事故案例分析教学文案.ppt
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1、事故案例分析警钟长鸣警钟长鸣案例一案例一2015年3月18日17时55分,国网宣城供电公司员工赵(男,1970年出生),在110千伏梅林变电站35千伏段母线故障抢修过程中触电,造成右手右脚被电弧灼伤。一、事故前运行方式一、事故前运行方式110千伏梅林变电站2号主变带35千伏段母线运行;35千伏I段母线及压变、狮桥341、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。35千伏开关柜型号KYN61B-40.5,生产厂家为安徽宏鼎电气设备制造有限责任公司,于2005年9月投运。警钟长鸣警钟长鸣民医院急救车18时40分许
2、到达现场,将伤者送医院救治。开关柜正面 开关柜后面警钟长鸣警钟长鸣三、事故原因及暴露问题三、事故原因及暴露问题这是一起由于安全措施落实不全、监护不到位、现场工作人员安全意识淡泊造成的人员伤害责任事故。1.是工作人员自我防护意识不强,没有认真核对设备名称、编号就打开柜门进行工作,导致误入带电间隔,是事故的直接原因;2.是检修人员擅自改变设备状态,强行打开触头盒挡板,是事故的主要原因;3.是工作许可人在本次工作许可前未再次核对检查设备,未及时发现仙霞343开关已被拉出,误认为设备维持原有冷备用状态,安全措施不完备;警钟长鸣警钟长鸣4.是现场工作负责人没有认真履行监护职责,现场到岗到位管理人员未认真
3、履行到位监督职责,未能掌控现场的关键危险点,是事故的重要原因。警钟长鸣警钟长鸣案例二案例二2015年03月23日09时40分,国网保定供电公司110kV朝阳路变电站1号主变单元春检试验现场,发生一起作业人员误碰10kV带电设备的事故,造成1人死亡。一、事故基本情况一、事故基本情况1.现场工作任务2015年3月23日,110kV朝阳路站的春检工作内容为:1号主变及中性点避雷器,501开关、501CT、501-3刀闸小车,1号主变10kV侧母线桥及桥避雷器例行试验;1号主变保护周校,1号主变本体端子箱更换黑胶木端子排;512、531保护改定值等。2.停电范围警钟长鸣警钟长鸣110kV朝阳路站1号主
4、变转检修,1号主变的501开关转检修,拉出501-3刀闸小车;512、531开关转冷备用,其余设备正常运行。110kV110kV朝阳路变电站一次接线图朝阳路变电站一次接线图警钟长鸣警钟长鸣二、事故经过二、事故经过8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交代、签字确认手续后开工。变电检修三班小组工作负责人张,作业人员陈、孙进行10kV501主进开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,工作人员孙在柜后做准备工作时,误将501开关后柜上柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地。其他工作人员立即对其进行急救并并拨打120电话。9时55分,急救车将伤员送至保定市第二医院。
5、12时22分,孙经抢救无效死亡警钟长鸣警钟长鸣 501 501开关柜电气示意图开关柜电气示意图 501501开关柜后部照片开关柜后部照片 上柜下柜触电部位3号母线警钟长鸣警钟长鸣三、事故原因及暴露的问题三、事故原因及暴露的问题1作业人员孙未经工作负责人允许,擅自打开501开关后柜上柜门母线桥小室盖板,碰触带电部位,属严重行为违章,是造成此次事故的直接原因。2作业现场危险点辨识不全面,现场工作人员对10kV 501进线开关柜内母线布置方式不清楚,采取的措施缺乏针对性。3小组工作负责人没有及时发现并制止孙的违章行为,未能尽到监护责任。警钟长鸣警钟长鸣案例三案例三2014年8月9日,国网宁夏电力33
6、0千伏清水河变电站330千伏清安线因吊车碰线A相故障,线路保护动作跳开3341开关,3340开关未跳开,站内其余五回330千伏线路对侧后备保护动作跳闸,330千伏清水河变电站全停。一、故障前运行方式一、故障前运行方式清水河变330千伏、母并列运行,第一串(清六线、1号主变)、第二串(2号主变,清六线)、第三串(清黄线、清固线)、第四串(清安线、清固线)整串运行,清水河变相关330千伏系统接线见图1。警钟长鸣警钟长鸣清水河变清水河变330kV330kV系统接线图系统接线图警钟长鸣警钟长鸣二、事件经过二、事件经过8月9日9时13分,330千伏清安线发生A相接地故障,清安线差动保护及距离段保护动作,
7、跳开3341开关,3340开关未跳开,330千伏清六线、清六线、清固线、清固线、清黄线对侧线路后备保护动作跳闸,清水河变全站失压,所带110千伏三营变、瓦亭变、西吉变、南郊变、将台变备自投动作,未损失负荷;两条进线均来自清水河变的110千伏高平变、申庄变全停,损失负荷2万千瓦,停电1.8万用户。六盘山热电厂全停,损失出力42.5万千瓦;同时清水河第一风电场24台风机、固原风电场31台风机脱网。9时50分,通过110千伏清南线恢复清水河变110千伏母线运行后,损失负荷全部恢复。至13时18分,警钟长鸣警钟长鸣除清安线外,故障停电设备全部恢复运行。三、事件调查及分析三、事件调查及分析调查组查看了清
8、水河变一、二次设备;检查核对了变电站保护装置信息、故障录波信息、压板投入及保护定值、故障前后负荷曲线、运行方式及负荷应急转带方案,分析了保护动作情况及故障录波报告;调阅了调度监控系统事件顺序记录、事件处理过程录音;查阅了站内调度命令票、操作票、工作票。保护动作情况:保护动作情况:8月9日9时13分15秒,330千伏清安线两侧PSL603GAM、CSC103C差动保护及距离段保护动作,宁安变侧跳开3360、3362开关,清水河变侧跳开3341开关,由于清安线保护跳3340断路器出口压板及启动3340断路器失灵压板未投入,警钟长鸣警钟长鸣清水河变侧3340开关未跳开。330千伏固原变清固、线零序段
9、动作跳开3310、3312、3320、3322开关,750千伏黄河变330千伏清黄线零序段动作跳开3330、3332开关,330千伏六盘山热电厂清六、线零序()段动作跳开3310、3312、3320、3322开关。压板未投原因分析:压板未投原因分析:通过调阅操作票发现,2013年7月15日,330千伏清水河变启动330千伏清安线,由于同串330千伏清固线当时还未建成,本次330千伏清安线启动未投运3340开关,仅投运了3341开关。2013年9月11日,启动330千伏清固线及3340、3342开关。操作人田、监护人王、值班负责人黄在操作票填写、审核及执行中仅对清固线两套保护相关压警钟长鸣警钟长
10、鸣板进行了核对及投入操作,未对已运行的清安线两套线路保护跳3340开关出口压板及启动3340开关失灵压板进行核对投入操作。在投运后近一年的巡视检查中,运维人员未发现上述压板未投入。警钟长鸣警钟长鸣四、事件原因及暴露问题四、事件原因及暴露问题经现场勘查和对保护动作记录及倒闸操作票等相关资料分析,本次停电事件原因为:事件直接原因:事件直接原因:330千伏清安线#374塔大号侧120米处吊车碰线,导致线路A相故障。事件扩大原因:事件扩大原因:330千伏清安线两套线路保护跳3340开关出口压板、启动3340开关失灵压板未投入,导致清安线故障后3340开关无法跳闸,同时开关失灵保护无法启动,故障不能及时
11、切除,造成清水河变其余五回330千伏出线对侧后备保护动作跳闸,清水河变全停。事件暴露出如下事件暴露出如下问题:警钟长鸣警钟长鸣1.1.新设备启动组织管理不力。新设备启动组织管理不力。对改扩建设备投运过程中的危险点分析不到位,风险控制措施不落实,二次设备管理不到位。新设备启动生产准备不充分,未组织相关人员对新投产设备开展针对性技术培训,未及时针对新设备投运组织修订现场运行规程,典型操作票不完善,新设备启动工作方案、相关倒闸操作票编制审核及现场把关不严。2.2.变电运维管理不到位。变电运维管理不到位。变电运维人员业务技能欠缺,工作责任心不强,对设备二次回路不熟悉,倒闸操作票填写、审核过程中未发现保
12、护压板投入遗漏。设备运行巡视质量不高,隐患排查工作不到位,未认真落实公司前阶段二次隐患专项排查工作部署,对二次设备和继电保护装置巡视检查流于形式,警钟长鸣警钟长鸣未及时发现运行设备保护压板未投的严重隐患。3.3.电力设施保护工作不到位。电力设施保护工作不到位。线路运维单位未及时发现线下施工作业点,线路外力破坏隐患监控不到位。电力设施保护宣传不扎实,群众护线员巡视看护不落实。警钟长鸣警钟长鸣案例四案例四2017年3月23日,国网西藏电力110千伏昌都中心变电站35千伏昌泉线A相故障,引起35千伏昌火线三相短路,故障越级造成35千伏母线、10千伏母线失压,35千伏四川坝、云南坝变电站及并网昌都电站
13、全停,损失负荷1.5万千瓦。一、故障前运行方式一、故障前运行方式昌都电网与四川电网联网运行,除110千伏柴青线热备用,110千伏澜昌线停电检修外,昌都电网全接线全保护运行。昌都电站2#、3#机组发电运行,通过35千伏四川坝、云南坝变电站接入昌都中心变电站。昌都中心站为有人值班站,110千伏、母和35千伏、母均并列运行,10千伏、母分列运行。警钟长鸣警钟长鸣系统接线图系统接线图警钟长鸣警钟长鸣二、事件经过二、事件经过3月23日9时33分,35千伏昌泉线A相接地,10.3秒后35千伏昌火I线(电缆线路约200米)对侧电缆头击穿三相短路,2.9秒后,#1、#2主变高压侧过流段保护、中压侧过流段保护动
14、作跳闸,跳开#1主变031开关、#2主变032开关、35千伏母联512开关,昌都电厂2#、3#机组带35千伏四川坝变电站、云南坝变电站脱网运行,随后2#、3#机组记忆过流保护动作跳闸,造成110千伏昌都中心变电站35千伏母线、10千伏母线失压,35千伏四川坝、云南坝变电站及并网昌都电站全停。三、原因分析三、原因分析现场调查发现,2017年1月5日4时49分,35千伏昌火线警钟长鸣警钟长鸣发出光纤差动保护通道异常告警信息,保护闭锁。3月23日,昌火线发生故障,光纤差动保护不能动作,故障无法瞬时切除。昌火线后备过流保护与#1、#2主变高中压侧过流保护定值整定计算错误,时限配合不当,造成#1、#2主
15、变后备保护抢先动作,跳开031、032、512开关。事件直接原因:事件直接原因:35千伏昌泉线A相接地,引起35千伏昌火线对侧电缆头击穿三相短路。事件扩大原因:事件扩大原因:35千伏昌火线光纤差动保护因通道异常闭锁,线路故障不能瞬时切除,同时线路后备保护与主变高中压侧后备保护定值配合不当,#1、#2主变高压侧过流段保护抢先出口,跳开主变高压侧开关,扩大停电范围。警钟长鸣警钟长鸣四、暴露问题:四、暴露问题:1.设备运维管理不到位。35千伏昌火线光纤差动保护装置2017年1月5日就发出了通道异常告警信息,但现场一直没有发现,长期无人处置,二次设备和保护装置巡视检查不严不细。35千伏昌火双回线投运以
16、来没有接入自动化系统,调度人员不能实时掌握运行信息,设备运行隐患长期存在,隐患排查治理不到位。2.继电保护管理不严格。保护定值计算、校核、审批全过程存在管理薄弱环节,保护定值单审批把关不严,校核工作不到位,未能及时发现保护定值配合错误。保护装置定检工作开展不力,现场无#1、#2主变,昌火、线等相关保护装置检警钟长鸣警钟长鸣验工作记录。3.安全技术培训不到位。变电运维人员工作责任心不强,设备运行巡视检查流于形式。继电保护、调度运行等岗位人员安全技术培训不到位,业务技能欠缺,保护定值整定、定值现场核查、保护装置巡视各环节工作质量差,层层把关不严。警钟长鸣警钟长鸣案例五案例五2010年8月19日,江
17、西赣东北供电公司所属的集体企业乐平赣东北新星实业总公司变电工程分公司在赣东北供电公司垱岭220kV变电站改造工程消缺工作中,更换10kV段母线电压互感器时,发生触电事故,2人当场死亡、1人严重烧伤,伤者经医院抢救无效于8月27日13时死亡,构成较大人身伤亡事故。事故经过:事故经过:第一种工作票工作内容为“10kV段电压互感器更换”变电站运行人员未认真审核工作票上所列安全措施内容,只按照工作票所填要求,拉出10kV段母线设备间隔9511小车至检修位置,断开电压互感器二次空开,在段母线电压互感警钟长鸣警钟长鸣互感器柜悬挂“在此工作”标示牌,在左右相邻柜门前后各挂红布幔和“止步,高压危险”警示牌,现
18、场没有实施接地措施。由于电压互感器位置在9511柜后,必须由检修人员卸下柜后档板才能进行验电(见附图1),工作许可人何与工作负责人徐等人一同到现场只对10kV段电压互感器进行了验电,验明电压互感器确无电压之后,7时50分,工作许可人何许可了工作。工作负责人徐带领工作班成员何、袁、汪、石四人,进入10kV高压室段电压互感器间隔进行工作,工作分工是何、石在工作负责人徐的监护下完成电压互感器更换工作,袁、汪在10kV高压室外整理设备包装箱。警钟长鸣警钟长鸣开关柜内电压互感器安装接线图开关柜内电压互感器安装接线图警钟长鸣警钟长鸣8时30分,10kV高压室一声巨响,浓烟喷出,控制室消防系统报警,#1主变
19、低压后备保护动作,分段931开关跳闸,10kV侧901开关跳闸。值班人员马上前往10kV高压室查看情况,高压室段电压互感器柜处现场有明火并伴有巨大浓烟,何浑身着火跑出高压室,在高压室外整理包装箱的袁、汪帮助其灭火,变电站值班长邓立即指挥本值员工苏、胡、韩灭火,但由于室内温度太高、浓烟太大无法进入高压室进行灭火。同时拨打120、119求救,并电话报告赣东北供电公司领导。8时40分左右,现场施工人员和运行人员再次冲入高压室内进行灭火和救人,发现徐和石在10kV段母线电压警钟长鸣警钟长鸣互感器柜内被电击死亡。8时50分左右,120救护车到达现场,把烧伤的何送往乐平市大连医院抢救,后转入南昌市江西省第
20、一附属医院进行救治,诊断烧伤面积接近100%,深度三级,于8月27日13时医治无效死亡。事故原因及责任分析事故原因及责任分析 10kV10kV段电压互感器柜段电压互感器柜警钟长鸣警钟长鸣(一)设备生产厂家未与需方沟通擅自更改设计,提供的设备实际一次接线与技术协议和设计图纸不一致,是导致事故的直接原因和主要原因。根据设计要求,10kV母线电压互感器和避雷器均装设在该间隔小车之后。而厂家仅将10kV母线电压互感器接在小车之后,将避雷器直接连接在10kV母线上。在实际接线变更后,厂家未将变更情况告之设计、施工、运行单位,导致拉开小车后,避雷器仍然带电。由于电压互感器与避雷器共同安装在一个开关柜内,检
21、修人员在工作过程中,触碰到带电的避雷器上部接线处,造成人员触电伤亡。是造成本次事故的直接原因和主要原因。警钟长鸣警钟长鸣(二)赣东北供电公司安全责任制落实不到位,技术管理不到位,技改工程组织管理不细、管理流程走过场,设计单位工作不实,运行管理不严格,新设备交接验收不规范等问题是造成本次事故的重要原因。1.生产技术管理粗放、责任制不落实。对设计、施工、监理单位存在的问题未及时发现和提出整改要求。运行管理不严格,验收把关不严,在组织对10kV段母线设备的竣工验收过程中,未能及时发现10kV母线电压互感器柜内一次接线与设计不符的错误。2.电气一次主接线图编制、审核把关不严,不到现场进行核实,仅凭施工
22、设计图为依据编制电气一次主接线,致使现场警钟长鸣警钟长鸣运行主接线图与10kV母线电压互感器柜内的避雷器一次接线不一致,为事故的发生留下重大隐患。3.设计把关不严,与供货方交底不细,主动与供货方沟通不够。(三)施工组织和现场安全管理、技术管理不到位,现场作业过程中危险点分析和控制弱化,安全意识不强是导致事故的直接原因。1.工作负责人徐直接参加了设备的交接验收和安装,对电压互感器柜内避雷器接线应清楚,但安全意识淡薄,现场作业过程中危险点分析和控制弱化;现场勘查不仔细,未发现同处一室的避雷器带电,作为现场工作的组织和监护者,其直警钟长鸣警钟长鸣接参与工作,冒险组织作业,工作失职。2.现场施工方案简
23、单,在开关柜安装过程中未能及时发现设备外壳上标示的接线图与施工设计图不一致,在现场到货验收及三级自检过程中,也未能发现10kV母线电压互感器柜内一次接线的错误。3.此次工作的工作票签发人彭安全责任心差,对现场勘查不够仔细,未发现主接线图与现场实际不相符,避雷器未停电,接地措施不到位。(四)变电站管理不严,运行人员责任心不强,设备巡视检查不认真,未能及时发现厂家高压开关柜上接线图与变电站电气一次主接线图不符的问题。工作许可人对设备停电后的验警钟长鸣警钟长鸣电工作不到位,验电范围不全面,未能验明电压互感器柜内的避雷器带电,且未补充实施接地安全措施,是造成本次事故的直接原因。(五)监理单位未能认真履
24、行工程监理职责,在组织对开关柜现场验收及安装施工过程中,监督把关不严,未能发现电电压互感器设备接线错误等安全隐患是造成本次事故的次要原因。警钟长鸣警钟长鸣触电事故现场示意图安全第一安全第一 预防为主预防为主案例六案例六2009年8月9日,青海海东供电公司变电运行工区在110kV川口变电站进行线路带电显示装置检查工作中,一名工作人员触电死亡。事故简要经过:事故简要经过:2009年8月7日,海东供电公司变电运行工区安排综合服务班进行110kV川口变电站微机五防系统检查及1lOkV、35kV线路带电显示装置检查工作。当日,工区副主任王签发了一张变电第二种工作票,工作内容为“保护室微机五防机装置检查;
25、室外110kV、35kV设备区防误锁检查,线路带电显示装置检查”,计划工作时间为2009年8月9日8时30分2009年8月9日21时00分。8月9日9时50分,综合服务班班长、安全第一安全第一 预防为主预防为主该项工作负责人曹与工作班成员赵(死者)来到川口变电站。10时10分,工作许可人张办理了由曹负责的200908004号第二种工作票,并在现场向曹、赵交代了安全措施、注意事项及补充安全措施后(工作票中补充安全措施为:35kV川米联线线路带电,562隔离开关为带电设备,已在562隔离开关处设围栏,并挂“止步,高压危险”标示牌2块;工作中加强监护,工作只限在110、35kV设备区防误锁及线路带电
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