控轧WDB620新线生产工艺研究_宽厚板_2010tr.pdf
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1、第 1 6卷筇 1 期 2 0 1 0年 2月 宽厚 板 WI DE AND I EAVY PL ATE V0 1 1 6No 1 F e b r u a r y 2 01 09 生产 实践 控轧 WDB 6 2 0新线生产工艺研究 叶建军 崔强 张规华(舞阳钢铁有限责任公司)摘要先后在新线进行了多轮次工艺试验和工艺改进,根据新线装备条件在短时间内确定了新线工艺,取得 良好 的效果,性 能合格率达 到较好 水平。关键词 工艺确定 工艺试验分析改进 S t u d y o n Co n t r o l l e d Ro l l i n g Pr o c e s s o f W DB6 2 0 P
2、l a t e Y e J i a n j u n,C u i Q i a n g a n d Z h a n g G u i h u a (Wu y a n g I r o n a n d S t e e l C o L t d)Abs t r ac t Ma n y t e c h n o l o g i c a l t e s t s a n d p r o c e s s i mp r o v e me nt t e s t s ha v e be e n i mp l e me n t e d i n t he n e w p r o du c t i on l i ne Pr o
3、c e s s f o r 1 e w p r o du c t i o n l i n e h a s be e n d e t e r mi n e d i n a s ho r t t i me a cc o r di n g t o t he a c t u a l e qu i pme nt c o nd i t i o ns Go o d r es u l t ha s be e n o bt a i n e d wi t h be t t er c o n f o r ma nc e r a t i o o f me c h a n i c al pr o pe r t i es
4、 Ke y wo r d s P I O C e S S d e t e r mi n a t i o n,T e c h n o l o g i c al t e s t s,A n aly s i s a n d i mp r o v e me n t 0前言 舞钢公 司 自2 0 0 3年批 量生产压 力钢管用低 焊接裂纹敏感性高强钢 WD B 6 2 0以来,由于设备 能力不足和工艺执行复杂等问题,性能合格率始 终很低,达不 到性能合格率 9 2 的要求。为此,新线 建 成 投 产 后,开 始 在 新 线 进 行 控 轧 型 WD B 6 2 0(5 0 mlT 1)钢板的试生产,旨在
5、摸索控轧 型 WD B 6 2 0在新线的生 产工艺,提 高工艺 的适应 性,减少操 作的复杂程 度,提高 钢板的性能合格 率。先后在新线进行 了多轮次工艺试验 和工艺改 进,在短 时间内确定 了新线工艺,取得 良好效果,性能合格率达到了 9 5 0 3 的最好水平。1工艺 制订 WD B 6 2 0属低 C贝氏体高强钢,在老线 生产 成分设计的前提下,该钢对加热、轧制规程和轧后 A C C冷却均有较 高要求。新线 四辊轧 机最大轧 制压力达 8 6 0 0 0 k N,3 0 5 0 m m厚钢板最大水冷 速度达 2 0 s,较老线均有较大提高。因此工艺 总体设计 与老线相比重点做了以下调整
6、。1 1 冶炼采用 T i 脱 O工艺,利用高温形成微细 的 T i:O,质点增加对 晶界的钉扎作用,减弱钢板 焊接热影响区再热循环品界粗化,提高可焊性。1 2 根据低 c贝氏体钢的特性,优化成分,对于 3 5 m m厚钢板进行去 B、N i、V试验。1 3 轧制规程不再采用 型控轧,改用 型控轧 工艺,提高再结晶区和非再结 晶区轧制道次压下 量,细化 晶粒,从而放宽对 阶段开轧温 度的限 制,减少等温时间。1 4 简化生产工艺,进行轧后堆垛缓冷替代轧后 回火热处理工艺。1 5 研究钢 中 B元 素对 冲击 韧性的影响,同时 进行厚板去 B、加 C r 试验和其它工艺改进试验。2 工 艺试 验
7、 新线试轧首先 围绕改进工艺进行,轧制工艺 全部采用 型控轧,重点进行了厚度 3 5 m i l l 以上 钢板的工艺试验,在工艺试验 的同时穿插进行 了 成分调整试验,先后试验 了含 B、不含 B、去 B加 l O 宽厚板 第 1 6卷 C r+三种成分,试验的 目的是提高钢板 一2 O 低温冲击韧性,争取做到 5 0 mm钢板热轧态 和 回火态 一 2 O冲击功均匀稳定,成分调整主要是 围绕 B对钢板低温冲击韧性的影响进行的。2 1 试验成分 WD B 6 2 0钢的试验成分见表 1。表 1 钢试验成分 2 2 具体工艺试验 2 2 1 第 1阶段 试轧 规格 3 0 m m、4 0 m
8、m、4 6 mm,坯 厚 2 5 0 mm。成分为老线成分。试验 目的:采用老线的成 分和坯料,初 步试 验 新 线 设 备能力 和效果。工 艺特点:阶段开轧温度 8 7 0,晾钢厚度 2 5 3 T;终冷温度2 2 s、3 0 mm、4 0 h i m堆垛,4 6 m m未堆垛。结果:3 0 1 T i m、4 0 m m 强度超标,一2 0冲击不均匀;4 6 m m强度 6 9 0 M P a,热轧态 一2 0、一 4 0 冲击合格,回火态 一4 0冲击不合格。原 因分析:含 B钢组织 中的 粗大粒贝影响控轧态和回火态韧性。2 2 2 第 2阶段 试轧规格 2 8 mm、4 6 m m、4
9、 8 m m,坯 厚 3 0 0 m m。试验 目的:针对老线成分强度偏高,韧性低,且回火后韧性恶化,强韧性匹配不合理,决定不加 B冶炼两炉,其中一炉加入 N i,以便做对比。采 用两种轧制冷却工艺,一种为:阶段开轧温度 8 6 0 q C,晾钢厚度 2 53 T;终冷温度 5 3 0 o C,冷速 2 5 s。其结果是最高强度 6 0 5 M P a,控轧 态 一 6 0冲击 2 5 0 J以上,回火态强韧性无变化;另一种为:轧制温度提高 3 O,其它工艺不变,其 结果是最高强度 6 2 0 M P a,热轧态 6 0冲击 2 5 0 J 以上,回火态强韧性无变化。含 M 对韧性 改善不明显
10、。原 因分析:无 B成分组织转变中生 成大量铁素体,即使调整终轧温度和回火处理也 不能提高强度指标。2 2 3 第 3阶段 试轧规格 3 0 mm、4 0 m m,坯厚 2 0 0 mm,成分:含 B或含 B+V。试验 目的:针对第 二轮去 B试 验钢板的强度指标不 能满足标准要求,决定少量 添加 B,且其中一炉加入适量 V,以便对比。工艺 第 1 期 叶建军等:控轧WD B 6 2 0 新线生产工艺研究 特 点:阶 段 开 轧 温 度 8 8 0,晾 钢 厚 度 2 5 3 T;终冷 温度 5 3 0 o C,冷速 2 5 s。结 果:强度 偏 高但合 格,热 轧态 3 0 m m 厚板一2
11、 0 、一4 O 冲击合格;4 0 m m厚板,一2 O c C冲击合 格,回火态 3 0 m m厚板 一2 0冲击合 格,4 0 m m 厚板不合格。2 0 mm、4 0 mm、4 6 mm厚度含 B+V 钢板,阶段开轧温度8 1 0 q C,晾钢厚度 2 5 3 T;终冷温度 5 8 0,冷速 61 0 s。结果:强 度适中,热轧态 2 0 m i l l 厚板 一 4 0冲击较 高,4 0 m l 1 厚板 一2 0冲击不合格。原 因分析:阶段 开轧温度不是影响冲击的主要 因素,原料坯厚小,I 阶段变形量不足是影响冲击的主要 因素。2 2 4 第 4阶段 试轧规格 4 4 m m,坯厚
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