冷却器腐蚀泄露原因与分析.docx
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1、冷却器腐蚀泄露原因与分析见图1:2甲醇分厂循环水系统示意见图2:3清洗方案及过程:依据和参照国家质量技术监督局1999215号炉化学清洗导那么,电力行业标准电厂化学清洗及成膜导那么DL/T957-2022和工业设备化学清洗质量标准HG/T2387-2022,制定了本次化学清洗的清洗方案。清洗步骤为:水冲洗酸洗水冲洗碱洗中和钝化水冲洗清洗结束。清洗过程中悬挂碳钢、不锈钢、铜标准试片,用以监测清洗造成的腐蚀速率。根据设备材质不锈钢冷却器酸洗采用10%氨基磺酸溶液作为酸清洗剂。具体施工:冷却器实际酸洗时间1.5h-2h,碱洗中和采用氢化钠2%和外表活性剂混合液。清洗前,发现冷却器水程壳程内沉积大量的
2、生物黏泥,清洗过程中根据酸度降低很缓慢,反响产生气体较少等特征判断污垢中碳酸盐类水垢较少,而化学酸洗对生物粘泥的甭除效果不好,故此清洗选择了较短的酸洗时间,采用碱加外表活性剂辅助水冲洗等手段去除污泥。清洗过程中清洗液的排放和补充很频繁,清洗过程中未发现冷却器漏水,清洗过程中悬挂了碳钢A3和铜试片,清洗结束后试片称重,其腐蚀速率和腐蚀总量均到达了国家化工行业标准工业设备化学清洗质量标准HG/T2387-2022。清洗结束后,甲醇分厂有关人员对全部被清洗设备通水试漏试压,发现冷却器全部漏水。4我公司采用排除法先对管束及其它相关材料做分析实验,以排除不可能造成冷却器管束泄露的原因。4.1冷却器管束腐
3、蚀实验4.1.1对不锈钢管束做浸泡分析实验甲醇分厂做实验过程:准确称取相应重量的氨基磺酸按比例溶于200毫升水中,使其溶解。将已称重的冷却器不锈钢管束浸泡在清洗液中2个小时,再烘至恒重,称量。实验一说明:取冷却器不锈钢管束4个样,溶液为10%浓度氨基磺酸。溶液中加缓蚀阻垢剂唐山化工研究所提供实验结果见表1;分别取钢丝、铜丝各一段,溶液样为10%浓度氨基磺酸。溶液中加缓蚀阻垢剂唐山化工研究所提供实验结果见表2;实验材料:不锈钢管,牌号0Cr18Ni9冷却器中的实验数据见下表1:不锈钢管时间样1样2样3样4原重g14.690315.308916.195215.58812小时g14.688915.3
4、07716.185115.5863减重g0.00140.00120.01010.0018实验数据见下表2:钢丝时间铜丝(紫铜)时间原重g23.4658原重g9.93992小时g23.46422小时g9.9386减重g0.0016减重g0.0013结论:铜在该容器中的抗蚀能力与不锈钢没有区别。实验二说明:取冷却器不锈钢管束5个样,溶液为30%浓度氨基磺酸。溶液中不加缓蚀阻垢剂甲醇分厂自行按比例配制;见表3取钢丝一段,溶液样为10%浓度氨基磺酸。溶液中不加缓蚀阻垢剂;见表4实验材料:不锈钢管牌号0Cr18Ni9冷却器中的实验数据见下表3:不锈钢管时间样1样2样3样4样5原重g15.482714.0
5、01015.237516.103623.42282小时g15.482413.999415.237516.103623.4225减重g0.00030.0016000.0003实验数据见下表4:铜丝紫铜时间样1原重g9.93392小时g9.9332减重g0.0007结论:清洗液对冷却管束发生点蚀无影响,实验结果符合要求。4.1.2冷却管束腐蚀实验唐山市化工研究所水处理清洗技术效劳处做说明:见表5自空分冷却器不锈钢管束上分别截取小段钢管作为试样,进行腐蚀试验,以测定不同的酸性清洗剂在不同酸度下,对试样的腐蚀结果;试验仪器:旋转腐蚀试验仪;试验温度:25;试验转速:90转/分钟;实验数据见下表5:药剂
6、时间盐酸10%硝酸5%氨基磺酸10%盐酸5%原重g16.581214.6840018.0845517.2084017.6883315.0085518小时g16.4829014.5785518.0792017.1989517.5905514.94630减重g0.09830.105450.005350.009450.097780.0622527小时g16.4391514.5276518.0784517.1976517.5321514.91010减重g0.142050.156350.00610.011750.156180.09845结论:实验过程中和结束后,观察钢管外表,均光滑如初,未发现晶间腐蚀,
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