2670镗床电气系统的改造.doc
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1、T2670G镗床电气系统的改造王丽茹 (哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 150040)一、 概述T2670G镗床是60年代初期由苏联引进的重型机床,主轴直径200MM,最大镗孔深度1800MM,该机床适用于钻孔、扩孔、取芯钻(用空心钻钻削)及铰孔,以及进行平面加工,铣削平面、帽和进行线切割(螺纹加工),担负着我公司大件加工的生产任务。 机床的主传动是由一台59KW直流电动机拖动,并由一台65KW直流发电机供电,主轴、径向刀架和上滑板分别由两台6.6KW直流电动机拖动,主轴箱和下滑板分别由两台9KW直流电动机拖动,它们由一台13KW直流发电机供电,主传动和进给传动都分别采用交磁放大机作为调节控制器的
2、拖动系统,电气线路采用继电器控制方式,使用几十年后,由于元件老化,(有些已无备件),近几年故障频繁,影响设备的正常生产。为此我公司按照节能、稳定、可靠、安全的原则,并考虑应用新技术的可能性,综合大修进行技术改造,使设备在大修改造后,各种性能指标不低于修前水平。为此我们提出了电气改造的具体方案:1、 原有的机组供电,采用两台交流电动机拖动直流发电机,总功率为90KW,能耗、维修量和噪音都大,改用可控硅整流调速装置代替,主传动采用6RA27-V57(400V,250A)装置,进给采用两套KSA23(400V,60A)装置。2、 原控制线路中各种继电器近百个,维修量大,故障多,现采用日本OMRON可
3、编程控制器(CQM1H-CPU21)作为电气控制。3、 原5套直流电动机使用30多年,整流子及碳刷磨损严重,特性变软,现采用最新Z4系列电机(测速机与电机同轴连接)代替。4、 利用上述驱动装置及可编程控制器,设计符合机床要求的全套电气图纸(包括电气原理图、电柜配线图、机床电气安装图、悬挂按钮站接线图及电气设备明细表等)。5、 原5个坐标10个方向全部增设数字显示。主轴及径向刀架采用轴环表数字显示,主轴箱及上下滑板采用SF32感应同步器数字显示。6、 制作新的悬挂按钮站及面板,更换原悬挂按钮站所有按钮和转换开关。电气原理框图如下:图1 电气原理框图原理简述:以PLC为控制中心,利用模拟量及开关量
4、,完成在CPU及外围设备对直流主轴及各部分进给电机的调速等逻辑动作控制。下面就各部分做详细阐述。二、 主传动调速系统T2670G镗床的主传动是由一台75KW的直流电动机拖动。电机参数如下:Z4-225-11 1000/2000转/分 电枢:400V 193A 励磁:180V,14.2A 图2 主传动电气原理图根据电动机参数,我们选用了6RA27-V57(400V,250A)的可控硅整流调速系统,下面对该调速系统作简略说明:16RA27系列调速装置系全数字化的可控硅直流调速装置,该装置所有的开环和闭环功能-从斜坡函数发生器到触发装置-几乎所有的功能都由一个16位的微处理器来实现,因此具有其它采用
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