电力有限公司直属火电厂化学监督工作总结.pdf
《电力有限公司直属火电厂化学监督工作总结.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电力有限公司直属火电厂化学监督工作总结.pdf(8页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、电力有限公司直属火电厂 2001 年化学监督工作总结 1 化学监督现状及存在的问题 1.1 指标完成情况 1.1.1 补给水 近年来,省公司对一些水质含盐量较高的老供热电厂进行了水处理改造,改变了原来的水处理方式,增加了反渗透装置,使离子交换树脂负荷减轻 90以上,不仅节约了近 90的酸碱,减少了环境污染,而且大大提高了补给水质量。例如,北票发电厂水处理采用反渗透加一级除盐后,使补给水电导率最低降至 0.2s/cm。今年安装完工的阜新发电厂、大连发电总厂的水处理设备都在一级除盐设备前增加了反渗透装置,出水电导率都在 0.2s/cm 左右,因此彻底解决了冬季供暖补水量大,原水处理设备满足不了供合
2、格除盐水的现象,保证了安全生产。1.1.2 给水 严格控制给水质量是防止热力设备的腐蚀、结垢、积盐的必要措施,特别是控制给水 pH,防止受热面腐蚀,由于腐蚀不仅缩短设备的使用寿命,而且腐蚀产物会转入水中,加速受热面结垢,造成腐蚀和结垢的恶性循环。加氨自动装置的投入,在保证炉水 pH 起到了重要作用。它减少了人工操作的滞后现象,这一点已得到各厂的重视,抚顺电厂、沈阳热电厂、阜新电厂、大连总厂、辽宁电厂都先后安装了此设备,使给水 pH 合格率有了很大的提高。但加氨自动投入后存在的最大问题是:(1)设备的维护和校正不及时,使泵不能连续运行,甚至改自动为手动。(2)自动装置传感器环节的 pH 表,存在
3、电极老化,校正不及时,表本身性能差等问题,影响控制效果。(3)控制柜某个环节质量不好,与计量泵(变频)不匹配,或者计量泵本身的机械问题,都影响泵的正常运行。所以要区别对待,分别解决,加强维护,让现有的加氨自动装置发挥出应有的作用。1.1.3 炉水 炉水采用磷酸盐处理,是为了防止碱性腐蚀,消除漏进锅炉内的硬度。省公司直属电厂除大连总厂今年新上一台加磷自动装置外,其它电厂仍为手工控制,这项工作目前差距很大,为保证良好的蒸汽品质,应提高加药方式的自动化水平。建议:大连总厂、辽宁电厂采用低磷酸盐控制,将炉水 PO43 控制在 15mg/l 之间。同时也要求各厂严格控制炉水磷酸根浓度,将磷酸根浓度(以
4、PO43 表示)控制在低限 3mg/l 范围内,防止发生盐类暂时消失的异常现象和碱性磷酸盐腐蚀,提高蒸汽质量,减少锅炉沉积速度。1.1.4 凝结水 影响凝结水合格率的主要原因是,凝结水溶解氧不合格和凝汽器存在微漏现象,这一点已经引起各厂领导层的重视,现许多厂负责生产的领导都亲自抓这项工作,并严格执行水汽异常通知单制度,所以今年凝结水的合格率有所提高。(1)建议:存在微漏的电厂能查清原因,视具体情况而定,能够进行凝汽器管板涂胶的电厂应在大修期间进行管板、管头涂胶工作,从根本上杜绝凝汽器漏泄和腐蚀。(2)存在的问题是:老机组凝汽器漏泄严重 辽宁电厂老机组设备陈旧,正处于逐年退役阶段,但凝汽器漏泄造
5、成的危害却相当严重,以4 机组为例:4 机于 2000 年 7 月进行化学清洗,2001年 3 月 19 日大修,共运行 8 个月零 19 天,大修检查水冷壁向火侧结垢量为475.58/m2,圆环结垢量为 368.98g/m2,水冷壁圆环结垢速率为 483.38g/m2a(2000 年 7 月-2001年 3 月),虽然形成的原因很多,但最主要的原因是凝汽器频繁漏泄,从 2000 年 8 月2001 年 3 月漏泄时间长达 872 小时,漏入生水 339.9 吨,硬度合格率为 69.5,给水 O2 合格率 20.5,凝结水 O2 合格率为 4.8。1.1.5 循环水 为防止凝汽器结垢、腐蚀和微
6、漏,并能充分利用水资源,提高循环水浓缩倍率,各厂都做了大量的工作,虽然循环水监测没有一个统一的标准,但各厂能依据水质、处理方式、浓缩倍率等制定合理的循环水控制指标,并严格进行监测,保证了循环水的安全,稳定运行。例如:阜新电厂 9机大修检查凝汽器铜管保护膜完好,无腐蚀、结垢现象。大连总厂循环水冬季供暖加 DDF-2 阻垢剂,夏季加硫酸控制得很好,1986年凝汽器换铜管后,一直没有发生漏泄现象。另外,抚顺电厂、北票电厂今年凝汽器铜管也没有发生漏泄现象。存在问题是:抚顺发电厂 1 号机凝汽器铜管(B30 管)有腐蚀现象,明年 5 月份大修时,应查清原因。1.2 发电机冷却水水质情况 电导率 pH C
7、u s/cm g/l 阜新发电厂 1 1.552.0 7.0-936 不监测 抚顺发电厂 1 18-2.0 657.4 2001000 按照 GBT121451999 标准,发电机定子冷却水电导率应小于2.0s/cm,pH(250c)6.8,Cu40g/l,但各厂均达不到要求,一般电厂仍以控制电导率小于 2.0s/cm 为控制指标,大量换水维持。(在防止电力生产重大事故的二十五项重点要中,以明确规定对存在铜管腐蚀导致发冷水铜离子超标问题的机组要严格控制发冷水 pH 值,电科院已将该项指标作为监督考核项目)对这项工作,电科院已立了攻关课题,进行调研和试验,并取得一定效果。各厂也都积极结合本厂实际
8、,做一些工作。存在的问题是:各厂发冷水没有安装 pH 在线监测仪表,用试验室测 pH 值的复合电极测高纯水,电极响应迟缓,不能准确的表示 pH 值(测值偏高)。所以有的厂 pH 值合格,铜含量却严重超标。1.3 大修检查情况:2001 年省公司所属火电厂,只有沈阳热电厂、阜新电厂、辽宁电厂有大修工作。这三个电厂都能按照条例要求,对机炉进行化学监督检查,能够比较真实、详细的描述各受检热力设备的现状,并能在大修期间对水冷壁、省煤器、过热器进行割管检查,进行垢成份分析(有条件的单位还用数码相机,将大修时检查项目现状存入微机内)。例如辽宁发电厂,在机组大修检查报告中,能够比较全面、实事求是的分析了水冷
9、壁管结垢量大、腐蚀严重的原因,反映了化学技术人员专业素质有了一个很大的提高,但大多数电厂,大修检查报告只是一个流水帐,基至没有检查结果,没有综合评价,更没有分析存在的主要问题,改进措施和建议等等。化学监督的主要任务是不仅要保证供给高质量的除盐水,还要防止热力设备的腐蚀、结垢和积盐,保证机组安全运行。大修时检查热力设备是否腐蚀、结垢、积盐,是评价化学监督工作的一个标尺,而大修检查报告却是化学监督工作成绩的总结。所以规范大修检查报告,提高化学检查人员的专业素质,是一个迫在眉睫的工作。大修检查情况一览表 电厂名称 机组号 启停 次数 实际运行小时 水冷壁 省煤器 垢量 g/m2 结 垢 速 率 g/
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电力 有限公司 直属 火电厂 化学 监督 工作总结
限制150内