品质异常统计表.xls
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1、品品质质异异常常统统计计表表序号日期异常单号异常问题点原因分析处理措施预防措施责任单位/责任人2013.3.144139R灯泡孔锥度太大导致灯泡不易组装灯泡孔锥度太大导致灯泡不易组装手工修整灯泡孔修模注塑部12013.4.19S-31插孔卡点高低不一致模具卡扣尺寸不良手工修整,先出一批通知模具厂修模,下批进料全数抽检卞信国22013.4.244043I01挂点不够凸出易脱落铁片成型模制作零件时角度不足用尖嘴钳手工夹一下,使角度变大通知供应商修改冲压模,下批进料加严检查奕辉32013.4.29BR-34灯泡底部穿孔供应商制程不良不良品退厂家通知供应商加强出货检验,下批进料加严检查展畅42013.
2、5.104037R孔径尺寸不规则螺丝孔位不良手工钻孔以大一号螺丝替代确认模具修改须送样天聚52013.5.104070R01孔径尺寸不规则,螺丝无法锁紧司筒尺寸不良手工钻孔以大一号螺丝替代确认模具修改须送样城东62013.5.314004M前端柱子过长顶到本体有间隙,请按做记号修模司筒针磨损手工修改后使用模具修模,修模完后须试模注塑部72013.5.314004L内抽线拉毛且粗糙内抽机械磨损以B级品出货模具修模,修模完后须试模注塑部82013.6.31007Z01/2不导电电焊不良退货统计不良数量退厂商,要求返工,下批送货进料加严抽检江滨92013.6.3S-52插孔的配件孔异常孔位未靠破,模
3、具合模不良退货加强进料检验,加严检查三个月,并要求厂商改善卞信国102013.6.31052LA超音波熔线异常扁梢磨损,造成多肉厚手工修剪后使用模修后试模且生产确认注塑部112013.6.101007R中间铁片易脱落两铁片电焊不紧固,未完全结合退货加严进料检验一批阿强122013.6.101029LW变形射出成型条件设置不当告知注塑部改善下批成品生产时确认注塑部132013.6.105007B1:排水孔毛边2:灯头孔异常3:胶槽毛边射出条件设定不当,模具滑块机械磨损老化,灯泡孔处尺寸不良手工修整后使用模具维修,修模完后试模注塑部142013.6.104082RC灯头孔断层灯头无法锁紧,方孔无法
4、安装噢诶见,螺丝孔入口孔径偏大模具司筒针磨损,模具磨损导致成品毛边手工修整后使用要求供应商改善,加严进料检验阿方152013.6.131063LA表面刮伤严重成品堆置或包装方式不良,作业员未注意报废要求注塑部改善,下批产品及时通知品管人员确认注塑部162013.6.245016R铃尾里面的孔位堵塞成品检查未做到位,供应商制程不良手工修整后出货加强进料检验,如有不良退回供应商阿方172013.6.25S-95插孔处端子插不进去插头端子卡点长度过高无法使用退货加强进料检验,下批加严抽检泰源182013.6.287003本体和白盖组装时易脱落白盖卡扣尺寸不良,本体卡标位置不良手工修剪修改白盖模具,生
5、产时注塑通知开发确认注塑192013.7.4X3004样品对比有差异,底色不同供应商制作不良退货(请现场收集不良品)通知供应商知悉,如有再发移交厂部处理鸿拓202013.7.5X1019外观尺寸异常供应商为按图纸制作不影响组装,可让步接收通知供应商知悉,如有再发移交厂部处理鸿拓212013.7.5S-109Z01毛边如异常情况描述退货通知供应商知悉,如有再发移交厂部处理卞信国222013.7.51063LA表面缩水射出成型条件不良报废重新试模确认,试模时通知开发人员注塑部232013.7.54095G01装配孔径偏小如异常情况描述报废模具修改并追加穴号,模修完成通知开发试模注塑部242013.
6、7.54085MW02抛光痕迹雾状模具表面抛光打成B级品出货模具重新抛光处理,模修完成后通知开发试模注塑部252013.7.64058G01孔径尺寸有差异,偏大球头易脱出模具尺寸不良现场先将不良品收集后隔离报废模具修改,并注明穴号,模修完成后须送样确认晶晶262013.7.6AB17装马达部位漏水供应商孔位钻偏大更换密封圈告知供应商并要求改进,下批成品加严抽检一批中园272013.7.6MA034电镀底部麻点较多电镀不良退货通知厂商立即改善,如有再发报请厂部处理徐彦282013.7.84030B埋植孔径偏大异常情况点胶模具修改,孔内径缩小0.2mm,模具完成后试模确认注塑部292013.7.8
7、2202RC02配件孔径偏小,配件装进偏紧锁螺杆易裂。配件孔旁的顶针位凸尘妨碍配件安装。透镜上盖尺寸过小。透镜上盖压铸成型时,顶针过短。手工修剪毛边后使用通知厂商修改模具,修改完成后须送样确认,未送样确认拒收处理。亿诺302013.7.8S-120孔内有毛边,不易装配因异常情形描述退货通知厂商修改模具,并提供修改后的样品做确认(已入库的产品先隔离,待确认完成后退货)卞信国312013.7.113030LR02小红盖无法装进白盖成品分模面毛边手工修整模修分模面,模修完成后试模组装确认注塑部322013.7.115015B变形射出成型顶出不均让步接收已提模修,待模修完成后试模确认(试模单号1207
8、446)注塑部332013.7.115015L玻璃里面有颗粒,胶墙有毛边,LH边胶墙高度不够。异物,模具套环未紧实,模具套环定位偏移。LH退货通知供应商及时换货,下批进料加严抽检晶晶342013.7.124130L拉模变形模具滑块作动不良报废模具修改,模修完成后试模确认注塑部2013.7.134090LV真空跑漆如异常情况描述让步接收请真空加强产品检验真空镀2013.7.134090MC电镀发雾电镀不良报废请真空加强产品检验真空镀352013.7.134080MA前后批色差严重色差未检出报废请注塑部对策注塑部362013.7.10S112端子孔有毛边1.模具磨损2、射出条件不良退货通知厂商修改
9、模具,修改完成后须送样确认,已交货的产品先隔离待确认送样OK后再退货。卞信国372013.7.10X1012螺杆六角异常供应商制作不良退货通知供应商补货,并把不良品隔离进料检验OK后不良品再退回新兴382013.7.114013MA01颜色偏黑色差,让步接收协调生管将4013Ma01/02/03同时配套生产,一直内黄颜色统一。注塑部392013.6.175032M402013.7.21028B412013.7.93081LARW422013.6.144105B432013.6.291051LW模痕模具表面伤让步接收模具抛光处理,模具修改后通知开发试模确认。注塑部442013.6.274080M
10、01L边顶高严重模具司筒作动不良让步接收修改模具,模具完成后通知开发试模注塑部452013.6.243520LRWLrw灯盖边缘不正齐毛边较多1、射出成型条件不良,2、成品不良未检出。让步接收通知注塑部加强成品管控注塑部462013.7.154043MW02扣點拉模不良率3.54%.且無規則性,判定偶發.不做對策檢出不良.報廢開立聯絡單.請注塑於下批生產時加強該部位檢查注塑部472013.7.15X1068無螺紋部分長度有差異供應商製作不良.批次號20130217.倉庫數量為405支不量數量批退電話聯絡廠商加嚴該項產品品檢鴻拓482013.7.154052J電鍍面起殼.表面異物.粗糙該廠商製作
11、不良檢出不良.報廢開立聯絡單通知廠商.加強該產品表面檢查奕輝492013.7.15R557B小燈孔毛邊.線組難裝.部分裝不進部分產品未修到位整修後使用開立聯絡單給注塑.請落實毛邊整修注塑部502013.7.154514L與內襯結合的扣位錯誤模修時扣位位置錯誤让步接收注塑開立模修單模修L滑塊扣位位置.模修後試模通知開發確認注塑部512013.7.163031B-L3031B燈孔部位線組較鬆新產品標準變更此批可出開立模修單,模修本體兩處燈泡座,加挡点開發部5220313.7.154013B球头孔堵模具司筒断手工修整后使用模具修改,模修后须试模确认注塑部532013.07.17S-201Z水口毛边未
12、修无法与插孔配合进胶口毛边厂家未修剪现场修剪2013年7月17日以后批次,凡检出不良即整批退货卞信国542013.07.184118R大灯漏水灯壳尾端锁螺孔位用司筒针过长,造成内外各形成一个穿孔目前在仓库的4118L-R灯,生产时请包一打氯仿封住穿孔修改模具该司筒针,已于2013.7.18生产时在注塑11号机修完成,并确认已无穿孔注塑部552013.7.13F23RC球头滑牙成品二次加工,功牙未到位点胶后使用此成品为再发事件,通知厂商限期改善并送样确认,如有再发移交厂部处理晶晶562013.7.134030L黑点、气泡侧面缩水如异常情况描述退货不良品退货,下批进料加严检查,如有再发,移交厂部处
13、理。晶晶572013.7.11F15L1、玻璃里面有颗粒2、R/L边胶墙高度不够3、胶墙有毛边1、有异物。2、模具套环定位偏移,3、模具套环示紧实退货通知供应商即时换货,下批进料加严抽检晶晶582013.7.15T03绝缘片定位槽位置高度不准灯泡卡榫高度不良报废提供样品供供应商修改,修改完成须送样确认。592013.7.1339#H01C电镀层有沙纸印供应商制作不良退货告知供应知悉,并要求改善如有再发移交厂部处理徐彦602013.7.174507R1、浇口两边冲花2、四个滑毛边很大,滑块容易卡死。1、钢材不够硬2、滑块间隙没有配好。1、冲花部分用沙子磨2、风抢时间长一点退进一修模612013.
14、7.181092B1092本体透气孔部位缺少一截装5005G01配件易脱落初步判断为司筒针断或有部分产品拉断于模房开模检修。5005G01用速干粘于本体上。1092B模具公模镶块下陷、修模注塑部622013.7.184057-R本体断角折断部位存在尖角,易发生碰撞损坏建议赔灯修改模具,尖角处改圆角不需试模确认注塑部632013.7.13AB40AB40接管与G08水箱盖合起太松易脱落。管径尺寸过小手工烧烤修整使用告知供应商并要求改进,如有再发移交厂部处理中园642013.7.221127B总成发白模具顶出不均或有拉模现象让步接收,由包二课对外观进行处理请注塑部加强产品检查注塑部喷漆部65201
15、3.7.20F7RC球头孔颈异常球头无法锁进厂家出厂未检验不良品流出全检厂内库存,不良品退货通知厂家加强出厂检验,并附上不良样品晶晶662013.7.291013Bb应力集中导致模痕由喷漆部手工补漆让步接收由注塑部检查生产流程并加强产品检验已告知注塑部小车间两班组长,并由注塑部安排制程较稳定的机台生产注塑部672013.7.30F1反射罩电镀面生锈厂家电镀制程不良,导致表面锈斑退货请厂家检查产品制程并加严产品出厂检查,杜绝再发江滨682013.7.304034R弹簧挂角槽位的毛边模具合模间隙较大,易产生毛边请包一手工修剪本批产品后使用注塑部车间加强产品检查,类似产应注意修剪毛边。注塑部6920
16、13.7.313145M01C组装时边角部位的电镀层易脱落镀层脱落部位判断为底漆挂漆导致包二课挑出电镀不良品由真空部返工请真空加强类似产品检验真空镀702013.8.24073B1、记号处倒R角2、螺杆孔未通1、产品结构问题易折断,2、顶针磨损导致未碰穿1、包装时加强该部位保护。2、钻孔修模并请注塑部加强产品检查注塑部7120.13.8.2X1023外卞角无棱角螺杆六角头尺寸及制程不良不良品退货通知厂家产品不良情况,并加强下批次产品进料检验鸿拓722013.8.54125本体断角断角部位现内盒侧壁相挤压,且产品固定不良易晃动。产品折断部位可作加强。修改模具,在折断处加筋条,并将将边缘直角改为R
17、角。732013.8.64505L记号处有细小条状产品为应力导致让步接收建议真空对发生过此类现象的产品进行内应力检查,将应力集中较明显的产品进行力处理。真空部742013.8.64505M变形(少部分)烘烤温度与时间控制不当报废请真空部针对此类易发变形的产品提出处置办法,减少再发真空部752013.8.74118漏水顶针过长导致面罩边缘一处螺丝扎位被顶穿。修补过的扎位滴注少量氯仿以确保破扎被完全堵住。模具已于上次异常单提出时修复包一762013.7.1630313031本体灯孔部位线组较松新产品确认标准改变此批以此松紧度出货修改模具,加厚底座灯泡座厚度,模修后需试模确认包二772013.8.8
18、GK-50-3(下盖)1.顶端边缘缩水。2.与GK-50-2配合两个扣角无法扣到位。生产条件设定不良,产品未打包让步接收请注塑部生产时加强检验,必要时请开发人员现场确认后再生产注塑部782013.8.84087RC弹簧挡墙材料,弹簧易脱落 厂家不良品未检验不良品退货告知厂家不良品状况,并加强入料检验盛铭792013.8.105023RC球头孔径偏大不良品退货告知厂家产品不良状况,并加严入料检验晶晶802013.8.14S-72端子杆孔多余胶位厂家模具损坏退货由厂家修模并试模由开发确认卞信国812013.8.1439#H01b类似拉杆条状拉模让步接收模具抛光(不需试模确认)注塑部822013.8
19、.144008RC灯泡定位槽毛边未修同异常情况描述通知BMC现场返工BMC车间加强产品检验包一832013.8.144031G03堵胶,球头无法压进模具损坏,造成球头扎位报废由注塑部提出修模,并请生产时确认注塑部842013.8.15RF87表面有细小条纹,及颗粒,须抛光模具表面冲花让步接收修模抛光注塑部852013.8.154081Q弧度偏高产品不良退货通知厂家修改并加强入料检验翁文柱862013.8.284059Z01螺丝孔太小孔位毛边让步接收请注塑部注意该位置毛边应修剪,若不易修剪请修模注塑部872013.8.28GC-182LW边缘有裂纹边缘裂纹是否为拉模或顶裂不良品报废由注塑部判定不
20、良原因,若需修模请试模并由开发确认后可生产注塑部882013.8.285022B02规定灯类本体不能刻有“CHINA”同异常情况描述让步接收由注塑部提出修模将产品上CHINA刻字磨掉注塑部892013.8.1641254125-RH角断裂此处结构为产品外延突出部分,包装物无法提供良好保护建议修改模具,补强该处。已请模房对产品折断部分进行补强,并沿折断线补加强筋以加强改部位902013.8.194074-C-R4087-L4074-C-R 1PC 漏水 S007-231 4087-L1PC 灯损坏 S005-2164074漏水问题属打胶时灯处胶量不足引起,4087灯壳破裂4074已通知包一加强于
21、进胶制程中该位置胶量增加,避免漏水。4087重新检订发泡包覆位置,避免灯壳直接碰撞912013.9.14031断角 10PCS(10/1出48PCS)材料较软,且此处结构易受冲击而导致变形或破裂,并且之前的包装方式并不能较好地保护次结构修改此处结构,拐角处倒角补强,并加筋条。922013.9.24089-L4089-L 1PCS 破裂由于数量较少,且未见其他客诉,判断为偶发事故做好客诉记录,并提醒包一此大灯易发生包装保护不良,请生产时注意。932013.8.224029P01边缘毛边未修干净同异常情况描述现场修剪后使用告知厂家此批次产品不良状况,并加强检验,类似情况再发,则做退货处理。吴启富9
22、42013.8.22ST3X12尺寸偏小与之前常用的螺丝厂家不同。产品尺寸生产规范或有差别。导致无法锁紧,滑牙退货请仓库换货仓库952013.8.224061RC1,螺丝孔壁有缺口 2,毛边未修干净产品未打包,缺胶不良品报废模拟以改善打不饱现象,加强产品检验,修整毛边。962013.8.1750#LW1,有缺口。2,红色记号处有被修剪过顶针位置错位引起将突出处剪峰,生产克服请注塑部将该顶针装回正确方向,并请班组长加强初物确认。注塑部972013.8.174083RC铃尾包装碰伤,位置统一包装时,前面R刮伤后面反射面将不良品检出,退回真空重工改变包装方式,将面对面包装避免刮伤。真空部982013
23、.8.2223#LW边缘线及内扣线有颗粒(LH)整批都有且位置固定,判定是模具问题让步接收请注塑部针对不良位置进行模修,并加强检查杜绝再发注塑部992013.9.64059MW02内白颜色偏黑生产时前后批次产品颜色不同导致色差不良品报废请注塑部生产同类型产品时注意该异常情况,避免再发。注塑部100 2013.8.22S-59杆孔三孔中的第一,三个孔无法扣紧端子,会脱出。初步认为模具中有一穴损坏,导致卡角与侧壁粘连。不良品报废修模并通知注塑加强检查注塑部101 2013.9.2S-28缺胶(领用4000,不良800左右)厂家注塑生产时制程不良不良品退货告知厂家此类情况,避免再发。星诚102 20
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