最新如何避免设备故障PPT课件.ppt
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1、如何避免设备故障如何避免设备故障现状:目前摆在我们面前非常值得关注的课题,单以目前摆在我们面前非常值得关注的课题,单以2012年年1-2月份发生的几次设备故障来看,停机时间一月月份发生的几次设备故障来看,停机时间一月1100多分钟;多分钟;二月二月1370多分钟,被罚款共计多分钟,被罚款共计2000余元。生产未达到正常余元。生产未达到正常出炉,实际亏产每月出炉,实际亏产每月1500吨,对化产品收率质量有一定的影吨,对化产品收率质量有一定的影响。已说明设备如何管理存在一定问题和不足,标准要求太响。已说明设备如何管理存在一定问题和不足,标准要求太低,员工责任心不强、素质低,检查不到位对设备的发生故
2、低,员工责任心不强、素质低,检查不到位对设备的发生故障自感决很正常,总认为设备还有不出故障的?总之还是设障自感决很正常,总认为设备还有不出故障的?总之还是设备预知维修未做好。备预知维修未做好。事故三:炼焦一车间事故三:炼焦一车间3#熄焦车刹车失灵事故熄焦车刹车失灵事故v事故经过:事故经过:v2010年3月26日21:20,熄焦车对61#炉对位,到位时熄焦车不能停车,按急停按钮不起作用,踩刹车也不能停,熄焦车已到2#炉中间,操作工边喊电工,边拉下配电箱内控制闸,车还是不停,通知班长,3#熄焦车到1#2#炉熄焦塔出与正在熄焦的1#熄焦车相撞,1#熄焦车向西移动1m左右到安全档处,滑块掉下,电工到后
3、马上组织停1#2#熄焦车磨电道电,临时处理滑块。并同时检查3#熄焦车不停的原因,检查发现3#熄焦车西行接触器常吸,不能释放开,打开接触器灭弧罩发现接触头没粘连,是内部机构没有释放开.造成熄焦车不能停车。电工立即导用备用控制系统,到22:30分开始出炉。v事故原因:事故原因:v1、熄焦车西行接触器主触头释放不开,内部机构存在问题,不能断电,经过查备件安装记录为2010年1月4日安装,用时较短。经拆开检查发现动触头衔铁卡死。接触器质量问题是引起此处事故的主要原因。v2、急停按钮没有起到急停作用,经过现场检查发现控制电源应控制走行主回路,而此处控制在主接触器上,为设计不合理,是此次事故的次要原因。v
4、3、熄焦车摩擦片磨损严重,刹车不能抱死也是造成此次事故的另一次要原因。v事故教训及防范措施:事故教训及防范措施:v1、由于备件质量问题,故今后在采购备件时,建议选择品牌质量较好的备件。v2、操作工对设备存在的问题要及时通知维修人员,维修工对设备隐患要及时修复或整改。v3、操作工对设备不熟悉的地方要及时提出,维修人员及电工要及时对操作工进行培训,做好操检结合。事故四事故四;炼焦一车间炼焦一车间3#拦焦车导焦栅被推出事故拦焦车导焦栅被推出事故v事故经过:事故经过:v2010年9月8日17:50摘25#碳化室炉门,对门完毕后开始推焦,19:56推焦,推到炭化室大约1/3处时,拦焦车司机发现导焦栅被推
5、出,用对讲机喊哨工王江停止推焦,哨工通知停止推焦,并通知维修人员及副班长到现场后,看到导焦槽中有焦炭,担心塌焦烧坏车,决定进行二次推焦,通知各车司机慢速推焦,当推焦头推至导焦槽处,听到“咣当”一声响,拦焦车倾斜、造成停电。v赶紧通知维修、电工、段长及车间值班员到现场后,发现30分钟处理不好,赶紧通知车间主任和助理,到现场后,发现拦焦车北侧走行轮已经掉道,南侧道轨弯曲外移,导焦栅油缸耳子断裂,熄焦车磨电道防雨板下翻造成熄焦车磨电道接地断电,安排人员割除防雨板,用2#拦焦车向西拉开3#拦焦车,因塌焦太多拉不动,导致将拦焦车大钩梁拉开裂,决定将车分开进行抢修。将拦焦车大钩、油管、电路断开后,将拦焦车
6、拉至中间台,将导焦车拉直端台,利用熄焦车配合调整轨道,分成三处进行抢修。v在9日7:30分抢修完毕,出35#炉时,导焦槽又被推出,赶紧用2#拦焦车将3#拦焦车拉至中间台,经检查发现导焦栅油缸泄压,考虑是被焦炭将油缸密封烤坏,对油缸密封进行更换,换好后发现还是泄压检查又占有为及电磁阀,液控阀坏,内部无弹簧及密封珠粒,对液控阀进行更换换好后试车正常,在12:30开始正常出炉。v事故原因:事故原因:v1、导焦栅油缸泄压,液控阀阀芯掉落,是造成此次事故的直接原因。2、导焦槽推出后,二次推焦将拦焦车推出轨道,使事故进一步扩大,是此次事故影响生产时间长的的重要原因v事故教训及防范措施:事故教训及防范措施:
7、v1、将液控阀做好备件计划,定期检查,发现问题及时更换,避免油缸泄压。2、维修工工应加强检修技能培训,尽量减少检修时间3、设备发生故障时,生产操作人员对故障及处理情况要及时上报,不得隐瞒,避免对设备留下隐患,造成更大事故。v4、车间要对操作工的巡检进行监督、检查事故五;炼焦一车间1#拦焦车第三轨走行轮掉道v事故经过:事故经过:v2010年10月7日21:50分左右,在出78#炉焦炭时,出现塌焦,甩车清理完毕后,拦焦车向东走进行对位,行走过程中,突然停电,检查发现拦焦车第三轨走行轮掉道,除尘罩东侧向南偏移,致使磨电道滑块脱落接地断电。维修人员用千斤顶顶起第三轨走行轮不能顺利归位。检查发现,第三轨
8、走行轮大架与水密封槽下的斜支撑槽钢相互碰撞,走行轮大架发生偏移,利用导链等工具进行归位,并进行焊接加固,到凌晨1:20分左右,开始试车,发现除尘罩依旧晃动较大,组织人员对除尘罩及大架进行加固。到2:20分试车后正常生产v事故原因:事故原因:v由于第三轨走行轮没有安装同步驱动装置,行走全部依靠除尘罩大架传递力量,致使除尘罩摆动较大,密封水漂部分阻力增大使走行轮大架变形,东侧向南、西侧向北偏斜,造成掉轨。v事故教训及防范措施:事故教训及防范措施:v1.并从根本上将问题解决,此次应对除尘罩进行校正和加固。v2、操作人员对易发故障设备加强关注。v3、生产车间加强对水漂部位的焦粉清理,减小U型水漂走行时
9、的阻力。事故六:炼焦一车间蕉二皮带磨损事故事故六:炼焦一车间蕉二皮带磨损事故v事故经过:事故经过:v事故发生经过:2010年10月14日零点,焦二皮带多处破损,不能正常使用,维修工到达开始每半小时停车一次修补皮带漏洞,8:00机动车间到园区去取皮带准备更换,期间利用皮带勉强运焦,上午10:00将皮带取回,恰遇保定环保局人员对我公司在线监测系统进行测试,全厂停止出炉,运焦皮带更换开始进行,到下午17:50粘接完毕。v调查经过:经设备部查车间交接班记录:2010年10月8日操作工发现炼焦一车间焦二皮带磨损严重并多处有10公分左右洞,通知维修工进行补。10月11日报焦二材料计划,12日发现皮带窟窿增
10、大,并在车间晨调会上进行通报。v13日机动车间联查发现此问题,在查找无备件的情况下联系园区协调皮带备件,并通知操作人员注意观察。13日中班20:50左右当班班长通知段长焦二皮带已不能再使用,并通知维修工对窟窿进行补,后夜班0:10左右再次发现焦二皮带不能用,维修工赶赴现场对皮带进行修补。v事故原因事故原因v1、焦二皮带因为短,从溜槽下的焦炭温度高,且冲击较大,造成皮带较其他皮带最易磨损和损坏,使用周期短,一般为812月更换,而现焦二皮带从6月13日出库开票,7月检修时更换,到目前已连续使用14个月,皮带破损是正常使用磨损。v2、滚筒上焦渣、焦粉太多,没有及时清理皮带间余焦导致皮带磨损加快。v事
11、故教训及防范措施:事故教训及防范措施:v维修人员未根据设备使用周期,做到计划检修,维修人员要对各皮带的使用时间进行统计登记,对使用时间超期的皮带重点关注,根据皮带的具体使用情况,做出更换计划事故七:炼焦一车间事故七:炼焦一车间3#拦焦车主动轮轴断事故拦焦车主动轮轴断事故v事故经过:事故经过:v2011年9月2日3:40时,3#拦焦车去摘5#炉门发现往东越走越沉。操作工通知电工、维修到现场处理,电工和维修开始判断是第二轨缺水和制动器打不开造成,后经排查发现是拦焦车主动轮轴断裂造成拦焦车运行困难。随后机动车间领导赶到现场组织抢修更换拦焦车主动车轮,10:30时3#拦焦车恢复正常运行。v事故原因:事
12、故原因:v1、损坏的传动轴是去年换的,运行时间没超过一年并从断裂处判断轴本身存在缺陷。v2、此次损坏的传动轴并不是减速机原装轴,怀疑轴的本身材质和加工尺寸与原件不符。3、拦焦车运行的道轨过多的S弯和不符规范的轨道接头也严重影响拦焦车的运行。v事故教训及防范措施:事故教训及防范措施:v要求维修包机按要求做好设备的点检工作,避免发生类似事故;操作工学习设备的有关知识,了解自己操作的设备运行情况;并联系拦焦车传动轴加工厂家现场测绘,尽快解决备件问题。事故八:炼焦一车间1#熄焦车掉道事故:v事故经过:事故经过:v2011年9月14日7:10点,1#熄焦车出完81#炉往西息焦塔行走到凉焦台时忽然停车,操
13、作工下车检查发现转向支架南侧车轮掉道,发现问题后操作工通知机动车间维修及调度,维修接到通知后边赶往现场边通知车间领导,维修到达现场后熄焦车内是红焦无法靠近处理,当班调度通知消防科到现场协助处理红焦,等熄焦车温度将下来后维修利用千斤顶将熄焦车顶起来通过校正轨道使熄焦车轮落到轨道上,恢复运行;从事故发生到恢复解决用时35分钟。v事故原因:事故原因:v1、机动车间、生产车间检查不到位,事故前没有发现隐患。v2、设备部在9月9日设备联查已经发现熄焦车道轨存在的隐患并通知炼焦车间,炼焦车间没有引起重视。3、熄焦用水对道轨、基础及道轨附件腐蚀严重。v事故教训及防范措施:事故教训及防范措施:v1.维修加强巡
14、检工作,特别是近期熄焦车的运行情况。v2、机动车间领导近期重点督促维修巡检工作,加强巡检的管理工作。v3、炼焦车间两天完成熄焦车道轨外协维修报告的申请、审批程序;并跟踪落实情况。4、设备部将熄焦车道轨情况列入近期设备管理重点工作,督促各车间落实整改工作。事故九:炼焦一车间后卷扬钢丝绳断事故v事故经过:事故经过:v2011年10月23日,13:15分,1#装煤车装完109#碳化室的煤饼后,打上锁钩,托煤板撤到后限位时,打开锁钩,点动后卷扬,拉动后挡板,撤托煤板,当后挡板拉回一段距离后,听不到撤动声音,迅速关闭后卷扬,操作工上三层平台发现后卷扬钢丝绳断,迅速通知维修、电工、班长进行抢修,维修到现场
15、发现钢丝绳断,剩余钢丝绳并绕在侧边轴内,拽不出来,用电焊将钢丝绳一段一段割开取出,更换新钢丝绳,14:05分恢复运行;从事故发生到恢复解决用时50分钟。v事故原因:事故原因:v1、此事故为巡检不到位,未发现钢丝绳隐患,装煤车操作工巡检不到位。v2、维修巡检不到位,事故前没有发现隐患。v事故教训及防范措施:事故教训及防范措施:v1.炼焦车间加强员工管理,巡检要精心。2.机动车间领导近期重点督促维修巡检工作,加强巡检的管理工作v3.维修加强巡检工作,特别是装煤车的运行情况。事故十:炼焦一车间3#炉捣固机掉闸事故v事故经过:事故经过:v2011年10月24日16:20分,第二组捣固机掉闸,电工合闸后
16、正常出炉,17:00第三组捣固机掉闸,电工通知维修班长第二组、第三组捣固机都掉闸,17:00-17:30维修工修第三组8#锤,18:00第二组捣固机掉闸操作工通知值班电工,合闸后出了三炉后又掉闸,经检查因电流过大,18:44通知维修工经检查6#锤太紧吊起6#锤,19:34捣固机恢复运行;从事故发生到恢复解决用时50分钟。v事故原因:事故原因:v1、第二组6#锤夹的太紧造成捣固机电器掉闸,为此次事故的主要原因。v2、维修工调节了第三组锤,没有调节第二组锤,维修工、电工对事故故障处理经验不足,维修工、电工承担主要责任。v事故教训及防范措施:事故教训及防范措施:v1.要求维修包机对操作工反映的问题要
17、及时采取措施避免发生类似事故,维修加强巡检工作,特别是近期捣固机的运行情况。2.机动车间领导近期重点关注操检结合工作,加强管理工作。事故十一:炼焦二车间地面除尘耦合器油泵轴断事故v事故经过:事故经过:v2010年1月29日19时30分,炼焦段长向调度反映装煤除尘风机出口压力低报警停车。值班维修赶到现场检查,风机油泵出现故障,维修段长也赶到现场,判断油泵轴断,当时说没有备件。准备切换出焦风机,后只抽出交通管上面插板,而没有插进风机前的盲板。v到早晨6点时维修班长赶到现场,盘动油泵齿轮,发现油泵轴与油泵齿轮配合键脱落,拆卸后与现有的备件测量比较,备件可以通用,于是维修班长进行配键,车间组织启用出焦
18、除尘风机,因装煤风机调节翻版关闭不严,出口吸力小,叶轮带动涡轮反向旋转,甩出油液。无法修复油泵。炼焦车间决定停止出炉,尽快修复油泵,恢复各自系统后,到下午3点修复开始出炉。v事故原因:事故原因:v原始油泵装配精度不符合要求,导致滚键,造成此次事故发生v事故教训及防范措施:事故教训及防范措施:v1、更换配套油泵总成备件v2、定期更换油泵,6个月为一周期v3、起草故障发生后抢修人员应急预案v4、出台装煤除尘与出焦除尘切换方案步骤。v5、以此为案例,炼焦车间组织班组以上人员培训,加强管理。v6、装煤除尘风机烟囱上面加活动翻版。事故十二:炼焦二车间熄焦泵漏水事故事故十二:炼焦二车间熄焦泵漏水事故v事故
19、经过:事故经过:v2010年5月5月5日早7:50左右熄焦车司机通知维修工:熄焦泵漏水严重,请维修到现场观察处理。维修工到现场后发现熄焦泵房的水已到熄焦泵电机基处,立即通知操作工关掉熄焦泵电源,停止使用。并通知维修段长,当时车间正在开班前会,接到通知车间人员一同赶到熄焦泵房,组织人员进行抢修。8:00左右炼焦助理给采购部通电话,让其联系厂家来一套转子和一套机封,当时采购部开招标会无法取得联系,至12:00左右才取得联系,采购部协调送一套转子和一套机封。14:20左右转子与机封到货,维修人员组织安装,16:00左右安装完毕进行调试,16:30开始正常出炉。v事故原因:事故原因:v熄焦泵入口被焦粉
20、堵塞,导致泵内吸入焦粉,机械密封密封断面内进入焦粉,机械密封动环在随轴旋转时,导致密封面失效,造成泄漏。同时叶轮随轴旋转时,由于熄焦水内含有大量焦粉,导致叶轮及泵轴磨损严重,使熄焦泵出口压力达不到正常使用压力,不能正常熄焦。v造成熄焦泵入口堵塞焦粉,是由于15日外包负责捞焦粉的作业人员休息后,随也安排人员人进行焦粉打捞,但是作业效果未达到要求。导致焦粉越积越多,最终将熄焦泵入口堵v事故教训及防范措施:事故教训及防范措施:v炼焦车间对负责打捞焦粉的工人疏于管理,事发前,该工人不参加车间交接班,该工人的考勤炼焦车间也不没有进行监督。存在重大安全隐患;炼焦车间拿出对外包人员的管理办法,要加强对外包人
21、员的日常管理,要求外包人员按时参加车间的交接班会议及每周班组安全培训,炼焦车间领导不经生产部同意,不得随意更改生产计划事故十三:炼焦二车间B114皮带跑偏事故v事故经过:事故经过:v1、2010年7月16日5:15分,B114皮带上煤,由于煤量突然增大,导致B116皮带跑偏,操作工调整不过来,拉了B116联锁紧急停车。B116停车后,按照设计要求B114皮带也应联锁停车。但是,实际上B114皮带没有停。操作工立即跑到机头手动停车,但114皮带仍停不下来。操作工立即通知堆取料停止上煤。同时立即打电话通知调度和高压电工。由于此次堆取料机取煤在北侧,操作工虽停止取料,但是皮带上的余煤瞬间即将溜槽堵满
22、,由于皮带不能停转,很快就被磨断。皮带断后,车间值班副主任立即组织人员清理余煤,自组织修复皮带。并与下午17:00修复完毕,具备上煤条件。v2、5点40分值班电工接到B114皮带电机不能停车通知,5时45分赶到B114机头检查操作箱,停车按钮和控制线正常,但按停止按钮仍不能停车。到1#高压配电室检查发现B114配电柜控制保险断,重新换上保险,仍然烧断。随通知班长。班长赶到后采取临时措施,使B114电机停车。经检查发现综保线路板烧坏,换上新线路板后试车正常。v事故原因:事故原因:v1.B116紧急停车后,B114皮带未能按照设计要求联锁停车。2、B114皮带手动停车失效v事故教训及防范措施:事故
23、教训及防范措施:v1、操作工在处理皮带跑偏时显得经验不足,备煤车间应加强皮带工对事故预案的学习与实践。v2、值班电工在处理事故时经验不足,应加强电工对电器设备应急预案的学习与掌握。v3、组织高压电工学习应急预案、理论及实践操作知识,学习完成后进行考试。考试不合格者,给一次补考机会,仍不合格者,不允许上岗。v4、安排值班电工时,合理搭配,保证值班电工的技术能力。v5、加强对使用该线路板的其他设备的隐患检查。事故十四:炼焦二车间2#熄焦车门关不上事故v事故经过:事故经过:v2010年3月31日19:20分,2#熄焦车门关不上(炼焦车间中班接班后组织将1#熄焦车倒为2#熄焦车,油站使用西泵供油),操
24、作工立即通知值班维修工到现场处理,并通知维修班长到场。助理接到通知后,赶到现场组织检修。到现场后,将液压站油泵倒为东泵供油,19:30分油泵调好,正常出炉。20:00时,东泵掉闸,操作工立即通知电工、维修到场检查处理。20:00合闸后试泵,发现主油管一PN1.6,DN25不锈钢球阀损坏,维修工更换一新的同规格型号的铸铁球阀后,20:45分,正常出炉。v22:35分时,球阀再次损坏,维修工连续更换的两个球阀均在试泵过程中损坏。张永刚到场后,再次更换一新球阀。同时,齐亮将现场情况向车间副主任汇报,决定先更换1#熄焦车,恢复生产,然后查找2#熄焦车故障原因。23:354月1日00:00更换1#熄焦车
25、完毕,正常出炉。v事故原因:事故原因:v1、西泵运转不能正常关闭车门,是由于油泵出口的溢流阀关闭不严,导致压力泄漏所致;v2、东泵运行期间,回油管球阀崩坏,是由于溢流阀不能正常打开泄压,导致润滑油管道压力高憋坏球阀v事故教训及防范措施:事故教训及防范措施:v1、杂质对油站液压元件的影响,未能引起炼焦车间维修工、班长、设备主管的足够重视。v2、应加强油站油管路制作、安装的过程控制:管道内部杂质的清理、吹扫;防止杂质间接进入管道内污染润滑油等。v3、油站投用前,未按照规范要求,进行必要的油循环。事故十五:炼焦二车间事故十五:炼焦二车间2#熄焦车掉道事故熄焦车掉道事故v事故经过:事故经过:v1、20
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