提高烧结矿硅钙稳定水平.ppt
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1、提高烧结矿硅钙稳定水平提高烧结矿硅钙稳定水平一铁总厂配料车间(车间)Q.C小组发布人:洪 晔 序序 言言发布时间:2008年2月1日小组简介小组简介n n 小组名称:配料车间小组名称:配料车间小组名称:配料车间小组名称:配料车间Q.CQ.C活动小组活动小组活动小组活动小组n n 小组类型:管理型小组类型:管理型小组类型:管理型小组类型:管理型n n 小组人数:小组人数:小组人数:小组人数:9 9人人人人n n 组长组长组长组长:石振中石振中石振中石振中 副组长副组长副组长副组长:吕达先吕达先吕达先吕达先 张永中张永中张永中张永中n n 平均年龄:平均年龄:平均年龄:平均年龄:3737岁岁岁岁表
2、表1 1 小组成员情况一览表小组成员情况一览表姓姓 名名职职 务务小小组职务组职务文化程度文化程度技技术术等等级级年年 龄龄石振中技术员组长本科助理工程师25吕达先主任组员本科工程师50张永中副主任组员研究生工程师35杨青作业长组员本科高级工41韩国军甲组长组员大专中级工36秦军乙组长组员大专中级工37张克福丙组长组员大专高级工40杨智雁丁组长组员本科中级工33刘丰毅作业长组员大专高级工41活动计划活动计划表表2活动计划责任表活动计划责任表 阶阶 段段活活动动内容内容负责负责人人1选题吕、张、杨青、石2现状调查全体人员3制定目标张、石4要因分析全体人员5制定对策全体人员6对策实施全体人员7效果
3、检查全体人员8标准化吕、张、杨青、石9努力方向全体人员活动计划进度活动计划进度进度阶段 1 2 3 4 5 6 (7 8 9)10天数1083853090发表选题理由选题理由选题理由一选题理由一硅硅 钙钙稳稳 定定碱度稳定碱度稳定Tfe稳定稳定MgO稳定稳定烧结矿强度烧结矿强度烧烧 结结矿矿 合合格格 率率适适 应应 高高 炉炉 烧烧结结 矿矿 的的 入入 炉炉 率率 62%图图1 硅钙稳定相关联系图硅钙稳定相关联系图可以看出硅钙的稳定对我厂的生产稳定影响是很大的。选题理由二选题理由二 目前,SiO2、CaO平均水平处于0.150与0.283的较大的高度,从而造成烧结矿SiO2,CaO稳定水平
4、较差,这样烧结矿合格率有待继续提高。现状调查现状调查现状调查一:现状调查一:通过报表进行分析,除了几批由于SiO2、Ca0波动间接使MgO、Tfe波动大造成出现废品以外,发现几乎所有的废品出现与SiO2、Ca0的波动大有直接关系,我们对2006年19月的平均SiO2、Ca0与废品率进行了统计,如下表3所示。表表3 2006年年1-9月月SiO2、Ca0与废品率数据与废品率数据 月份月份项目项目123456789平均平均Ca0Ca00.3030.3500.4010.2910.2960.2630.2600.2600.3110.283SiOSiO2 20.1390.1810.1490.1550.14
5、10.1460.1310.1160.1360.150废废品数品数/总总批数批数 22/53529/49336/53840/52429/54826/53714/54615/54623/528234/4755废废品率品率411%588%669%763%529%484%256%275%436%49%可发现废品率高于平均废品率(4.9%)的几个月是2、3、4、5四个月,而这四个月的SiO2、Ca0较其他几个月相对较高。现状调查二现状调查二 一般情况下含钙料(生灰等)成分比较稳定,而含硅料(混匀矿、桃粉)成分变化 偏大,所以在大多数情况下按照“钙随硅变的原则”进行调整,我们对2006年19月的含 硅料成
6、分或含钙料波动偏大,对应项没有及时调整而出现的废品进行统计如下表:表表4 2006年年1-9月月SiO2、Ca0造成废品的比率造成废品的比率时间时间项项目目批数批数总废总废品数品数比率比率%20062006年年1 19 9月月SiO2Ca0136234 5812Ca0SiO221897SiO2Ca0125.13SiO2Ca0166.83其他4920.94批注:为波动偏大 波动偏小 分析波动是否偏大,对整个烧结矿来说要从很多方面去分析,现通过报表对在几种主要考核碱度下,烧结矿出现废品时偏离SiO2 Ca0平均值的幅度进行统计如下:碱度碱度SiOSiO2 2平均平均值值Ca0Ca0平均平均值值偏离
7、偏离 SiOSiO2 2平均平均值值的幅度的幅度为为偏大偏大偏离偏离 Ca0Ca0平均平均值值的幅度的幅度为为偏偏大大2.14.8510.260.30.452.154.8710.50.30.52.24.7610.50.250.52.254.7110.640.250.55表表5 对主要几种碱度对应的对主要几种碱度对应的SiO2 Ca0偏大幅度统计偏大幅度统计表表6 2006年年1-9月可以避免出现废品的调查表月可以避免出现废品的调查表日期日期废废品数品数电电子称子称人人员员疏忽疏忽总总共共免致率免致率%1月月2241522.72月月2930310.33月月3662822.24月月40314105
8、月月292026.96月月2640415.47月月1411214.38月月15213209月月232028.7总总共共2342763314.1现状调查三现状调查三 我们对2006年1月-2006年9月废品产生的因素进行了调查,发现有些SiO2、Ca0是因为工艺受控水平较差造成的,如电子称波动较大,也有工作人员的疏忽造成,如大块堵住矿槽口造成某料种缺失,若调动人的主观能动性,着力改善和控制工艺过程,这些波动是有可能避免的。通过统计,废品可能不发生的批数及比例如下:1、设定目标:、设定目标:SiO2由0.15降至0.13 Ca0由0.283降至0.23 烧结矿碱度合格率提高2个百分点以上 2、可行
9、性分析:、可行性分析:检检测测小组成员整体素质较高,有良好的Q.C攻关经验。人人 员员实实施施管管 理理车间施行“三方协同管理方针”建立质量管理责任制稳步推行标准化作业可可行行建立定期与不定期检查制度图图2 可行性示意图可行性示意图制定目标制定目标原因分析原因分析原因分析原因分析 本小组对所有可能导致工艺受控程度变差,从而致使SiO2、Ca0稳定率降低的原因进行了分析。主要有人、设备、工作方法、原料与环境的原因,下面对所有的原因概括作出的关联图如下:人人工工 作作方方 法法原原 料料设设 备备环环 境境没标准化操作业务素质参差不齐责任心不强交接班不清巡岗不到位取样无代表性考核指标变动频繁精矿变
10、动频繁混匀矿成分变动大部分石灰成分不纯石灰系统故障频繁电子称故障频繁工 艺 设备 历 史悠久原 料 车间 输 送皮带露天含硅钙原料配比小成分难控制设 备老化监督实物料量不到位对成分判断不准硅硅钙钙不不稳定稳定图图3 3 造成硅钙波动偏大联系图造成硅钙波动偏大联系图要因确定要因确定 结合图三,本小组对2006年1月-2006年9月出现废品原因进行分析、调查和论证,因硅、钙不稳定而造成废品的因素主要有:1.混匀矿堆次更换频繁,含硅不稳定。2.对成份波动趋势判断不准。3.监督实物料量不到位。表表7 出现废品的各种情况所占的比例出现废品的各种情况所占的比例9339.7439.74因素所占批数比例(%)
11、累计(%)混匀矿堆更换频繁。67考核指标变动频繁。26对成份波动趋势判断不准。6427.3567.09监督实物料量不到位。2711.5478.63石灰成分不纯218.9887.62其它原因2912.38100.00总共234100.00100.009339.7439.7412345频数比率157100.0039.767.187.678.60234205184时间:2007年10月10日 绘图者:石振中 结论:混匀矿堆次与考核指标变动频繁、对成份波动趋势判断不准是主要原因。图图4:导致产生废品的主要原因:导致产生废品的主要原因制定制定对策对策表表8 对策表对策表序号序号要因要因目目标标对对策策执
12、执行人行人进进 度度 1 混匀混匀矿矿堆更堆更换换频频繁繁 降低降低换换堆堆对对硅硅的影响的影响 对对相相邻矿邻矿堆堆头头尾部料尾部料进进行二行二次混匀次混匀 刘丰毅刘丰毅 2007年年3月到月到9月月2 考核指考核指标变动标变动频频繁繁 适适应频应频繁繁变动变动 提高提高业务业务水平水平 全体配料工全体配料工 2007年年3月到月到9月月 与与总总厂厂协调协调逐逐步步调动调动指指标标。吕吕达先、达先、张张永中永中 3 对对成份成份波波动趋动趋势势判断判断不准不准 基本能基本能预测预测成成分走分走势势 掌握工序中各掌握工序中各 种信息和数据,种信息和数据,综综合推断合推断 石振中、石振中、杨杨
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