探伤工技师年终总结.docx
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1、 探伤工技师年终总结 年终总结是人们对一年来的工作学习进展回忆和分析,从中找出阅历和教训,引出规律性熟悉,以指导今后工作和实践活动的一种应用文体。下面是我整理的探伤工技师年终总结,盼望对你有所帮忙! 我自1986年参与工作以来,始终从事锻工工作,先后在自由锻班和模锻班担当炉头(锻工小组长),20xx年考取高级锻造工,2023年担当了锻工二班班长。在各级领导和同志们的帮忙指导下,自己爱岗敬业勤奋好学,不断提高自身的操作技能和技术业务素养,从业多年的日益积存,为自己打下了比拟深厚的理论和实践根底,使自己熬炼成分公司的技能骨干。20xx年荣获晋机集团“先进班组长 ”称号,20xx年被评为晋机集团“优
2、秀员工”。 一、一专多能,保质保量按时完成各项生产任务。 我所带着的班组主要担当铁路车辆零部件下侧门折页的生产任务,也担当其它车辆零部件、军品锻件和外销锻件的生产任务。从2023年C70系列新型货车投入生产,我们先后担负了C70、C70c、C70E、C70T、C80B、 Km70、Kz70等车型12种零部件的生产任务。其中下侧门折页是班组的主要产品。 下侧门折页,是敞车中单车用量较多(24件/辆)的零件之一,产品重10.3kg,从加热到成型要经过卷制头部、弯曲尾部等十余道工序。产品的全都性、互换性和外表外观质量都要求比拟高,是分公司车辆产品中数量多、工序多、生产难度大的产品之一。我参加了C70
3、系列各种车型下侧门折页的试制鉴定,近五年来带着班组完成各种车型下侧门折页20多万件。在生产中千方百计克制困难,不断改良工艺、改良工具、改良操作,产品一次交验合格率由85%提高到98%,班产由400件提高到600件,每个月都保质保量完成任务,从来没有影响过整车总装,屡次受到分公司的表扬和嘉奖。 几年中,在完成下侧门折页任务的同时,我带着班组还完成其它5种车辆零件和13种军品锻件3万多件;参与了外销民品钛合金医疗器械模锻件的试制和生产,完成制坯和模锻件1万多件。多样化的产品生产丰富了自己的锻造学问,提到了自己的专业技能,使自己成为一个生产的多面手,班组也成为能担当各种生产任务一专多能的团队。 二、
4、立足岗位创新创效,解决工艺难题 我们生产的下侧门折页,产品全长12034mm,坯料采纳厚16mm宽60mm长 1360mm的板材,生产完成不再进展切削加工,直接进总装线。生产设备主要是空气锤,产品成形主要靠可移动的简易组合模具(胎模)和工人的操作技能。头部热卷圆、压角度,尾部冷弯曲、切圆头,锤上校平面、校旁弯,人工打磨清毛刺,可以说是锻造与冲压交替进展、热锻与冷锻复合成型,批量大、工序多,流程长。C70系列新型货车生产后,产品的质量标准提高和公司每次接到订单后合同期都比拟紧,影响产品质量和生产效率的几个突出问题迫切需要解决。 首先是头部热卷圆后,圆筒部位消失的椭圆、喇叭口和圆周外表的毛刺和缺肉
5、现象。头部热卷圆预成型是将板料卡在水平卷圆模芯轴上,靠人工推磨360o卷成,由于模具上不能加定位块,长度不好掌握,圆筒的闭合部位有时多出一块,有时间隙太大;人工推磨转柄角度把握不好简单形成喇叭口,这些缺陷都为成型造成困难,有的只能绽开重卷。整形是在空气锤上胎模里完成,一是操作上的不标准,二是模具构造上的一些问题,圆周外表消失毛刺和缺肉缺陷的产品能占到10%15%,这些缺陷在C64车生产是可以用气焊割、电焊补的方法补救,但C70车不允许。为了有效地解决这些问题,从07年开头,我仔细讨论每一个工部,认真观察工件在模具中的变形过程和金属流淌的状况,在操作上反复的推敲,组织工友们一起进展屡次改良。一是
6、在于成型卷圆模上设置了一个定位标志,掌握了头部的长度;二是在推磨时把转柄与模具的水平面保持一个15的倾角;三是对整形上扣模进展了改良,(上扣模的型腔是一个R31的半圆,口部是R5的圆角,这样的构造要求预弯曲必需法规)我在模具的半圆口部两侧分别磨出15的斜度,前角减成R2的圆弧,后角增大为R15圆弧,这样坯料在模具内变形时,前角扣住了料使它不能上窜,避开了圆周外表“缺肉”或闭合处间隙过大,后角圆弧有利于金属向逆时针方向径向流淌,避开了金属在分模面形成折叠或挤出“耳朵”,而且改良后的模具还能较好的消退预成型的一些缺乏。通过改良,在近两三年的折页生产中根本上消退了过去的质量缺陷,产品的外表外观质量、
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- 探伤 技师 年终总结
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