改善企业质量流程管理的技术 6Sigma案例.ppt
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1、 6sigma黑带改善黑带改善 降低高内阻不良率项目降低高内阻不良率项目部部 门:门:项目黑带:项目黑带:开始时间:开始时间:2008.3.18完成时间:完成时间:2008.8.30Six sigma制造三部高内阻改善项目制造三部高内阻改善项目Six sigma团队成员ChampionLeaderMemberMemberMemberMember朱明星朱明星Member方案规划、协调过程相关事宜,进度跟踪和控制,主导数据收集和原因分析,协调改善方案协调公司资源对本项目予以人员、物质等支持和指导负责方案培训、指导,客户和专业信息收集、分析指导负责滚槽B班人员改善项目措施执行和控制负责滚槽A班人员改
2、善项目措施执行和控制负责项目改善方案、措施的跟进,实验验证制造三部高内阻改善项目制造三部高内阻改善项目负责设备的管理和维护,原因分析和改进项目 Six sigmadataDefineMeasureAnalyzeImproveControl3.18-4.30完成完成现现状分状分析和目析和目标标定定义义,完成,完成项项目目财务财务收益收益估算估算4.30-5.30完成主要完成主要X的的MSA,并找,并找到主要的到主要的X项项目目5.30-6.30确确认认主要主要X6.30-7.30寻寻找找对对策控策控制制X,使,使X得得到有效控制到有效控制7.30-8.30有效改善有效改善对对策策的的标标准化,准
3、化,进进一步控制一步控制X项目进度表制造三部高内阻改善项目制造三部高内阻改善项目Six sigmaDefine 阶段制造三部高内阻改善项目制造三部高内阻改善项目选题理由VOPCTQMSAY现状能力Y分布规律目标设定财务分析Six sigmaD阶段的思路项目选择的理由明确客户需求确定关键CTQY的分布规律预算财务收益制造三部高内阻改善项目制造三部高内阻改善项目MSAY的现状水平Y的目标制订现状分析VOC/VOB调查高内阻不良品的解剖小组讨论关键CTQ确定确定关键CTQ的计算公式图表展示Y现状对Y的现状进行统计确定Y和各小y的目标按目标进行收益评估Six sigmaVOC声音:发给客声音:发给客户
4、高内阻电芯数量户高内阻电芯数量增多且不稳定增多且不稳定High IR Cell quantity in each batch out shipment to SMPPCSBatch制造三部高内阻改善项目制造三部高内阻改善项目选题理由VOPCTQMSAY现状能力Y分布规律目标设定财务分析07年高内阻Y的不良率分布Six sigma制造三部高内阻改善项目制造三部高内阻改善项目汇总汇总07年年10-12月份高内阻电芯占生产电芯不良率为月份高内阻电芯占生产电芯不良率为:13800PPM;而占工序检测次;而占工序检测次品数不良率为品数不良率为:24610PPM;右表为各月份高内阻电芯占批次不良最高比率的
5、两个;右表为各月份高内阻电芯占批次不良最高比率的两个批次。批次。批次批次高内阻最高高内阻最高不良批次不良批次 不良率不良率10月月4VM7 H258.18%11月月4VM7J132.32%4VM7K082.49%12月月4VM8K272.05%4VM8K292.01%选题理由VOCCTQMSAY现状能力Y分布规律目标设定财务分析08年高内阻Y的公布:对比07年无明显下降趋势Six sigma制造三部高内阻改善项目制造三部高内阻改善项目汇总汇总1-4月份高内阻电芯占生产电芯不良率为月份高内阻电芯占生产电芯不良率为:10200PPM;而占工序检测次品;而占工序检测次品数不良率为数不良率为:1583
6、0PPM;右表为各月份高内阻电芯占批次不良最高比率的两个;右表为各月份高内阻电芯占批次不良最高比率的两个批次。批次。批次批次高内阻不良高内阻不良率率1月月4VM7L012.04%4VM7 L101.69%2月月4VM7L272.23%4VM7L282.22%3月月4VM8B162.38%4VM8B192.11%4月月4VM8C202.96%4VM8C212.58%选题理由VOCCTQMSAY现状能力Y分布规律目标设定财务分析Six sigma1.提高极耳焊接 合格率。2.提高卷绕焊接 合格率。1.降低高内阻比 率,高内阻不良 品不流出厂。2.降低品质失败 成本。高内阻出货为零内部顾客VOP制程
7、制程QC内部顾客VOB公司领导公司领导外部顾客VOC客户客户VOC&VOB&VOP汇总汇总1、提高制程能力,减少高内阻电芯比率2、降低品质失败成本选题理由VOCCTQMSAY现状能力Y分布规律目标设定制造三部高内阻改善项目制造三部高内阻改善项目Six sigma制造三部高内阻改善项目制造三部高内阻改善项目选题理由VOPCTQMSAY现状能力Y分布规律目标设定财务分析NGOKOKOKOKNG领取高内阻电池放电测量电池内阻值解剖顶盖测量帽盖内阻值判定高内阻原因:帽盖内阻NG测量正极耳与钢壳内阻值检查正极耳状态解剖查看负极点焊情况解剖钢壳测量极组内阻值NG判定高内阻原因:极组内阻NG判定高内阻原因:
8、负极耳虚焊1.判定高内阻原因:正极耳抽出NG2.电芯内部不明断路NG高内阻电池原因分析解剖流程图Six sigma制造三部高内阻改善项目制造三部高内阻改善项目图二:测帽盖内阻图三:测卷芯内阻图四:负极耳虚焊图五:负极耳弯折未焊接图六:负极耳弯折,半个焊点图一:用管钳解剖选题理由VOPCTQMSAY现状能力Y分布规律目标设定财务分析解剖寻找Y的CTQSix sigma制造三部高内阻改善项目制造三部高内阻改善项目解剖507pcs高内阻电芯,进行原因分析,不良原因结果如下:选题理由VOPCTQMSAY现状能力Y分布规律目标设定财务分析Six sigmaO高内阻I Y:负极耳虚焊选题理由VOCCTQM
9、SAY现状能力Y分布规律目标设定制造三部高内阻改善项目制造三部高内阻改善项目滚槽负极点焊f(X)目前Y的CTQSix sigma选题理由VOCCTQMSAY现状能力Y分布规律目标设定制造三部高内阻改善项目制造三部高内阻改善项目量具量具 R&R 方差分量来源 方差分量 贡献率合计量具 R&R 0.02055 0.33 重复性 0.02055 0.33 再现性 0.00000 0.00 测量人员 0.00000 0.00部件间 6.26445 99.67合计变异 6.28500 100.00 研究变异%研究变来源 标准差(SD)(6*SD)异(%SV)合计量具 R&R 0.14335 0.8601
10、 5.72 重复性 0.14335 0.8601 5.72 再现性 0.00000 0.0000 0.00 测量人员 0.00000 0.0000 0.00部件间 2.50289 15.0173 99.84合计变异 2.50699 15.0419 100.00由无人员误差,测量系统非常好。由无人员误差,测量系统非常好。MSA测量系统:%研究变异30%,测量系统合格Six sigma制造三部高内阻改善项目制造三部高内阻改善项目选题理由VOPCTQMSAY现状能力Y分布规律目标设定财务分析y1:负极耳虚焊94.28%Y的类别所占工序不良率所占产出率PPM9617PPM按08年1月至4月份止产出的高
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