调查一周。随机分10组检查100个点,发现有10处精度不够的现象。分10组抽查100个点,不合格数10个,不合格率位10%。结论:是要因。序号序号12345678910抽查点数抽查点数10101010101010101010不合格数不合格数1102101211结果结果分分10组抽查组抽查100个点,不合格数个点,不合格数10个,不合格率位个,不合格率位10%第14页/共44页确认三:工人质量意识差 施工过程中发现工人存在质量意识淡薄的现象,随机分10组检查100个点,发现有10个码件有固定不牢的现象。分10组抽查100个点
14、,不合格数10个,不合格率位15%。结论:是要因。序号序号12345678910抽查点数抽查点数10101010101010101010不合格数不合格数1222301211结果结果分分10组抽查组抽查100个点,不合格数个点,不合格数10个,不合格率位个,不合格率位15%第15页/共44页 确认四、铝单板边缘翘曲 本小组就此问题采取现场随机取样调查的方法,对已安装的以及刚进场的铝板进行抽检,并对检查结果进行整理记录,刚进场的铝板未发现有翘曲现象得出如下结论:结论:非要因第16页/共44页确认五:长度偏差大 针对铝单板尺寸偏差的问题,小组现场检查跟踪二周,对1-3批次进场的铝单板进行尺寸复核,每
15、次抽查5-10块铝板进行尺寸测量,发现尺寸偏差均符合规范要求。因此长度偏差大不是症结所在。结论:非要因。序号序号1234567891011121314151617181920偏差值偏差值11.511.611.311.81.71.51111.31.81.711.71.51.8允许偏差允许偏差2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5超过(超过()未超(未超()结果结果长度偏差均在规范要求范围内。长度偏差均在规范要求范围内。第17页/共44页确认六:交底不明确 小组检查了项目部对生产班组下发的铝单板施工技术交底记录。对现
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