变频器在空压机节能改造中的应用案例.docx
《变频器在空压机节能改造中的应用案例.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《变频器在空压机节能改造中的应用案例.docx(5页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、变频器在空压机节能改造中的应用案例网络转载导语:在采用变频器PID恒压控制系统后,变频调速系统将管网压力作为控制对象,装在储气罐的压力变送器将储气罐的压力转变为电信号传给控制器内部的PID调节器,与压力给定值进展比拟,并根据差值的大小按既定的PID控制形式进展运算。空压机改造前运行情况某集团公司为钢铁行业耐火材料制品供给商,此次改造的空压机站共由4台空压机组成,分别为一台250kW开山和三台110kW开山螺杆式空压机。设备改造前,四台空压机全部工作在工频状态。压力采用两点式控制(上、下限控制),也就是当空压机气缸内压力到达设定值上限时,空压机通过本身的油压关闭进气阀,当压力下降到设定值下限时,
2、空压机翻开进气阀。这样就导致空压机频繁的卸载和加载,经常是晚班用气量少,而空压机全速运行,此时这局部电能被白白地浪费。因此对螺杆空压机进展改造,使其节能、进步设备稳定性、减少维护本钱、降低噪音污染是非常有必要的。变频节能改造方案设计要求根据原工况存在的问题并结合消费工艺要求,空压机改造后系统需知足以下要求:1.能根据实际消费的用气量调节空压机产气量,既能知足消费要求,同时又降低能耗。2.系统有变频和工频两套控制回路,并在空压机出现故障时,能有效控制空压机漏油问题。3.原有系统采用进展调速后,不能改动空压机原来的主回路以及二次回路的控制方式。4.降低运行噪音,十分在启动时和满负载运行时,噪声要明
3、显减小。空压机变频改造施行方案空压机的主电动机是250kW的电动机,额定电流450A,技术人员根据现场实际情况,选择适宜的变频器来控制空压机,通过远传压力表来反应储气罐的压力,当反应压力高于消费需求压力时,变频器降频运行,直至设置的下限频率,当下限频率持续运行300S后,变频休眠;当反应压力低于需求压力时,变频器频率上升,空压机加载运行。电气系统采用工变频旁路设计,当变频器出现故障时,可以通过旋转工变频旁路开关切换到原有工频运行,进步系统的稳定性。其电气主回路图如下:改造前的主电动机一直全速运行,在运行的经过中,气压是一直往上升的(就算消费工艺不需要那么大压力),当储气罐压力一直上升到上限压力
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 变频器 空压机 节能 改造 中的 应用 案例
限制150内