技术创新与科技市场上半年工作总结.docx
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1、 技术创新与科技市场上半年工作总结 技术创新与科技市场上半年工作总结 技术创新与科技市场上半年工作总结 冯营电力公司是一个年轻的企业,面对日趋剧烈的市场竞争,我们 始终坚持走以人为本、科技带动、促进进展的路子,增加了企业的竞争力和自身实力,取得了良好的经营业绩,得到了快速进展,为了满意日新月异的科技进展,企业的生存必需要与技术创新相结合才能更好的适应自身的进展壮大。 企业之争实际是科技之争,而科技之争的根本目的是效劳于工作。今年上半年以来的技术创新有了很大的开展和进步,在这之前过去一段较长的时间里,我们虽然注意人员宣传、人才使用,但由于员工熟悉不到位,员工固有的观念是不适应企业进展需求的,带来
2、的是工作单一、长期一贯制,没有时间和技术实力去搞开发、搞创新的时机,工作开展徘徊不前。为彻底解决这一问题,为推动技术创新与科技市场治理工作的深入开展,营造“敬重学问、敬重人才、敬重制造、敬重劳动”的良好气氛,进一步激发员工自主创新的潜力,树立员工技术创新的意识,加大技术创新与科技市场治理力度,围绕节能减排、降低消耗及安全生产等方面开展工作,调发动工制造力量,实现全员技术创新局面,提高治理水平,提高经济效益,抓好员工素养的提高,打算实施技术创新与科技市场这一制度。在实施过程中,我们把提高员工素养做为一项重要工作去抓,为提高员工队伍的专业学问水平,我们每月要分批次对职工进展技术培训,组织讲课的都是
3、技术员和技师,他们具有丰富的理论学问,可以很好的去概括工作中一些繁琐的内容。在这半年中,一月份我们培训了耐压式称重给煤机的主要性能与应用;二月份我们培训了给煤机安装和使用留意事项;三月份我们培训了给煤机的技术参数在运行中的作用;四月份我们培训了给煤机各局部备件的具体内容,五月份我们学习了焦冯电技字【201*】33号文;六月份我们学习了技术创新与科技市场与实际工作结合的方法,与此同时我们也积极鼓舞员工参与对口各类自学培训。为了使技术人才更好的发挥作用,就要为他们制造好的条件,关键是要为他们营造一种好的气氛,让他们有一个施展才华的舞台。今年上半年我们申报并完成的技术创新工程有24项,工程普及电汽、
4、锅炉、燃运三大部门,为设备的改良、系统的增加都做出了积极的奉献,到目前为止,实际投入运行中的这24项都取得了良好的效果,为发挥广阔员工的积极性,对作出突出奉献的工程技术人员在奖金安排上赐予倾斜,这也为今后技术创新与科技市场工作更好的开绽开了好头。 通过这半年工作的开展,我们深刻熟悉到技术创新与科技市场关系到公司长远进展的重要性和紧迫性,在进展的路上,技术创新与科技市场的落实实施起到至关重要的作用,为此只有坚持不懈才能更好的将技术创新与科技市场的工作连续开展下去。 扩展阅读:201*年技术创新与科技市场工作总结 检修车间201*年科技市场总结分析 201*年是收获的一年,也是面对日趋剧烈的市场竞
5、争,使我们倍感压力的一年,这一年我们始终坚持走以人为本、科技带动、促进进展的路子,增加了员工自身的竞争力和自身实力,取得了良好的实践效果,为了满意日新月异的科技进展,企业的生存必需要与技术创新相结合才能更好的适应自身的进展壮大,如何整合科技优势,进展技术创新,开发人力资源,真正发挥“科技是第一生产力”的效果,是科技型企业必需面对的问题。 通过201*年一年以来的技术创新与科技市场工作的开展和检修车间广阔员工们的积极参加,共完成了38项技术创新工程。这38个工程普及电汽、锅炉、燃运三个专业。其中机修班申报并完成的有19项,分别为:1、2#机高加增加拆卸内密封装:增加的密封装可以提高工作效率,提升
6、安全系数;2、3A皮带滚筒爱护装设计:3A皮带滚筒上方装有除铁器,磁性传到滚筒轴上,滚筒在运行转动时吸入大量的铁屑,铁屑进入滚筒盖中,将骨架密封圈磨坏,造成滚筒轴大量的漏油,最终导致轴承磨坏,导致整个滚筒报废,为了解决这一问题,对滚筒小盖进展了改造,并在小盖上再加一套密封装,削减设备故障,延长设备有效作业率;3、4#冷渣器转变调整前后窜方法:永久性解决冷渣器前后窜轴问题,保证冷渣器的正常运行;4、4#冷渣器进水管和旋转接头固定:4#冷渣器进水管和旋转接头常常消失漏水现象,为了防止这种状况再次发生,必需掌握冷渣器的旋转接头随管道的转动而转动,以此来阻挡金属软管的磨损,依据实地状况,采纳钢板加固和
7、延长制作防旋转杆,较好的固定住了旋转接头不再随管道旋转,通过改造后的进水管和旋转接头很少消失漏水状况,有效地延长了金属软管的使用的寿命,节约了材料费的开支;5、冷渣器小道口加设排渣法兰:由于冷渣器的水垢和杂质常常导致冷渣器超温,为了提高冷渣器的冷却质量,需对冷渣器进展改造,将冷渣器外壳割开检查内水道,并在内水道口部位的外壳加装法兰盘,再用金属压板压封,清洗时翻开法兰盖板即可直接用水冲洗,有效提高冲洗、酸洗冷渣器工作效率;6、南环破裂机技改:由于南破裂机轴口间隙过大,正压把灰尘吹到两边的轴承架里,长时间轴承与灰尘等杂物相互摩擦造成轴承过热不能正常运行,给生产带来了隐患,通过讨论制定了一个方案:制
8、作加装两个290mm140mm的挡圆,把灰尘分解到挡圆以外,迫使灰尘进不到轴承里面,从而使轴承能正常运行;7、抓煤机防脱绳改造:抓煤机闭合钢丝绳常常脱落,也因此造成钢丝绳磨损严峻,同时也需要更换,特别影响抓煤机的正常运行,为此打算进展改造,在原来抓煤机上下轮之间加装隔断装,让钢丝绳在正常运行区域内运行,避开滑出轨道,改造后的效果特别好;8、空压机冷油器疏通工具设计加工:空压机冷凝器常常消失铜管堵塞严峻,非常影响换热效果和正常生产,以前的方法是用盘圆通或酸泡等方法进展疏通,效率太低,经过仔细思索讨论,打算进展改造疏通工具,就是将冲击钻头分开为两节,中间局部加长,来到达一次直接疏通的目的,通过改造
9、后的电开工具使工作效率提高了几十倍(原来五天现在半天),并且到达良好的冷却效果,既省时又省力,也为电除尘的正常运行供应了保障,检修时间与运行时间成反比,提高效率等于增加生产收入;9、煤泥泵房预搅拌密封改造:将过去预搅拌箱体上使用的成型密封环包括滑架密封一起改造成填石墨填料的压盖压密封,较好的制止了预搅拌箱体漏煤泥现象的发生;10、电除尘二次气管改造:过去的二次气管是焊接收,不利于监测二次气压压力状况,也不便利疏通二次气管道堵塞的部位,为此,将过去的焊接收改为丝扣组合扣管路,便利检修工作,提高劳动效率;11、电除尘仓泵加装放水阀门:加装放水阀门的目的一是为了便利定时放水,二是可以检测流化板是否有
10、磨损穿孔现象,通过加装放水阀门有效地降低了一次气的含水量,也为推断在检修过程中是否需要更换流化板供应了牢靠地依据;12、电除尘气管管压测试工具:为了便利检查电除尘各气门及过气管道的工作压力状况,维护管路压力表的良好工作状况,设计改造了一套测压工具,一头是压力表,另一头是一个接箍,接箍分别可以接四分到一寸半的短接,这样也就可以测试从四分到一寸半的管子的压力,有了测压工具,可快速查找故障缘由,为有针对性的检修供应依据,大大提高了工作效率;13、电除尘进料阀轴封改造:电除尘进料阀通过改造很好的转变了以前的漏灰频繁严峻的现象,为电除尘的正常运行供应了保障,削减检修次数,延长运行时间;14、皮带长托辊更
11、换活动吊架:以前更换皮带长托辊要用撬杠和钢管,费时费劲而且担心全,而且一部出渣皮带有些地方人员还下不去,为了解决这一问题,设计加工了长托辊吊架,吊架是由钢架连接活动长托辊构成,使用时先将长托辊穿入皮带下部,然后钢架跨越皮带向下延长长托辊直至连接,然后起吊长托辊,使皮带太高,让出长托辊更换距离,用长托辊吊架更换长托辊,一不损害皮带,二是可以在一些特别的工作环境下更换长托辊,并且保证了人身安全设备抢修,安全第一;15、旋转式起重架:原来的煤泥预处理搅拌机因厂家在设计时未考虑检修需要,给将来更换电机带来极大不便,为此结合现场实际,设计制作了一简易可旋转式起重架,其中固定装采纳895mm无缝管,旋转部
12、位采纳765mm无缝管,横梁距电机约1米,满意更换时起吊需要。可大大降低检修时的劳动强度,削减检修耗时,增加安全性,为设备正常运转做出保障;16、澡堂蒸汽管道改造:我公司澡堂的蒸汽管道原来是沿着地面敷设,由于澡堂潮湿且积水多,导致蒸汽管道生锈、腐蚀严峻,造成管道泄漏,经过现场调查,发觉蒸汽管道腐蚀的主要缘由是由于管道敷设路径问题,解决管道腐蚀、泄漏问题,需要转变管道敷设路径,把原来沿地面敷设的管道改为架空敷设,敷设管径100mm,总长约为15米,经过改造后,避开了蒸汽管道的腐蚀,解决了蒸汽管道漏水的问题,避开了蒸汽管道的腐蚀,解决了蒸汽管道漏水的问题;17、3#循环泵电机轴护套缝漏水密封改造:
13、3#循环泵电机端护口套漏水,需对3#循环泵解体更换O型密封圈,估计工作量4人三个工作日,鉴于时间紧迫,打算将一个喉箍加装在两个护套缝中间,喉箍里面垫上胶皮以此迫使水漏不出来,以此到达循环泵的正常运行;18、捞渣机加装托链轮:我公司2#炉捞渣机常常掉链,严峻影响锅炉的稳定运行,为此设计了一套拖链轮,将其于捞渣机链下面,托起捞渣机链,并使其在链轮槽内运动,不仅对捞渣机链起支撑作用,还不易掉链,很好的解决了捞渣机掉链等问题,大大削减了捞渣机的故障次数,保证了2#炉的安全运行,并且降低了捞渣机的检修费用,节约了检修工作时间;19、抓煤机提升架改造:我公司煤场抓煤机提升架由于存在肯定的设计缺陷,在运行过
14、程中消失开闭钢丝绳摩擦提升架的现象,钢丝绳磨损严峻,严峻影响了抓煤机的安全运行,经过讨论加工了一个新的提升架,新提升架不仅良好的解决了钢丝绳磨损问题,而且整体增加了提升架的强度,减轻了提升钢丝绳的磨损,大大延长了钢丝绳的使用时间,以前每隔一个多月就要更换一次钢丝绳,现在一根钢丝绳能用半年左右,为公司节约了大量的材料费;电修班申报并完成的有7项,分别为:1、抓煤机小车电缆滑车改造:原滑车由于材料薄,特殊是中间支撑局部,由于中间支撑局部要在使用过程中受力最多,但是由于自身最大受力负荷达不到工作环境要求,在使用过程中很简单变形,最终导致整体散架,为了解决问题,将原来中间支撑局部用4分镀锌管来取代,以
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