核辅助厂房混凝土浇筑前的综合隐蔽验收质量控制,建筑工程管理论文.docx
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1、核辅助厂房混凝土浇筑前的综合隐蔽验收质量控制,建筑工程管理论文本工程用的是骆马湖底砂,为骆马湖干涸地带,出产的地底砂。在早期工地使用经过中,发现此湖底砂有吸水率大,外通孔隙多,棱角分明,外表粗糙,含泥量大等特点。由于湖底砂没有经过常年累月的水流冲击,开口孔隙较多,清洗困难,并且成本较高。 2 湖底砂的危害 在项目混凝土拌制和使用经过中,发现此湖底砂,对现场施工,混凝土实体强度,外观质量都产生了较大危害,并且不利于项目的成本控制。为此,项目部试验人员,根据现场出现的情况,做了大量的试验,经过对实际资料的整理,比照发现,湖底砂对混凝土的质量和项目成本控制的影响,有众多原因,下面就实际中发现的问题,
2、做详细的分析归纳。 3 对混凝土质量的影响 3.1 影响混凝土塌落度 在拌制混凝土经过中,砂吸走了大量的自由水,使水泥没有足够的水稀释,不能起到润滑作用,导致混凝土塌落度减小;开口孔隙多,在搅拌经过中,也会将拌合用的外加剂吸入华而不实,减水效果大打折扣,减小了混凝土本应到达的塌落度。 并且由于此砂含泥量不容易清洗,含泥量过大,与外加剂存在较强的吸附作用,使得水泥颗粒不能用很好的分散,进而也影响到混凝土的塌落度。工程混凝土拌合详细使用经过中发现,在这里二种因素作用下,与其他河砂用一样的用水量、外加剂,其他原材料亦一样的情况下,塌落度小 70- 80mm,极大地增大了现场施工的难度,容易造成混凝土
3、振捣不密实,实体构造容易出现孔洞。 3.2 影响拌合用水 经测定,此湖底砂吸水率在 14%- 15% 之间。由于此砂开口孔隙多,在混凝土的拌制经过中,混凝土中的水被吸入到砂子中,混凝土中自由水变少,混凝土塌落度减小,不能知足现场施工要求。必须加大混凝土用水量,才能知足现场使用要求。经过试验,湖底砂与河砂配合比C30一样,其他材料一样的基础上,用水量相差 60- 70kg. 3.3 影响混凝土流动度 由于此湖底砂常年埋藏在湖底,没有经过常年累月水流冲刷,棱角没被打磨,滚圆度差。在建设梁场初期,制作台座基础时,项目人员对此湖底砂与河砂做了具体的比照试验。在加大用水量,调整至与河砂拌制的混凝土塌落度
4、一样的情况下,拓展度小 60mm左右。反映在现场施工中,塌落度在 210mm 的情况下,基坑中,河砂流动距离在 1m 以上,用湖底砂拌制的混凝土流动距离只能到达 0.2m.在之后钻孔桩的浇筑经过中发现,拌制的混凝土,下流速度很慢,经常会出现灌注困难的情况,必须借助外力才能顺利完成施工。在墩柱施工经过中发现,不利于振捣至边缘,容易在边缘产生空洞。 3.4 影响混凝土塌落度损失 由于此湖底砂吸水率大,含泥量多,经过调整配比在知足强度的基础上,现场施工中发现,拌制好的坍落度为 180mm 的混凝土,在混凝土罐车发送到工地后一般在 20- 30min 后使用,坍落度只能到达 80mm 左右,不利于现场
5、振捣,十分是在夏季施工中有时几乎没有塌落度,损失过大,对项目施工难度加大,并严重影响着构造的质量稳定。此是由于在运输经过用,砂在未到达饱和用水量的情况下,继续吸收外部自由水,砂中含泥量吸附外加剂,使对水泥起到分散作用的因素含量降低,阻碍了混凝土中水泥的润滑作用,进而导致在较短的时间后,坍落度损失就会很大。 3.5 影响混凝土外观质量 用此砂拌制,调整至符合现场施工要求的设计塌落度混凝土,经过使用发现,在振捣经过中,砂颗粒由于产生震动,颗粒中吸入的水分会排出,经过振动棒震动,水泥浆容易飞溅到施工面上方的模板内壁,产生凝固的小砂浆颗粒。在浇筑上方时,模板不再光滑,浇注成型后,会有蜂窝麻面,影响美观
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