2023年罩式炉机组设备工作总结.docx
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1、2023年罩式炉机组设备工作总结 罩式炉机组设备工作总结 一、概述 罩式炉机组是冷轧厂的咽喉部位,机组设备运行的好坏直接影响着机组生产和后序机组的生产。目前,罩式炉机组 一、 二、三期炉台设备以分别投产运行了 5、 3、1年,在这过程中,设备不同程度暴露出各种问题,对机组的正常生产影响很大,尤其是 一、二期炉台设备。一期设备在九八年开始严重劣化,当时主要表现在内罩变形、加热罩炉衬脱落严重、加热罩烧嘴故障等方面。在此之间,我们还是做了大量工作,并经过努力基本保证了设备的运行和机组的生产,但由于罩式炉设备的特殊性(备件在线量大)和生产的特殊性,在备件和检修方面就一直欠帐,积累下来就导致了罩式炉目前
2、设备劣化严重,运行状况差的局面。现将近阶段罩式炉设备工作总结如下: 二、设备状况分析 (一)加热罩 1、故障情况 1)、烧嘴故障:该故障是导致加热罩升温缓慢的主要原因,具体表现在烧嘴火焰弱、不能点火、套筒损坏和烧嘴损坏。原因为空气量和煤气量不足或配比不当,造成火焰弱和燃烧不完全;煤气电磁阀关不严,烧嘴有煤气泄漏,火焰监视器损坏,造成火焰监视器有信号或不能探测而不能点火;煤气空气压力不足,造成火焰长期在套筒和烧嘴内燃烧,导致局部温度过高而损坏。 2)、煤气电磁阀故障:主要表现为电磁阀关不严、堵塞、打不开。原因为电磁阀动作频繁(在加热罩保温时),环境温度较高,煤气质量差(含杂质多)等。 3)、空气
3、热风管损坏:由于加热罩炉衬的局限,烧嘴区炉衬易产生松动,而导致热风管高温烧坏,并且很难进行修理。 4)、密封环损坏:由于加热罩密封环为软性材料,在内罩余水清除不净的情况下,会造成密封环因不断侵水、加热的过程而损坏。从而漏火损坏其它设备。 2、处理情况 1)、结合加热罩密封环的特点和三起加热罩密封环的结构,在机动科的大力支持下,今年 7、 8、9月分别对 一、二期共18个加热罩进行了密封环改造,目前以全部改造完,使用效果良好,加热罩低部漏火的状况得到了极大的改善。 2)、根据加热罩的劣化情况,以对加热罩烧嘴状况的统计为依据,分别对1#8#14#15#等9个加热罩的炉衬、热风管、烧嘴进行了全面检修
4、,更换了损坏的烧嘴和热风管、炉衬。使得这些劣化严重的加热罩设备状况有了很大改善,保障了机组的正常运转。但由于主要材料备件热风管和烧嘴的消耗量和费用太大太高,且供货周期长,现场已无料可修。目前已停修近两月。 3)、在对煤气电磁阀国产化失败的情况下,我们加强了对电磁阀的清洗和调整。并将到货的备件成批进行更换,便于使用跟踪。经过努力在一个阶段内加热罩的状况改善不少,但因备件的供应未跟上,目前,加热罩煤气电磁阀状况又下降许多,导致多个加热罩的加热升温非常缓慢,加热延时多,严重制约了机组生产。 4)、对烧嘴故障进行了统计,并检测了烧嘴的空气煤气情况,对损坏严重的烧嘴进行了更换,对烧嘴堵塞的进行了疏通,更
5、换并补充了烧嘴套筒,基本满足了生产需要。但因热风管、煤气电磁阀、烧嘴的相互影响,烧嘴状况并没有得到彻底改善。 5)加热罩通讯故障检查。针对 二、三期加热罩出现的通讯故障问题,我们对加热罩进行了检查及采取了一些相应的措施: (1) 二、三期加热罩通讯电缆全部进行了更换。 (2) 加热罩通讯插头进行了检查紧固。 (3) 过对频繁出现故障的加热罩进行了跟踪检查,如22#加热罩,ET200M控制箱下方的底板漏火情况严重,由于检修进度未跟上及时处理,导致ET200M控制箱经过了近一个月的高温辐射,对箱内的控制、通讯模板造成一定影响。现该罩漏火情况已处理。 目前加热罩的检查工作已完成。但加热罩通讯模块IM
6、153目前已无备件,并缺8块(12#18#冷却罩无通讯模块共7块),现14#加热罩因缺通讯模块停用。 (二)冷却罩 1、由于冷却罩本身结构较简单,设备也较少,因此出现的故障不多,主要就是冷却风机风筒问题。因投产使用多年来,基本未对冷却风机进行过处理,只进行了少部分备件更换,再加上冷却罩喷淋时高温水蒸汽对风机的腐蚀影响,因而造成大批风机风筒穿孔变形,影响使用和机组生产。 2、三期冷却罩电机,从2000年7月投产至今年1月,4个冷却罩已经有6台电机烧损,平均每个月烧损一台。在生产过程中,因风机烧损,而换罩或待罩,严重影响生产。针对这一情况,我们对冷却罩的控制过程进行分析,发现是由于冷却罩电机的保护
7、开关没有起到保护作用造成的。内罩热辐射冷却之后,设置冷却罩。 安装在ET200箱内的235F3和235F5是电机的保护开关,它们各保护一台电机。它的保护原理是:当电源的三相电流不平衡、电流超过保护开关的设定值时,开关跳闸,主触点短开,切断风机电源,同时辅触点闭合,将跳闸信号送给PLC。PLC接收到保护开关的跳闸信号后,报警显示,当操作人员发现报警后,通知维护人员到现场确认和处理。但是,三期的冷却罩电机的保护开关,实际上是一种热继电器,(型号是:3RU1126-4AB1)当风机电流过负荷时,主触点发热使辅触点闭合,送给PLC一个报警信号,而主触点却没有断开;PLC接收到报警信号后,仅仅报警显示,
8、并没有切断启动MCC的输出信号,这样就使风机在故障状态下继续运行,而没有使风机得到保护。经常是维护人员知道故障情况赶到现场时,风机已经烧损。由于罩式炉的工作情况特殊,冷却罩在各个炉台上循环使用。一方面,如果操作人员没有将动力连接插头插好,就会造成风机缺相运行。另一方面,当冷却罩刚扣到炉台上时,内罩的温度很高,如果风机在短时间内没有运行,风机的外壳受到内罩高温辐射的影响,将会变形,常使风机卡阻。所以,风机的保护开关就非常重要。三期冷却罩电机的保护开关采用热继电器,不能断开电机电源,PLC又没有停止电机运行的保护程序,是不符合控制要求的。 解决措施:根据电机的控制原理图分析但根据现场的实际情况考虑
9、。将冷却罩ET200箱内的两个热继电器改为二期一样空气开关型号,让空气开关的主触点切断风机电源,辅助点产生报警信号送给PLC,从改造后使用三个月来没有再烧损过电机。 3、针对冷却风机备件费用高,且供货周期长的特点,现已经将风筒进行了国产化,并更换了材质(不锈钢),目前备件已开始供应,保证了设备的运行。 备件情况:7月申报4件,交货期为9月份,目前交货2件。 9月申报4件,交货期为12月份。 (三)、炉台 1、故障情况 1)、冷却水报警:是指炉台冷却水在水流量不足的情况下所产生的安全措施,造成的原因多种多样,主要为炉台冷却水系统堵塞和流量开关假信号,而系统堵塞又是主要原因。分别可能在过滤器、快速
10、接头、内罩、管道等部位发生堵塞现象。造成堵塞的原因又与水质和法兰结垢(水垢)有关。 2)、紧急吹扫:这是保证炉台安全生产的一个必须的安全防范措施,是为了杜绝当炉台发生泄漏时不会引起爆炸。但是,目前机组此故障次数较多,且因紧急吹扫后炉台进行充氮,导致退火周期延长,大大影响了机组生产,是仅次于加热延时的故障。其产生的原因主要为炉台液压夹紧缸松动(夹不紧)、电控通讯故障、阀站掉电、内罩损坏(开裂)、密封圈老化损坏等。 3)、液压缸故障:液压缸的故障也是多种多样的,主要有液压缸不动作、旋转不到位、压不紧、内泄、外泄等。系统压力不足回导致液压缸不动作和转不到位,及压不紧。高温环境对液压缸密封的损坏会造成
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