浙江常山水泥煤立磨系统试车方案.docx
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1、试车方案(带料)试车小组成员:郝晓波、罗宾、罗俊、陈宏、周建中、陈学明、张卫 华、刘利臣、刘卫东、郑总监等相关人员。为了确保系统设备的安全运行及人身安全,防止设备及人身事故的发生, 在每次开机运转前,都应对本系统的全部设备及管道进行认真全面的检查,并 严格按操作规程进行操作。一、运转前的准备工作:1、通知相关人员给煤磨系统送电;2、相关人员要仔细阅读掌握煤立磨的使用、操作说明及煤磨系统的操作规程和;3、通知巡检工做好开机前的检查工作;4、通知巡检工确认C02灭火系统随时可投入使用;5、进行联锁检查,确认各单机都已备妥;6、检查各挡板、闸阀是否在中控位置,动作是否灵活;7、看煤粉仓和原煤仓料位。
2、8、现场袋收尘手动阀门全开。9、系统冷却水压缩空气供应到位。一、开相操作.17启动煤粉综A控制柜组;2、启动煤粉输送组;3、启动煤磨袋收尘组,在该组启动前及运行中均要保证足够的压缩空气压力( 0.5MPa);4、启动煤磨主排风组;5、启动入磨热风风机组,对磨机及整个系统进行预热升温,通过对各挡板开度 调节来控制预热升温过程;6、启动原煤输送组(本组根据原煤仓料位及生产情况随时开机);7、磨机以2C/min升温到60保温半小时,升温到80保温1小时,然后调 风,把别离器出口温度降至70c投料,当磨机充分预热后可开启煤磨主电机和原 煤喂料组,启动磨主电机后,要注意磨主电机电流、振动等参数。启动原煤
3、喂料组 后,根据磨机电流、差压和振动等情况调整定量给料机喂料量,同时调整各挡 板开度,确保磨机稳定运行;8、初次以30t/h投料,张紧力11 MPa,初次投料用石灰石应窑头仓进5 t,窑尾 仓进15t,并把二线溜子填满,把一次风室多余空间填满;三、系统正常操作:磨机各设备处于正常运行后,可将系统的自动控制回路投入运行,煤磨系 统的操作主要应注意从以下几个方面加以控制:1、磨机的喂料量:磨机在正常操作中,在保证出磨煤粉质量的前提下,尽可能 提高磨机的产量。喂料量的多少是通过给料机速度来调节,调整幅度可根据磨 机的振动、出口温度、磨机差压等因素来决定,在增加喂料量的同时,调节各 挡板开度,保证磨机
4、出口温度;2、磨机振动:振动在立磨操作中是一重要因素,是影响磨机台时产量和运转率 的主要因素,操作中力求振动最少且平稳,磨机的振动与许多因素有关,单从 操作角度来讲应注意以下几点:2.1 磨机喂料要平稳,每次加减料幅度要小;磨机通风要平稳,每次风机各挡板动作幅度要小;防止磨机断料或来料不均,断料主要原因有:a、料仓堵料;b、给煤机故 障;磨机出口温度变化,出口温度太高或太低都会使磨机振动加大。3、磨机差压立磨在操作中,差压的稳定对磨机的正常工作至关重要,差压的变化主要取 决于磨机的喂料量、通风量、磨机出口温度,在差压发生变化时,先看原料仓 的下料是否稳定,如有波动,查出原因通知相关人员处理,并
5、在中控作适当调 整,来稳定磨机振动,假设原煤仓下料正常,查看磨出口温度变化,假设有波动, 可通过改变各挡板来稳定差压; 4、磨机出、入口温度、磨机的出口温度后保证煤粉水份合格和磨机稳定具有重要作用,出口温度主 要通过调整喂料量,热风挡板和冷风挡板来控制(出口温度控制在6090 范围内),磨机入口温度主要通过调整热风挡板和冷风挡板来控制(入口温度控 制在150250范围内)。5、出磨煤粉水份和细度:对煤磨的水分控制指标1.5%,为保证出磨水分达标,根据喂料量、差压、 出入口温度和磨机振动等因素的变化情况,通风调整各风机挡板及其他挡板开 度,保证磨机出口温度在合适范围内。煤粉成品细度控制在方孔筛余
6、W 12%,为保证细度达标,在磨机操作中,可以通过调整选粉机转速、喂料量和系 统通风量来加以控制,假设出现物料过粗,可增大选粉机转速,降低系统的通风 量,减少喂料量等方法来控制,假设出现物料过细,可用与上述相反的方法进行 调节,假设细度或水分一点超标,要在交接班记录本上分析造成细度、水分超标 的原因及纠正措施,假设连续两点超标要上报值班长,并采取措施;假设连续三个 点超标,要催促值班长报告分厂组织分析处理。6、袋收尘进口风温:袋收尘进口风温太高时,要适量降低磨出口风温(进口风温控在6575 范围内);袋收尘进口风温太低时,有结露和糊袋危险,适当提高出口风温。 7、袋收尘出口风温(出口风温260
7、。)正常情况下出口风湿呦氐于进口风温,假设高于进口风温且持续上升或灰斗温 度超过90或CO浓度2700ppm时,可停风机喷入co2,判断为袋收尘 内袋子烧着,迅速停止主排风机,关死袋收尘进出口阀门,采取灭火措施,保 持袋收尘出口风温不要太低,以防袋收尘结露和糊袋。8、煤粉仓锥部温度(60C70范围内)假设出现异常持续升温,应通知现场检查,助流气垫在仓内温度90停止, 其它时间可随秤开启;四、停机操作1、正常停机:1.1 停止原煤输送组,要提前准备并同窑系统联系好,长期停磨应将原煤仓放空, 防止结块自燃;停止磨喂料组(将给煤机速度降至零)把磨内煤排空后停煤磨主控回路组; 1.3逐渐减少入磨热风及
8、主排风挡板开度,最终关闭热风阀并停止主排风机,关 闭风机入口挡板,袋收尘进口挡板;短暂停机可不停煤磨袋收尘,煤粉输送组和煤磨综合控制柜组,假设长期停机, 那么停止煤粉输送组,煤磨袋收尘、煤磨综合控制柜组,注意以下几点:a)确认入磨热风挡板、袋收尘进口阀门、主排风机入口阀门全关;b)系统停机时间较长,原那么上应排空煤粉仓,假设窑系统因故不能排空,应喷 入CCh隔绝氧气。c)停机后,中控室仍需密切监视系统各点温度及CO含量,现场应继续巡检。1.4 把煤磨、袋收尘及输送设备等煤粉全部排空后停车;预计停车时间较长时,原煤仓、煤粉仓要排空,假设因故不能排空,喷入一层CO?保护。1.5 停车过程中,不得使
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