河南实习总结.pdf
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1、河南中原大化实习工作总结河南中原大化实习工作总结环境分厂:环境分厂:20102010 年年 1010 月月 2525 日日实习时间:实习时间:2010年 7月 15 日至 2010年 10 月 30 日实习地点:实习地点:河南省中原大化实习岗位:实习岗位:污水岗、脱盐水岗、循环水岗自来河南中原大化实习到现在已经有三个多月时间了,从一开始参加入场前的安全教育,到进厂上岗,我便切切实实完成了从学生到学员的转变。在这里我分别对污水处理岗位、脱盐水岗位、循环水岗位进行了学习,下面就我近期的实习学习情况做如下总结。第一部分第一部分污水处理岗实习污水处理岗实习一、老厂污水一、老厂污水1污水来源大化老厂污水
2、主要来自三胺、脱盐水、合成、复合肥、双氧水等生产装置生产过程产生的废水,主要经过的处理有蒸氨、气提物化和生化处理。2水质情况COD水质指标mg/L高含氨污水COD污水25001250NH3-Nmg/L250030SSmg/L300300石油类pHmg/L2338.583工艺流程二、新厂污水二、新厂污水1污水来源大化新厂的污水来源主要有工艺污水(煤气化废水、一氧化碳变换污水、甲醇精馏污水、循环水及除盐废水)、生活污水(生活污水、地面冲洗水)、厂区前五分钟雨水。2水质情况水量来源(m/h)煤气化废水25BOD52003水质指标pH(mg/L)CODNH3/NH4TSS78300200100一氧化碳
3、5变换污水甲醇精馏25污水生活污水45CO25900H2S34HCN50NH32273-CH3OHPO43-溶解固体1000SS150515COD250600BOD51509113工艺流程NaOHNaCLONaCLOHCLNaOH,CaCL2,PAM煤气化污水30CMH调节池泵一段破氰反应池二段破氰反应池除氟反应池沉淀池一氧化炭变换污水25CMH甲醇精馏污水生活污水地面冲洗污水45CMH隔油池空气泵泵泵集水井调节池SBR生化池排放池达标排放超标返回循环水及除盐废水300CMH生化污泥池煤场泵物化污泥池泵污泥脱水机三、学习心得三、学习心得通过不同岗位的污水处理学习,我懂得了污水处理工作并不是固定
4、不变的,对于不同的进水水质要求的处理工艺是不同的,而针对不同的工艺控制运行参数又是不一样的。老厂的 AO-接触氧化工艺是活性污泥法和生物膜法的联合处理,在 AO 工艺中前段缺氧A 池、后段好氧O 池,在每个O 池中挂有生物膜,从活性污泥和生物膜法各自的优缺点上来说有如下比较。表 1生物膜法和活性污泥法区别生物膜比较项目抗冲击负荷能力彻底净化能力动力消耗系统稳定性丝状菌膨胀常见性培养时间较长较短活性污泥可以接种培养少见生物膜法丝状菌膨胀并不影响效果少强多弱生物膜法不用或少用曝气、节能明显生物膜法发生系统恶化的状况较少弱强法强活性污泥法弱备注串联运行的话,会将生物膜法放在活性污泥法前面单独设置生物
5、膜法设施不易达标排放由此可见,将活性污泥法和生物膜法结合起来有较好的处理效果。两者可以互相结合,互相补充,但是在出水必须设置二沉池。而且还要控制一定量的污泥回流和消化液回流。从整体上看工艺的运行控制比较复杂。新厂的污水处理采用的是SBR 工艺,从控制上讲是比较简单的,它是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,他是一种改进的活性污泥法。只要控制进水、反应、沉淀、排水排泥和闲置 5个阶段就能实现对污水的处理。与传统的污水处理工艺不同的是SBR采用时间分割的操作替代空间分割的操作方式,非稳定性生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。它集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一
6、池,没有污泥回流系统。从一开始进新厂学习,SBR 反应池正处于开车前培菌阶段,我系统的学习了污泥的培养驯化步骤:(1)到最近的处理相同或类似水质的污水处理厂托运当日回流活性污泥或脱水泥饼,经显微镜观察发现没有丝状菌等不良微生物时,即可投放到接种生化池。同时,注意观察接种活性污泥的活性,避免死亡的活性污泥投入到培菌系统。(2)闷曝(曝气期间不进水)。闷曝 24-48h(视接种污泥活性而定),以激活接种的活性污泥,保持池内溶解氧在24mg/L 之间,维持池内 C、N、P 平衡。(3)培菌阶段,递增污水进水量,进水尽量以生活污水和低浓度化工废水混合物为宜。控制和检测池内COD、氨氮、SV30、DO、
7、MLSS、pH 等指标,经常进行镜检观察。必要时投加葡糖糖、磷盐、氮肥等,维持稳定的营养物平衡,控制良好的工艺条件。(4)驯化阶段,在培菌阶段后期,将生活污水和外加营养物量,逐渐减少,工业废水比例逐渐增加,最后全部转为受纳工业废水。(5)正常培菌状态下,一个月以后反应池内会有初具规模污泥浓度的生化系统,系统内指示活性污泥良好特性的钟虫、累枝虫较多,继续保持规范的驯化步骤,维持系统稳定。而在进工艺废水后,系统恶化,污泥发黑、发臭,在刘予阳刘工的引导下,我们分析了出现这种情况的原因,了解到主要是因为进水的 COD值太高(高达 20000mg/L),使系统瞬间接纳不了高负荷的污水,从而导致微生物死亡
8、,污泥失去活性。总结了原因,在第二次的培养中,采用少量排水,少量进水的方式,使进入的高COD污水在反应池有一个缓冲、稀释的过程,从而减轻负荷;接着每天逐渐递增进污水的量使系统慢慢适应,污泥培养正常,系统运行稳定。这是一次难得的机会,让我知道了学习的好方法,即从实际中去发现问题,分析问题,解决问题,这样学到的才是宝贵的精华。在污水岗位实习的同时,还学会怎样做好污水处理工作:(1)学习了污水理论知识后,掌握常见的经典处理工艺;(2)多去现场实践,多测试实验数据,如SV30、DO、MLSS、pH 等,会分析数据,多做镜检观察微生物,并做好记录;(3)多细心观察现场设备,懂原理、会操作。第二部分第二部
9、分脱盐水岗实习脱盐水岗实习一、老厂脱盐水一、老厂脱盐水黄河水经过濮阳市净化水厂处理后,浊度 5 mg/L,进入厂区内两座直径为 25.4m,容积 2000m3的生产消防水池中,在吸水池中由三台生产水泵加压送到脱盐水界区五台机械过滤器,进一步出去杂质后进入三台弱酸阳床。除去碳酸盐硬度,再经三台脱气塔脱除 CO2使碱度0.5mmol/L,然后进入软化水箱,为下一步处理单元提供软化水。软化水由给水泵送往五台活性碳过滤器,除去水中的有机物后进入阳床、阴床除去大部分阴阳离子后进入混床,进一步除去一级脱盐水中的残留杂质达到二级脱盐水指标。使电导0.2 s/cm,SiO220g/L合格的脱盐水进入脱盐水箱,
10、再由脱盐水泵送至化工界区。另外,由合成来的工艺冷凝液经两台换热器使水温降到 50后送到活性炭过滤器,由 CO2再生塔来的工艺冷凝液汇集于机械过滤器出口过滤水中;由尿素来的蒸汽冷凝液经换热器使温度降到45后,回收到软化水箱中;由尿素来的水解废液和复合肥来的蒸汽冷凝液在脱盐水界区汇合回收到软化水箱;由三胺来的冷凝液回收到软化水箱;由合成、尿素来的透平冷凝液经两台覆盖过滤器除去 Fe2O3等微粒后,送到混床。二、新厂脱盐水二、新厂脱盐水A 系统的进水为加压站送来原水,经管壳式换热器、管道混合器、多介质过滤器、管道过滤器、超滤,产水进入超滤水箱。超滤水泵从超滤水箱引水,经保安过滤器、高压泵、反渗透、脱
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