火力发电厂事故及异常案例汇编.pdf
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1、 火力发电厂事故及异常案例汇编 大唐华东电力试验研究所 二 0 一六年九月 前 言 近年来,安全事故频发,据调查,70%以上的安全事故都是由“三违”造成的,惨痛的事实一次次为安全生产工作敲响警钟。为了认真汲取事故教训,提高对各类违章行为危害的认识,采取 针对性措施,有效杜绝恶性事故的发生,大唐华东电力试验研究所有限公司搜集了本事故案例汇编,请所属企业各级领导和广大员工高度重视,认真组织学习讨论,希望能从中汲取教训,引以为戒,为提高企业 安全生产水平提供帮助。大唐华东电力试验研究所 生产技术部 2016 年 9 月 1 目录 汽机篇 某电厂 660MW 汽轮机带负荷过程振动增大原因分析.4 某厂
2、 1 号机振动大机组跳机.9 某厂 2 号机组循环水切换不成功导致非停.14 运行监控不到位,转子进水弯曲.16 除氧器进汽逆止门不严,小机进冷汽跳机.20 机组启动过程中违章操作,造成转子永久弯曲.23 给水泵出口逆止门不严,汽泵倒转造成设备损坏.26 低压安全油管道断裂,造成非停事故.28 某电厂 2 号机 EH 油管道锁母松脱原因分析及应对策略.30 某电厂 2 号机组 B 小机跳机.33 某电厂 2 号机高中压转子对轮错位分析.36 某厂 330MW 机组低压转子瓦温高分析.41 锅炉篇 给煤机,连续断(堵)煤.44 给煤机跳闸,炉膛爆燃.46 空预器停转,降负荷.47 水冷壁吹损,爆
3、管停炉.49 2 热工篇 1000MW 机组小机 MTSI 电源故障造成机组跳闸分析.50 1000MW 机组低速碾瓦原因分析与处理.52 某厂 1 号机组异常停机事故.58 某厂 DCS 故障引起循环水进水蝶阀自动关回.64 某厂给水流量低触发 MFT.66 某厂给水流量低误发触发 MFT.69 某厂回油温度高跳机.71 某厂炉膛压力低低 MFT.73 某厂 350MW 汽轮机推力瓦磨损事故分析.76 某厂 2 号炉贮水箱水位高 MFT 事故分析.81 600MW 机组高压调节阀晃动事故的处理.88 660MW 超临界 DEH 中汽轮机转速波动原因分析与处理.91 某电厂上汽-西门子 100
4、0MW 机组轴承温度测点故障处理.94 上汽超超临界机组给水流量低导致 MFT 动作事件分析.95 电气篇 安全措施不全,带地刀合刀闸.96 操作丢项解锁,带地刀合刀闸.99 甩线不包绝缘,误碰保护停机.103 漏切二次压板,差动动作停机.106 操作确认马虎,误切励磁停机.108 电缆短路着火,引发全厂停电.110 3 环火处置不当,转子弯曲停机.115 铁芯松动磨损,定子接地停机.117 设计存在缺陷,转子严重磨损.119 局部绝缘缺陷,主变套管烧损.123 化学篇 某电厂精处理系统跑树脂事故.125 某电厂 6 号机组抗燃油油质异常.129 某电厂精处理制水周期短.132 某电厂凝汽器泄
5、漏事故.134 阳床出水钠含量偏高.135 精处理再生系统树脂混合后出水电导偏高.136 炉水氯离子超标.138 药剂未经动态模拟试验引起凝汽器结垢.140 4 汽机篇 某电厂 660MW 汽轮机带负荷过程振动增大原因分析【简述】某电厂 2 号机组为东方汽轮机厂设计生产的 N660-25/600/600 型超超临界压力、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机,配套东方电机股份有限公司制造的 QFSN-660-2-22B 型发电机。2015 年 8 月,首次成功冲转,定速 3000r/min 时刻,轴振、瓦振良好,达到了国标对新装机组振动水平的要求。机组并网后,低压缸瓦振和发电机振
6、动逐渐增大;机组负荷450MW 时,58 瓦瓦振超过 60m,7 瓦轴振也超过 110m。振动专业技术人员协助电厂对 2 号汽机的振动异常情况进行分析和安全评估。【事故经过】从机组首次并网后的历史数据来看,2 号机组的振动异常现象主要有以下几个特征:(1)首次定速 3000r/min 空载运行时,机组轴振、瓦振良好;带负荷后,低压缸 B 缸及发电机振动随负荷升高明显增大,其中以 58 瓦的瓦振及 7Y 轴振对负荷的变化最为敏感,负荷大于 450MW 时,58 瓦的瓦振、7Y 轴振就超过了报警值。(2)低压缸及发电机振动与负荷的跟随性具有可逆性,即随负荷升高而增大,负荷降低后,振动基本能恢复至原
7、始水平。(3)初并网时刻,机组负荷 33.6MW(无功 27.4Mvar),7 瓦轴振/瓦振分别为 33m/13m,8 瓦轴振/瓦振分别为 24m/38m;负荷增加至560MW 时(期间调整了无功功率),发电机振动达到峰值,7 瓦轴振/瓦振分别为 136m/76m,8 瓦轴振/瓦振分别为 86m/92m。(4)瓦振与轴振比值偏大,即瓦振大、轴振小的问题:主要表现在 5,6,8 瓦上,目前普遍认为瓦振与轴振比值的正常范围为 0.1 5 0.5;就 2 号机组来说,初定速 3000r/min 时,瓦振与轴振的比值不到 1,而带负荷后 6 瓦比值超过 2.5。(5)6Y 轴振经常出现间歇性大幅跳变,
8、在 30m300m 范围内大幅波动。【事故原因】(1)6Y 轴振经常出现间歇性大幅跳变,主要是 10Hz 以下低频 6 振动,且信号输出时好时坏,信号真实性还有待证实。(2)振动表现异常的 58 瓦,以工频为主,从性质上来说,属于普通强迫振动。从机理上来看,振动与 2 个因素有关,一是激振力(轴振大小可反映来自转子上的激振力的大小),二是动刚度;与激振力成正比,与动刚度成反比。引起机组振动大故障的原因总的来说只有 2 个,一是激振力过大,二是动刚度不足。(3)轴振随负荷升高而增大,是激振力增大引起的。升负荷过程中,68 瓦轴振增大,主要是工频分量的增大,表明转子上的不平衡量增加了。不平衡量包括
9、 2 个部分,一是原始质量不平衡,二是热不平衡量。热不平衡来源,最常见的原因是碰摩和局部受热不均使转子产生临时热弯曲;由于碰摩与无功无关,考虑到发电机转子结构的特殊性,要注意匝间短路和冷却系统局部堵塞等问题。(4)瓦振随负荷升高而增大,与 2 个因素有关:一是轴振增大导致瓦振增大;二是热负荷的影响使支撑动刚度降低,轴振不变的情况下仍可能使瓦振增大,具体表现为轴振、瓦振增大不成比例,如表 1 所示。7 (5)瓦振与轴振比值偏大原因分析:支撑动刚度由结构刚度、连接刚度 2 个要素组成。从 TDM 历史数据及现场轴承座振动特性测试结果来看,存在支撑动刚度不足的问题。1)轴承座外部特性现场实测结果:沿
10、轴向方向,从联轴器端到转子端(也即从外端到内端),58 号轴承座中分面垂直振动逐渐增大,内端比外端振动高出 20m 左右。存在一定的差别振动,表明存在受力不均的现象,导致连接刚度变差。2)从 TDM 记录的超速试验过程瓦振 Bode 图上发现,58 瓦轴振在 3000r/min3360r/min 范围内均出现共振峰,瓦振则存在至少1 个共振峰,也就是说 58 瓦轴承座在工作转速下存在一定程度的共振,导致瓦振对激振力的变化比较敏感,出现了“轴振小、瓦振大”的现象。由于轴承座临界转速只是稍大于工作转速,在负荷增加的影响下,轴承座结构刚度会有一定程度的降低,导致轴承座临界转速更加接近工作转速,对激振
11、力的变化(也就是轴振的变化)更加敏感。从560MW 与定速 3000r/min 时刻瓦振与轴振比值的对比情况,可以得到验证。(6)真空严密性试验过程中,真空度降低 3kPa,6 瓦瓦振降低20m。6 瓦轴 承为坐缸式轴承,直接坐落在排汽缸上,表现出对真空非常敏感,也侧面印证了 6 瓦动刚度不足的判断。电厂技术人员反映,6 号轴承箱曾因安装困难采取过切削处理,此举会降低轴承箱的刚度和强度,基本可以证实对 6 号轴承箱存在动刚度不足的判断。【防范措施】根据变参数运行试验及振动分析,认为 2 号机组振动异常现象是结构动刚度不足和热不平衡综合引起的,并有如下建议:(1)由于发电机振动与励磁电流大小表现
12、出正相关性,可能的原因包括匝间短路、转子材质不均、冷却系统不对称引发的冷却不均等。因发电机转子绕组匝间短路对设备安全性的影响远高于其他引起转子热不平衡的原因影响,建议首先请发电机厂家及发电机专家确诊 8 是否存在匝间短路故障,并评估对机组安全性的影响。如无匝间短路情况且其他引起热不平衡的原因难以消除,再考虑其他手段抵消或者补偿一部分热不平衡量。(2)利用合适的机会,对 58 瓦动刚度不足的原因进行排查:检查轴承紧力、间隙、瓦枕垫块接触状况;台板与汽缸以及台板与轴承座之间接触情况。尤其是 6 瓦,最好能翻瓦检查,并查看轴振探头是否正常。(3)对于 5-8 瓦轴承座工作状态下共振的问题,主要有 2
13、 条解决途径:一是提高动刚度避开共振,也是解决此问题的根本方法,但现场操作起来通常都比较困难;二是降低激振力。即使运行中出现共振,在确保连接刚度无异常后,通过精细动平衡,减小转子上的激振力,也可以取得比较好的减振效果。9 某厂1号机振动大机组跳机【简述】湘潭公司 1 号机由于#6 低压加热器水位差压变送器数据失真,造成#6 低压加热器汽侧水位过高,中压缸上下缸温差过大变形,#2轴瓦 X 方向轴振持续上升,机组打闸停机,造成非停事故。【事故经过】2015 年 7 月 29 日 12 时 21 分,湘潭公司 1 号汽轮机#3 轴瓦 X 方向轴振开始缓慢上升;12 时23 分,#3轴瓦Y 方向轴振开
14、始缓慢上升;12 时 24 分,#2 轴瓦 X 方向轴振也开始缓慢升高。12 时 29 分,#2 轴瓦 X 方向轴振升至 90m、Y 方向轴振升至 52.4m;#3 轴瓦 X 方向轴振升至 42.4m、Y 方向轴振升至 34.8m。值长立即派人就地倾听各轴承声音,检查主汽门、调速汽门实际开度,未发现异常。同时,监盘人员立即对机组相关运行参数进行检查。12 时 33 分,#2 轴瓦 X方向轴振升至 130m、Y 方向轴振升至 72.1m;#3 轴瓦 X 方向轴振升至 48.9m、Y 方向轴振升至 46.4m,运行人员解除机组 AGC 控制方式,调整机组负荷涨至 173MW(通过机组实际运行中摸索
15、,负荷180MW 时振动值最优),主汽压力提高至 12.1MPa,同时将主机润滑油温度降至 42.1,此期间#2 轴瓦 X、Y 方向轴振继续上升。12 时 40分,#2 轴瓦 X 方向轴振升至 177.4m、Y 方向轴振升至 104m,运行人员就地检查发现#3轴瓦附近声音增大,汽轮机内部无异常声响,运行人员快速降低机组负荷至 145MW。12 时 50 分,#1 轴瓦 X 方向轴振达到 99.35m,Y 方向轴振 54.57m,#2 轴瓦 X 方向轴振达到 250m,Y 方向轴振 153m,#3 瓦 X 方向轴振达到 69.03m,Y 方向轴振 72.58m,此时虽未达到汽轮机振动保护逻辑动作
16、的条件(任一轴瓦某方向轴振大于 250m,相邻轴瓦同方向轴振大于 125m,上述两个条件同时具备时,汽轮机振动保护动作,机组跳闸,无延时),但因#2 轴瓦 X 方向轴振持续上升,且上升速度呈增快趋势,当值值长立即下令手动打闸停机。10 机组打闸后,发电部会同设备部专业人员立即就地查看汽轮机惰走过程中各轴瓦和汽缸的情况,除在惰走时,中压缸后轴封处有动静摩擦声外,高、中、低压缸及各轴瓦等其它部位未发现明显异常,汽轮机惰走曲线与典型工况基本一致,未发现异常,13 时 10 分,汽轮机转速到零,投盘车,盘车电流无波动,大轴晃度与原始值一致。后经进一步检查,发现 6 段抽汽温度、中压缸排汽温度(该测点位
17、于中压排汽缸下部供热抽汽管道上,距离中压排汽缸底部约400mm),中压排汽缸下半内壁温度(该测点位于中压排汽缸底部,两根供热抽汽管道之间),中压排汽缸上半内壁温度(该测点位于中压排汽缸顶部,两根低压缸进汽管道之间)在汽轮机振动异常上升之前,在不同时间段先后开始下降。到机组打闸前,分别由 235、241、208和 248下降至 100、121、121和 240。从机组振动开始增大直至停机的过程中,汽轮机所有轴瓦温度、推力瓦温度、轴位移、高压缸胀差均无明显变化,中压缸和低压缸胀差受中压排汽缸温度和低压缸进汽温度降低的影响略有升高,但均在正常范围内。检查中通过对#6 低加汽侧放水,发现#6 低加水位
18、变送器测量不准,随后发现变送器一次门处于关闭状态,6 段抽汽管道及供热抽汽管道内发现存水。进入低压排汽缸内部检查,低压末级叶片无损伤。结合机组打闸前中压排汽缸上、下半内壁温度的变化,汽轮机振动呈缓慢爬升无明显阶跃,低压缸进汽温度虽略有下降,但仍有约 100过热度,以及上述其他检查情况和机组实际运行状态综合分析,基本可以排除中、低压缸进水,对汽轮机造成水冲击的可能性。【事故原因】1 机组停运后对系统进行检查,发现#6 低压加热器水位差压变送器一次门处于关闭状态,导致水位测量数据失真,正常疏水调门无法根据真实水位进行调节,造成#6 低压加热器汽侧满水,#6 低压 11 加热器疏水通过汽轮机 6 段
19、抽汽管道和供热抽汽管道溢流至中压缸排汽口处,造成中压排汽缸下半内壁温度下降,导致中压排汽缸上下半内壁存在约 120的温差,中压排汽缸后部的中压缸后轴封收缩变形,引起中压转子轴颈与汽封发生动静摩擦,因该摩擦现象在停机前一直未消失,造成邻近的#3 轴瓦 X 方向轴振持续升高,又因本机组为高中压分缸结构,受高中压缸之间的#2 轴瓦负载偏轻,同时又是高中压进汽口的位置,易受其他部位振源的影响,在#3 轴瓦 X 方向轴振开始升高约三分钟后连带引起#2 轴瓦 X 方向轴振以更快的速度升高,最终因达到汽轮机振动保护值后打闸停机。因此,#6 低压加热器因水位测量失效,正常疏水调门无法正常调节,加热器满水倒流,
20、是本次停机的直接原因。2 运行人员监盘不到位,机组启动后未能对#6 低加水位偏低,正常疏水调门开度不正常的情况引起重视,主观认为是由于#6 低加正常疏水和紧急疏水调门内漏造成的,未进行进一步检查核实,错过了及时发现该加热器水位测量失真的时机。在机组出现振动故障后对故障原因分析能力不强,未能及时发现 6 段抽汽及中压缸排汽温度异常下降的情况,从而影响了故障处理的准确性和及时性是本次停机的主要原因。3#6 低压加热器水位保护设置不合理,该加热器水位保护由一个开关量(就地液位开关)和一个模拟量(差压变送器)组成,其中高一值(水位 900mm,主控报警)由模拟量控制,高二值(水位 1050mm,联锁开
21、启紧急疏水调门、水侧旁路门,关闭抽汽电动门、逆止门和水侧出入口电动门)由开关量和模拟量以二取二的保护逻辑控制,因水位差压变送器即模拟量失效,造成加热器水位高异常后,高一值报警和高二值保护均未发出,致使#6 低压加热器未能切除,是造成本次停机的另一主要原因。4 设备部热控专工和点检员在启机前后未对机组重要保护和重要参数进行细致检查,未能及时发现缺陷,是本次停机的间接原因。5 热控人员在 5 月 12 日至 5 月 22 日的 1 号机组停备期间,在 12 完成“1 号汽轮机 6、7 号低压加热器液位计表管更换(热控第二种工作票)”工作后,未对#6低压加热器水位差压变送器系统进行恢复,在机组启动前
22、及启动后对变送器进行检查时不认真,未发现该变送器一次门处于关闭状态,造成水位监视数据失真,是本次停机的间接原因。【防范措施】1.严格按照集团公司 关于规范发电机组启动阶段管理的通知要求,机组启动前做好设备、系统的检查、试运行和保护传动工作,机组启动后对主辅机系统进行全面检查,对所有控制系统、保护装置等逐一确认,保证运行状态符合规程要求。2.严格按照集团公司、大唐国际开展安全隐患排查工作的要求,全面、深入的开展排查工作,对机组各种保护逻辑进行全面检查和梳理,遵循宁可误动、不能拒动的原则,修正错误或不合理的保护设置,增加应有未有的保护设置,同时对保护装置进行彻底检查,消除安全隐患,切实保证设备安全
23、,坚决杜绝走过场的情况发生。3.认真对照集团公司、大唐国际关于机组“降非停”的工作要求以及我公司制定的“降非停”行动计划查找存在的问题,针对“降非停”行动计划逐项落实,将动态检查作为日常工作的重要内容。4.发电部特别要加强对运行规程和二十五项反事故措施的培训和学习,深刻理解相关要求;要针对各种典型事故案例开展技术培训。梳理典型事故案例,制定相应的应急处置方案,并组织各运行值进行实战演练,对演练过程中存在问题进行完善,提高故障处理能力。同时开展有针对性的仿真机培训。从故障判断到处理在仿真机上进行逐项演练,提高运行人员基本操作技能和事故应急处置能力。“停备”期间组织运行人员到运行机组相同岗位进行跟
24、班操作。5.加强运行管理。提高运行人员重要运行参数异常的敏感性,发现设备参数异常及时分析并联系相关人员进行处理,避免此类事件再次发生;要求发电部专工每天对设备运行重要参数进行跟踪检查,13 发现设备运行参数异常要及时分析处理。6.加强设备管理,规范检修、维护、消缺工作,特别是加强过程管控,加强工作票、操作票管理,严格执行两票管理制度,对票种使用不规范的情况进行彻底整改。严肃执行验收制度,切实落实责任制。加强点检工作,完善点检点设置和规范点检内容,真正发挥出点检工作的重要作用。加强设备部专业人员和检修维护人员的技术培训工作,提高业务水平。14 某厂2号机组循环水切换不成功导致非停【简述】哈一热2
25、015年8月4 日进行循环水切换操作,由于切换不成功,导致 2 号机真空下降,机组打闸,造成非停事故。【事故经过】4 日 6 时,哈一热厂 1 号机组按调度令并网,开始 1 号机组大修后(汽封及喷嘴改造)试运行。事件发生前,2 号机组负荷 221MW,3、4 号循环水泵运行,3 号循环水泵电流 151A,4 号循环水泵电流 161A。此时采用双机一塔运行方式(由 2 号机的循环水泵及水塔为两台机组凝汽器提供循环水),2 号机循环水压力 0.2MPA,2 号机组真空为-87.1kpa。2 号水塔水位 1.5 米,两水塔联络闸板在关闭状态。10 时20 分,1 号水塔注水完毕,联系吊车,准备吊起水
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