循环流化床垃圾焚烧炉的控制-2019年文档.pdf
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1、循环流化床垃圾焚烧炉的控制 1 概述 河北承德热力集团有限责任公司环能公司垃圾发电厂工程日处理垃圾能力 800t,锅炉为 75t/h 中温中压循环流化床锅炉,配 2 台 12MW 中温中压抽凝式供热汽轮发电机组。锅炉燃料为垃圾、秸秆,煤占入炉热量的 20%,不足部分由秸秆补充。针对无锡锅炉厂生产的混燃型流化床炉型,在我国自动控制模型还不成熟。作为国内采用垃圾、秸秆、煤三种燃料混燃的循环流化床炉型进行无害化处理的环保型公司,通过不断试验和总结,探索并编写出了适合该炉型的自动控制方案。2 关键问题和解决方案 系统采用基于 Windows Server 2000 系统采用浙江中控的JX-300XP
2、实现炉和机的顺序控制系统 SCS(B/T)及发电机、电源的顺控系统 SCS(G/A)。控制上设置二级控制,操作员通过相应操作员站对对应的设备进行顺序操作,同时也具备对单个被控设备操作。同时在 SCS 模块中设计了整个系统以及单体设备的联锁、保护。3 锅炉燃烧系统 主汽压力及给煤量调节系统 为达到整个系统能量的平衡,该系统借用纯燃煤炉型的协调控制模型,采用变频调节控制助燃煤量及秸秆量来达到主蒸汽压力定值控制的目的。通过压力变送器测量主蒸汽实时压力配合主蒸汽流量通过计算模块计算出整个蒸汽发生系统的阻力系数,计算模块依据计算出的阻力系数以及操作员站的给定压力值,计算出该工况下为达到所需求的压力值锅炉
3、应产出的主汽瞬时流量,通过系统数据计算主汽瞬时流量的焓值,实现了从锅炉瞬时压力控制转变为系统能量控制的转换。控制系统在计算主汽瞬时流量值过程中,为保证系统的安全可靠通过系统预订的上限、上上限、下限、下下限设定进行保护。为此在系统中设计出单独模块进行每小时煤、秸秆、垃圾的热量平均值,通过主汽瞬时流量的焓值以及垃圾、煤、秸秆热量均值,系统模块计算出实时所需燃料瞬时总量,利用前馈控制原理系统设计是将该信号作为前馈信号,通过实时计算出的数据作为三种燃料的给定值指令,考虑系统的实时变化量及混燃型垃圾焚烧锅炉的不稳定性,调节过程中应允许存在合适的超调量,为达到快速对系统进行调节的目的在整个控制回路中另外设
4、计了主蒸汽压力调节回路,因此,主汽压力调节回路强化应用比例调节作用,对积分作用相应进行弱化处理。控制系统中燃料量的给定值为锅炉主蒸汽压力调节回路的实时信号输出。为保障系统的安全当主汽流量瞬时值大于系统预订的上限、下限给定定值时,直接切除主汽压力回路中的相应运算,系统总燃料量直接作为燃料需求调节系统的给定值;当主汽流量瞬时值大于系统预订的上上限、下下限给定定值时调为手动操作。该系统为保障整体可靠性在燃煤控制独立设计了采用单回路,在控制盘上采用硬手操人工控制。一次、二次风量的调节系统 系统采用控制进入炉膛的三种燃料量达到流化床温进行控制,一次风变化通过改变燃料量来保持流化床温的相对稳定,同时还保证
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