降低铸坯夹杂物含量减少大规格角钢废品.pdf
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1、铸坯质量29 降低铸坯夹杂物含量减少大规格角钢废品李大忠田凤纪田萍程大海刘杰刘景元陆晓旭(唐钢股份公司第二炼钢厂)摘要通过在冶炼、连铸工序控制夹杂物的数量、形态,提高钢水纯净度,完善铸坯质量,减少大规格角钢在轧制过程中产生的开裂、黑斑废品。R e d u c t i o no ni n c I u si o nc o nte n t i nb e am b I a n ka n dr ej e c tr a t i oo f l a r g e 一s i z ea n gl es e c ti o n LID az h o n g T I A NFen 幻 i T I A NPi n g (N
2、 o.ZS t e e l mak i n g Pl a n t A B S T R A C T Thec racka n dd a rkm a rko n ro l l i n g h a v e b e e nre d u c e dt h ro u g ht h e c o n t ro l c l e a n l i n e s s a n dc a s t i n g q u al i t y.前言 C H E N GD a h a i L I UJ i e IJUJi n 群 u a nL UX i ao x uo f Tan g s h anl ro n a n d s t e
3、e l C o.,Lt d.)t h et ra n s fe r b a r o c c u 二dd u ri n gl a r g e 一s i z ea n gl es e c t i o no ni n c l u s i o nq u anti t ya n dfo rm a n di 哪ro v e men t o f s t e e l 大规格角钢是指 14号、16号、18号、20 号厚度不同的等边与不等边角钢。坯料为定尺不同的1 6 5 m mx 2 8 0 m m或 1 6 5 mm x 2 2 5 m m矩型坯。大规格角钢在轧制过程中展开量和变形量较大,对铸坯质量要求较高。
4、大规格角钢自投产以来,废品量一直较高,有的批次废品率甚至达到20%。为此,开始对角钢坯料质量的攻关。2 情况调查2.1 角钢废品情况及低倍组织检验结果 角钢废品主要是开裂和黑斑。通过对角钢低倍组织进行分析,发现角钢的端部开裂严重,表面有裂纹,裂纹内部有白色固体。在端部裂纹附近取样进行金相检验,金相组织基本正常,为铁素体 十 珠光体,晶粒度7.5 级;端部裂纹与外界相通,在试样的近表面存在大量孔洞。在端部裂纹附近取样进行夹杂物检验,发现角钢内部存在氧化夹杂物4.5 级。可以看出,角钢金相组织正常,角钢的近表面存在的大量孔洞是由铸坯内的夹杂物造成的;此外,角钢内部存在大颗粒的尖锐氧化物夹杂物。2.
5、2 夹杂物造成角钢产生黑斑和开裂的原因 裂纹的生成与夹杂物有密切的关系。在轧钢过程中容易变形的金属在难以变形的夹杂物周围流动时,产生很大的张力,使金属和夹杂物界面的联结断裂,形成空隙或孔洞;或者由于夹杂物周围应力使夹杂物破碎,也可形成空隙或孔洞。在轧钢过程中空隙和孔洞与钢的表面连通造成开裂。如果造成裂纹形成的夹杂物的颗粒或数量较大,并且裂纹分布在角钢表面,冶炼夹杂物或冶炼夹杂物与轧钢氧化物的混合物暴露在角钢表面,形成一种非金属质感物质即黑斑。因此,铸坯内部、表面、皮下的夹杂物是角钢产生开裂、形成黑斑的主要原因。2.3 铸坯质量情况 (1)铸坯缺陷判定情况铸坯缺陷判定见表 1。表1 铸坯缺陷判定
6、缩孔角部裂纹 边部裂纹 中心裂纹 中间裂纹 皮下气泡,门j4422内j444 (2)对铸坯组织及缺陷的分析分析铸坯缺陷情况可以看出:铸坯低倍组织中激冷层很薄,中心等轴晶区很小或不存在,一次柱状晶发达,很多区间存在“搭桥穿晶”现象,二次枝晶很少;铸坯中心疏松、缩孔严重,普遍存在内部裂纹缺陷,非金属夹杂物较多。铸坯虽然存在疏松、缩孔及内部裂纹,但从角钢裂纹中大部分存在氧化物夹杂物的情况分析,铸坯中非金属夹杂物的大量存在是影响角钢质量的关键因素。(3)铸坯中全氧情况判断铸坯非金属夹杂物的重要指标是铸坯中全氧含量,表 2 为部分炉次铸坯全氧含量情况。(4)铸坯夹杂物分析 从角钢废品中的夹杂物分析结果可
7、以看出,影响角钢质量主要是铸坯中的氧化物系夹杂物。夹杂物除分布在铸坯的表面、振痕谷底及皮下外,还存在于靠近铸坯内弧侧的 1 乃 一1/4 处。主要为脱氧及 3 0连铸2(X)5年第3 期二次氧化产物,如A 犯 0 3、51 仇及各种尖晶石类和钙的各种铝酸盐等。表2 铸坯全氧含量炉号170170130130250溯1201303一1 1 1 291 一1 的 2 21一 1 0 8 6 91一 1 0 8 6 73一 1 1 3 7 52一1 1 4 1 33一 1 1 3 3 63一 1 1 3 3 5钢种Q 2 3 5Q 235Q 345Q 345Q 235全氧 含量/x l o 一 6低,
8、见图1。3.3 提高冶炼终点碳含量 冶炼终点碳与终点 0 的关系见图2。经过努力,终点C 0.08%炉次已达70%。3.4 脱氧控制 选用硅铝钡钙代替硅铝铁作为脱氧剂,效果比较见表5。表中【0 均为由氮一氧仪测定的钢水中的溶解氧。720700680660640620600 尸、侧蛆dl乃、J233434QQQ1 9 992 0 0 0 图 1 2(X)1时间/年2 0 0 22(X)31 5终点温度情况,olx/亏艇欢000000000000不120108060402岁、一口一艇欢3 采取的措施3.1 基本工艺路线 为控制钢中全氧含量,降低铸坯夹杂物数量,制定了提高冶炼终点碳含量,降低出钢温度
9、,优化脱氧,延长底吹时间,连铸实施“三稳定”操作,促进夹杂物上浮与吸收的基本工艺路线。3.2 温度控制 (1)连铸第一包钢水温度控制表3 为某批次角钢废品及其中连铸第一包钢水产生废品的情况。由表3 可以看出,连铸第一包钢水废品率较高,原因是出钢温度提高,后吹严重,终点【0 含量高。为降低第一包钢水温度,采取了连铸中间罐加强烘烤,钢包使用拓o m m水口,缩短开浇时间,减小温降等措施。随后制定了新的第一包钢水开浇温度,表 4为新旧温度对比。图2 冶炼终点【C与终点 0 的关系表 5 不同脱氧剂脱氧效果比较终点加人脱氧剂量/k g 脱氧剂 终点炉号钢种表3 连铸第一包产生废品统计硅铝 铁硅钙硅铝
10、成本/【0 /隽 申L O/钡钙 元/炉 x l o 一 6x l o 一 67187778252753429252D加。6500.10口一勺了%-07吹/一住后炉数/炉废品量/t占比例/%2 8 2 56 1 51 21 7638005708760505490240绷绷200 30505025第一包5 5.31 9.70.0 50.砚 妈1170910750表4 第一包钢水新旧温度对比0.肠后吹铸机/号钢种2低合金断面/Inln矩形坯1 6 5X1 6 5矩形坯:日 规定/1 61 5、1 6 3 5新规定/1 5 9 0、1 6()51 一 7 9 7 8Q 2352 一 7 8 3 2Q
11、 2353 一 1 2 7 凭 Q 1 9 53 一 7 9 8 5Q 2 3 54一s l 4 5 N C3一7 9 8 9N C1 一8 2 8 9 N C2 一8 1 7 6Q 2 3 5温度/1 7 0 11 6 9 21 7 4 51 6 8 71 6 9 71 6 9 81 7 1 61 7 3 40.050.0 5605610610615615620620620615500595595朋枷郎哪605溯普碳钢 由表5 看出,使用硅铝钡钙脱氧,钢包中 0 明显降低,说明其脱氧能力明显强于硅铝铁+硅钙。使用硅铝钡钙脱氧具有如下特点:(1)对普碳钢具有深脱氧作用,使用普通脱氧剂脱氧钢液中
12、 0 含量一般为 70 x1 0 一“l oo x1 0“,本次试验证明使用硅铝钡钙复合脱氧剂后钢液中【0 整体水平下降,可达35x 1 0 一 6 以下。(2)后吹炉次的脱氧效果好,脱氧效果稳定,增强了炉前脱氧的可操作性。6535653565353535XXXXXXXX65356535653535355、6低合金 普碳钢3Q 1 95 Q23 5 低合金1 6 1 51 6 3 51 6 2 51 64 51 6 2 51 64 51 6 1 51 6 3 51 6 1 01 6 3 01 6 2 51 64 51 6 2 01 64 01 6 2 51 64 51 6 2 5一1 64 5
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- 关 键 词:
- 降低 夹杂 含量 减少 规格 角钢 废品
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