路基改良土填筑施工工艺与质量控制技术科研报告.pdf
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1、某高速铁路路基改良技术研究某高速铁路路基改良技术研究高速铁路对工后沉降要求严格,某高速铁路山东德州段设计路基填料为改良土,通过对德州东站路基改良土填筑施工工艺和过程控制进行研究,确定最佳改良方案和填筑工艺。二、工程概况二、工程概况某高速铁路土建工程二标段德州东站站场及区间路基施工起讫里程DK326+192。25DK330+090.46,全长3898.21m,位于德州市开发区袁桥乡境内该地区为冲积平原,当地无 A、B 组填料,附近有多个火电厂,粉煤灰资源丰富。取土场填料以粉土和粉质黏土为主,属 C 组填料,夹部分高液限黏土属 D 组土。三、取土场填料试验三、取土场填料试验1、取土场土体天然含水率
2、取土场土体以粉质黏土和粉土为主,天然含水率在 2036.5之间.室内击实试验取土场填料掺水泥后最佳含水率为 1315,从以上数据揭示取土场土体天然含水率均远高于最佳含水率,取土场填料直接按原设计掺 4%、5%水泥达不到填筑要求。2、取土场填料定名在取土场大面积揭露开挖后,分层取样测定土体各项指标,土质以粉质黏土和粉土为主,为 C 组,夹部分黏土属 D 类。3、土体晾晒降低含水率效果(1)通过在土拌站对天然含水率23.7%的土进行晾晒试验,摊铺厚度3050cm,每日检测土体含水率,8 天后含水率降至 18.6,平均每日含水率降低0.6%。(2)对所挖降水沟沟壁土样含水率进行了检测,取样深度 0.
3、5m,土样含水率进行对比,含水率平均降低 2.5,平均每日含水率降低 0。2。(3)4 月 2 日开始在取土场取 01.5m 土,安排在 DK327+040DK328+080 段板筏和桩帽上晾晒,每隔 3 小时用铧梨和旋耕机翻晒一次,每日早晚各测一次含水率,确定含水率变化情况,试验结果见图 3-8:(4)掺生石灰土晾晒2009 年 4 月 5 日在取土场以 1m 为单元分层取土,取土深度 5m,每层土分别掺 3%生石灰安排在 DK326+700800 段路基右侧晾晒,每隔 3 小时用铧梨和旋耕机翻晒一次,每日早晚各测一次含水率,确定含水率变化情况,截止 4 月 12日晾晒结果见图 39:(5)
4、天气对填料晾晒影响改良土施工中下雨对填料拉运和晾晒影响很大,2009 年 3 月 23 日降雨前土拌站土体平均含水率为 25,当晚开始降雨至 24 日中午停止,24 日到 25 日改良土无法施工,25 日晚实测土拌站土体平均含水率为 29.(6)晾晒数据分析几次安排晾晒期间德州地区天气均以晴天为主,风力较大,适合晾晒,无降雨。从晾晒数据可以看出:原土晾晒每日含水率平均降低 0.301。13%,掺生石灰后晾晒每日含水率平均降低 1.28%1.83,掺生石灰晾晒效果明显好于原土晾晒。从 08 年当地气候资料来看 4 至 6 月份气温较高,但降雨明显增多,日照时数5 月份最高,6 月份开始降低,7
5、至 9 月份为雨季,降雨量大,对土体晾晒效果影响很大。土体特征1、取土场土体天然含水率取土场土体以粉质黏土和粉土为主,为 C 组,夹部分黏土属 D 类,土体天然含水率在 2036。5%之间。室内击实试验取土场填料掺水泥后最佳含水率为 13%15%,从以上数据揭示取土场土体天然含水率均远高于最佳含水率,取土场填料直接按原设计掺 4、5水泥达不到填筑要求.含水率确定和降低含水率措施为了降低原土含水率,进行原土试验和掺生石灰晾晒试验,安排在场地附近天气均以晴天为主,风力较大,适合晾晒,无降雨的时间进行。从晾晒试验知:原土晾晒每日含水率平均降低 0。301.13%,掺生石灰后晾晒每日含水率平均降图图
6、3-93-9图图 3-83-8低 1。28%1。83,掺生石灰晾晒效果明显好于原土晾晒。另外天气对晾晒效果影响大,特别是下雨天气,甚至会导致改良土无法施工。试验方案降低含水率方案初步确定为降低取土场填料含水率,使运至土拌站土体满足填料最佳含水率要求,结合我类似工程施工经验和当地材料情况,初步确定降低填料含水率试验方案为:对取土场土体采取掺加不同数量熟石灰、粉煤灰、生石灰和增加水泥掺量四种方法降低填料含水率,每种方法先进行室内试验,确定掺合料掺量与混合料含水率关系,测定混合料无侧限抗压强度、最大干密度和最佳含水率。试验过程1、掺熟石灰室内试验(1)在取土场取有代表性的不同天然含水率土样,分别掺不
7、同掺量的熟石灰(5递增),测拌合后和 24h 后混合料含水率,试验结果见表 41:表表 4 41 1填料掺熟石灰降低含水率效果对照表填料掺熟石灰降低含水率效果对照表天然熟石灰含水掺量率(%)(%)15203125303540101522202530计算含水率()27。025.824。823。823。022。120。019。118。317。616。9掺后实24h 后实测含水测含水率(%)率(%)27。025。424。423.823.022。319.819。118.217。516.826。825.424。223。629。622.019.719。018.217.316。61826.1天然熟石计算含含
8、水灰掺水率率(%)量()(%)1015202530101520253023.722.721.820.920.116.415.715.014。413.8掺后实24h后实测含水测含水率()率()23。922。621.520。820。016。515.515。014。313.623。622.421.320.719.816.215.414。814.313。5(2)对熟石灰掺量 10、15、20%、25、30的取土场土样,分别掺0%、2%、3、4的水泥,进行标准击实试验及无侧限抗压强度试验(压实系数 92%),试验结果见表 4-2:表表 4-24-2掺熟石灰混合料土工试验成果表掺熟石灰混合料土工试验成果表
9、水泥掺量()项目10熟石灰掺量(%)151。83150.481。82160。591.81160。621.8160.67201。82160.521。82160。621。81160.661。79170.71251.82170.551。81180.641。8180.691。77190.75301。81180。571。81180。671.8190.741。76200。790最大干密度(g/cm)最佳含水率()6+1d 无侧限强度(Mpa)31.83150.431。83150。551。82150.581。8140。632最大干密度(g/cm)最佳含水率()6+1d 无侧限强度(Mpa)33最大干密度(g
10、/cm)最佳含水率(%)6+1d 无侧限强度(Mpa)34最大干密度(g/cm)最佳含水率(%)6+1d 无侧限强度(Mpa)3四、填料室内试验四、填料室内试验1、降低含水率方案初步确定为降低取土场填料含水率,使运至土拌站土体满足填料最佳含水率要求,结合我单位以往施工经验和当地材料情况,初步确定降低填料含水率试验方案为:对取土场土体采取掺加不同数量熟石灰、粉煤灰、生石灰和增加水泥掺量四种方法降低填料含水率,每种方法先进行室内试验,确定掺合料掺量与混合料含水率关系,测定混合料无侧限抗压强度、最大干密度和最佳含水率。2、掺熟石灰室内试验(1)在取土场取有代表性的不同天然含水率土样,分别掺不同掺量的
11、熟石灰(5%递增),测拌合后和 24h 后混合料含水率,试验结果见表 41:表表 4 41 1填料掺熟石灰降低含水率效果对照表填料掺熟石灰降低含水率效果对照表天然熟石灰含水掺量率(%)()15312025计算含掺后实24h 后实水率测含水测含水()率(%)率(%)27。025.824。827。025.424.426。825.424。226。1天然熟石灰计算含含水掺量水率率(%)()()10152023.722.721.8掺后实24h后实测含水测含水率(%)率(%)23。922。621.523.622。421。330354010152220253023。823。022。120.019。118。3
12、17。616。923。823。022.319。819.118。217。516。823.629。622。019.719.018.217。316。6182530101520253020。920.116.415.715.014.413。820.820.016.515.515。014。313.620。719。816。215。414.814.313.5(2)对熟石灰掺量 10、15%、20、25%、30的取土场土样,分别掺0%、2%、3、4%的水泥,进行标准击实试验及无侧限抗压强度试验(压实系数 92%),试验结果见表 4-2:表表 4 42 2掺熟石灰混合料土工试验成果表掺熟石灰混合料土工试验成果表熟
13、石灰掺量()1015202530101520253020水泥掺量(最大干密度(g/cm1.831.831。821。821.811。831.821.821.811。81最佳含水率()151516171815161618186+1d 无侧限强度0。430。480.520。550。570。550。590.620.640.67熟石灰水泥最大干掺量掺量密度(%)(%)(g/cm101。82152025301015202530431。811。811。801.801。801.801。791.771。76最佳含6+1d 无水率侧限强()度(Mpa)150。581616181914161719200。620.6
14、60。690。740.630。670。710.750.793、掺粉煤灰室内试验(1)在取土场取有代表性的不同天然含水率土样,分别掺不同掺量的粉煤灰(5%递增)测拌合后的含水率及 24 小时后的含水率,试验结果见表 43:表表 4 43 3填料掺粉煤灰降低含水率效果对照表填料掺粉煤灰降低含水率效果对照表天然含水率(%)粉煤灰掺量()1520计算含水率()27。025.8掺后实测含水率(%)26.925.924h 后实测含水率()26。725.7天然含水率()粉煤计算含灰掺水率量(%)(%)101523.722.724h 后掺后实实测含测含水水率率()()23。822。623。622。431.02
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