某工程混凝土质量事故原因分析.pdf
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1、某工程混凝土质量事故原因分析某工程混凝土质量事故原因分析工程概况工程概况某工程建设内容有厌氧罐设备基础和除磷池、生化池等。总建筑面积1624.11 平方米。该工程基础设计等级为丙级,结构使用年限为 50 年,安全等级为二级,抗震设防烈度为6 度。该工程基础形式采用桩基、承台基础。换填部分采用级配砂石,换填至设计承台垫层底,承台基础垫层采用 100mm 厚 C15混凝土浇筑,桩基采用强度等级为 C35 的水下混凝土,基础承台及侧壁采用强度等级为 C30 的混凝土,其中承台的直径达 14m,厚达 1.5m,混凝土的浇筑按大体积混凝土施工工艺施工。混凝土质量事故概况混凝土质量事故概况3#厌氧罐承台基
2、础的混凝土,于9 月 12 日 20:00 时分开始浇筑,强度等级为 C30,混凝土由某商混站供应,至9 月 13 日凌晨完成混凝土浇筑,浇筑完毕后对混凝土进行正常的养护和降温工作。在 9 月 14 日施工单位对该承台基础的侧模进行拆除并及时回填土的过程中,发现承台外侧中部有部分混凝土呈现未完全凝结状态。施工单位及时将此情况上报到监理单位,经现场监理工程师、施工单位技术负责人现场查勘,确认圆弧长约17m,圆切线约13.8m 的部位出现混凝土质量缺陷,缺陷面积约 35m2,夹层堆积高度 100500mm,承台上下部分的混凝土均已凝结硬化。混凝土质量事故的确认混凝土质量事故的确认针对 3#厌氧罐承
3、台混凝土异常情况,施工单位立即告知了混凝土生产企业试验室主任,商混站初步认为外加剂导致的缓凝,并要求了施工单位对未凝结的混凝土进行保温、保湿养护和观察。当施工单位用水冲到未凝结部位的混凝土时,砂石呈松散状下坠,施工单位随即通知商混站试验室主任到达施工现场进行查勘,并要求商混站马上启动质量事故调查程序。施工现场总监也邀请了混凝土方面的相关专家、工程质量检测单位、施工单位、设计单位、建设单位以及混凝土生产企业相关负责人召开专题会议,对未凝结部位的混凝土进行原因分析。现场利用一种特殊的方法对未凝结部位的混凝土进行检测,结果显示未硬化部分的混凝土未含有水泥组分,确认需要对未凝结部位的混凝土进行处理,随
4、即,混凝土生产企业也立即启动了质量事故调查程序。事故原因调查分析事故原因调查分析据施工人员回忆,该批混凝土采用汽车泵泵送,当晚混凝土浇筑过程非常顺利,无堵泵、堵管、混凝土离析等异常现象发生,混凝土的供应也无间断情况,施工操作规范,排除了由施工人为因素造成此次事故的发生。混凝土生产企业得知混凝土未硬化的原因不是因外加剂缓凝导致时,立即对当时整个生产过程进行了调查,对整个过程中参与的人员、所有车辆的 GPS、各车混凝土配合比情况,以及整个生产过程中原材料进场情况的监控进行了回放调查。最后查明是其中一车在混凝土生产搅拌过程中,由于水泥蝶阀传感器短暂失灵,反馈的信号为正常计量,操作员发现此车混凝土和易
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