洁霉素生产废水水解酸化预处理研究,生物制药论文.docx
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1、洁霉素生产废水水解酸化预处理研究,生物制药论文本篇论文目录导航:【题目】 洁霉素生产废水水解酸化预处理研究【1.1 1.2】【1.3 1.4】【第二章】【3.1 3.2】【3.3 - 3.6】【4.1 4.2】【4.3 - 4.5】【结论/以下为参考文献】 内容摘要 因生物制药废水中残留有对微生物有较强抑制性作用的抗生素,使得难以直接对其进行生化处理,因此需要先对该种废水进行有效的预处理,来毁坏或降解华而不实的残留药物分子及活性,提高废水的可生化性,以利于废水的后续生化处理。本研究以高浓度洁霉素实际生产废水为研究对象,针对其详细特点,结合工程的应用性,作者提出了水解酸化预处理的方式方法。观察水
2、解酸化预处理该废水的可行性以及不同因素对废水水解酸化处理的效果,并且有针对性的投加经济无害的材料来强化水解酸化对该废水的处理效果,同时,研究并分析了预处理后不同的生化处理阶段的效果,以期为实际工程应用提供一定的理论和实际指导。 水解酸化能够对高浓度洁霉素生产废水进行预处理。试验控制了反响器 pH为 6、7.5 和 9 这三种情况。结果显示,在稳定运行时期,结合实际工程应用,控制 pH=7.5 时,洁霉素废水水解酸化的效果最好,pH=9 次之,pH=6 最差。在最佳 pH7.5条件下,COD 的平均去除率为 11.50%,最高为 11.65%;出水挥发酸和酸化率分别稳定在 148.3152.8m
3、mol/L、10.7412.60%之间;ORP 稳定为-200mV;B/C 从 0.34 升到 0.60.pH=7.5 和 9 的条件下水解酸化后续生化处理阶段的 COD 去除效果均明显优于 pH=6,但是,由于 pH=9 的水解酸化出水进后续生化处理时需进行 pH 调节的量大,药剂消耗量增大,费用增高,故综合考虑,选择最佳的 pH 值为 7.5;且洁霉素废水经过水解酸化预处理后的最佳方式方法为厌氧+好氧阶段, COD 总去除率为 83.63%.研究了不同进水 COD 浓度及反响时间对水解酸化 COD 去除效果的影响。 结果显示,在最佳 pH7.5条件下,反响器运行初期随着进水 COD 浓度的
4、增大1700020748.824681.2mg/L,COD 去除率呈先上升后下降的趋势13.033.629.3%,但因制药废水毒性的积累,以及高浓度的运行23000mg/L以上,COD 去除率下降,当反响器内微生物与有毒物质的积累到达平衡状态时,COD 去除率稳定为 11%.随着反响时间的增加,COD 的去除率在反响的前 4h内因吸附作用,迅速增大,之后增加缓慢,当反响时间为24h时到达最大值14.9%,因而,最佳反响时间为 24h 时。 零价铁ZVI和生物填料的投加均能强化高浓度洁霉素废水水解酸化的处理效果。试验在三个平行的反响器中进行:投加零价铁的反响器R1、投加生物填料的反响器R2以及普
5、通反响器R0。结果显示,ZVI 和生物填料的分别投加,既能提高反响器抗水质冲击负荷的能力,又能明显提高水解酸化反响器的处理效果。在稳定运行时期,R1 和 R2 的 COD 去除率、酸化率和出水 B/C均明显高于 R0,ORP 均低于 R0;R1 和 R2 的出水 B/C 提高比分别为 68.38%和57.83%,均明显高于 R0 的 48.38%.反响器 R1 和 R2 的出水后续生化阶段的 COD去除效果均明显优于 R0.且洁霉素废水经过水解酸化预处理后的最佳处理阶段为厌氧+好氧,COD 总去除率为:R1,98.69%;R2,93.37%.零价铁和生物填料分别对水解酸化的强化作用,提高了废水
6、的可生化性,为后续的生化处理提供良好的条件,并使后续处理效果得到明显提高。 本文关键词语:洁霉素生产废水;水解酸化;零价铁;生物填料 Abstract Because of residual antibiotics in the biopharmaceutical wastewater have stronginhibitory effect on microorganisms, making it difficult to directly on the biochemicaltreatment, therefore, it is essential to take effective pr
7、etreatment to damage ordegradation of residual drug molecules and antibiotic activity for this wastewater, andimprove the wastewater biodegradability, which favored the followed biochemicaltreatment. In this study, taking lincomycin production wastewater as the researchobject, in view of its specifi
8、c characteristics and the engineering application, thepretreatment method of hydrolysis acidification was raised by the author. Observe thefeasibility of hydrolytic acidification pretreatment of lincomycin wastewater and theeffect of different factors on the wastewater hydrolytic acidification treat
9、ment, andtargeted economic harmless material to strengthen the effect of hydrolysisacidification of the waste water treatment, at the same time, the effect of differentbiochemical treatment after pretreatment are studied, in order to provide certaintheory for the practical engineering application an
10、d practical guidance. Hydrolytic acidification can be pretreatment of high-concentration lincomycinproduction wastewater. The experiment control reactor pH of 6, 7.5 and 9. Resultsshow that the stable operation period, combined with the actual engineeringapplication, the best removal efficiency of l
11、incomycin wastewater hydrolyticacidification can be obtained when pH = 7.5, pH = 9 times, pH = 6 is the worst. Theaverage COD removal rate is 11.5%, and the highest is 11.65%, under the conditionof optimum pHpH=7.5。 The volatile acidVFA concentration of effluent and theacidification degreeAD respect
12、ively stable tendency in 148.3148.3 mmol/L and148.312.6%, ORP stability around -200 mV, the B/C of the wastewater increasedfrom 0.34 to 0.6. The COD removal efficiency of the subsequent biochemicaltreatment after hydrolysis acidification under the conditions of pH = 7.5 and 9 isbetter than pH = 6. H
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