有毒气体泄漏安全事故案例及分析.pdf
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1、有毒气体泄漏安全事故案例及分析有毒气体泄漏安全事故案例及分析例例 1.1.有毒气体泄露导致安全事故有毒气体泄露导致安全事故2009 年 6 月 27 日上午,某药业集团有限公司制药厂发生一起一氧化碳中毒事件,造成两名职工死亡。该公司是专门生产抗生素的医药公司,上班实行两班倒,每班12 人。27 日上午,值班长和组员像往常一样来到九号固液分离震动筛前,将发酵好的磨料倒入压力机进行冷处理,两人分别在罐中和罐外操作,罐外员工发现罐中员工昏倒,立即进入罐内试图施救,不料,自己也昏倒在罐中,后经查明系一氧化碳中毒。例例 2.2.氨气泄漏事故氨气泄漏事故2012 年 9 月 8 日上午,某食品集团有限公司
2、发生一起氨气中毒事故,目前已有 20 余人出现中毒迹象,被送往医院治疗。有一名患者严重已转至哈尔滨治疗,其他患者病情平稳。据了解,本次爆炸是由于该公司在维修冷库中的管道时发生断裂,导致氨气泄漏。例例 3.3.印度博帕尔农药厂甲基异氰酸脂(印度博帕尔农药厂甲基异氰酸脂(MICMIC)泄漏事故。)泄漏事故。1984 年 12 月 19 日深夜 11 时,美国设在印度的博帕尔农药厂的由于 240加仑水被错误地倒入 45 吨甲基异氰酸脂(MIC)储罐内,使罐内温度突然升高至38 度,压力从 5 磅升至 355 磅。维修工试图手工操作来减压,但因罐内压力太大而未成功。3 日零时 56 分,一股浓烈、酸辣
3、的乳白气体(剧毒物甲基异氰酸脂)从一个出现裂缝的安全阀泄漏出来,四处扩散,120 名工人纷纷逃离,只有1 名工长在孤军作战中死亡。整个事故造成 2500 多人死亡,12.5 万人受害,30万人撤离,印度方面估计损失 20 亿美元。事故的教训是:事故的教训是:1)对剧毒物甲基异氰酸脂泄漏防护措施不当。泄漏后长达 3 个小时没发出报警;2)厂址选择不当。处在密集居民区,有 1.2 万人居住在距工厂只隔一条马路的地方;3)雇员缺乏必要的安全常识。甲基异氰酸脂沸点在 3944,而事故时罐温达到 38;此时自动安全阀失灵;洗涤器正在检修,不能经洗涤器排放气体;临时接通软管排放气体燃烧,但持软管者临阵脱逃
4、,只有一个工长坚持工作,但其中毒失去点火能力。例例 4 4 某化肥厂一氧化碳中毒事故某化肥厂一氧化碳中毒事故1988 年 11 月 23 日凌晨 l 时,某化肥厂造气车间休息室发生了一起一氧化碳中毒事故,16 名外单位来厂施工人员全部中毒死亡。一、事故经过一、事故经过10 月 7 日某化肥厂与某工业设备安装公司签订“将该厂 2 台老造气炉拆迁和安装”协议,13 日,16 名男工被安排在该厂新造气车间办公室里住宿并安装了自制暖器。该厂仅有 2 台锅炉共用一个分汽缸,将蒸汽分配给各用户,供生产和供暖使用。23 日零时 20 分左右,锅炉给水泵发生故障,在紧急抢修中蒸汽压力下降,分汽缸处压力逐步由
5、0.8 兆帕,下降至 0.45 兆帕(操作指示规定分汽缸处压力不得低于 0.60 兆帕,但未规定低于 0.60 兆帕时如何处理),此时变换系统进口蒸汽压力已降至 0.38 兆帕,直至零时 45 分至零时 50 分左右才恢复正常供汽压力。在此期间调度室末下令,变换岗位也未作相应处理。零时 30 分在变换岗位发现蒸汽压力下降的同时,变换汽中一氧化碳含量上升,随后铜洗塔后微量成分含量突然上升,超过 100ppm,发生事故信号,压缩机四段切气,氨合成塔停止生产。二、事故原因二、事故原因由于该厂违反卫生部、国家建委、国家计委、国家经委、国家劳动总局联合颁发的工业企业设计卫生标准第二章第十一条的规定:产生
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