水泥厂安全管理教育培训体系- 中材水泥历年安全事故案例汇编.ppt
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1、中材水泥生产平安事故案例汇编2007年事故中材亨达7.12中材汉江8.08中材汉江11.82008年事故中材亨达5.13郁南分公司5.18中材亨达7.14中材天山8.06中材亨达12.192009年事故中材株洲2.12中材汉江4.26 历年安全事故目录 2007年7月12日上午,因篦冷机破碎锤头质量不过关,必须维修更换。烧成车间按方案要求停窑检修,黄月坤与罗金凯进行作业。在检修过程中,三次风管发生突发性瞬时塌料,整个篦冷机大量高温粉尘外冒,黄月坤从检修平台跳下,罗金凯全身衣服着火跑出来滚倒在地,事故发生后,伤者立即送往医院抢救。黄月坤左脚跟粉碎性骨折,罗金凯烧伤面积达96%,伤势过重,抢救无效
2、死亡。一、2007年事故案例库一中材亨达7.12事故1、事故经过一、2007年事故案例库一中材亨达7.12事故2、事故照片亨达利水泥公司亨达利水泥公司2500t/d2500t/d生产线三次风管图生产线三次风管图一、2007年事故案例库一中材亨达7.12事故2、事故照片亨达利水泥公司亨达利水泥公司2500t/d2500t/d生产线三次风管图生产线三次风管图一、2007年事故案例库一中材亨达7.12事故3、事故原因1 1直接原因直接原因存在设计缺陷存在设计缺陷回转窑烧成系统三次风管回转窑烧成系统三次风管=3.1m=3.1m设计角度过大:几何角度到达设计角度过大:几何角度到达2323度,因下端入回转
3、窑口距地面度,因下端入回转窑口距地面15m15m和上端入预燃炉口距地面和上端入预燃炉口距地面40m40m的高度落差较大,管长约的高度落差较大,管长约5050余米,无法对管内的煅烧积尘情况进行余米,无法对管内的煅烧积尘情况进行检查,且国内检查,且国内5000t/d5000t/d新型干法水泥熟料生产线三次风管如此设计的仅新型干法水泥熟料生产线三次风管如此设计的仅中材亨达一家。中材亨达一家。广东省安准职业平安事务经平安评估工作后明确指出:该风管未设置防广东省安准职业平安事务经平安评估工作后明确指出:该风管未设置防止积尘的设施,不符合止积尘的设施,不符合?水泥工厂设计标准水泥工厂设计标准?GB5029
4、5-1999?GB50295-1999第条和第条和GB50019-2003GB50019-2003第条的规定,容易发生风管积尘塌料伤人的事故。本次第条的规定,容易发生风管积尘塌料伤人的事故。本次事故,也正是因为三次风管内突发性塌料时引起大量煅烧积尘冲入篦冷事故,也正是因为三次风管内突发性塌料时引起大量煅烧积尘冲入篦冷机,继而引发生产平安事故。机,继而引发生产平安事故。篦冷机锤头质量不过关,未到更换期限而破裂必须维修更换,以至于员篦冷机锤头质量不过关,未到更换期限而破裂必须维修更换,以至于员工进入篦冷机进行检修作业时,烧成系统三次风管内突发性塌料冲进篦工进入篦冷机进行检修作业时,烧成系统三次风管
5、内突发性塌料冲进篦冷机内引起生产平安事故。冷机内引起生产平安事故。一、2007年事故案例库一中材亨达7.12事故3、事故原因2 2间接原因间接原因由于生产时间紧任务重,造成检修时仓促作业,对检修过程中的突发重由于生产时间紧任务重,造成检修时仓促作业,对检修过程中的突发重大事故隐患没有足够的认识;缺乏系统严格的篦冷机检修平安技术操作大事故隐患没有足够的认识;缺乏系统严格的篦冷机检修平安技术操作规程。规程。相关岗位员工缺乏系统标准的平安技术操作培训。相关岗位员工缺乏系统标准的平安技术操作培训。检修现场的平安管理措施不到位。检修现场的平安管理措施不到位。3 3主要原因主要原因公司平安管理人员在组织抢
6、修时,平安方面考虑不周到,监管不到位。公司平安管理人员在组织抢修时,平安方面考虑不周到,监管不到位。没有全方位的考虑事故的诱发因素,而造成员工高温烧伤、摔伤。没有全方位的考虑事故的诱发因素,而造成员工高温烧伤、摔伤。作业人员平安生产意识淡薄,思想麻痹大意,自我平安防护意识较差。作业人员平安生产意识淡薄,思想麻痹大意,自我平安防护意识较差。平安防护设施和高温防护用品缺乏、预见性不强。平安防护设施和高温防护用品缺乏、预见性不强。2007年8月7日13时33 分,生产部一车间回转窑系统一次风机电机轴承突发故障,迫使系统紧急停车,系统止料止煤。为了消除因四通道喷煤枪火焰形状异常而引发的窑胴体一档轮带及
7、14米左右处局部温度超高及窑头排风机震动日趋加大隐患,经相关方面协商汇报,本着节约时间考虑,将方案次日即8月8日进行的16小时定检工程提前进行。其中对窑四通道喷煤管更换工程一车间中班四班按照车间安排进度提前完成,8日夜班一班接班后,当班班长李德兴只带七名员工到窑头平面进行三通道喷煤管三个接头安装的扫尾工作。约凌晨1点37分左右,工作根本结束时,窑内突然发生爆燃,喷出的炙热气流夹杂着熟料小块和灰尘造成正在工作的窑头巡检工邵涛勇、吴建刚和班长李德兴一人重伤两人轻伤。一、2007年事故案例库二中材汉江8.08事故1、事故经过二、2007年事故案例库二中材汉江8.08事故2、事故损失直接经济损失:1、
8、煤粉爆燃造成窑头罩损坏,直接损失约8万余元。2、三人均住院治疗。共用医药费11万余元。间接经济损失:停窑6天。主要原因资料来源:中材汉江水泥事故调查报告资料来源:中材汉江水泥事故调查报告平安事故平安事故间接原因直接原因1、在校秤过程中,煤粉仓底部闸板至转子称之间 管道内的煤粉喷入分解炉中,由于达不到煤粉完全燃烧的条件,煤粉与氧气发生氧化反响,导致CO浓度急剧升高引起爆燃。2、由于当时是紧急停窑,停窑后窑系统采取了保温措施,窑头排风机和高温风机都在较短时间内停机。窑系统的保温措施造成了整个系统温度比较高,系统通风较差。窑尾煤转子秤的罗茨风机一直开机,给分解炉内带来了大量的氧气。8月8日夜班校秤时
9、,由于系统紧急止料停机,煤粉仓底部闸板至转子称之间管道内充满了煤粉,标称时煤粉被喷射到分解炉内大约400公斤。当时仪表显示分解炉温度为201。由于达不到煤粉完全燃烧所需要的温度400以上,煤粉与氧气发生氧化反响生成大量的CO。在分解炉下及烟室内,CO浓度在短时间内急剧升高,到达爆燃极限。受环境温度或内部堆积的发红物料的作用引起爆燃。气体在瞬间膨胀,沿着周边阻力较低的方向运动,夹杂着局部粉尘和熟料颗粒,冲到窑头罩最薄弱处,将窑头罩局部设施损坏。一、2007年事故案例库二中材汉江8.08事故3、事故原因资料来源:中材汉江水泥事故调查报告资料来源:中材汉江水泥事故调查报告主要原因1、由于窑系统一次风
10、机电机故障,迫使窑系统紧急停机进入检修,煤粉仓管道内煤粉因系统急停无法及时排空,为校秤留下隐患。2、原煤的挥发份高(33%),加大了煤粉易燃易爆的因素,造成煤粉本身存在较大的安全隐患。3、公司相关岗位操作人员缺乏系统规范的安全技术操作培训,对煤粉易燃易爆特性了解不足。4、标称过程现场管理、协调不够。2007.8.82007.8.8安全事故安全事故间接原因直接原因二中材汉江8.08事故3、事故原因一、2007年事故案例库主观原因资料来源:中材汉江水泥事故调查报告资料来源:中材汉江水泥事故调查报告平安事故平安事故间接原因直接原因1、平安意识不强,对煤粉存在的不平安因素缺乏应有知识及认识,存在一定的
11、麻痹大意思想。2、在现场校秤工作中欠缺有效的信息沟通协调。3、技术管理不完善。1窑系统临停后,各级管理人员和现场人员尽管做了大量的抢修恢复工作,但对煤粉的平安危害缺乏足够的重视,未能采取切实有效的平安防护工作。2由于抢修时间紧,任务重,现场岗位人员及校秤操作人员也有麻痹大意思想,对潜在的危险未能充分的认识,只根据以往的经验校尾煤转子秤。3这充分说明过去对车间员工,特别是具有较大平安隐患岗位人员的平安意识、平安知识教育和平安防范教育工作存在较大差距。由于现场作业点多,工作任务紧,校秤工作开始时当班岗位工李强只和仪表工张晓强做了简单沟通,在未按要求向中控人员通报现场情况下允许仪表工开始现场校秤,使
12、有可能防止或损失尽可能减少的事故失去了进一步防范的可能。车间值班人员在协调好校秤人员来厂后未能进行有效的提示安排及跟踪,存在工作协调不到位。煤粉制备使用过程中的相应技术标准不够细化,标秤工作没有制定统一标准的平安技术操作标准,缺乏相应的操作使用作业指导书。这也是事故发生的一个重要原因。二中材汉江8.08事故3、事故原因一、2007年事故案例库 2007年11月8日,汉台区舒家营运输队系村办集团企业,具有企业法人营业执照,在中材汉江水泥股份公司铁专线卸水渣过程中,装卸人员谢光能、谢光英冒险进入作业区域,被配合作业的50型装载机在倒车过程中铲倒,造成一死一伤的平安事故。一、2007年事故案例库三中
13、材汉江11.8事故1、事故经过一、2007年事故案例库三中材汉江11.8事故2、事故原因直接原因直接原因间接原因间接原因谢光能、谢光英未经安全教育培训,安全意识淡薄,贸然进入装载机作业区域。装载机司机违反安全操作规范,边调整铲斗高度边高速行进,导致视野受阻,没有观察到进入作业区域的人。谢甲被铲车铲倒后,谢乙盲目冒险施救,扩大了事故严重程度。货场作业现场夜间照明不足。铁专线卸车作业管理混乱,对现场人员、机械配合作业无安全管理规定,对卸车人员作业行为未提出安全要求,对装载机作业缺乏现场监管。外包运输队未依法组织工人进行必要的安全教育培训,作业人员安全素质较低中材汉江安全生产管理制度不健全,存在漏洞
14、。二、2021年事故案例库 5月13日7:10分,中材亨达烧成车间值班班长黄月坤对现场巡检时发现熟料38号皮带跑偏,立即对皮带尾部进行检查,发现负责该部位的清理卫生的外协人员史忠山被传输皮带下部的返回托辊固定架卡住,黄月坤立即用对讲机要求中控操作员紧急停机,中材亨达相关人员组织了施救工作,因伤者伤势过重于7:41分120急救中心人员到达现场后经抢救及检查诊断确认已死亡。一中材亨达5.13事故1、事故经过这张照片中显示的托辊,即为的这张照片中显示的托辊,即为的38#38#皮带尾部地坑第二节托辊,史忠山当皮带尾部地坑第二节托辊,史忠山当时被夹在皮带中间头在内身体在外,头部和右手该托辊夹住,身体处于
15、皮时被夹在皮带中间头在内身体在外,头部和右手该托辊夹住,身体处于皮带中间位置,已经很明显的越过了平安作业距离,符合在运行的皮带下违带中间位置,已经很明显的越过了平安作业距离,符合在运行的皮带下违章钻爬穿越皮带的特征。章钻爬穿越皮带的特征。二、2021年事故案例库一中材亨达5.13事故2、事故照片这张照片显示上、下层运行皮带之间的跑偏现象,正下方即为事故地点。这张照片显示上、下层运行皮带之间的跑偏现象,正下方即为事故地点。二、2021年事故案例库一中材亨达5.13事故2、事故照片事故现场:事故现场:38#38#皮带尾部皮带地坑的作业通道,照片最下部皮带尾部皮带地坑的作业通道,照片最下部是事故现场
16、,收尘镏子后面是穿越皮带行走通道桥。是事故现场,收尘镏子后面是穿越皮带行走通道桥。二、2021年事故案例库一中材亨达5.13事故2、事故照片托辊中间明显的金属压痕,是史忠山携带的清理工具一同被卷托辊中间明显的金属压痕,是史忠山携带的清理工具一同被卷入托辊所致;皮带磨损痕迹是其头部和员工紧急施救时所致。入托辊所致;皮带磨损痕迹是其头部和员工紧急施救时所致。二、2021年事故案例库一中材亨达5.13事故2、事故照片 事故发生后,中材亨达与云安县安监局、劳动局等单位进行了沟通,因其与外包单位新密市东达耐火材料签定有外委?劳务合同书?合同中约定了事故责任,减了中材亨达负担的补偿,具体补偿金为13万元含
17、家属路费等,具体的协议补偿金为10.7万元。二、2021年事故案例库一中材亨达5.13事故3、事故损失 工亡员工严重违反安全操作规程,在跨越38号皮带的过程中,不但没有走安全通道,而是携带长柄工具在皮带下穿行,造成被运行皮带卡住无法挣脱导致死亡直接原因直接原因 工亡人员安全意识淡薄、中材亨达安全防护措施不足、安全监管环节薄弱间间接原因接原因分析分析二、2021年事故案例库一中材亨达5.13事故4、事故原因二、2021年事故案例库二郁南分公司5.18事故1、事故经过 2021年5月18日下午14:42,因预热器突然发生一级筒塌料事故,窑头篦冷机迅速窜出生料粉,正在进行清理熟料输送斜拉链机地坑的傅
18、荣标、刘楚文进行了紧急避险,其中傅荣标因自身避险及时、措施得当得以逃生,眼部收到轻伤,而刘楚文因躲避不及当场被高温气体灼烫死亡。事故发生后,中材亨达郁南分公司相关人员组织人员进行施救,迅速拨打110 要求公安消防部门派员到场施救、拨打120 ,南江口医院、德庆县人民医院 要求派出救护车及医护人员到场抢救。南江口医院及德庆人民医院救护人员先后到场,德庆县公安消防大队和郁南县公安消防大队也先后出动消防车到现场参与施救工作。一共组织了三次施救工作,其中,在第二次施救过程中,因防护和处理不当造成施救人员尹献枝下肢重度灼伤,在第三次施救过程中将刘楚文拉出地面,刘楚文经德庆县人民医院医生现场证实死亡。伤亡
19、情况:事故造成1人死亡,1人重伤,2人轻伤。死亡工人遇难处死亡工人遇难处二郁南分公司5.18事故2、事故照片二、2021年事故案例库逃生的工人先从此处逃生,后原路返回逃生的工人先从此处逃生,后原路返回,从斜拉链机尾部绕到斜拉链机右边通道逃生。从斜拉链机尾部绕到斜拉链机右边通道逃生。二、2021年事故案例库二郁南分公司5.18事故2、事故照片此处是斜拉链机右边通道此处是斜拉链机右边通道,逃生工人从此处逃往地坑右面出逃生工人从此处逃往地坑右面出口口(此处所说右边此处所说右边,是以面对死角是以面对死角,背对拉链机传输方向为准背对拉链机传输方向为准)二、2021年事故案例库二郁南分公司5.18事故2、
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