某电厂1000MW超超临界西门子汽轮发电机冲转过程4瓦瓦振振动超标浅析与总结.pdf
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1、某电厂 1000MW 超超临界西门子汽轮发电机冲转过程#4 瓦瓦振振动超标浅析与总结 某电厂电厂汽轮机是上海汽轮机有限公司引进德国西门子技术生产的 1000MW 超超临界汽轮发电机组,型号为 N1000-26.25/600/600(TC4F),额定功率 1000MW,最大出力1049.8MW。型式为超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双背压、凝汽式、八级回热抽汽。从汽机向发电机看,顺时针转向。机组膨胀系统体现西门子独特的技术风格:绝对死点及相对死点均在高中压之间的推力轴承处,因此动静叶片的相对间隙变化最小。中、低压各汽缸之间有推拉装置,汽缸在轴承座上用耐磨、滑动性能良好的低摩擦合金介质支
2、撑。机组采用液压马达盘车,位于#1 轴承座;留有手动盘车接口,位于#3 轴承座。1.1 汽轮机本体结构 本机组由西门子公司设计,并提供整个高压缸、中压转子动静叶片及低压末级叶片等关键部件。机组的总体型式为单轴四缸四排汽;所采用的积木块是西门子公司近期开发的三个最大功率可达到 1100MW 等级的 HMN 型积木块组合:一个单流圆筒型 H30-100 高压缸,一个双流 M30-100 中压缸,两个 N30-2*12.5 双流低压缸。1.2 不允许运行及不允许长期连续运行的异常工况 轴承振动过大有许多原因造成汽轮机-发电机振动过大,振动数据来源于转子及轴承座。当转子相对振动大于 83m 时报警;转
3、子相对振动为 130m 或#1#5 轴承振动达到 11.8mm/s,#6#8 轴承振动达到 14.7mm/s 时机组跳机。2、某电厂 1000MW 超超临界机组近期历次冲转不成功原因浅析 某电厂 1000MW 超超临界机组自 2016 年 B 修后到目前为止,汽轮机一共进行了 13 次冲转至 3000r/min,其中因主机#4 瓦瓦振多次出现振动超标导致汽轮机跳闸。可以看出,汽轮机一共进行 13 次冲转至 3000r/min,其中发生 6 次汽机跳闸,全部因为主机#4 瓦瓦振达到保护值而动作,其中冷态冲转发生 1 次,温态冲转发生 5 次,热态发生 0 次,其余 7 次冲转,汽轮机通过临界转速
4、时,#4 瓦振也偏高,但振动未达到保护值,则一次冲转成功。进一步得出结论,目前某电厂 1000MW 超超临界机组冲转成功与否,机组其他瓦振动均在正常范围内,关键影响因素在于主机#4 瓦瓦振情况,且该机组在正常运行中,#4 瓦瓦振也较高,尤其在低负荷时,振动可高达 7.5mm/s 以上,因此#4 瓦轴瓦本身可能就存在缺陷,过临界转速时,则进一步加剧冲转过程中通过共振点的振动。3、影响某电厂 1000MW 超超临界机组主机振动的主要因素(#4 瓦瓦振)1、从运行的角度看,汽轮机冲转至额定转速过程中,一般有以下几种情况可能会导致汽轮机振动变大,尤其在通过共振点时使振动加剧。1)主、再热汽温、压力、高
5、旁开度、真空不能满足冲转条件。2)发生水冲击或掉叶片。3)启动中转子发生热弯曲,转子与汽缸径向间隙不均匀,产生激振力,运行中发生动静磨擦、胀差及串轴变化。4)油温过高或过低及油压变化引起轴承油膜不稳定,油膜振荡。5)机组启动时疏水不畅及膨胀不均匀,部件热膨胀不稳定。2、下面详细统计对 2017 年 10 月 3 日、2017 年 2 月 8 日、2017 年 1 月 3 日、2016 年 6 月16 日和 2016 年 6 月 9 日的五个工况数据进行对比,进一步分析通过临界转速振动超标原因。3、某电厂 1000MW 超超临界机组启动冲转过程中,主再热蒸汽温度、压力,高旁开度,均符合汽轮机对冲
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