2010年江苏省节能减排资金申请报告6083.pdf
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1、 2010 年 度 江 苏 省 工 业 转 型 升 级 专项引导资金项目(节能和工业循环经济类)申 报 材 料 项 目 名 称:草甘膦生产系统节能改造项目 申报单位:南通利华农化有限公司 二O 一O 年 九 月 目 录 一、2010 年节能减排(节能与循环经济)专项资金申请表 二、2010 年节能减排(节能与循环经济)项目专项资金申请报告 第一章 企业基本概况和财务情况1 1企业基本情况 1 2财务情况 2 第二章 项目的建设背景和必要性 3 第三章 项目建设方案 5 1、建设地点 5 2、主要规模内容和规模 5 2 1 规模 5 2 2 主要建设内容5 2 3 产品和工程技术方案 5 2 4
2、 主要节能工艺技术 7 2 5 主要设备选型 10 2 6 建设工期、进度及管理 11 第四章 投资估算及筹措 12 1投资规模 12 2资金筹措方案13 第五章 项目财务分析、经济分析及纯净指标 13 1经济效益及环境效益 13 2投资利润率 13 3投资回收期 13 4内部收益率 13 第六章 建设条件落实情况 14 1配套工程 14 2企业组织、劳动定员、项目实施进度 18 3 环境影响 19 三、附件 1.2008 年、2009 年损益表、资产负债表、现金流量表 2.南通嘉信会计师务所关于项目投资审计报告 3.如东县发展和改革委员会关于项目竣工验收批复文件复印件 4.国内投资工业项目登
3、记备案通知书 5.建设用地规划用地规划许可证核定内容 6.如东县工业项目联合预审意见书 7.南通市环境保护局关于南通利华农化有限公司年产30000吨草甘膦原药及4910吨农药制剂、粉剂、乳油等产品的迁建、扩建项目环境影响报告书的批复 8.购置技术设备清单、技术设备购置发票 9.企业营业执照复印件 10.其它相关附件 2010 年江苏省工业转型升级专项引导资金项目申请报告 南通利华农化有限公司 1 2010 年 江 苏 省 工 业 转 型 升 级 专 项 引 导 资 金 项 目 申 请 报 告 省经信委、省财政局:我公司根据江苏省关于2010 年省级节能项目申报工作的补充通知的要求,现将申报项目
4、报告如下:第一章 企业基本概况和财务情况 1、企业基本情况 南通利华农化有限公司创建于1990 年,为有限责任公司,属国家农药定点生产企业,根据江苏省化工企业专项整治及化工园区区外企业“进园区”的要求,于2007 年6 月25 日进行企业整体搬迁,同时公司引进资金实现资产重组和增资扩股,在原注册资本1010 万元基础上将注册资本增资到 10010 万元,符合国家、省、市、县农药化工企业注册资本不得低于5000万元的要求。新增用地15.6 万平方米,新建生产及辅助用房11 万平方米,现有职工250 人,技术及管理人员70 人,高级工程师7 人,注册安全工程师 7 人。公司主要产品有:草甘膦原药、
5、草甘膦可溶性粉剂、草甘膦制剂等其他化工产品的生产。产品销往国内外。公司积极推动HSE(健康、安全、环境)一体化管理。保护环境、关爱员工的身心健康、向社会提供符合安全、环保要求的产品。实施可持续发展战略是公司一贯方针,并不断改进生产与经营活动,努力实现经济、环境、安全的可持续协调发展,做到能源综合利用、工业循环经济要求、清洁文明生产示范企业。2010 年江苏省工业转型升级专项引导资金项目申请报告 南通利华农化有限公司 2 2、财务情况 公司近三年基本情况表一。表一:公司基本情况表 序号 项目名称 单位 2007 年 2008 年 2009 年 1 主要产品产量 万吨 0.1406 0.5337
6、其中:出口 万吨 2 工业总产值 万元 4200 14000 2.1 现行价 万元 2.3 2 2.2 不变价 万元 3 产品销售收入(不含税)万元 3234 10674 4 出口创汇 万美元 5 销售税金 万元 10 78 6 增值税 万元 7 利润总额 万元 0 0 8 未分配利润 万元 9 全厂职工平均人数 人 98 215 其中:工程技术人员 人 30 70 10 年末固定资产原值 万元 342 7762 11 年末固定资产净值 万元 318 7165 12 在建工程 万元 13 固定资产综合折旧率%6.9 7.7 14 折旧额 万元 23.59 596.92 15 长期负债 万元 1
7、6 年末流动资产 万元 5067 7060 17 厂区占地面积 平方米 163700 163700 18 厂区建筑面积 平方米 96130 96130 其中:生产面积 平方米 93166.22 93166.22 19 全年耗水量 万吨 24 24 20 全年耗电量 万度 960 960 21 全厂变压器容量 KVA 3160 3160 22 用电设备装机容量 KW 2500 2500 23 企业总资产 万元 10614 16052 24 企业净资产 万元 10211 9365 25 资产负债率%3.8 42 26 银行信用等级 2010 年江苏省工业转型升级专项引导资金项目申请报告 南通利华农
8、化有限公司 3 第二章 项目的建设背景和心要性 能源是国民经济发展和人类赖以生存的重要物质基础,能源瓶颈是今后企业做大做强所面临的突出矛盾和严重挑战,解决不好能源瓶颈问题,将严重制约企业的快速发展,而节能是缓解能源约束的最佳选择,是解决能源环境问题的根本措施之一,也是提高企业市场竞争力的重要出路。为此公司按照国家节约能源法提出的“实施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略”要求,大力开展节能技术应用和改造工程项目,积极创建节能型企业。草甘膦产品是一种非选择性,无残留芽后除草剂,可通过叶和非木本植物茎吸收,传导至植物体各部产生除草作用。从除草剂作用看,草甘膦属低毒高效,其用药成本比百草枯低
9、50%,比草胺磷低2-3 倍。从作用机理看:草甘膦是通过内吸传导至杂草根部,起到除草作用,防治杂草可以连根除,效果更好。草甘膦是世界上吨位最大的除草剂,具有高效、安全、无残留、使用成本低的特性,至今尚无替代品种,据专家估计其生命周期至少还有20 年。自草甘膦开发成功以来,其应用领域不断扩大,现已广泛用于免耕地除草。特别是近年来生物技术研究非常活跃,开发出了一批适用草甘膦的转基因作物新品种,例如转基因大豆、玉米、棉花等等,使草甘膦的应用范围进一步扩大,这给草甘膦行业的发展带来新的机遇。南通利华农化有限公司建有1.2 万吨/年草甘膦原药(甘氨酸路线)及氯甲烷处理生产装置,在草甘膦水解脱溶过程中反应
10、釜需要冷热频繁交替使用,不仅浪费了能源,而且反应釜夹套由于冷热冲击,使得酸化水解脱溶釜容易损坏,给安全生产带来隐患;在生产过程中由于冷冻能力不配套,冷却效果不理想,造成水解温度偏高影响了产品的收率,同时也造成氯甲烷和甲缩醛回收率偏低;另外循环冷却水系统由于供水能力与所需能力不匹配,造成了电能的浪费。随着全世界能源的日趋紧张,能源价格的不断增长,给草甘膦的生产成本造成的压力也在不断增加,再加上国内草甘膦项目的相继投产,草甘膦的市场竞争将越来越激烈,为了在竞争中立于不2010 年江苏省工业转型升级专项引导资金项目申请报告 南通利华农化有限公司 4 败之地,对草甘膦生产系统实施节能改造已刻不容缓。公
11、司领导充分认识到目前形势的严峻,决定从循环经济和节能减排的角度出发,利用目前草甘膦生产中的先进节能技术和节能设备对草甘膦生产系统进行节能技术改造,实现部分能源在整个生产过程中的循环综合利用,提高能源资源的利用效率,提高草甘膦在国际市场上的竞争力。2010 年江苏省工业转型升级专项引导资金项目申请报告 南通利华农化有限公司 5 第三章 项目建设方案 1、建设地点 南通市如东沿海经济开发区洋口化学工业园 2、主要建设内容和规模 2.1 规模 本项目主要是针对草甘膦生产系统进行节能改造,项目改造完成后,年可实现节能2924 吨标准煤,详见项目生产规模表二。表二:项目生产规模表 2.2主要建设内容 本
12、项目主要内容为实施循环经济和节能减排,即主要通过选用高效的螺杆冰机来增加冷冻能力,以提高草甘膦生产系统中副产的氯甲烷和甲缩醛回收率,减少温室气体氯甲烷的排放;通过优化水解工艺条件,提高产品收率;通过对循环冷却水供水能力的优化,使得供需能力相平衡,减少电能的消耗;同时利用目前草甘膦生产中的先进节能技术和节能设备对草甘膦生产系统进行节能改造,实现蒸汽及其冷凝水在整个生产过程中的循环综合利用,提高能源资源的利用效率。2.3 产品和工程技术方案 2.3.1 主要工艺流程 2.3.1.1 项目实施前工艺流程简图 序号 项 目 合计折标煤(吨)1 蒸汽冷凝水回收及循环利用和水解工艺优化 2525 2 更换
13、电机,使电机功率与负载相匹配 285 3 变频调速技术的应用 114 合计 2924 2010 年江苏省工业转型升级专项引导资金项目申请报告 南通利华农化有限公司 6 流程简述:将草甘膦水解脱溶釜用循环冷却水降到20左右时加盐酸水解,水解结束后直接用蒸汽加热至120进行脱溶,蒸汽冷凝水进入下水道排放掉,脱溶结束后再用循环冷却水降到20供下一批次使用;另甲缩醛经蒸汽预热后进入分馏塔进行蒸馏,蒸汽冷凝水也直接进入下水道排放掉。本工艺中由于水解脱溶釜夹套内蒸汽与冷水频繁交替使用,不仅反应釜容易损坏,而且能耗大,给安全生产带来隐患。同时未能对12 万吨左右的蒸汽冷凝水加以回收利用,造成了很大的浪费。2
14、.3.1.2 项目实施后工艺流程简图 2010 年江苏省工业转型升级专项引导资金项目申请报告 南通利华农化有限公司 7 流程简述:将草甘膦水解釜用冷冻盐水降到20左右时加盐酸水解,水解结束后转入脱溶釜,水解釜供下一批次使用;物料在脱溶釜中用蒸汽加热至120进行脱溶,而脱溶釜的蒸汽冷凝水经过滤后作为甲缩醛加热的能源,加热后的冷凝水经凉水塔冷却后进入循环水池,由于蒸汽冷凝水与其它水源分开,保证了蒸汽冷凝水的水质,因此可作为循环补充水使用。本工艺中由于水解脱溶釜改为水解和脱溶釜,避免了反应釜夹套内频繁的冷热冲击,提高了反应釜的寿命,同时在生产系统中把蒸汽冷凝水加以回收利用,提高了能源的利用效率。2.
15、4 主要节能工艺技术 2.4.1 蒸汽冷凝水回收及循环利用和水解工艺优化 在原来设备的基础上增加脱溶釜,将原来水解脱溶釜专用于水解,这样使得水解和脱溶不在同一釜上进行,避免了原水解脱溶釜夹套内频繁的冷热冲击,延长了反应釜的寿命,提高了生产的本质安全,同时节约了由于冷热冲击过程中浪费了的能源。另外将脱溶釜夹套蒸汽冷凝水用于甲缩醛提纯加热,实现了蒸汽的梯级使用。加热后产生的蒸汽冷凝水经冷却塔冷却后作循环补充水使用,实现了蒸汽冷凝水的循环利用,大大地提高了能源的利用效率。同时在公用系统中,用先进节能型螺杆冰机替代冷水机,该螺杆冰机主机采用了先进的双边非对称全圆弧包络型线,因而使得压缩机具有较高的容积
16、效率,滑阀能量调节装置使压缩机能量可进行15%-100%的无级能量调节,并能通过能量指标器显示出来,压缩机实现减载启动,从而达到最小启动扭矩。该机组中采用PLC 可编程控制器,机组可实现自动控制,能量自动调节,使得主机负荷随生产作相应的调节,从而节约了能源。用螺杆冰机后使其冷却介质由原来7冷却水改为-15盐水,增强冷凝效果,同时对脱溶终点的工艺参数进一步优化(降低了脱溶终点温度),由于增加了脱溶釜,使得原生产装置配套能力进一步得到提高,生产流程得到进一步优化,从而使产品的生产能力得到了一定程度的提高。由于生2010 年江苏省工业转型升级专项引导资金项目申请报告 南通利华农化有限公司 8 产流程
17、及工艺参数的优化,使得产品的收率得到一定程度的提高,导致原料和能源消耗均有不同程度的下降,另外由于冷凝效果的提高,使得氯甲烷和甲缩醛的回收率得以提高。改造前后各原料、能源消耗及氯甲烷和甲缩醛回收情况见下表三、表四、表五:表三:项目实施前后吨产品主要原料消耗及成本对比表 序号 原料名称 单价 元 方案实施前 方案实施后 单耗t/t 金额元 单耗t/t 金额元 1 甘氨酸 12000 0.575 6900 0.572 6864 2 二甲酯 8000 1.031 8248 1.028 8224 3 多聚甲醛 4000 0.453 1812 0.448 1792 4 甲醇 2000 0.355 710
18、 0.316 632 5 盐酸 200 3.022 604.4 2.99 598 6 烧碱 600 2.555 1533 2.538 1522.8 合计 19807.4 19632.8 表四:项目实施前后吨产品能源消耗及成本对比表 序号 名 称 单 价 方案实施前 方案实施后 单耗 金额 元 单耗 金额 元 1 水 2.2 元/吨 21.4 47.08 16.4 36.08 2 电 0.6 元/kwh 1296 777.6 1240 744 3 汽 190 元/吨 12.5 2500 10.4 2080 4 冷 2.2 元/kj 500 1100 700 1540 合计 4424.68 440
19、0.08 表五:改造前后回收物料对比表 序号 原料名称 单价 元 方案实施前 方案实施后 回收量t/t 金额元 回收量t/t 金额元 1 氯甲烷 3000 0.354 1062 0.405 1215 2 甲缩醛 3200 0.382 1222.4 0.44 1408 合计 0.736 2284.4 0.845 2623 则改造后吨产品效益为:=19632.8 4400.08 2623-19807.4-4424.68-2284.4=572.72 元 吨产品效益节能减排情况为:2010 年江苏省工业转型升级专项引导资金项目申请报告 南通利华农化有限公司 9 水=21.4-16.4=5t 电=129
20、6-1240=56kwh 汽=12.5-10.4=2.1t 冷=500-700=-200kj 削减COD=(0.355-0.316)1.5=0.0585 t(1kg 甲醇相当于1.5kgCOD)削减废气=0.845-0.736=0.109 t 削减废水=21.4-16.4=5 t 则改造后全年(以年产1.2 万吨草甘膦计):可产生效益=572.72 元1.2=687.264 万元 年节水=5t 1.2=6 万吨 折标煤=6 万吨2.571=15.426 吨 年节电=56kwh 1.2=67.2万 kwh 折标煤=67.2万 kwh 3.6=241.92吨 年节汽=2.1t 1.2=2.52 万
21、吨 折标煤=25200 0.09=2268 吨 年节冷=-200kj 1.2=-2400 Gj 折标煤=-2400 0.034=-81.6kg 削减COD=0.0585 t 1.2=702 t 削减废气=0.109 t 1.2=1308 t 削减废水=5 t 1.2=6 万吨 改造后,合计节能折标煤=15.426+241.92+2268-0.0816=2525.264 吨 2.4.2 更换电机,使电机功率与负载相匹配 公司设计生产能力是3 万吨草甘膦,一期工程是1.2 万吨,循环水泵设计是6 台200KW 的泵,一期安装三台,两用一备,在一期开车时,用一台水泵供水水压偏小,冷却效果差,开两台水
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