分析示功图课件.ppt
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1、24、图形倾斜不要怕,这是惯性载荷大,、图形倾斜不要怕,这是惯性载荷大,保保持生产防断杆;持生产防断杆;合理泵深与冲次。合理泵深与冲次。n n图形产生偏转的示功图在图形产生偏转的示功图在塔河油田比较多见其产生塔河油田比较多见其产生的主要原因是泵挂较深,的主要原因是泵挂较深,冲次较快,尤其在西达里冲次较快,尤其在西达里亚油井上更易出现。但不亚油井上更易出现。但不影响泵效。在惯性载荷的影响泵效。在惯性载荷的作用下示功图不仅整体按作用下示功图不仅整体按顺时针方向扭转了一个角顺时针方向扭转了一个角度,而且减小了冲程损失,度,而且减小了冲程损失,有利于提高泵效。但增加有利于提高泵效。但增加了最大和最小载
2、荷,使抽了最大和最小载荷,使抽油杆受力条件变坏,易使油杆受力条件变坏,易使抽油杆断脱。抽油杆断脱。25、图形出现阻尼线,波峰由大到平缓,、图形出现阻尼线,波峰由大到平缓,冲冲次过大是因缘;未曾断杆属正常次过大是因缘;未曾断杆属正常。n n通常见到的是有弹性振动的示功图。通常见到的是有弹性振动的示功图。对于抽油杆有明显振动的井尤其井对于抽油杆有明显振动的井尤其井下泵功图显示有倾斜的振动波的要下泵功图显示有倾斜的振动波的要注意调整泵挂和冲次。防止抽油杆注意调整泵挂和冲次。防止抽油杆断脱。不平衡时也异产生井下泵功断脱。不平衡时也异产生井下泵功图带有波形。(由于抽油杆柱作变图带有波形。(由于抽油杆柱作
3、变速运动和液柱载荷周期性地作用于速运动和液柱载荷周期性地作用于抽油杆柱上从而引起抽油杆柱的弹抽油杆柱上从而引起抽油杆柱的弹性振动。其数值与抽油杆柱的长度,性振动。其数值与抽油杆柱的长度,载荷变化周期(冲次快慢)抽油机载荷变化周期(冲次快慢)抽油机的结构有关。)液柱载荷在排液过的结构有关。)液柱载荷在排液过程中是周期交变作用在活塞和油管程中是周期交变作用在活塞和油管上上冲程液体由静止到运动,液柱上上冲程液体由静止到运动,液柱载荷会突然作用于抽油杆下端而引载荷会突然作用于抽油杆下端而引起抽油杆柱发生震动,下冲程亦然。起抽油杆柱发生震动,下冲程亦然。使图形产生偏转使图形产生偏转.。n n泵正常抽油杆
4、产生振动时泵正常抽油杆产生振动时示功图示功图图形出现阻尼线,波峰由大到平缓,图形出现阻尼线,波峰由大到平缓,冲次过冲次过大是因缘;未曾断杆属正常大是因缘;未曾断杆属正常。不是震动波不是震动波26、上修完井不出液,产生原因多方面,、上修完井不出液,产生原因多方面,井井口疑点要搞清;口疑点要搞清;综合分析下结论。综合分析下结论。n n测试仪器测试仪器SF-SF-型综合测试型综合测试仪测试日期仪测试日期20052005年年9 9月月3030日日井口压力井口压力(MPa)(MPa)套压:最大套压:最大载荷载荷P(KN)31.40P(KN)31.40回压:最回压:最小载荷小载荷P(KN)28.20P(K
5、N)28.20冲冲 程程 (m)5.26(m)5.26冲次(次冲次(次/分)分)3.153.15泵泵 深深(m)1500.6(m)1500.6泵泵 径径(mm)57(mm)57动液面(动液面(mm)静液)静液面(面(mm)714714产量产量(m3/d)(m3/d)油:油:0 0气:气:0 0水:水:0 0解解 释抽油杆释抽油杆底部断脱(活塞未进工作底部断脱(活塞未进工作筒)筒)活塞未进工作筒活塞未进工作筒检泵、修井投产后不出液的原因检泵、修井投产后不出液的原因n n 修井投产开抽就不出液,判断其不出原因比分修井投产开抽就不出液,判断其不出原因比分析其它功图难度要大,其原因是没有正常功图进析其
6、它功图难度要大,其原因是没有正常功图进行对比,再则井口无产液不好判断泵阀功况,测行对比,再则井口无产液不好判断泵阀功况,测出的图形一般都在下负荷线附近,这是因为抽油出的图形一般都在下负荷线附近,这是因为抽油杆在底部断脱、游动阀失灵、固定阀失灵、活塞杆在底部断脱、游动阀失灵、固定阀失灵、活塞不进工作筒、卸油器打开、进油部分严重堵塞、不进工作筒、卸油器打开、进油部分严重堵塞、油管脱落及油管在中下部漏失严重、液面低于泵油管脱落及油管在中下部漏失严重、液面低于泵挂都会产生此类图形,确切判断不出原因必须了挂都会产生此类图形,确切判断不出原因必须了解井下管串结构,液面高度;井口压力、抽油机解井下管串结构,
7、液面高度;井口压力、抽油机平衡状况,上下电流值等。并采取简单可行的验平衡状况,上下电流值等。并采取简单可行的验证措施进行排查,找出原因采取相应措施使油井证措施进行排查,找出原因采取相应措施使油井快速投产。快速投产。2727、上下死点出圆圈,二级震动冲次快,、上下死点出圆圈,二级震动冲次快,、上下死点出圆圈,二级震动冲次快,、上下死点出圆圈,二级震动冲次快,合理冲次防杆断,合理冲次防杆断,合理冲次防杆断,合理冲次防杆断,保持泵效防断脱。保持泵效防断脱。保持泵效防断脱。保持泵效防断脱。28、游动阀关闭迟缓的示功图、游动阀关闭迟缓的示功图n n游动阀关闭迟缓的示功图游动阀关闭迟缓的示功图n n原因是
8、游动阀与阀罩原因是游动阀与阀罩间隙太小。或修井不间隙太小。或修井不当违章上卸造成或赃当违章上卸造成或赃物卡阻。物卡阻。实测游动阀关闭滞后示功图实测游动阀关闭滞后示功图深井对冲程损失的影响深井对冲程损失的影响n n测试仪器SF-型综合测试仪测试日期2004年6月7日井口压力(MPa)回压:最大载荷P(KN)104套压:最小载荷P(KN)54.1冲 程(m)5.08冲次(次/分)3.31泵 深(m)2099.05泵 径(mm)44动液面(m)1113静液面(m)产量(m3/d)油:气:水:解 释正常n n2100m2100mn n3000m3000mn n3000m3000mn n2008m200
9、8m深井对冲程损失的影响深井对冲程损失的影响玻璃钢抽油杆深抽的图形玻璃钢抽油杆深抽的图形n n测试仪器测试仪器SF-SF-型综合测试仪测型综合测试仪测试日期试日期20052005年年2 2月月4 4日井口压力日井口压力(MPa)(MPa)套压:最大载荷套压:最大载荷P(KN)94.8P(KN)94.8回压:最小载荷回压:最小载荷P(KN)47.4P(KN)47.4冲冲 程程 (m)4.45(m)4.45冲次(次冲次(次/分)分)5.155.15泵泵 深深(m)3300(m)3300泵泵 径径(mm)38(mm)38动液面动液面(mm)静液面()静液面(mm)17861786产量产量(m3/d)
10、(m3/d)油:油:0 0气:气:0 0水:水:0SF-0SF-型型综合测试仪测试日期综合测试仪测试日期20052005年年2 2月月4 4日套压:最大载荷日套压:最大载荷P(KN)94.8P(KN)94.8回回压:最小载荷冲次(次压:最小载荷冲次(次/分)分)5.1533005.153300泵泵 径径(mm)38(mm)38静液面静液面(mm)17861786油:油:0 0气:气:0 0水:水:0 0新泵入井不出液通过实测功图分析新泵入井不出液通过实测功图分析发现泵结构不合理时造成不出液原发现泵结构不合理时造成不出液原因的示功图因的示功图泵结构不合理时造成不出液原因的示功图泵结构不合理时造成
11、不出液原因的示功图n n利用示功图进行反相利用示功图进行反相推理查找问题就惊奇推理查找问题就惊奇的发现泵设计不合理的发现泵设计不合理的原因。给泵厂家进的原因。给泵厂家进行合理改造提供了有行合理改造提供了有价值的改造依据!价值的改造依据!抽抽稠稠泵泵结结构构不不合合理理(不不出出液液或或影影响响泵泵效效)抽抽稠稠泵泵结结构构不不合合理理(不不出出液液或或影影响响泵泵效效)n n胜利产抽稠泵结构不合理不出液和排液不佳的原因抽稠泵结构不合理不出时的示功图抽稠泵结构不合理不出时的示功图(先出而后不出是必然的结果)(先出而后不出是必然的结果)n nSF-SF-型综合测试仪测型综合测试仪测试日期试日期20
12、052005年年7 7月月3 3日测日测试仪器套压:最大载试仪器套压:最大载荷荷P(KN)89.9P(KN)89.9回压:最回压:最小载荷小载荷P(KN)33.2P(KN)33.2冲冲 程程 (m)5.19(m)5.19冲次(次冲次(次/分)分)3.133.13泵泵 深深(m)1600(m)1600泵泵 径径(mm)70/44(mm)70/44动液面动液面(mm)静液面()静液面(mm)产)产量量(m3/d)(m3/d)油:气:水:油:气:水:解解 释释 n n功图分析发现泵问题所在结构不合理的原因(玉门产)新泵(结构不合理)造成不出的示新泵(结构不合理)造成不出的示功图功图n n通过对部分新
13、泵入井后即通过对部分新泵入井后即造成不出油的功图分析,造成不出油的功图分析,惊奇的发现即使是不同厂惊奇的发现即使是不同厂家的泵在不同油井所测的家的泵在不同油井所测的图形和产生的问题都是基图形和产生的问题都是基本一样的本一样的,根据功图反映的根据功图反映的迹象而后对泵进行鉴定分迹象而后对泵进行鉴定分析找出了泵具体存在的实析找出了泵具体存在的实际问题所在际问题所在,并得到了证实并得到了证实,挽回了相当经济损失。挽回了相当经济损失。抽抽稠稠泵泵结结构构不不合合理理(不不出出液液或或影影响响泵泵效效)正常抽稠泵进液口示功图在(反向)验证泵质量方面示功图在(反向)验证泵质量方面发挥了不可替代的作用发挥了
14、不可替代的作用n n通过实测功图分析先后发现了一批新进抽稠泵入井不出油的原因(TK213、TK437、TK403、TK401等)减少了修井费用,同时减少了60多台已购泵经济损失。泵筒上部或活塞底部间隙过紧泵筒上部或活塞底部间隙过紧8 8、抽喷图型有特点,增载卸、抽喷图型有特点,增载卸、抽喷图型有特点,增载卸、抽喷图型有特点,增载卸2 2载不明显,载不明显,载不明显,载不明显,产液较高憋压缓;产液较高憋压缓;产液较高憋压缓;产液较高憋压缓;制度调整再挖潜。制度调整再挖潜。制度调整再挖潜。制度调整再挖潜。n n套压:套压:0.600.60最大载荷最大载荷P(KN)67.90P(KN)67.90回压
15、:回压:0.300.30最小载荷最小载荷P(KN)55.20P(KN)55.20冲冲 程程 (m)5.21(m)5.21冲次(次冲次(次/分)分)3.183.18泵泵 深深 (m)1800.2(m)1800.2泵泵 径径(mm)70/44(mm)70/44动液面动液面(mm)井口静液面()井口静液面(mm)产量)产量(m3/d)(m3/d)油:油:22.022.0气:气:17901790水:水:13.813.8n n实际柱塞实际柱塞1.31.3mm(错),深度(错),深度1808.02m,1808.02m,泵筒深度泵筒深度8.991809.17m,8.991809.17m,防防冲距冲距1.15
16、m1.15m,油管油补距,油管油补距6.926.92m,m,抽油抽油杆油补距杆油补距5.005.00mm,光杆,光杆9.30m9.30m。(完井。(完井数据漏洞太数据漏洞太柱塞没有防砂槽的示功图柱塞没有防砂槽的示功图测试仪器故障测示功图测试仪器故障测示功图测试仪器故障测示功图测试仪器故障测示功图不正常不正常抽喷不严重的示功图抽喷不严重的示功图n n测试仪器测试仪器SF-SF-型综合测试型综合测试仪测试日期仪测试日期20062006年年1 1月月1616日日井口压力井口压力(MPa)(MPa)套压:套压:0.50.5最大载荷最大载荷P(KN)69.6P(KN)69.6回压:回压:0.820.82
17、最小载荷最小载荷P(KN)54.1P(KN)54.1冲冲 程程(m)4.91(m)4.91冲次(次冲次(次/分)分)3.173.17泵泵 深深(m)1797.7(m)1797.7泵泵 径径(mm)70/44(mm)70/44动液面(动液面(mm)静)静液面(液面(mm)产量)产量(m3/d)(m3/d)油:油:4.14.1气:气:4848水:水:78.678.6解解 释释防冲距过大防冲距过大善于分析示功图的重要性善于分析示功图的重要性n n 对示功图不重视或不会分对示功图不重视或不会分析曾给油井管理及原油生析曾给油井管理及原油生产带来一些损失,最典型产带来一些损失,最典型的有:的有:S22 S
18、22、DK16DK16、DK17DK17、TK411TK411、S79S79、TK403TK403、TK213TK213、TK401TK401井等。这种隐性的井等。这种隐性的无形损失有些实际已付出无形损失有些实际已付出较大的经济代价而没有引较大的经济代价而没有引起人们的注意!起人们的注意!n n其实示功图不仅仅是查井其实示功图不仅仅是查井下问题的,同时对泵工况下问题的,同时对泵工况正常的井的产液进行计量正常的井的产液进行计量误差监测(误差监测(DK16DK16)等井,)等井,为油井采油挖潜提供依据,为油井采油挖潜提供依据,可据流压、液面初步划分可据流压、液面初步划分出泵效正常区、潜力区、出泵效
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