混凝土裂缝的预防和处理.pdf
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1、 1 混凝土裂缝的预防与处理 中国建筑第四工程局有限公司 福州阳光环站新城 QC 小组 课题类型:公关型 发 布 人:葛新新 日期:2016 年 03 月 2 目录 第一章 工程概况.3 第二章 QC 小组概况.3 第三章 选题理由.4 第四章 调查现状.5 第五章 设定目标.6 第六章 原因分析.6 第七章 要因确认.7 第八章 制定对策.13 第九章 对策实施.14 第十章 效果检查.15 第十一章 巩固措施.17 第十二章 总结及今后打算.17 3 1.工程概况 阳光环站新城 5#地块位于福州市火车南站北侧。包含 5-1#楼、5-2#楼、5-3#楼、5-5#楼、5-6#楼、高压配电室及一
2、层地下室,其中 5-1#3#、5#楼为 16 层住宅;5-6#楼为 15 层住宅。建筑面积:约 34802.37平方米;地上总建筑面积 27390.87 平方米,地下一层总建筑面积 7411.5 平方米。结构体系:5-1#、5-2#、5-3#、5-5#、5-6#楼为框架剪力墙结构,高压配电室为框架结构。表 1-工程概况表 序号 内容 说明 1 工程名称 福州阳光环站新城 5#地块 2 建设单位 福州海坤房地产开发有限公司 3 设计单位 福州市规划设计研究院 4 监理单位 福建宏业建设监理有限公司 5 施工单位 中国建筑第四工程局有限公司 6 勘察单位 广西华蓝岩土工程有限公司 7 总承包单位
3、中国建筑第四工程局有限公司 8 监督单位 福州市建设工程质量、安全监督管理站 9 项目地址 福州市火车南站北侧 图 1项目效果图 图 2项目地理位置图 2.QC 小组概况 表 2QC 小组概况表 小组名称 阳光环站新城 QC 小组 课题名称 混凝土裂缝的预防和处理 QC 培训时间 40 小时/人 4 成立时间 2015 年 1 月 1 日 小组人数 8 人 课题注册号 2015QCKT-2 小组注册号 2015SJQC-2/FZGS 注册时间 2015.01 课题类型 攻关型 小组活动时间 2015.1-2015.7 活动频率 3 次月 成 员 简 介 姓 名 职 务 性 别 职 责 小组责任
4、分工/成果总结整理 黄祥可 项目经理 男 组长 活动组织 丘华生 分公司总工 男 副组长 技术顾问,过程指导 李常乐 技术负责人 男 副组长 课题选择、方案审计、对策编制 陈亚萍 施工员 男 组员 课题实施 邹中华 施工员 男 组员 课题实施 蒋清宇 质量员 男 组员 课题实施 高磊 生产经理 男 组员 监督控制 葛新新 技术员 男 组员 信息收集、整理 3.选题理由 在项目管理人员检查中,发现混凝土表面存在很多不同程度的裂缝、蜂窝等质量缺陷现象,其中裂缝现象较多(如图所示):5 图 3剪力墙裂缝 图 4剪力墙裂缝 图 5混凝土板裂缝 图 6剪力墙裂缝 2.1.混凝土构件产生裂缝质量缺陷影响整
5、体工程质量,影响工程质量创优;2.2.阳光城对工程质量及观感要求高。项目部决定组建 QC 小组,运用 QC 活动对此问题进行攻关将对已出现的混凝土结构裂缝情况进行排查、分析形成课题结论,以对后期混凝土裂缝缺陷加以控制和预防。4.调查现状 2015 年 1 月 16 日至 2015 年 1 月 23 日,我项目 QC 小组对已经完成拆模的 5-1#楼、5-5#楼两栋楼1-4 层及地下室的混凝土面进行了检查,并针对现场调查的 500 个点,进行蜂窝、麻面、露筋、夹渣及裂缝等分类统计,根据调查结果,绘制了如下表格:表 3-现场统计调查表 序号 检查项目 现场调查统计 缺陷点数 出现不合格点几率 1
6、蜂窝 5 5/5001001.0 6 2 麻面 9 9/5001001.8 3 露筋 6 6/5001001.2 4 夹渣 5 5/5001001.0 5 裂缝 30 30/5001006.0 6 其它缺陷 4 4/5001000.8 合计 59 11.8%结合混凝土的施工现状及项目部对工程质量目标的分解,将混凝土裂缝出现几率降低一倍,从 6.0降至 3.0,即可确保好难过缺陷合格率达到 1-(11.8%-3%)90%以上。05101520253035蜂窝麻面漏筋夹渣裂缝其他缺陷点数 图 7混凝土质量缺陷柱状图 5.设定目标 QC 小组确定的目标值:混凝土裂缝出现几率从 6.0降至 3.0。6
7、.原因分析 我项目 QC 小组成员针对影响混凝土裂缝的产生,利用人、机、料、测、环、法等多个方面进行了如下调查分析,分析结果详见如下图所示:7 图 8原因分析图 7.要因确认 经过小组的讨论分析得出 10 个末端因素,制定要因确认计划表:表 3-末端因素统计表 编号 末端原因 类别 确认方式 负责人 1 技术交底不详细 人员 调查分析 葛新新 2 施工机械性能较差 机具 现场确认 蒋清宇 3 混凝土配合比不当 材料 试验确认 高磊 4 混凝土中砂含杂质较多 调查分析 黄祥可 5 箍筋间距过大 方法 现场确认 邹中华 6 振捣方法不到位 现场确认 陈亚萍 7 保护层过大或过小 现场确认 李常乐
8、8 混凝土养护方法不到位 现场确认 葛新新 9 混凝土内外温差大 环境 资料确认 高磊 10 不均匀沉降 现场确认 邹中华 7.1.末端因素 1:8 表 4-末端因素 1 分析表 确认方法 末端原因 确认标准 确认人 确认时间 调查分析 技术交底不详细 技术交底覆盖率达到 100%葛新新 2015.3.10 项目在施工作业前对作业人员进行多次培训教育及技术交底,并经考核合格后方可进行施工。QC小组成员对现场工人做了一份问卷调查,了解他们对混凝土浇筑的要点,其及格率已达到 100%。结论:非要因 7.2.末端因素 2:表 5-末端因素 2 分析表 确认方法 末端原因 确认标准 确认人 确认时间
9、现场确认 施工机械性能较差 机械性能良好;能保证现场正常施工 蒋清宇 2015.3.12 项目部对现场机械进行勘察,确认现场机械能保证现场正常施工;同时安排了人员对机械进行定期维护。结论:非要因 7.3.末端因素 3:表 6-末端因素 3 分析表 确认方法 末端原因 确认标准 确认人 确认时间 试验确认 混凝土配合比不当 坍落度满足要求;混凝土公司复检 高磊 2015.3.18 图 9坍落度试验 9 图 10机制砂推广文件 10 图 11混凝土公司原因分析 QC 小组成员在浇筑混凝土之前测试混凝土的坍落度过大,不满足要求,送混凝土公司复检。结论:要因 7.4.末端因素 4:表 7-末端因素 4
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- 混凝土 裂缝 预防 处理
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