某炼钢厂煤气鼓风机的运行问题和调试优化,冶金工程论文.docx
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1、某炼钢厂煤气鼓风机的运行问题和调试优化,冶金工程论文摘 要: 对鼓风机实际运行中系统运行效率低、系统可调性范围窄、操作难度大、易结焦等现象进行了原因分析,对设备进行了调试,记录调试检测数据,结合调试结果提出改造方案。 本文关键词语 : 焦炉煤气;鼓风机;系统调试;流量; 1、 煤气鼓风机系统介绍 某钢厂煤精项目共设置4座65孔焦炉,配套6台焦炉煤气鼓风机,由4台工频编号为A、C、D、F和2台变频编号为B、E组成。该系统煤气输送流程如下:从焦炭室出来的煤气经横冷却器冷却后,通过电捕焦油器送入煤气鼓风机,经鼓风机加压送入中冷洗萘脱萘并降温,之后经过硫氨装置酸洗,出来后通过轻油捕集单元去脱硫塔脱硫,
2、最终送其余工段用气点。煤气鼓风机流量调节方式为出口阀门加大回流方式。 2 、机组基本参数 鼓风机型号为D1000-1.25/0.95,额定进口温度为25,额定进口压力为5 k Pa,额定出口压力为+25 k Pa,体积流量52 000 Nm3/h,换算成工况流量为66 000 m3/h,额定转速为11 000 r/min。 变频鼓风机采用900 k W电机,额定电流为62.9 A,额定转速为1 490 r/min,增速箱速比为6.9;工频鼓风机采用900 k W电机,额定电流为62.9 A,额定转速为1 490 r/min,增速箱速比为6.9。 3 、鼓风机调试问题 煤气鼓风机在调试阶段,若开
3、1台变频鼓风机加1台工频鼓风机,实际操作时,为保证鼓风机进口表压在5 k Pa左右,需要打开大回流阀,用来补充鼓风机进口过大的吸力。同时为保证电机不超负荷,又需降低鼓风机出口阀门的开度,该系统调节方式会导致鼓风机出口压力上升、出口温度升高,影响后续工艺系统稳定性。 因而在实际操作中,受鼓风机运行电流、鼓风机出口温度等影响,导致焦炉系统运行效率低、系统可调范围窄、操作难度大、鼓风机易结焦等现象。若鼓风机系统为2台工频鼓风机并联运行,也同样存在以上问题,而2台变频鼓风机运行不存在这里问题。 4 、原因分析 2座焦炉工作时,正常工况下焦炉煤气总发生量在7万8万Nm3/min,单台煤气鼓风机额定流量为
4、5.1万Nm3/min,煤气鼓风机实际流量需求为额定值的68.6%78.4%。同时查阅煤气鼓风机出厂时的性能测试报告,额定工况流量下压升为30 k Pa,性能为正偏差20%,因而煤气鼓风机实际运行工况点是小于设计点的68.6%78.4%。系统存在“大马拉小车 的情况。流量-压比曲线和流量-出口压力曲线如此图1所示。 图1 流量-压比曲线和流量-出口压力曲线 5、 调节目的 因2台变频鼓风机并联运行不存在问题,因而拟采用缓慢调节变频电机频率的方式,模拟工频鼓风机并联运行工况。 施行步骤如下:(1)B、E号鼓风机并联运行,通过降低电机频率,使鼓风机知足工艺运行需求,各控制点参数能够到达理想状态。(
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