步进梁加热炉控制系统的研究与应用.docx
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1、步进梁加热炉控制系统的研究与应用hanjuan导语:介绍了轧钢厂步进梁加热炉自动化系统的研究与应用摘要介绍了轧钢厂步进梁加热炉自动化系统的研究与应用,通过软件编程、动态补偿、编码器测长、变频器优化等一系列策略对存在的问题进展改良,加热炉的工作效率和自动化程度得到了大幅度地进步。关键词步进梁加热炉程序动态补偿编码器济钢第一小型轧钢厂2004年进展了全连轧改造,为知足年产80100万吨棒材的要求,装备了一座加热才能为130t/h热装170t/h的步进梁式空、煤气双蓄热式、侧进侧出加热炉,因此怎样进步步进梁式加热炉的出钢速度和出钢系统工作的稳定性一直是倍受关注的课题。2问题的提出整个加热炉区的电控系
2、统由一套S7-414CPU实现,原加热炉的出钢周期大约为40秒左右,小时出钢支数大约为100支,按钢坯单重1.7吨计算,每小时的产量为170吨。大大低于热装时的加热炉的加热才能,这个矛盾在试产初期时钢坯单重仅为0.8吨时显得更加突出。而且步进梁的工作特别不稳定,故障频发,更加制约了加热炉加热才能的释放。经分析其主要原因如下:1、控制系统的逻辑连锁关系存在着重复,如:装出料的炉门每次出钢的经过中都要动作一次;只有在步进梁回到后下位才可以进钢;步进梁只有在定位推钢机回到后位时才可以启动等等,以上的不必要的逻辑连锁关系消耗了大量的时间。使加热炉的出钢周期大大加长。2、步进梁由液压缸驱动,在使用中由于
3、步进梁的动作曲线未考虑整个步进机械的惯性,经常出现步进梁前冲的现象,使钢坯在炉内的排列不均匀,在出钢时不得不手动调整步距也影响了加热炉的出钢节奏。3、原来的步进梁动作的逻辑连锁程序存在着大量的逻辑死区,在实际应用中经常出项程序进入死循环,这时只有将PLC重新上电才可以继续工作,影响了加热炉出钢节奏。3控制策略与改良方案1、出钢速度不高主要原因在于出钢动作的逻辑连锁太复杂和加热炉电控系统的不稳定。在保证整个炉区设备的平安运行的前提下,对动作的逻辑连锁关系进展优化,尽量的压缩出钢周期。主要有以下几个方面:取消原来的炉前定位档板,可以节约大约2秒的时间。利用炉前变频辊道的制动,使钢坯准确停在的炉前。
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