【技术】主变套管绝缘故障分析及维护方法.docx
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1、【技术】主变套管绝缘故障分析及维护方法 变电安装班把#1 主变套管拆卸,运回公司仓库。初步的维修方案是更换套管内部的绝缘油。对套管进展排油,抽真空,再注油。经以上处理完毕后,进展了高压试验。第一次维修后的试验数据并不明显,套管B、C相的末屏地绝缘电阻还是未到达试验标准的要求。 终究是试验方法有破绽还是套管内部构造也受潮导致介损测量不理想呢?测量套管介质损耗因数试验时,要十分注意其放置的位置,因为主变套管的电容很小,当放置位置不同时,因测量电极和高压电极对未完全接地的周围设备、构架、墙壁和地面的零散阻抗对其的影响,会导致套管的实测结果有很大的区别。位置不同,影响也会不一样,往往会出现差异很大的测
2、量结果。因此,要求在测量套管介损或者套管的其他试验时,把套管垂直放置在已经做好接地措施的的套管架上进展,不能把套管程度放置或用绝缘索吊起来进展测量,否那么,将导致测量数据的不准确。于是,试验人员对试验的环节进展了检查和回首,各环节都没有问题。 通过单纯更换套管内部的绝缘油效果不理想,还要进一步对套管内部构造进展枯燥处理,经过各方面综合考虑,最后决定,对套管进展解体,把套管电容芯子连同导体一起放入烘炉,一边对其加热的同时,一边对其抽真空,实行双管齐下的策略。于是,进展了二次维修工作。 2.2 第二次维修 套管解体首先从套管顶端安装将军帽的地方开场拆卸,撤除顶部螺母,撤除防爆膜的时候一定要注意均匀
3、用力;撤除套管油室螺母、双螺母,撤除油室,测量弹簧螺母的位置(以便于恢复安装),露出套管顶端内部构造,撤除套管上部弹簧;弹簧撤除以后,准备开场吊装撤除套管,撤除套管瓷瓶;吊瓷绝缘子一定要保证瓷瓶垂直,以免伤害里面的电容芯子,电容芯子末端引出要在瓷套撤除前先撤除,撤除的时候一定要十分小心,因为末端很纤细和脆弱;露出的电容芯体,撤除底部均压环,撤除末端螺母,撤除套管下部瓷绝缘子,最后撤除安装法兰,如图1所示。 【技术】主变套管绝缘故障分析及维护方法 【技术】主变套管绝缘故障分析及维护方法 进展了A 相、B 相、C 相套管的拆卸,每拆完一相套管,就将其电容芯子吊装进容器罐里面,底部注入变压器油(使加
4、热的时候效果更好),盖上盖子,吊入烘炉,温度控制在100 130,进展加热和抽真空,每一支套管的零件,分别用专门的收纳盘归类存放保管如图2所示。 【技术】主变套管绝缘故障分析及维护方法 【技术】主变套管绝缘故障分析及维护方法 每一相套管经过枯燥处理后完成安装、抽真空、注油,最后进展介损和绝缘电阻试验,得出的试验数据非常准确,介损值已经可以媲美一些新套管出厂时候的介损,绝缘电阻值相比维修之前得到大大的进步,并通过沟通耐压试验。 套管经过的2 次维护的试验数据如表1、表2 所示,第二次维修完全到达标准要求。 3、套管的故障分析 3.1 变压器套管常见故障的主要原因分析 通过对变压器套管常见故障分析
5、,不难发现一般形成套管缺陷的主要原因有四种可能:一是由于套管在出厂或者大修中抽真空不彻底,使套管屏间残存空气,产生部分放电,造成绝缘击穿;二是由于胶垫质量不过关或者超周期运行使胶垫老化,导致密封失效,电容式套管假设顶部密封不良,进而可能导致进水后绝缘击穿,下部胶垫假设密封不良会使套管渗油,导致套管绝缘油油面下降;三是由于年度久失修,套管的绝缘性能下降,并造成瓷质损坏,甚至击穿,套管外表的脏污吸收水分后,导电性会进步,会导致绝缘电阻降低,不仅容易发生外表闪络,造成跳闸,还会因泄漏电流增加,导致绝缘套管发热,造成瓷质损坏,甚至击穿。同时,闪络还会损坏套管外表;四是因安装方法或者角度不当,给变压器造
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