各项事故案例汇编与分析报告.pdf
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1、.目录案例 1:物体打击事故.9案例 2:火灾爆炸事故.9案例 3:违章交叉作业酿成火险.11案例 4:异丁醛储罐闪爆.13案例 5:违章操作造成装置爆炸.15案例 6:灼烫事故.18案例 7:热煤气发生炉爆炸事故.19案例 8:美克硫酸喷出造成灼烫事故.22案例 9:美克“429”爆炸事故.24案例 10:云维“731”中毒窒息事故.29案例 11:某公司员工违规操作引起着火事故.34案例 12:某 BDO 公司乙炔爆炸事故.35案例 13:某化工厂氢气爆炸之人死亡事故.39案例 14:操作不当引起安全阀起跳和爆破片爆破事故.38案例 15:高压水喷出造成眼部受伤事故.39案例 16:擦洗运
2、转机动设备造成手部受伤事故.40案例 17:271B空压机组跳车 .41案例 18:208E1#锅炉跳车事故.43案例 19:空压机振动超限停机的事故.45案例 20:A机组油系统跑油事故.47案例 21:208C汽轮发电机热井水位高事故.49.案例 22:B机组油系统跑油事故.51案例 23:液氧储槽超压事故.53案例 24:3.8 管线脱落事故 .57案例 25:3.17 蒸汽伤人事故.59案例 26:152 中央控制室失电事故 .62案例 27:火炬燃爆事故.63案例 28:3.30 氮气中毒事故 .72 案例 29:刮板机事故.71案例 30:锅炉主蒸汽阀(HV-3115)误操作事故.
3、73案例 31:工艺操作不严格,仪表灵敏度差,板式换热器冻结停车.79案例 32:马马虎虎一伸手,N80管线进水 4111-E7 氨冷器冻.76案例 33:冷箱爆炸原因多,联锁未投阀故障.77案例 34:技改设计有缺陷,停车 4111-E11 冻.78案例 35:管线材质不合格,4114-E7 出口管线爆裂.79案例 36:气化炉壁温报警不敏感,炉颈爆裂.80案例 37:擅自移动动火点,焊渣引起火灾.82案例 38:检修交出不安全,措施没有多人中毒又摔伤.83案例 39:氮气置换液位高,管线脱落麻烦大.84案例 40:气体反窜氧管爆,流量孔变形.89案例 41:自动点火装置坏,投料火炬灭,下雨
4、气变油污成事故.86案例 42:未办理检修票,违章作业爆炸伤自己.91案例 43:更换的设备材质不耐硫,造成15-V1 大爆炸.88.案例 44:管线定期要测厚,腐蚀裂纹甲醇漏.89案例 45:隔天检修章程要遵守,防护措施不能漏.90案例 46:空冷塔填料着火.91案例 47:液氮贮槽爆裂事故.93案例 48:误操作导致系统跳车事故.99案例 49:脱脂液喷出事故.97案例 50:汽轮机主轴盘车棘轮齿牙断裂事故.99案例 51:螺杆机跳车事故.101案例 52:套膨胀增压机冷却后安全阀起跳事故.103案例 53:A套 1#液氧泵操作事故.106案例 54:“3.24”空分汽轮机热井液位高事故.
5、109案例 55:锅炉煤仓着火事故.112案例 56:套空分停车事故.114案例 57:“2.25”火炬总管塌落事故.117案例 58:“10.22”丙烯闪蒸槽爆燃事故.121案例 59:“9.3”A 套空分 1#液氧泵跳车事故.123案例 60:“5.18”气化炉黑水管线堵塞停炉事故.125案例 61:“5.5”丙烯压缩机入口滤网堵致系统停产事故.128案例 62:“6.5”循环水加药致空分停车事故.130案例 63:添加催化剂过程中人员中毒的事故.130案例 64:“6.29”甲醇合成塔超温漏事故.133案例 65:“6.30”硫回收燃烧炉烘炉超温事故.142.案例 66:“7.27”丙烯
6、联合压缩机TISA2435超温跳车事故.145案例 67:9.8MPa蒸汽管线末端导淋根部焊缝开裂事故.147案例 68:“4.10”精馏泵房地下槽着火事故.149案例 69:“9.23”火炬气液分离罐底部一氧化碳中毒事故.151案例 70:空分装置爆炸事故.157案例 71:靖远一化工企业发生塌料喷火事故致3 死 4 伤.162案例 72:某化工厂爆炸事故.166案例 73:某化工厂净化工段化验室色谱仪爆炸事故.168案例 74:某电石厂乙炔泄漏导致空间爆炸事故.171案例 75:广西“8.26”广维集团爆炸事故.173案例 76:日本甲醇精馏塔爆炸事故.177案例 77:天原化工总厂压力容
7、器爆炸重大事故.180案例 78:省某化工厂高压反应釜爆炸.185案例 79:石化“2003.4.18”高处坠落事故.192 案例 80:高空坠落事故.192案例 81:手代替工具造成的手指挤伤事故.199案例 82:接地保护线烧伤人.201案例 83:拆除电焊机电源线触电.198案例 84:沂南某化工公司在原北大门传达室西墙外发生一起触电事故.200案例 85:沂南某化工公司在原北大门传达室西墙外发生一起触电事故.203案例 86:沂南某化工公司在原北大门传达室西墙外发生一起触电事故.206案例 87:兰维化工公司TQ-201预热器事故.209.案例 88:石化“2002.11.27”中毒事
8、故.211案例 89:乙醛装车聚合事故原因分析和预防.215案例 90:某石化公司 CO中毒事故.220案例 91:新电极焙烧时爆炸事故.222案例 92:电极软断.224案例 93:电极漏糊.226案例 94:循环水断水致炉盖烧坏发生爆炸.228案例 95:设备漏水引起爆炸.230案例 96:加料系统发生火灾.232案例 97:电极刺火发生爆炸.234案例 98:电极夹套漏水导致喷炉事故.236案例 99:一氧化碳中毒.239案例 100:CO中毒.241案例 101:炉气灼伤.243案例 102:电石锅倾覆.245案例 103:电石烫伤.247案例 104:电石烧伤.249案例 105:受
9、潮电石渣遇热电石发生爆炸.251案例 106:电石喷水发生爆炸.253案例 107:挡热排爆炸事故.255案例 108:盲目吹氧致人员烧伤.257案例 109:油系统泄漏引起火灾.259.案例 110:乙炔气爆炸.261案例 111:乙炔气体聚集致燃烧爆炸.263案例 112:CO泄漏中毒 .264案例 113:置换不合格致爆炸.265案例 114:上料小车伤人.266案例 115:机械伤害.268案例 116:蒸汽烫伤.270案例 117:操作不精心致设备损坏.272案例 118:循环水溺水事故.274案例 119:乙炔瓶着火烧伤事故.276案例 120:乙炔泄露爆炸.279案例 121:乙
10、炔除尘器下灰斗爆燃事故.282案例 122:乙炔发生器一般爆燃事故.284案例 123:乙炔破碎厂房爆燃事故.286案例 124:破碎厂房爆燃事故.288案例 125:稀醋酸泵前导淋未关导致稀酸及碘甲烷泄漏的事故.290案例 126:CO 中毒事故 .292案例 127:吸收甲醇富液泵不打量导致反应釜切料的事故.300案例 128:高压吸收甲醇泵不打量导致反应釜切料的事故.296案例 129:成品塔冷凝器列管泄漏,导致系统水含量超标的事故.298案例 130:闪蒸阀后法兰处泄露导致反应釜切料的事故.300案例 131:外循环换热器列管泄漏导致反应釜切料的事故.302.案例 132:关于成品罐区
11、酸灼伤的事故.304案例 133:关于 CO高压贮罐倒淋未关死,导致CO 泄漏事故.306案例 134:甲醇储槽爆炸事故.308案例 135:某石化公司发生CO中毒事故.310案例 136:物体打击事故.312案例 137:火灾爆炸事故.313案例 138:灼烫事故.315案例 139:违章操作造成装置爆炸事故.316案例 140:违章交叉作业酿成火险.318案例 141:某化工厂一氧化碳中毒事故.320案例 142:某化工公司氮气窒息事故.322案例 143:某电厂一台 300MW 级机组小机 B充油试验中跳闸.324案例 144:分宜发电有限责任公司7 机组汽机瓦振保护动作跳闸.326案例
12、 145:发电机断水保护动作掉闸.329案例 146:某电厂循环水泵倒转造成机组被迫停机.331案例 147:一起做真空严密性试验垮真空跳机的事故分析.333案例 148:2 号汽轮机破坏真空按紧急停机处理.335案例 149:某厂凝汽器铜管泄漏造成停机消缺事件.337案例 150:某厂机组突然甩负荷,引起锅炉MFT、机组跳闸.339案例 151:某电厂汽泵最小流量再循环故障引起的MFT动作.342案例 152:EH油泵调节阀质量问题引起的汽机跳闸故障.344案例 153:由设备质量和检修质量引起的多次停机故障.347.案例 154:电建二公司发生一起高空坠落死亡事故.349案例 155:一电
13、厂人身死亡事故.351案例 156:广西水电工程局重大人身死亡事故.353案例 157:某供电厂电除尘器煤气管道漏气中毒.356案例 158:某厂捞渣机故障引起的人身烧伤事故.357案例 159:某电厂汽包水位上升引起的锅炉MFT动作.360案例 160:某厂炉膛负压变送器管路吹扫时火检保护动作造成炉MFT.363案例 161:末级再热器垂直段结焦严重引起的受热面泄露事件.365案例 162:省某发电厂变压器起火爆炸.367案例 163:水淹灰浆泵房造成全厂停电事故.369案例 164:一起触电导致 3 人死亡 5 人受伤的重大人身事故.370案例 165:一起 500kV变电站事故及其造成的
14、电网解列事故.372案例 166:违章操作致发电机组烧毁重大责任事故.374案例 167:机低真空保护动作停机(检修真空变送器).376案例 168:发电机机端录波器起动录波异常事故.378案例 169:某电厂机组发电机断水保护动作跳闸分析.380案例 170:发电机漏氢事故的处理.382案例 171:直流系统窜入交流量导致机组全停事故分析.386案例 172:隔离刀闸静触头接触不良对母差保护的影响.390案例 173:某电厂#1 机电泵跳闸引起的机组解列事故.393案例 174:某厂 DEH 切手动造成的主汽门突然关闭故障.395案例 175:某厂保护班人员做试验时引起的母联开关跳闸事件.3
15、96.案例 176:某电厂做保护试验时因技术措施不到位引起的发电机跳闸事件397案例 177:某电厂油泵马达保护器装置不稳定造成的汽机跳闸.400案例 178:某电厂 DEH、CCS 系统及 VC卡部组态方面不完善引起的汽轮机跳闸现象.401案例 179:一起误入带电间隔操作引起的一次风机保护动作跳闸.404案例 180:循泵出口蝶阀液压油站电源不可靠引起的发电机解列事故.406案例 181:某电厂一次风机失速造成的机组跳闸停运故障.408案例 182:某电厂循泵跳闸信号接线端子盒进水引起机组跳闸.411案例 183:锅炉 MFT保护被解除造成的汽包水位保护拒动.414案例 184:美克硫酸喷
16、出造成灼烫事故.416 案例 185:美克“429”爆炸事故.418 案例 186:云维“731”中毒窒息事故.421 案例 187:某 BDO 公司成品 BDO 泄露事故.429 案例 188:某 BDO 甲醛大量溅入口鼻事故430 案例 189:某化工厂氢气爆炸之人死亡事故.432 案例 190:广西广维化工股份乙炔爆炸事故.434 案例 191:东北某公司氮气致人窒息死亡事故.436 案例 192:某 BDO 公司未设盲板致乙炔爆燃事故438 案例193:燕山某公司去火炬管线倒塌事故.440.案例 1:物体打击事故一、事故经过2003 年 2 月 21 日 10 时 30 分左右,某厂生
17、产车间一名操作工正在现场巡检时,被脱落的厂房檐水泥砸在肩上,造成操作工轻伤。二、事故原因分析1、直接原因春季风大、厂房檐水泥风化严重、起皮脱落,造成这起物体打击事故。2、间接原因生产车间没有结合季节特点、车间现场特点,组织安全检查,没有及时发现生产环境的潜在危险,促使事故发生。三、事故防和整改措施 1、车间日常的安全检查应结合季节特点、装置特点,认真组织安全隐患的排查,并及时消除和控制安全隐患。2、加强对员工的安全知识、装置基本知识的教育,确保员工掌握每天巡检路线上的危险,提高防意识和反事故能力。案例 2:火灾爆炸事故.一、事故经过 2003 年 5 月 23 日 13:30 时左右,某检修公
18、司检修人员在一生产车间水洗塔进行更换出口管线作业,生产车间化工在现场监护,13:56时在填装铁拉西环过程中发生爆鸣,将正现场作业的检修公司两人及生产车间在场监护的化工面部灼伤。二、事故原因1、直接原因水洗塔充装填料距反洗结束,时间间隔两小时,水中 CO+H2析出与塔空气形成爆炸性混合气体,在向塔填加铁质拉西环时,铁质拉西环相互碰撞产生火花,引起水洗塔爆鸣。2、间接原因2.1 生产车间在检修前的工艺处理未按岗位工艺技术规程规定执行,与系统隔绝方式未采用加盲板法。2.2检修人员作业前没有按预定的风险削减措施逐项确认、落实。2.3间隔两小时重新作业,没有重新进行动火分析。三、事故防和整改措施1、落实
19、各级人员职责,检修作业要严格执行工艺规程、安全技术规程等规章制度。2、规作业,严格执行“书票证”制度,检修前要对安全防措施逐项确认、落实。作业不。.3、要加大对现场安全监督检查力度,坚决制止“三违”现象。4、加强员工安全责任意识的教育,确保员工组织作业或参与都能“知责、尽责、执责”。案例 3:违章交叉作业酿成火险一、事故经过.2004 年 5 月 28 日 16:35 时,某检修公司在一生产车间安装管线,当进行到生产车间一管廊柱时,由于风向变化,致使位于上风向安装管线的打磨作业的火花引燃了下风头的置换放空气,酿成火险。经现场人员及时处理,没有造成任何人员受伤和财产损失。二、原因分析1、直接原因
20、生产车间进行系统置换的不合格气体在打磨作业周围2.5 米处放空,没有通知施工单位停止动火作业。2、间接原因2.1 生产车间生产主管领导、工艺技术管理人员、生产值班长对置换作业现场的交叉作业情况不清。2.2 双方看火人对周围环境掌握不清,没有尽到看火人职责。三、吸取防和整改措施1、要落实各级人员安全生产职责,进一步完善现场作业管理,做到在保证安全的前提下,实施各项检维修作业和基建作业。2、指挥作业的各级人员要深入现场靠前指挥,对交叉施工作业做好各类事故预案,认真落实现场施工安全措施。3、加大对现场的安全监督力度,全面掌握和有效控制现场各项作业。.案例 4:异丁醛储罐闪爆一、事故经过.某生产装置停
21、车检修及更换催化剂期间,于8 月 17 日晚 19:30时,在没有分析罐是否置换合格的情况下,联系检修人员打开异丁醛储罐人孔。打开人孔后,发现罐有残存物料,车间决定在次日早上处理。8 月 18 日凌晨 2 时 15 分左右,异丁醛储罐人孔处发生闪爆,生产主任指挥现场人员处理,封堵人孔。在封堵人孔时,储罐再次发生闪爆,火焰从人孔法兰间隙串出,造成两名烧伤。二、原因分析1、直接原因车间对异丁醛储罐做检修前处理的置换方案有漏洞,置换用介质及方法存在问题,造成罐液体残留。2、间接原因2.1 在拆开异丁醛储罐人孔前,没有按检修方案进行取样分析,打开人孔端盖后,罐残存异丁醛的挥发,与空气中的氧反应,放热,
22、并达到闪爆条件而发生闪爆。2.2 打开人孔后,发现异丁醛储罐存有异丁醛残液,未及时妥善处理,并在闪爆后采取了错误的封堵人孔的做法。三、事故教训及防措施1、要严密制定罐体清洗置换方案,并严格执行。.2、要加强对员工应急处理能力的训练,加强对员工基础安全知识、装置基本安全知识的培训,使员工掌握装置物料特性,能及时、正确处理突发事件。案例 5:违章操作造成装置爆炸.一、事故经过2004 年 12 月 30 日 12 时 35 分左右,某装置当班班长在接替当班操作工监盘时发现气化炉温指示表高达1800(正常指标为1380),在向值班长报告后,对气化炉试图进行降温操作无效,通知工厂调度室同意后对气化炉停
23、车,并向气化炉充氮气降温,停原料油泵。在处理过程中,14 时 20 分左右,2终洗塔突然发生爆炸,将正在气化工号厂房一楼作业和在三楼准备作业的两名员工崩伤,飞溅的物体将在室外的一名劳务工撞伤。三人在被送往医院后,经抢救无效死亡。另外二名在厂房准备作业的检修工人受重伤,还有一名在室外的员工被物体击伤。二、事故原因分析1、直接原因1.1 当班主操作工虚填假记录,长达3 小时没有采取监控和调节措施,导致炉温度过高,系统严重过氧。在处理过程中,1#终洗塔中的裂解气(一氧化碳、氢气)逐渐通过止逆阀进入2 终洗塔,与2#终洗塔已积存的大量过剩氧混合,形成了爆炸的混合物,并达到爆炸极限。1.2 当班班长未按
24、岗位操作法规定,经常检查工艺纪律执行情况,在气化炉超温的3个小时没有查看工艺控制指标的执行情况及记录的准确性,未能及时发现气化炉超温的严重问题,导致事故发生。2、间接原因.2.1 车间工艺管理要求不严,执行上级有关安全管理规章制度不坚决,对重要的工艺参数监督检查不到位。2.2 车间没有认真执行有关不得抽调关键岗位人员从事其他工作的规定,抽调此岗位人员做其他工作,造成气化炉岗位值岗人员少。2.3 车间对设备性能及工艺流程不熟,对气化炉部过氧引起的后果不清楚。2.4 工厂对某些工艺管理要求不严,从严安全管理不精细,有忽于管理和监控的问题。三、事故防和整改措施1、要定期开展安全生产大检查,全面查找事
25、故隐患,做到及时迅速彻底整改。2、进一步强化员工教育,提高全员的责任意识,加强员工技术业务和操作技能的培训。3、对岗位操作法进行深入研究,进一步完善异常情况下的操作和处理手段,补充非正常情况时的处理方案。4、进一步加强生产工艺的管理,强化工艺纪律、操作纪律和劳动纪律管理,严格检查和考核制度。合理安排岗位定员,在任何情况下必须保证要害岗位的人员在岗率。5、发动职工识别生产装置和岗位的风险,严格制定并落实风险削减和控制措施,编制出事故应急预案并做好实际演练工作,提高员工的应急处理能力。.6、进一步加大安全投入,完善安全监控措施。案例 6:灼烫事故一、事故经过2003 年 11 月 20 日 10:
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