改造矿井瓦斯抽放系统 提高瓦斯抽放率.doc
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1、改造矿井瓦斯抽放系统 提高瓦斯抽放率)矿业平安与环保第27拳第4期宋庆尧(淮北矿业(集团)幺盯砗丽,安徽者州234113)摘要:介绍7芦岭矿原抽放系统的状况及改造情况,通过技改提高了矿井抽放率,取得了是好的经济效益.关键词:瓦斯;抽放系统;抽放率中图分奚萼一T巧_识码:C文章编号:10084495(2000)040022011改造前抽放系统状况芦岭矿有两个独立抽放系统,即中央抽放系统和西风井抽放系统,分别采用SZ一4型和sz一3型水环真空泵抽放.中央系统建设两座储气罐,其容量分别为2500和5000,供居民生活用气,西风井抽放系统抽出瓦斯全部排人大气.1973年建立中央抽放系统,瓦斯泵抽放效率
2、在60%左右,抽放负压在8.79.3kPa之间,孔口负压只有1.3kPa,到1993年瓦斯泵和抽放管路已效劳20年.回采标高均已接近一4001151水平,二水平一阶段已投人生产,主要抽放管路均布置在回风系统巷道内.2改造方案的选择2.1原抽放系统存在的主要问题(1)主要回风巷道内漏气现象严重.采区区段巷道内平均抽放浓度在65%左右,经过人行上山,回风石门及总回风巷到达风井下口时,抽放浓度仅有45%左右,由于矿压大,巷道失修十分严重(在30%左右),巷道断面小,风速大,少量漏气难以发现.(2)由于地压影响,巷道底鼓片帮严重,加之管路锈蚀后抗拉及抗弯强度大大降低,进人1989年到1993年以来每年
3、都发生数起因主管路断裂而停止向居民供气现象,同时也造成回采工作面瓦斯超限而停止生产.(3)中央风井内管路漏气严重.由于风井内淋水大,梯子间已锈蚀损坏无法检修,井筒淋水平均在20t/h左右,使管路检查维修工作难以进行,致使抽出瓦斯到达地面时仅有30%一35%.(4)芦岭矿属低透气极难抽放煤层,根据国内外抽放经验,高负压抽放效果较好,但提高负压后,主要回风系统管路及风筒内漏气现象更加严重,抽放浓度显着下降,满足不了居民生活用气要求.?22?(5)不便于日常检测和管道放水,致使管路积水现象十分严重.(6)通过与煤科总院重庆分院合作进行综台抽放,抽放量大大提高,试验采区由过去的抽放率10%提高到20%
4、以上,中央系统抽出纯量在原来的3.5/rain增加6/mln.随着综台抽放的全面展开,现有抽放泵的能力将远不能满足要求.2.2改造方案为了克服主要管道布置在回风系统内的缺点,改造方案选择将主管路布置在水平运输大巷内,吊挂布置.根据今后预计抽出量,瓦斯泵选用SK一60型水环真空泵,具体方法为:I水平:阶段双岩石集中巷一人行上山一4000m运输大巷一新副井通道一新付井一地面管路一泵房.水平:阶段双岩石集中巷一人行上山一590m运输大巷一新副井一地面管路一泵房.改造系统从1994年施工结束投人使用至今,取得了良好抽放效果,具体优点如下:(1)便于维修,容易发现和处理管路各种问题,便于瓦斯抽放标准化管
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