超临界机组节能降耗治理.pptx
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1、尊敬的各位领导、各位专家,大家好!尊敬的各位领导、各位专家,大家好!我来自华电潍坊发电公司,首先感谢此次年会给予我们我来自华电潍坊发电公司,首先感谢此次年会给予我们交流发言的机会,预祝本次年会取得圆满成功,也预祝大家交流发言的机会,预祝本次年会取得圆满成功,也预祝大家在新的一年里相互交流学习,共同提高。在新的一年里相互交流学习,共同提高。下面就华电潍坊发电公司两台下面就华电潍坊发电公司两台670MW670MW发电机组设备节能降发电机组设备节能降耗治理和安全经济运行情况与大家进行交流探讨。耗治理和安全经济运行情况与大家进行交流探讨。第1页/共45页1、华电潍坊发电有限公司简介、华电潍坊发电有限公
2、司简介 华电潍坊发电有限公司位于山东电网中部,总装机容量200200万千瓦,由华电国际电力股份有限公司相对控股。一期#1#1、#2#2机组为300MW300MW燃煤机组,分别于19931993年和19941994年投产发电,经增容改造后单机容量为330MW330MW。二期#3#3、#4#4机组为670MW670MW超临界燃煤机组,分别于20062006年1111月和20072007年6 6月投产发电,一、二期工程均获得鲁班奖。公司两台670MW670MW机组投产后,在保证机组安全、稳定的基础上,大力开展节能降耗工作,通过两年多坚持不懈的设备治理改造、运行方式优化调整、对标管理等措施,两台670
3、MW670MW机组0909年供电煤耗完成305.17g/kWh305.17g/kWh,较上年度下降了12.26g/kWh 12.26g/kWh,节能降耗工作取得明显成效。第2页/共45页2 2、健全节能降耗管理体系,加强节能管理、健全节能降耗管理体系,加强节能管理 1)1)完善节能管理机构 2)2)修订完善节能管理制度 3)3)制定节能降耗计划,落实节能责任 4)4)积极开展对标管理工作 5)5)开展节能评价及整改工作 6)6)定期召开月度节能运行分析会议 7)7)加强设备可靠性管理 8)8)加强热力试验工作 9)9)开展燃煤掺配掺烧试验 10)10)加强计量管理,严格正平衡计算供电煤耗:上网
4、电量计量保证准确,入炉煤皮带秤校验1次/周,入炉煤采制样规范、化验热值准确。如果不能正平衡计算煤耗,因供电煤耗、热值差、水分差、煤场盈亏煤四个指标可以相互转化,仅靠计划部门调整的供电煤耗不能反映机组真实煤耗水平。第3页/共45页3 3、指标优化运行管理3.1 3.1 锅炉指标优化运行管理 控制好发电机组运行过程是最大的节能,尤其是锅炉的燃烧调整过程,不仅能有效提高机组运行的安全性,也能更好的提高机组运行的经济性。#3#3、#4#4锅炉指标优化主要开展了一下几方面的工作:3.1.1 3.1.1 入炉煤掺配 3.1.2 3.1.2 制粉系统优化 3.1.3 3.1.3 降低锅炉氧量 3.1.4 3
5、.1.4 降低空预器漏风率 3.1.5 3.1.5 降低排烟温度第4页/共45页3.1.1 3.1.1 入炉煤掺配 着力做好入炉煤掺配掺烧工作,为锅炉安全经济运行打好基础。(1)(1)将来煤的煤源矿点和快速分析结果及时燃料运行专业人员,做好信息沟通;(2)(2)合理安排煤场存放,纵向存放横向取煤;(3)(3)每天召开入炉煤掺配会议,确定掺配掺烧和上煤方案;(4)(4)煤质指标偏离正常范围较大的燃煤单独堆放,便于掺烧;(5)(5)建立煤场煤质动态管理表;(6)(6)建立动态数字化筒仓;(7)(7)根据机组负荷和煤质情况变化,及时调整入炉煤煤质要求。(8)(8)上煤管理:要避免上湿煤,不要为降低粉
6、尘边上煤边喷洒水,防止化验结果失真和水分增加影响锅炉效率降低。3.1 3.1 锅炉指标优化运行管理第5页/共45页3.1.2 3.1.2 制粉系统运行方式优化 (1)(1)改造锅炉煤粉分离器,进行了详细的制粉系统优化试验,根据试验结果对正压直吹式制粉系统制定了以下优化运行方式:综合考虑机组带负荷能力和飞灰、炉渣可燃物含量,分离器挡板开度为4 4左右。合理控制容量风、旁路风挡板开度和通风量,保证煤粉细度和磨煤出力。正常运行中容量风挡板开度在404050%50%,容量风流量在9090100t/h100t/h,旁路风流量控制在5 515t/h15t/h。磨煤机料位控制在500500650Pa650P
7、a。磨煤机电流控制在115A115A。一次风压控制在11.011.011.5Kpa11.5Kpa。严格执行分离器定期清理管理制度,保证每天清理两台磨煤机的煤粉分离器,保证煤粉细度R90R90在8-12%8-12%。3.1 3.1 锅炉指标优化运行管理第6页/共45页3.1.2 3.1.2 制粉系统优化 正压直吹式制粉系统优化调整试验第7页/共45页3.1.2 3.1.2 制粉系统优化 正压直吹式制粉系统优化调整试验第8页/共45页3.1.2 3.1.2 制粉系统优化 正压直吹式制粉系统优化调整试验第9页/共45页3.1.2 制粉系统优化 正压直吹式制粉系统优化调整试验第10页/共45页3.1.
8、2 3.1.2 制粉系统运行方式优化 (2)(2)正压直吹式制粉系统优化运行效果:煤耗影响:锅炉飞灰、炉渣可燃物设计值分别为6%6%、10%10%,通过改造锅炉煤粉分离器,并进行制粉系统优化试验和调整后,20092009年度锅炉飞灰、炉渣可燃物分别完成1.93%1.93%、6.27%6.27%,分别比上年度降低2.5%2.5%、8.4%8.4%,两项指标改善合计影响煤耗降低约4.5g/kWh4.5g/kWh。经济效益:按每台机组日发电11001100万kWhkWh、标煤单价800800元/吨计算,节约标准煤5050吨/天,降低成本(增加利润)4)4万元/天。3.1 3.1 锅炉指标优化运行管理
9、第11页/共45页3.1.3 3.1.3 降低锅炉氧量 在机组实际运行中,低负荷下氧量的控制往往偏离最佳点较大。为加强氧量控制,通过试验确定最佳锅炉氧量控制值,对两台670MW670MW机组的氧量定值控制函数进行了修正,并通过加大小指标竞赛氧量指标的得分比重,加强氧量指标的调整,氧量降低约0.5%0.5%左右,降低煤耗约0.5 g/kWh0.5 g/kWh。3.1 3.1 锅炉指标优化运行管理第12页/共45页3.1.4 3.1.4 降低空预器漏风率 通过实施降低空预器漏风的措施,空预器漏风率控制在6%6%以下,小于8%8%的设计值。实行的主要措施:(1)(1)每月对运行机组的空预器漏风和阻力
10、进行测量,作为对空预器漏风的监督和对标考核依据;(2)(2)空预器自动密封跟踪装置投入并及时调整;(3)(3)严格执行空预器定期吹灰制度;(4)(4)冬季气温偏低时及时投入暖风器运行;(5)(5)机组检修时对空预器密封进行调整,对蓄热元件进行彻底冲洗。3.1 3.1 锅炉指标优化运行管理第13页/共45页3.1.5 3.1.5 降低排烟温度 降低排烟温度的措施:(1)(1)控制适当氧量;(2)(2)调整燃烧器组合方式,调整摆角控制火焰中心位置;(3)(3)煤质变化时,调整制粉系统保证经济的煤粉细度;(4)(4)保证吹灰设备投入率,防止受热面积灰;(5)(5)受热面技术改造,降低排烟温度;(6)
11、(6)减少锅炉本体及尾部烟道等漏风。通过加强排烟温度控制,0909年度锅炉排烟温度比上年降低3.53.5,影响煤耗降低约0.6g/kWh0.6g/kWh。3.1 3.1 锅炉指标优化运行管理第14页/共45页3.2 3.2 汽机指标优化运行管理 3.2.1 3.2.1 严格按滑压曲线控制主汽压力 3.2.2 3.2.2 循环水泵优化运行 3.2.3 3.2.3 提高机组真空严密性 第15页/共45页3.2.1 3.2.1 按滑压曲线控制主汽压力 根据滑压试验结果,机组在80%80%负荷(530MW)(530MW)以上运行时按照额定压力运行;在低于80%80%负荷时按滑压运行。滑压曲线经优化后,
12、在340MW340MW负荷下热耗降低35kJ/kWh,35kJ/kWh,降低煤耗1.4g/kWh1.4g/kWh。控制主蒸汽压力的措施:(1)(1)通过热力试验确定机组负荷与机组主汽压力的经济运行曲线,并严格执行。(2)(2)提高主汽压力自动投入率。(3)(3)锅炉主汽压力(定压运行)压红线运行(0.5MPa)(0.5MPa),保持主汽压力稳定,防止压力波动超限。(4)(4)加强主汽压力指标竞赛、对标管理。3.2 3.2 汽机指标优化运行管理第16页/共45页3.2.1 3.2.1 严格按滑压曲线控制主气压力 机组滑压试验效果举例3.2 3.2 汽机指标优化运行管理第17页/共45页3.2.1
13、 3.2.1 严格按滑压曲线控制主气压力 机组滑压试验效果举例3.2 3.2 汽机指标优化运行管理第18页/共45页3.2.1 3.2.1 严格按滑压曲线控制主气压力 机组滑压试验效果举例第19页/共45页 3.2.2 3.2.2 循环水泵优化运行 通过循环水泵运行方式优化调整试验,确定了机组在不同负荷、不同循环水温下机组的最佳真空和循环水泵的最佳运行方式。在机组运行中,以提高机组整体效率为目标,加强循环水泵运行方式调整,挖掘机组真空系统节能潜力。采用循环水泵优化方式运行后,机组排汽压力降低0.69kPa0.69kPa,影响煤耗降低2.482.48克/千瓦时,循环水泵用电率升高0.093%0.
14、093%,影响煤耗升高0.290.29克/千瓦时,合计降低综合供电煤耗2.192.19克/千瓦时。3.2 3.2 汽机指标优化运行管理第20页/共45页3.2.2 3.2.2 循环水泵优化运行机组最佳运行背压和运行方式如下:机组最佳运行背压机组最佳运行背压(单位,单位,kPa)负荷负荷水温水温5101520253035600MW3.50 4.67 4.89 5.93 6.17 8.07 10.45 540MW3.09 4.15 4.46 5.46 5.99 7.84 10.17 480MW2.74 3.69 4.91 5.31 5.89 7.72 10.01 360MW2.10 2.86 3.
15、85 4.63 6.11 8.00 10.36 循环水泵最佳运行方式循环水泵最佳运行方式负荷负荷水温水温5101520253035600MWB泵低速泵低速B泵低速泵低速A泵高速泵高速A高高B低低双高双高双高双高双高双高540MWB泵低速泵低速B泵低速泵低速A泵高速泵高速A高高B低低双高双高双高双高双高双高480MWB泵低速泵低速B泵低速泵低速B泵低速泵低速A泵高速泵高速双高双高双高双高双高双高360MWB泵低速泵低速B泵低速泵低速B泵低速泵低速A泵高速泵高速A泵高速泵高速A泵高速泵高速A泵高速泵高速3.2 3.2 汽机指标优化运行管理第21页/共45页 3.2.3 3.2.3 提高真空系统严密
16、性 提高机组的真空严密性所需资金投入少,提高机组经济性效果明显,是节能工作的一项重要手段。利用机组检修机会,采取调整低压轴封间隙,消除阀门泄漏、凝结器注水查漏等措施提高真空严密性。在机组运行采取加强轴封供汽参数调整、每月严格进行真空严密性试验等措施,并利用氦质谱检漏仪进行检漏工作。使670MW670MW机组的真空严密性由合格状态达到优秀水平。3.2 3.2 汽机指标优化运行管理第22页/共45页3.2.3 3.2.3 提高真空系统严密性 真空严密性的改进效果:(1)#3(1)#3机真空严密性从0.3kPa/min0.3kPa/min降至0.14kPa/min0.14kPa/min以下,#4#4
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