某型固体火箭发动机综合性能试验与寿命评估.pdf
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1、某型固体火箭发动机综合性能试验与寿命评估 邢耀国1,金广文1,许学春2,侯本学3,刘海峰1,董可海1(1.海军航空工程学院,山东 烟台 264001;2.92941部队,辽宁 葫芦岛 125001;3.海军装备部驻北京星航机电设备公司军代室,北京 100074)摘要:对不同贮存期的某型固体火箭发动机进行了零部件的功能试验和燃烧室的解剖试验。根据试验测得的推进剂化学性能和力学性能的变化,对不同贮存期的发动机进行了内弹道和结构完整性计算。比较理论分析和综合性能试验的结果,对该型发动机服役寿命进行了评估,发现决定其寿命的因素是粘接界面的失效。关键词:固体推进剂火箭发动机;性能试验;寿命预测;内弹道模
2、拟计算;结构完整性中图分类号:V435文献标识码:A文章编号:1001-4055(2004)02-0176-04Comprehensive property tests and service lifeevaluation for solid rocket motorsXING Yao-guo1,JIN Guang-wen1,XU Xue-chun2,HOU Ben-xue3,LIU Hai-feng1,DONG Ke-hai1(1.NavalAeronautical Inst.,Yantai 264001,China;2.Troops of 92941,Huludao 125001,Chin
3、a;3.Militant Representalives Office of Naval Dept.in Beijing Xinghang Electro-Mechamical Equipment Corp.,Beijing 100074,China)Abstract:The functional tests of the parts and units and the dissection tests of the combustion chambers had been done for thesolid rocketmotorswhichwere in variable storage
4、times.According to the change of the chemical properties and the mechanical prop-erties obtained from the tests,the simulation of interior ballistic and the structural integrity analysis for these motorswere conducted.By investigating the results from the theoretical analysis and the comprehensive p
5、roperty tests,the service life of these motors wereevaluated and it was found that the factor determing the service life of these motors is the misfunction of the binding interfaces.Key words:Solid propellant rocket engine;Performance test;Life prediction;Interior ballistic simulation calculation;St
6、ruc-tural integrity1引言从20 世纪 60 年代开始,大部分导弹采用贴壁浇注的复合推进剂固体发动机作为动力装置。当时由于设计和使用经验较少,研制单位给出的服役寿命一般只有 5 年 6年。随着时间的推移,库存产品逐渐超期。这些超期发动机究竟还能不能用的问题已经成为世界各国面临的难题。国内外专家曾采用加速老化法、模型法、老化监测法、长期寿命分析法和综合试验法对发动机的寿命进行评估 14,使发动机的贮存寿命得到了可观的延长。但实践表明:有的方法精度不高,有些方法只能给出具体型号的结果。最近,美国又推出“寿命预估技术计划”,企图从微观断裂力学方面和化学变化与力学性能关系的角度减少发
7、动机寿命预估的不确定度 5,6。这一计划耗资巨大,在2010年前才能有阶段成果。本文以某反舰导弹超过服役期的固体助推发动机为研究对象,对其进行了大量的性能试验;并根据试验测得的数据,对超服役期的发动机进行了内弹道仿真和结构完整性计算。根据综合试验研究和理论分析的结果,对该型固体发动机的寿命进行了评估。2004 年 4 月第 25卷 第 2 期推进技术JOURNAL OF PR OPULSION TECHNOLOGYApr.2004Vol.25 No.2 收稿日期:2003-07-15;修订日期:2003-10-28。基金项目:总装备部“十五”预研项目(41328010507)。作者简介:邢耀国
8、(1948),男,硕士,教授,研究领域为火箭发动机。2性能试验试验对象为已超过额定贮存期的发动机。试验内容包括外观检查和无损检测,发动机零、部件功能试验,燃烧室解剖试验,推进剂化学性能测试,推进剂和粘接界面力学性能测试。2.1整机外观检查和无损检测对已贮存 8年 12 年的 14 台发动机进行了外观检查,结果表明:面漆基本完好,个别发动机的接头、齿条、螺孔、螺纹、连接孔上有程度不等的局部锈点,可以用酒精清洗干净,金属基本没有锈蚀。利用工业CT 装置对 4台经过外观检查的发动机进行了整机无损检测。该装置的精度为 2lp mm,可以检测出宽度大于 0.3mm 的裂纹及脱粘和直径大于 0.3mm 的
9、缩孔。检测结果表明:4 台发动机均无可见缺陷。2.2零、部件的功能试验2.2.1 火工品的功能试验对16 枚贮存了 8年 25 年的电爆管的爆破量试验表明:所有电爆管的电阻值、起爆电压、起爆电流与新出厂电爆管的相应参数无明显区别;除贮存期超过20 年的电爆管外,其它电爆管点火后冲击合金铝板的爆破深度、爆炸面积均无明显区别。在飞行试验中,采用了贮存 15 年的电爆管,仍满足了使用要求。对贮存 9 年 13 年的点火器进行外观检查,未发现明显变化;在飞行试验的发动机中采用这些点火器,测量结果表明点火器满足有关技术文件的要求。2.2.2 点火安全装置点火安全装置包括点火安全机构和电动机构。对贮存9
10、年 13年的点火安全装置的外观检查发现机构表面有些锈点,但用酒精能擦拭干净,没有伤及基体金属。通电拉动检查的结果表明其电动机构和点火安全机构工作正常,单程到位时间全部合格。2.2.3 密封圈密封圈材料为硅橡胶和橡胶石棉板两种。对贮存9 年 13 年的助推器拆卸发现,其密封件严重老化:硅橡胶材质弹性减弱、发粘;橡胶石棉材料出现脱屑、无压缩量。拆卸后的密封件均无法使用。2.3推进剂理化性能试验为了解推进剂在贮存期间化学性质和力学特性的变化以及各粘接界面粘接强度随贮存时间的变化,共解剖了 5 台该型发动机,其中贮存 15 年的一台,贮存12 年的 2 台,贮存 9 年的 2 台。为区分发动机不同部位
11、推进剂性能变化的情况,对推进剂药柱进行了分区。图 1 给出了沿发动机横截面的分区图。由于药柱为内五角形,考虑到结构的对称性,图中只画出了一个星角。Fig.1Division of propellant2.3.1 推进剂燃速测试按照QJ915-85 对发动机药柱不同区域的推进剂燃速进行了测试。结果表明:(1)经多年贮存后,推进剂的燃速有所下降;贮存时间越长,下降值愈大;但总体下降幅度不大。(2)距初始燃面越近,如 b1,b2区,燃速下降值越大。根据对试验数据的处理,可以得到同一批装药的燃速与燃烧肉厚的关系式:r=r(p,n,e)(1)式中 r 为推进剂燃速;p 为燃烧室压力;n 为压力指数;e
12、为已燃药的肉厚。2.3.2 爆热值的测试按照 QJ1358-88 对解剖发动机的推进剂爆热值进行了测试。结果表明:(1)经过长期贮存后,推进剂的爆热值有所下降,但不明显;发动机贮存了 12年后,其爆热值仅下降了1.3%。(2)推进剂爆热值的下降幅度与其在发动机内的位置无明显关系。2.3.3 力学性能测试按照QJ924-85 对解剖发动机推进剂进行了单向拉伸试验。表 1 给出了环境温度为 20,拉伸速度为 100mm min 时不同贮存期推进剂的抗拉强度和延伸率平均值。表 1 可看出:推进剂的抗拉强度随贮存时间变化不大;但延伸率随贮存时间的增加而有明显的下降。Table 1Mechanical
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